西门子模块6ES7241-1AA22-0XA0实体经营
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产品描述

产品规格模块式包装说明全新

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1、引言

1.1随着市场对冷弯型材需求量的不断增长,特别是对有孔冷弯型材的需求,在线预冲孔冷弯成型生产线的设计和制造技术也需要不断发展与成熟,如:在线预冲孔孔位分布的演变、产品品种的多样化和小批量化要求、材料利用率的提升和设备的易操作等方面均对设备的复合化和电气控制技术提出了高的要求,本文拟就SIMATIC S7-300PLC在在线预冲孔冷弯成型生产线中的具体应用和软硬件设置、主要程序的组成功能、PID控制原理及系统调试等方面进行探讨。

2、 PLC系统配置

2.1 根据在线预冲孔冷弯成型的产品加工工艺、单机功能配置及运动分析、设备的操作与维护保养等方面的要求,本机组电气控制部分采用西门子S7-300PLC,PLC与监控系统以及各从站之间的通讯采用PROFIBUS-DP现场总线方式;冷弯成型机组的主动力由SIMENS公司6RA28系列直流调速控制器和直流电机实现,为了减少故障排除时间,整线电气控制系统有启动提示、故障报警、自动停机,并通过汉字显示终端,显示部分故障的详细内容及提示。

2.2 PLC硬件配置:1)、处理单元选用SIMATIC S7-300 CPU315C-2DP一块,它具有大型的程序存储容量,并有PROFIBUS-DP主/从接口,可以配制成分布的自动化结构,易于今后的系统扩展。2)、伺服电机定位模块SIEMENS 6ES7 354一块,3)、SIMATIC S7-300 OP27一块,4)、继电器输出单元SIEMENS 6ES7 322五块,5)、SIMATIC S7-300 6ES7 FM350高速计数模块一块,6)、SIMATIC S7-300 PS307电源模块一块,7)、接口模块IM153二块,8)、数子量输入输出模块SIEMENS 6ES7 321十块,9)、人机界面TP170A一块,方便的人机界面服务已经集成在S7-300操作系统内,实现从S7-300中数据,S7-300按用户的刷新速度传送这些数据,S7-300操作系统自动地处理数据的传送。 10)、PROPHBUS网站一套等。

2.3程序设计:SIMENS公司的S7-300PLC程序主要采用结构化的设计方法,各主要功能块如:PID控制、故障处理、TP170A的通讯接口等均用子功能块FC实现,需要时在主程序OB1中调用,程序结构见图1,下面主要通过Profibus-DP总线进行通信和控制的交流伺服控制系统来说明S7-300PLC的软件设计,其程序主要有OB100、OB1、FB40和FB41组成。

2.5 OB1是主程序块,根据实现的各作业功能编写出显示块、参数设置块、工作运行块、自动循环块、动力组调整块等。这块程序块由OB1调用,实现整体和程序的协调运行,包括功能FC32、功能块FB40、功能FC37和背景数据块DB40等,其中FC32的功能是定期的读和新来自总线上的背景数据块的数据;功能块FB40是控制伺服控制器的主要程序块,它将完成伺服控制器的初始化和位置控制,主要包括功能FC40和功能FC41;FC40主要完成轴的初始化;FC41是整个伺服控制系统的部分,能够实现诸如速度命令、位置命令、力矩命令、原点复归命令以及从总线上读取伺服控制器的反馈值等控制;FC37是复位模块,能总线的错误信息并产生一个复位命令使伺服控制器重新复位;DB40是功能块FB40的背景数据块。

2.6 FC30是FC40的子块,完成从PLC到伺服控制器的命令传递,检查命令是否被正确执行并对错误进行处理;FC31是FC41的子块,对FC41的完成情况进行诊断并传递给总线;FC33和FC34是功能块FB40的附属,前者对当前伺服控制器的状态进行检查,以便下一个指令的发送;后者处理多个伺服控制器的同步问题(在实际冷弯产品中存在多工位在线伺服控制模式)等。

2.7 STEP7提供了两种常用的PID算法:连续型PID(FB41)和离散型PID(FB42),本系统选用FB41,它是根据系统的采样周期而获得的输出控制,它决定了PID回路的灵敏度,即调节速度的快慢,初期PID参数整定不能单靠理论计算来确定PID参数,实际PID的参数设定通过对被控参数的实时曲线和分布规律的实现程度,即其精度和运行稳定程度来调整,以达到控制效果。

3、 系统PID参数分析与整定

3.1 PID参数:鉴于货架冷弯型钢冷弯生产线的具体生产过程的间断性特点,有利于采用现场经验整定法有效PID参数并能达到一个较好的控制效果,初期PID比例参数按经验数据设定,并依先比例,后积分,后微分的顺序进行PID参数调整,在观察现场控制过程、过程值及运动控制精度的测量比较的同时,慢慢的改变PID参数值并反复凑试,直到运动控制精度及其稳定性符合要求为止。PID整定参数确定后,并不能说明它永远都是的,仍然会受外界扰动而发生根本性的改变并要求重新根据需要进行参数的整定,实际过程中可以发现输出与误差的关系式如下所示:

上式中,U(n)为n个采样周期的控制输出;e(n)为n个采样周期的位置误差;n为正常采样周期; 为微分采样周期;kp为比例增益;ki为积分比例增益;kd为微分比例增益。PID控制系统调节输出就是为了保偏差值e为零,使系统达到一个预期稳定状态。

3.2控制系统参数的整定:主控PLC程序中的PID参数整定及系统运动分析,看给定的参数是否符合控制系统的要求,该过程需用参数整定实现。参数整定的主要任务是确定kp、ki、kd、采样周期n及微分采样周期 ;比例增益kp提供了一个与位置误差成正比的输出,比例系数kp增大,使伺服驱动系统的动作灵敏、响应加快,而过大会引起振荡,调节时间加长;积分比例增益ki提供了随时间增长的输出,因此保了静态位置误差为0,积分系数Ki增大,能系统稳态误差,但稳定性下降;微分比例增益kd提供了与位置变化率成正比的输出,起到了前控制的作用,减小了系统的调,保证了系统的动态特性良好,微分控制kd可以改善动态特性,使调量减少,调整时间缩短。采样周期的选取应远小于对象的扰动周期、应比对象的时间常数小得多、应考虑执行机构的响应速度、对象所要求的调节品质等,实际上尽量选取小量值;具体整定过程需要根据PID参数来现场的适应参数和现场的实际调整设定,由于系统主控PLC程序中的PID参数不能实现实时在线调整,需要根据不同的产品或负载情况分别整定,并在生产工具过程中通过触摸屏分别输入整定值来实现有效控制,否则易形成位置控制过程的调或振荡等现象。

4 调试要点及注意事项

4.1交流位置伺服系统的动态性能是冷弯设备在线调试过程中的重要阶段,直接决定了冷弯设备的工作性能和产品的孔位精度分布规律和控制精度。如货架冷弯机组中的伺服系统的控制要求很高, 不应有任何振荡和调, 否则会造成货架组件的侧立面孔位误差大,孔位分布不均匀,严重影响货架的装配精度和使用性能,降低成品率,增加生产经营成本。货架冷弯机组中的伺服定长送料为断续送料模式,其送料的长度与配套设备的加工时间决定于交流位置伺服系统的运动节拍,控位精度及交流位置伺服系统的动态性能等,其动态性能一般可由系统在单位阶跃输入信号作用下的时间响应曲线来描述。如图2所示可通过多种调整变化的形式逐渐到达定位点,我们希望获得图中标示为1的单调变化模式,不希望出现标示为2或3的振荡波形,标示为4的调整模式会形成不到位故障或伺服系统随动误差大、调节时间延长等现象,影响整机的速度匹配和控制精度等。图示出的常用的动态性能指标有: 上升时间tr、调节时间ts和调量σ%。其中上升时间tr反映了系统的动态灵敏度和系统过渡过程的快速性; 调节时间ts又称过渡过程时间,是衡量系统快速性的主要指标; 调量σ%是反映在系统过度过程进行得是否平稳的指标。

4.2在系统调试时, 可通过对系统动态性能的这些指标进行在线软件测试、相关数据分析得到系统参数应调试的值, 如:SIMATIC STEP 7软件针对SIMATIC S7-300 FM 354 SERVO模块的DB1200中的参数和数据进行调节,实现控制精度、运行速度等的优化配置以及在线伺服系统的监测,系统分析关键参数的走势,如运动调量的变化、速度及电流值的变化,从而调节使伺服系统达到理想状态。如确认伺服系统运动执行元件对上位机的指令执行偏差情况,可采用指令偏差的自动或手动模式进行调整,适当优化伺服控制器和伺服电机的设定参数,对SIMATIC S7-300上位机及SIMATIC S7-300 FM 354 SERVO模块伺服控制参数的设定和调整等,也可选用特定的调试软件来辅助设定和调整控制参数。如:速度指令调整增益、速度环路增益等增益参数的调整,来获得优化参数和控制效果,由于伺服系统带负载运行时存在系统与负载动态匹配的问题、存在参数时变、负载扰动以及伺服电机自身和被控对象的严重非线性、强耦合性等不确定因素,在线修订模糊控制的数学模型和控制敏感参数,相应的PID控制参数,以实现系统无调和振荡现象。如:货架冷弯机组在设计时会考虑使用多板厚同规格的系列产品、或通过不同的冷弯工艺在一条生产线上生产不同规格尺寸的货架产品,故交流位置伺服系统的负载的大小和性质会发生多种变化,甚至相同规格卷料在换后也会造成负载的不稳定与变化, 这种变化将使系统的性能特别是动态性能变得复杂,使运动定位出现振荡、调甚至于不能稳定运行,在调试现场测定系统所带负载的动态性能指标和伺服系统在线带负载时的动态性能指标, 在调试过程中对系统进行动态性能分析与测定, 并凭经验由人工进行现场在线修正与调试,调试现场也需要配合相当的人力进行相关数据的收集整理、数据分析处理等。

4.3主要完成以下工作:1)、实时采集数据, 即测试带载系统的动态性能参数, 如实际速度、实际位置参数等,主要是通过一些的参数单元、计算及软件,通过使用这些工具和手段进行有关参数的设定、监控、波形显示、I/O检查监控、在线调整、运动参数的与处理等。2)、辅助作图, 把这些参数用曲线形式表示出来, 如画成速度响应曲线、位置响应曲线等;3)、求出系统的动态性能指标, 如: 上升时间tr、调节时间ts和调量σ%等。4)、根据系统动态性能指标的走势,重新制订交流位置伺服系统的性能在线调试方案,5)、事实上可以实现伺服定位控制稳定在编码器一个角脉冲波动范围上,并稳定实现运动控制。如:我公司选用的编码器为2000p/r,测量辊周长为300mm,货架组件的孔位控制精度理论上可实现±0.075mm,考虑到冷弯卷料的表面平整度等其它因素的影响,其实际孔位控制精度要低些;根据从生产现场采集到的数据分析,实际孔位控制精度σ达到±0.10mm以内,且误差基本符合正态分布规律,从根本上也保证了总长度上的累积误差小,基本稳定在6σ以内。交流伺服系统运行速度可达60M/min以上,整机匹配运行速度可达到20M/min以,大地提高了冷弯型钢产品的生产制造品质、生产效率和应用范围。

4.4系统的机械控制精度对电气系统的控制精度存在一定的影响,可通过电气上的通电保持和实际的转矩平衡、适当的机械定位抱闸及加工原料的平整度等方面进行综合控制以缩短系统的在线调试时间和周期,为保证冷弯组件的质量和生产成本,还定期对旋转编码器测量辊的磨损进行校准修正、相关外围设备参数变化或调试过程中的机组再调整、设备的维护保养等,从而尽量在很多场合达到较位置控制的要求。并根据具体产品进行参数优化和性能分析,以提高系统的广泛适应性。

5、结论

运用SIMATIC S7-300 可编程控制器在在线预冲孔冷弯成型生产线中的具体应用及编程设计、调试。基本可实架立柱的孔位误差控制精度要求,该系统经过实际在线调试和运行表明,整个系统设计合理,控制精度高,运行,减小了操作人员的劳动强度,提高了生产效率。将在线预冲孔冷弯成型生产线的生产效率和产品质量提升到了一个新的层次,应该说其整体规划设计思路和具体应用调试过程是成功的。

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2.5 OB1是主程序块,根据实现的各作业功能编写出显示块、参数设置块、工作运行块、自动循环块、动力组调整块等。这块程序块由OB1调用,实现整体和程序的协调运行,包括功能FC32、功能块FB40、功能FC37和背景数据块DB40等,其中FC32的功能是定期的读和新来自总线上的背景数据块的数据;功能块FB40是控制伺服控制器的主要程序块,它将完成伺服控制器的初始化和位置控制,主要包括功能FC40和功能FC41;FC40主要完成轴的初始化;FC41是整个伺服控制系统的部分,能够实现诸如速度命令、位置命令、力矩命令、原点复归命令以及从总线上读取伺服控制器的反馈值等控制;FC37是复位模块,能总线的错误信息并产生一个复位命令使伺服控制器重新复位;DB40是功能块FB40的背景数据块。

2.6 FC30是FC40的子块,完成从PLC到伺服控制器的命令传递,检查命令是否被正确执行并对错误进行处理;FC31是FC41的子块,对FC41的完成情况进行诊断并传递给总线;FC33和FC34是功能块FB40的附属,前者对当前伺服控制器的状态进行检查,以便下一个指令的发送;后者处理多个伺服控制器的同步问题(在实际冷弯产品中存在多工位在线伺服控制模式)等。

2.7 STEP7提供了两种常用的PID算法:连续型PID(FB41)和离散型PID(FB42),本系统选用FB41,它是根据系统的采样周期而获得的输出控制,它决定了PID回路的灵敏度,即调节速度的快慢,初期PID参数整定不能单靠理论计算来确定PID参数,实际PID的参数设定通过对被控参数的实时曲线和分布规律的实现程度,即其精度和运行稳定程度来调整,以达到控制效果。

3、 系统PID参数分析与整定

3.1 PID参数:鉴于货架冷弯型钢冷弯生产线的具体生产过程的间断性特点,有利于采用现场经验整定法有效PID参数并能达到一个较好的控制效果,初期PID比例参数按经验数据设定,并依先比例,后积分,后微分的顺序进行PID参数调整,在观察现场控制过程、过程值及运动控制精度的测量比较的同时,慢慢的改变PID参数值并反复凑试,直到运动控制精度及其稳定性符合要求为止。PID整定参数确定后,并不能说明它永远都是的,仍然会受外界扰动而发生根本性的改变并要求重新根据需要进行参数的整定,实际过程中可以发现输出与误差的关系式如下所示:

上式中,U(n)为n个采样周期的控制输出;e(n)为n个采样周期的位置误差;n为正常采样周期; 为微分采样周期;kp为比例增益;ki为积分比例增益;kd为微分比例增益。PID控制系统调节输出就是为了保偏差值e为零,使系统达到一个预期稳定状态。

3.2控制系统参数的整定:主控PLC程序中的PID参数整定及系统运动分析,看给定的参数是否符合控制系统的要求,该过程需用参数整定实现。参数整定的主要任务是确定kp、ki、kd、采样周期n及微分采样周期 ;比例增益kp提供了一个与位置误差成正比的输出,比例系数kp增大,使伺服驱动系统的动作灵敏、响应加快,而过大会引起振荡,调节时间加长;积分比例增益ki提供了随时间增长的输出,因此保了静态位置误差为0,积分系数Ki增大,能系统稳态误差,但稳定性下降;微分比例增益kd提供了与位置变化率成正比的输出,起到了前控制的作用,减小了系统的调,保证了系统的动态特性良好,微分控制kd可以改善动态特性,使调量减少,调整时间缩短。采样周期的选取应远小于对象的扰动周期、应比对象的时间常数小得多、应考虑执行机构的响应速度、对象所要求的调节品质等,实际上尽量选取小量值;具体整定过程需要根据PID参数来现场的适应参数和现场的实际调整设定,由于系统主控PLC程序中的PID参数不能实现实时在线调整,需要根据不同的产品或负载情况分别整定,并在生产工具过程中通过触摸屏分别输入整定值来实现有效控制,否则易形成位置控制过程的调或振荡等现象。

4 调试要点及注意事项

4.1交流位置伺服系统的动态性能是冷弯设备在线调试过程中的重要阶段,直接决定了冷弯设备的工作性能和产品的孔位精度分布规律和控制精度。如货架冷弯机组中的伺服系统的控制要求很高, 不应有任何振荡和调, 否则会造成货架组件的侧立面孔位误差大,孔位分布不均匀,严重影响货架的装配精度和使用性能,降低成品率,增加生产经营成本。货架冷弯机组中的伺服定长送料为断续送料模式,其送料的长度与配套设备的加工时间决定于交流位置伺服系统的运动节拍,控位精度及交流位置伺服系统的动态性能等,其动态性能一般可由系统在单位阶跃输入信号作用下的时间响应曲线来描述。如图2所示可通过多种调整变化的形式逐渐到达定位点,我们希望获得图中标示为1的单调变化模式,不希望出现标示为2或3的振荡波形,标示为4的调整模式会形成不到位故障或伺服系统随动误差大、调节时间延长等现象,影响整机的速度匹配和控制精度等。图示出的常用的动态性能指标有: 上升时间tr、调节时间ts和调量σ%。其中上升时间tr反映了系统的动态灵敏度和系统过渡过程的快速性; 调节时间ts又称过渡过程时间,是衡量系统快速性的主要指标; 调量σ%是反映在系统过度过程进行得是否平稳的指标。

4.2在系统调试时, 可通过对系统动态性能的这些指标进行在线软件测试、相关数据分析得到系统参数应调试的值, 如:SIMATIC STEP 7软件针对SIMATIC S7-300 FM 354 SERVO模块的DB1200中的参数和数据进行调节,实现控制精度、运行速度等的优化配置以及在线伺服系统的监测,系统分析关键参数的走势,如运动调量的变化、速度及电流值的变化,从而调节使伺服系统达到理想状态。如确认伺服系统运动执行元件对上位机的指令执行偏差情况,可采用指令偏差的自动或手动模式进行调整,适当优化伺服控制器和伺服电机的设定参数,对SIMATIC S7-300上位机及SIMATIC S7-300 FM 354 SERVO模块伺服控制参数的设定和调整等,也可选用特定的调试软件来辅助设定和调整控制参数。如:速度指令调整增益、速度环路增益等增益参数的调整,来获得优化参数和控制效果,由于伺服系统带负载运行时存在系统与负载动态匹配的问题、存在参数时变、负载扰动以及伺服电机自身和被控对象的严重非线性、强耦合性等不确定因素,在线修订模糊控制的数学模型和控制敏感参数,相应的PID控制参数,以实现系统无调和振荡现象。如:货架冷弯机组在设计时会考虑使用多板厚同规格的系列产品、或通过不同的冷弯工艺在一条生产线上生产不同规格尺寸的货架产品,故交流位置伺服系统的负载的大小和性质会发生多种变化,甚至相同规格卷料在换后也会造成负载的不稳定与变化, 这种变化将使系统的性能特别是动态性能变得复杂,使运动定位出现振荡、调甚至于不能稳定运行,在调试现场测定系统所带负载的动态性能指标和伺服系统在线带负载时的动态性能指标, 在调试过程中对系统进行动态性能分析与测定, 并凭经验由人工进行现场在线修正与调试,调试现场也需要配合相当的人力进行相关数据的收集整理、数据分析处理等。

4.3主要完成以下工作:1)、实时采集数据, 即测试带载系统的动态性能参数, 如实际速度、实际位置参数等,主要是通过一些的参数单元、计算及软件,通过使用这些工具和手段进行有关参数的设定、监控、波形显示、I/O检查监控、在线调整、运动参数的与处理等。2)、辅助作图, 把这些参数用曲线形式表示出来, 如画成速度响应曲线、位置响应曲线等;3)、求出系统的动态性能指标, 如: 上升时间tr、调节时间ts和调量σ%等。4)、根据系统动态性能指标的走势,重新制订交流位置伺服系统的性能在线调试方案,5)、事实上可以实现伺服定位控制稳定在编码器一个角脉冲波动范围上,并稳定实现运动控制。如:我公司选用的编码器为2000p/r,测量辊周长为300mm,货架组件的孔位控制精度理论上可实现±0.075mm,考虑到冷弯卷料的表面平整度等其它因素的影响,其实际孔位控制精度要低些;根据从生产现场采集到的数据分析,实际孔位控制精度σ达到±0.10mm以内,且误差基本符合正态分布规律,从根本上也保证了总长度上的累积误差小,基本稳定在6σ以内。交流伺服系统运行速度可达60M/min以上,整机匹配运行速度可达到20M/min以,大地提高了冷弯型钢产品的生产制造品质、生产效率和应用范围。

4.4系统的机械控制精度对电气系统的控制精度存在一定的影响,可通过电气上的通电保持和实际的转矩平衡、适当的机械定位抱闸及加工原料的平整度等方面进行综合控制以缩短系统的在线调试时间和周期,为保证冷弯组件的质量和生产成本,还定期对旋转编码器测量辊的磨损进行校准修正、相关外围设备参数变化或调试过程中的机组再调整、设备的维护保养等,从而尽量在很多场合达到较位置控制的要求。并根据具体产品进行参数优化和性能分析,以提高系统的广泛适应性。

5、结论

运用SIMATIC S7-300 可编程控制器在在线预冲孔冷弯成型生产线中的具体应用及编程设计、调试。基本可实架立柱的孔位误差控制精度要求,该系统经过实际在线调试和运行表明,整个系统设计合理,控制精度高,运行,减小了操作人员的劳动强度,提高了生产效率。将在线预冲孔冷弯成型生产线的生产效率和产品质量提升到了一个新的层次,应该说其整体规划设计思路和具体应用调试过程是成功的。

系统中ET200S从站上采用的IM151-1接口模块有两种: 基本型和标准型,基本型的接口模块所能挂接的电源管理模块和I/O模块个数范围为2~12个,标准型的接口模块其范围为2~63个。所以当从站I/O模块较多时,宜选用标准型的接口模块。接口模块上带有profibus地址设定拨码开关。

系统中ET200eco从站中选用了8DI和16DI两种模板,模板结构紧凑,模板的供电采用7/8‘电源线,模板的通讯采用M12通讯接头。接线灵活而快速,方便拔插。其接口模块上带有2个旋转式编码开关用于profibus地址分配。

网络设备按照适应工业现场环境的程度,以及生产线的布局来考虑选用不同防护等级。控制箱中的模块采用防护等级为20的ET200S I/O模块,对应每个控制箱的还有一个防护等级为67的ET200eco模块,置于生产线滚轮下方,由于该模块需要接触到现场较为恶劣的生产环境,因此需要有防油防尘等功能。

3 目标控制系统

3.1 系统设计

汽车发动机装配线是一个对发动机顺序装配的流水线工艺过程。由于工艺的繁琐性,工程的计算机控制系统考虑采用分散控制和集中管理的分布式控制模式,采用以PLC为构成的计算机控制系统,各立工位控制系统之间通过网络实现数据信息、资源共享。该装配线在整个生产过程中较为关键,由于每个工位之间是流水线生产,因此每个环节的控制都具备高性和一定的灵敏度,才能保证生产的连续性和稳定性。从站中的每个ET200S站和其对应的ET200eco站共同构成一个工位, ET200eco主要是采集现场数据之用。ET200S站的模块置于小型控制箱内, 对于工位的基本操作有两种方式,就地控制箱手动方式和就地自动方式。由于每个控制工位的操作进度不一致,操作工可以按照装配要求进行手自动切换。特殊情况下亦可通过手动操作进行工件位置的修正。

安装在各工位的分布式I/O模块ET200S和ET200eco通过现场检测元件和传感器将系统主要的监控参数(主要是开关量)采集进来,ET200S和ET200eco将现场模拟量信号转换为的数据量,通过速度可达12M的Profibus-DP现场总线网络将采集数据上传到控制器,控制器根据具体工艺要求进行处理,再通过Profibus-DP网络将控制下传给ET200S,实现各工位的控制流程。PROFIBUS是应用广泛的过程现场总线系统。PROFIBUS有三种类型:FMS、DP和PA。PROFIBUS-FMS可用于通用自动化;PROFIBUS-DP用于制造业自动化;PROFIBUS-PA用于过程自动化。使用PROFIBUS过程现场总线技术可以使硬件、工程设计、安装调试和维修费用节省40%以上。PROFIBUS-DP的技术性能使它可以应用于工业自动化的一切领域,包括冶金、化工、环保、轻工、制等领域。除了安装简单外,它有高的传输速率,可达12Mbits/s,通讯距离可达到1000米,如果加入中继器可以将通讯距离延长到数十公里,具有多种网络拓扑结构(总线型、星型、环型)可供选择。在一个网段上多可连接Profibus-DP从站即ET200S或是ET200eco 32个。

整个控制系统根据工艺划分由转台、举升台、举升转移台、翻转机五种工位组成。各部分可立完成各自的控制任务,并通过工业以太网实现和上位监控系统的连接,由上位系统实现各部分的协调控制。

装配I线工程PLC控制系统和网络通讯系统具有下列特点:

(1) 计算机集成自动化过程控制系统,分布式、高性、高稳定性。

(2) 从站作为相对立的系统分散控制各个工位的运行。

3.2 系统控制要点

(1) 该系统网络中一个主站CPU下两条profibus网络所带的从站有44个之多,在利用Simatic Manager编程软件进行硬件配置时,根据S7-300CPU中CPU31XC的地址分配的参数规范,对于数字量输入输出,其分配的参数范围为0.0~127.7。因此在进行硬件配置时, S7~300CPU自带的profibus-DP接口上的profibus I线上的模块数字量I/O地址一般规定在0.0~127.7的范围中,如有出则采用间接寻址的方式来处理。profibus Ⅱ线上的模块的数字量I/O无论处在哪个范围中,都采用间接寻址方式。

(2) 关于接触器的硬件互锁。对于转台工位,转台有正转和反转两种工作状态,因此转台的回转电机需要有一个负荷开关和两个接触器一并来控制(而举升电机一般只需要一个负荷开关和对应的一个接触器即可进行控制),接触器分正转接触器和反转接触器,输入端为380AV。正转接触器的三相电压A、B、C分别和反转接触器的C、B、A短接。如图2所示,当程序在执行过程中,若存在某些漏洞使得正转接触器和反转接触器的输出点同时置1时,则会出现正转接触器和反转接触器各自的A相和C相短接,造成接触器短路损坏,主电源开关跳闸。为了避免这种事故的发生,保程序中不能出现两个接触器同时置1的情况,其次即是采用接触器上硬件互锁,如图2所示,点Q1、点Q2是输出控制点,Q1两端本应接在正向接触器的两个输入端子,同理, Q1两端本应接在正向接触器的两个输入端子,但是改接成如图所示。接触器上有自带的一个常开点和一个常闭点,互锁中只需用到常闭点,当输出点Q1闭合时,正向接触器上常闭点随之断开,则Q2输出点两端之间不可能形成回路,也就不会出现短路跳闸的事故。

(3) 该项目中涉及到的变量数目较多,根据现场情况随时可能有改,为了便于管理,采取S7程序界面和Wincc人机界面共用一套变量。这样可以将建立变量的工作量减少一半,也将出错概率减少一半。先安装step7软件,之后自定义安装Wincc软件,将Wincc通讯组件安装完整。然后在step7软件中插入OS站,可点击右键打开并编辑Wincc项目。在Wincc项目中需要引用变量的位置进行变量选择,出现变量选择对话框,即可在step7项目变量表中选择需要的变量,从而保证人机界面和下位机所用变量的一致性。

3.3 系统控制功能

(1) 手自动回路的切换

在Wincc人机界面上可以很方便地知道每个工位的手自动状态,但是手自动状态的切换是在从站的控制箱面板上实现的。在自动状态下,工位的操作全由下位控制,可实现全自动控制机械的操作流程。在手动状态下,操作具有自保护功能,在某些机械操作动作下通过软件互锁可杜绝相应的危险动作的发生。

(2) 保护

上位监控系统设定了若干级操作密码,管理员和操作员分别有自己的操作权限,且操作员在进行操作时有必要的警告提示框和信息提示框出现。

(3) 查询源程序代码

当上位机画面显示某个工位出现故障时,可从画面直接点击按钮进入相应的下位机梯形图程序界面,即可查找出故障的根本原因,节省了维修时间。

(4) 故障报警和报表打印

当设备出现故障时,报警框中会出现提示,并伴随有声音报警。操作员可根据需要打印与生产相关的报表信息。

4 结束语

西门子S7300 CPU通过两条profibus-DP网络连接若干ET200S和ET200eco从站构成的集中分散式控制系统已经在该发动机装配线成功投运,能够保证生产线连续稳定地生产,尤其在机械动作灵敏度上有较大提高,满足了用户的要求


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