产品描述
西门子模块6ES7314-6BH04-0AB0千万库存
一、引言
近几年随着我国经济建设的快速发展,在能源供应上很多地区都出现电力资源紧缺的状况,因此许多电厂纷纷进行新建或扩建改造。我集团公司原有400MW 机组,为提高发电能力又续建#3、#4机组(2×300MW)。老电厂原有两列化学水处理系统,续建工程的化学水处理系统扩建一列100~140m3/h化学除盐系统,其余设备与已有化学水处理系统共用。原有化学水处理系统使用传统的模拟屏方式进行监控,自动化水平不高并且效率很低。续建2台机组后,废除原有化学水处理系统的控制系统,将原有化学水处理系统和扩建的一列化学水处理系统统一采用一套冗余PLC控制系统进行集中控制。
二、化学水处理系统工艺流程
1、化学水处理系统流程
原有化学水处理系统流程为:自来水→蓄水池→升压泵→活性炭过滤器→阳离子交换器→除二氧化碳器→中间水箱→中间水泵→阴离子交换器→混合离子交换器→除盐水箱→除盐水泵。通过对现有系统运行状况的现场调查和对水质分析报告分析,自来水中的悬浮物含量较高,严重地污染了活性炭和离子交换树脂。因此,续建工程增加3台纤维过滤器对自来水进行深度过滤处理。
续建化学水处理系统流程为:自来水→蓄水池→升压泵→纤维过滤器→活性炭过滤器→阳离子交换器→除二氧化碳器→中间水箱→中间水泵→阴离子交换器→混合离子交换器→除盐水箱→除盐水泵。
2、续建工程与原有系统的连接及运行方式
原有120t/h出力的一级除盐+混床设备2列,续建工程仅再扩建1列出力为120t/h的同样设备。除盐水泵、再生水泵、压缩空气系统、酸碱再生系统和废液处理系统与原有系统共用。
3台过滤器采用并联运行方式,正常工况2台运行,1台备用。过滤器不仅对续建工程所需的自来水进行预处理,而且对原有系统的自来水也进行预处理。
2台活性炭过滤器和一级除盐设备构成一个系列,采用串联运行方式,正常工况2列运行,一列备用。其中每系列的2台活性炭过滤器,当水质好时1台运行(去除游离余氯),1台备用;当进水水质恶化时2台同时运行(去除物)。
混床采用并联,正常工况2台运行,1台备用。
3套一级除盐单元与3台混床之间设有切换阀门,受已有系统的限制,仅#1一级除盐设备和#1混床与#2一级除盐设备和#2混床可以同时交叉运行,#1一级除盐设备和#1混床与#3一级除盐设备和#3混床可以同时交叉运行。机组启动时,上述3列设备同时投入运行,满足大的补给水量。
三、系统配置
系统由两台上位计算机和一套冗余PLC系统构成。上位计算机系统采用工业级计算机构成功能强大的监测与控制系统,计算机上安装Inbbtiong公司的FIX7.0工业监测与控制系统软件,通过合理的系统设计和系统组态,实现对整个化学水处理工艺流程的动态监视和控制。通过上位计算机系统和强大的工业控制传输网络,实现对整个生产工艺工程的自动化管理和控制。
PLC选用德维森公司PPC11冗余控制器,控制系统采用双机热备冗余方式,通过远程I/O的方式连接现场需要监测与控制的点,远程I/O由通讯处理器和PPC11系列I/O模块组成。冗余的主控制站可以保证系统的停机维护时间为零,大限度的减少人对系统的干预。主控制系统热备系统和远程I/O控制站之间采用的工业以太网总线传输网络,实现信息的、、稳定的传输。
上位计算机系统安装与PLC控制单元之间采用工业以太网传输网络。以太网属标准,工业以太网已达到高传输性和性要求,现已广泛用于程序维护、向MIS和MES系统传递工厂数据、监控、连接人机界面、记录事件和告警。工业以太网具有高传输速率(目前达到100M)、集线器技术的确定性、不需考虑网络的拓扑结构、传输物理介质多样(双绞线、光纤、同轴电缆)、集线器的应用可不考虑网络的扩展等优点。
通过以太网络将上位计算机系统和现场监测与控制点紧密的结合为一个整体,构成一个完整的系统。在这样高速传输网络上,可以很方便的利用PLC系统所特有的功能,实现对整个控制系统的计算机在线远程诊断功能。
四、控制功能
水处理系统所有控制阀采用就地和远程控制方式,即使在程控系统故障的情况下还可以通过就地控制实现手动制水,保证机组锅炉的用水。控制箱上选用3位选择开关,分别为就地开、就地关、远程控制。选择远程控制时,控制阀由操作员在操作站上控制。操作员可以在操作站对控制阀进行状态监视和动作控制,对控制阀的控制可分选择自动和手动方式。在自动方式时控制阀受PLC逻辑程序控制,在手动方式时控制阀由操作员直接在操作界面上点击控制。
一级除盐设备的投运和再生由PLC实现自动控制,也可通过键盘和鼠标在控制室内的操作站上进行远方操作。一级除盐设备的出水导电率过规定值或周期制水量达规定值时,自动解列并报警,然后自动投入再生程序。混合离子交换器的投运和再生由PLC实现自动控制,或者通过键盘和鼠标进行远方操作。当混合离子交换器出水导
电率和二氧化硅过规定值,或周期制水量达规定值时,自动解列并报警,然后自动投入再生程序。过滤器和活性碳过滤器由PLC实现自动控制,也可采用键盘和鼠标在控制室内的操作站上进行远方操作。当其进出口压差过规定值,或周期制水量达规定值时,自动解列并报警,然后自动投入反洗程序。以上操作以前都由操作人员执行,执行新系统后上述操作都可以不需要操作人员干预。
中间水箱水位由PLC实现自动控制(通过调节阳床入口调节阀),使一级除盐系统投运时中间水箱水位稳定在正常位置。中间水泵启停与中间水位联锁,低液位启泵、高液位停泵,保证中间水泵的使用。
阀门、泵等的控制状态显示,自动/手动/就地操作和选择联锁。系统所有流量、压力可在操作界面上实时监视,原水流量、阴床出口流量、混床出口流量显示积算并作历史纪录,可分别查看一级除盐、混床再生制水量。
系统控制每列除盐装置的投运、停止和再生程序、自动加酸加碱程序、自动/半自动启动另一列除盐装置程序等。对于顺控设置必要的分步操作、成组操作或单操作等,并有跳步、中断或旁路等操作功能。系统投运以及活性炭清洗、一级除盐再生和混床再生可由系统自动完成或操作员步延、步进手动干预,在操作站界面上显示各步骤设定时间和剩余时间以及步进、步延指示等。
五、结束语
集团公司电厂化学水处理系统全部改造完成后于2006年7月正式投运,经过改造后自动化控制水平明显提高,制水量由原先的平均每小时120m3提升到平均每小时140—160m3,保证了6台发电机组的用水需要。由于控制水平的提高,制水过程中产生的废水量明显减少,起到了一定环保节能效果。系统高度的性和直观简易的操作性使得控制值班室由原来的2人值班该为1人值班,大大节约了人力成本。
1、引言
经济发展使得人们的生活水平逐渐的提高,但同时也使人们周围的生活环境不断恶化,人们逐渐意识到环境污染的危害,并提出了经济与环境协调发展的要求。大气污染与人们的生活息息相关,因为它会直接造成人群死亡率增加,破坏生态系统,造成的经济损失。而火电厂、炼钢厂等工业所排放的废气正是大气污染的主要来源。鉴于此,国家有关部委了法规要求电厂增加脱硫系统。当前行业内对减排的主要方法有:烟气脱硫。将锅炉烧煤后的烟气通入石灰水中洗气,将硫产物吸收,石灰水洗气后加入氢氧化钠NaOH再生,这就是脱硫。目前应用较为广泛的烟气脱硫工艺有:石灰石(石灰)-石膏湿法脱硫、喷雾干燥法脱硫、烟气循环流化床脱硫、海水脱硫、电子束法脱硫。国内针对过200MW的大型机组考虑采用石灰石(石灰)-石膏湿法脱硫。本文结合西门子电气公司西门子系列PLC在山西某自备发电厂(简称弘电)2×200MW机组烟气脱硫系统的实际应用,着重探讨石灰石(石灰)-石膏湿法脱硫监控系统部分设计与实际应用。
2、湿法脱硫工艺简介
石灰石(石灰)—石膏湿法脱硫工艺采用易得的石灰石或石灰作脱硫吸收剂,石灰石经破碎磨细成粉状与水混合搅拌成吸收浆液。当采用石灰为吸收剂时,石灰粉经消化处理后加水磨制成吸收浆液。在吸收塔内,吸收浆液与气接触混合,烟气中的与浆液中的碳酸钙以及鼓入的氧化空气进行化学反应被脱除,终反应产物为石膏。其反应原理可用以下化学反应方程来描述:
CaCO3+SO2=CaSO3+CO2
2CaSO3+O2=2CaSO4
弘电脱硫工艺系统由三个子系统组成:#1炉系统, #2炉系统和公用系统。其中#1炉系统与#2炉系统的组成结构基本一样,分别负责来自1号和2号锅炉烟气的脱硫任务,按功能分成烟道功能子系统和吸收塔功能子系统。公用系统是指#1炉和#2炉共同使用的功能设备的统称,按功能划分为公用辅助系统、石灰石卸料与磨制系统和废水处理系统等。
3、脱硫控制系统
表1 脱硫系统控制测点统计表
表1给出了各个系统的输入输出点(IO)分配点数。
根据上述脱硫系统的特点,整个控制系统也划分三个子系统,共采用三对西门子电气公司的西门子系列PLC300系列控制器组成冗余的控制系统和网络,控制器通过西门子系列N以太网模块与100M以太网交换机直接相联。控制系统配置了三台操作员站和一台工程师站,采用双机热备运行方式。
脱硫DCS系统运行时需要与#1、#2锅炉的DCS系统进行状态信号的交流,从#1、#2过来到达脱硫DCS系统的状态主要有:锅炉的负荷、锅炉油工作状态、锅炉煤层工作状态、锅炉吹扫、锅炉MFT以及电除尘的运行状态。从脱硫DCS系统传递到#1、#2锅炉DCS的信号有:旁路挡板、原烟气挡板和净烟气挡板的开关状态。这些信号都涉及到电厂锅炉的运行,所以锅炉DCS与脱硫DCS之间的接口采用硬接线方式。
#1炉和#2炉设备是相对立的,它们共同调用公用系统中的石灰石供浆和石膏脱水子功能系统,#1炉与#2炉之间也存在着连锁保护,这些在#1炉、#2炉和公用系统控制器之间传递的信号通过Modbus-TCP协议传输,从而节省了重复的IO电缆铺设费用。
脱硫DCS系统主要实现的功能有:数据采集系统(DAS),模拟量控制系统(MCS),组态软件和顺序控制系统(SCS)。
(1)数据采集系统(DAS)
数据采集系统按所选定的数据采集设备的采样速率,周期性地采集和处理现场设备和工艺的开关量和模拟量信息。并通过网络传输到上位机显示屏中显示,作为运行人员监视和操作现场设备的依据。
数据采集系统的基本功能有:数据采集、数据处理、屏幕显示、报警声光显示、事件记录和追忆、历史数据存储检索及打印、性能在线计算等功能。
数据采集系统是通过采集卡周期性扫描外部测点的状态,然后经过诸如正确性判断、工程量换算、限值判断等处理后,将处理过的信息作为新的数据写入数据库中。数据库乃数据采集系统的,脱硫DCS系统拥有两个数据库:一个是控制器数据库,另一个是上位机数据库。上位机通过Modbus-TCP协议与控制器联接,按一定的采样周期循环扫描控制器数据库的变化,并同时对上位机数据库与画面显示进行新。
(2)模拟量控制系统(MCS)
模拟量控制系统实现脱硫控制系统的模拟量闭环调节功能,脱硫控制系统的主要闭环调节回路有:增压风机入口压力调节、吸收塔液位自动调节、石灰石供浆流量调节,还有公用系统中的滤饼厚度调节等。
● 增压风机入口压力调节
增压风机入口压力调节的目的在于使锅炉炉膛压力保持稳定。将锅炉正常运行时的引风机出口压力作为增压风机入口压力调节的设定值,测量实际运行的压力,然后进行比较得出偏差,偏差经过控制算法计算,得出调节量作用在增压风机的调节导叶上,使得增压风机入口压力稳定在设定值附近。
增压风机入口压力闭环调节控制算法通常是PID调节,这是因为PID算法简单而且能够满足工程的要求。为了提高压力调节的响应速度,将锅炉负荷作为前馈量引入到调节中,从而缩短了调节时间和减小了调量。
● 吸收塔液位自动调节
高温气进入吸收塔反应后由于冷却和饱和作用会带走一部分水,使得浆液变稠,脱硫吸收效果变差。这部分损失掉的水,通过吸收塔上部的除雾器冲洗系统进行。除雾器冲洗系统由32个电磁阀组成,每组8个,共四组。它们是按一定的顺序轮流开关,两个工艺相邻阀门之间的开启间隔时间则是依据吸收塔液位来进行调节。
在所能参考的资料中还没有的吸收塔液位与气流量关系的数学模型,根据热力学原理,由进入吸收塔内的气流量及其在塔内的热量交换可以计算出蒸发与饱和作用带走的水量率,定吸收塔除雾器冲洗阀每次开阀冲洗的时间为常数,只要烟气所带走的水量率按时间作积分所得的值等于每次冲洗所能的水量时,则进行冲洗。由此得到了吸收塔除雾器两次冲洗的时间间隔,它随着烟气流入量的波动而变化。
在弘电项目的吸收塔液位调节算法中,增加了一个阈函数,意在使液位能够尽快地收敛到设定值附近。其基本原理是当吸收塔液位偏差的大于预先设定的阈值时,吸收塔调节时间将乘以一个惩罚系数,促使调节往收敛方向加速发展。惩罚系数可以是偏差函数或者是常数,在弘电的脱硫系统中,液位偏差落在偏差阈值内时,惩罚系数为1,当出现正偏差并出阈值时,惩罚系数可取为大于零而小于1的数值,这样就能减少除雾器冲洗门两次冲洗的等待时间;当出现负偏差并出阈值时,可将惩罚系数取为大于1的数值,从而延长冲洗间隔时间,添加了惩罚系数能使控制效果得到好的改善。
● 石灰石供浆流量调节
石灰石供浆流量调节的目的在于调节吸收塔内的pH值,使烟气与石灰石浆液在适合的pH值下发生化学反应,这是保证脱硫质量的关键之处。
采用普通的PID控制时,由于pH值具有较大的滞后,控制效果并不理想。考虑到影响吸收塔pH值的主要因数是烟气中的硫元素与浆液中的钙元素的摩尔比,因此在弘电脱硫系统中使用了串级PID控制的思想。引入了硫钙比闭环调节的石灰石供浆流量调节后使得系统的反应速度和调量等都有了较大的改善。
硫元素和钙元素的摩尔比不能直接测出,只能经过间接的方式求出。脱硫系统安装有原烟气分析仪和烟气差压计,经过流体力学中的伯努利方程计算可以粗略得到烟气的流量值,进一步算出硫的摩尔数,将主控回路中的输出作为修正系数算出与硫摩尔数对应的钙摩尔数,根据现场安装的石灰石浆液密度和供浆流量算出钙的摩尔数,比较得出偏差,经副控回路计算后作用在供浆调节阀上。
● 滤饼厚度调节
石膏浆经过旋流后,底流将输送到真空皮带进行真空脱水,为了保证脱水效果,滤饼厚度要控制在一定的范围之内。滤饼的厚度往往容易受到底流浆液密度和流量变化的干扰,因此通过设立一个滤饼厚度调节降低操作人员手动介入操作的频率,降低操作人员的劳动强度。
滤饼厚度调节是通过测量滤饼的厚度与工艺设定值做比较,进行偏差抑制的PID运算,得到的输出作用在真空皮带的变频器上,以达到运行的期望。其原理比较简单,采用常规的PID算法即可。实际南通弘电石膏滤饼厚度测量仪表安装位置不当,造成了为严重的滞后,采用常规PID算法会出现不稳定的效果。为此,在工程中应用了其他的控制方法,譬如适当延长PID调节的采样周期或者采用智能控制方法,都可以使系统稳定在一定范围之内,效果有了较大的提高。
(3)组态软件的选择
在众多的组态软件中,常见的组态软件有wincc、ifix、intoch和国内开发的组态软件组态王等。其软件各种开发功能各有千秋。其中IFIX软件是美国的工控组态软件,在美国工控软件中。IFIX软件 适用于各种PLC, 例如支持西门子200300400, 三菱A系列,Fx系列; ,GE等。支持各种工控板卡,RS_232,RS_485,honywell公司R_150,R_160,S9000,各种智能变送器。也可用于工业控制管理网络。IFIX是一个软件系统。其部分提供了各种基本功能,这些功能使得应用程序可以执行的任务。其中两个基本的功能是数据采集和数据处理。IFix提供了大量的IO驱动器。这些驱动器具有查错、报告、恢复、内置数据以及支持冗余通讯。IFIX软件还支持DDE服务器。IFix提供和特殊的IO设备的各种IO驱动程序,由于每个IO驱动支持特定的硬件,因此每个IO驱动由各自的手册介绍。IFIX软件是真正32位软件,支持bbbbbbS NTbbbbbbS2000。IFIX软件具有强大的网络功能,支持NetbiosTcpip。 IFIX软件支持200多种国内外PLC, DCS, IO板卡产品,可为产品定做驱动程序。
● IFIX软件采用DLL通讯方式,采样速度快,性高;
● IFIX软件具有强大的ODBC技术,支持Oracle, Sybase,FoxPro等关系数据库;
● IFIX增加了OPC功能(OLE方式的IO设备驱动程序接口);
● IFIX内嵌VBA, 以及双机热冗余功能。
采用那种组态软件并不重要,关键是利用软件实现工程设计中的控制思想和控制模式。IFIX软件有这么多优点,把它作为自控系统的开发软件是的选择之一。
(4)顺序控制系统(SCS)
顺序控制系统(SCS)可以使操作人员在控制室内监视和控制脱硫系统的所有电机、阀门,并实现设备的连锁及保护。顺序控制系统(SCS)能完成大量设备的高度智能化控制,它将设备按功能相关原则归组和划分为功能组和功能子组,按照所编写的程序一步一步执行下去,从而减少了操作人员的手动介入,降低了操作人员的劳动强度和误操作风险。
系统中的任一种设备或功能组都可以抽象为一个函数模块。根据设备的不同,其函数模块也会表现为形式参数、内部条件判断和输出的不同。
函数模块一般都包括以下形式参数操作员输入指令;自动控制输入指令;保护连锁输入指令;各种指令屏蔽条件;指令互锁;设备状态反馈。
函数内部条件判断是编程人员依据工艺的要求编写的判断程序,以保证各种指令按照人们的期望执行下去。
输出则是输入经过内部判断所希望得出的,譬如说某电机或功能组具有自动控制ON指令输入并且内部条件判断满足,则输出为电机或功能组启动。
脱硫系统的主要顺序控制组有:烟道系统、挡板密封风机、气气换热器、净化风机、增压风机、吸收塔系统、石灰石浆液泵、循环浆泵、除雾器、石膏排出泵、石膏溢流浆液泵、真空皮带脱水系统、工艺水泵、废水处理系统和石灰石输送及制浆系统等。
每个单元的热工保护直接在各个单元控制器中实现,它们作为设备函数模块的保护参数输入驱动设备。一些参与保护的重要模拟量的采用三取二的表决原则或采用双重测量方式,以保证系统运行的性。由于旁路挡板在脱硫系统中的特殊地位,在远程操作站上专门设有紧急开启按钮,直接通过硬接线操作旁路挡板和向DCS控制系统发送紧急开启信号。
4、分析及讨论
弘电脱硫系统#1炉单元和公用系统已投运,#2炉单元也将在年底投运。由#1炉实际运行效果来看,采用西门子系列PLC控制后大大降低了操作人员的劳动强度和系统运行的性与连续性,能够实现大型DCS控制系统的功能,并且它们的运算处理时间相差并不大,而在成本与开放性上PLC比DCS有较大的优势。自控系统是烟气脱硫工程的神经,是地把脱硫工艺和工业自动化系统结合起来,达到大脱硫效果。自控系统的好坏直接决定了脱硫工程项目实施的成败,国内烟气脱硫项目在工程施工和调试阶段暴露很多问题,而这些问题直接的原因是自控系统的设计不合理。脱硫工艺有上百种,只有把脱硫工艺和自动化系统的结合起来,才能发挥大的效益;当两者结合到一起时也带来了许多技术方面和工程方面的难题,值得国内业界**的思考和探索。
本文介绍了Rockwell PLC在十层电梯控制系统中的应用,该系统以PLC为主控制器,采用PWM直流调速系统和集选控制方式,实现了十层电梯的基本功能。
自1889年美国奥梯斯升降机公司推出世界部以电动机为动力的升降机以来,电梯在驱动方式上经历了卷筒式驱动、牵引式驱动等历程,逐渐形成了直流电机拖动和交流电机拖动两种不同的拖动方式。如今电梯已成为人们进出高层的代步工具;而且作为载人工具,人们在运行的平滑性、高速性、准确性、性等一系列静、动态性能方面对它提出了高的要求。由于早期的电梯继电器控制方式存在故障率较高、性差、接线复杂、一旦接收完成不易改等缺点,所以需要开发一种、的控制方式。可编程控制器(PLC)既保留了继电器控制系统的简单易懂、控制精度高、性好、控制程序可随工艺改变、易于与计算机接口、维修方便等诸多性能。因此,PLC在电梯控制领域得到了广泛而深入的应用。
一、电梯控制系统组成
电梯控制系统可分为电力拖动系统和电气控制系统两个主要部分。电力拖动系统主要包括电梯垂直方向主拖动电路和轿箱开关电路。二者均采用易于控制的直流电动机作为拖动动力源。主拖动电路采用PWM调试方式,达到了无级调速的目的。而开关门电路上电机仅需一种速度进行运动。电气控制系统则由众多呼叫按钮、传感器、控制用继电器、指示灯、LED七段数码管和控制部分的器件(PLD)等组成。PLC集信号采集、信号输出及逻辑控制于一体,与电梯电力拖动系统一起实现了电梯控制的所有功能。
十层电梯控制系统由呼叫到响应形成一次工作循环,电梯工作过程又可细致分为自检、正常工作、强制工作等三种工作状态。电梯在三种工作状态之间来回切换,构成了完整的电梯工作过程。
(一)电梯的三个工作状态
1.电梯的自检状态
将程序下载到AB公司的MicroLogix1000型PLC后上电,PLC中的程序已开始运行,但因为电梯尚未读入任何数据,也就无法在收到请求信号后通过固化在PLC中的程序作出响应。为满足处于响应呼叫就绪状态这一条件,使电梯处于平层状态已知楼层且电梯门处于关闭状态。电梯自检过程的目标为:为先按下启动按钮,再按下恢复正常工作按钮,电梯电梯门处于关闭状态,然后电梯自动向上运行,经过两个平层点后停止。
2.电梯的正常工作状态
电梯完成一个呼叫响应的步骤如下:
(1)电梯在检测到门厅或轿箱的呼叫信号后将此楼层信号与轿箱所在楼层信号比较,通过选向模块进行运行选向。
(2)电梯通过拖动调速模块驱动直流电机拖动轿箱运动。轿箱运动速度要经过低速转变为中速再转变为高速,并以高速运行至减速点。
(3)当电梯检测到目标层楼层点产生的减速点信号时,电梯进入减速状态,由中速变为低速,并以低速运行至平层点停止。
(4)平层后,经过一定延时后开门,直至碰到开关到位行程开关;再经过一定延时后关门,直到碰到关门到位行程开关。电梯控制系统始终实时显示轿箱所在楼层。
3.电梯强制工作状态
当电梯的初始位置需要调整或电梯需要检修时,应设置一种状态使电梯处于该状态时不响应正常的呼叫,并能移动到导轨上、下行限点间的任意位置。控制台上的消防/检修按钮按下后,使电梯立刻停止原来的运行,然后按下强迫上行(下行)按钮,电梯上行(下行);一旦放开该按钮,电梯立刻停止,当处理完毕时可用恢复正常工作按钮来使电梯跳出强制工作状态。
(二)电梯控制系统原理框图
电梯控制系统原理框图如图1所示,主要由轿箱内指令电路、门厅呼叫电路、主拖动电机电路、开关门电路、档层显示电路、按钮记忆灯电路、楼层检测与平层检测传感器及PLC电路等组成的。
图1 电梯控制系统原理框图
(三)电梯控制系统的硬件组成
电梯控制系统的硬件结构如图2所示。包括按钮编码输入电路、楼层传感器检测电路、发光二管记忆灯电路、PWM控制直流电机无线调速电路、轿箱开关电路、楼层显示电路及一些其他辅助电路等。为减少PLC输入输出点数,采用编码的方式将31个呼叫及指层按钮编码五位二进制码输入PLC。
图2 电梯控制系统硬件结构框图
1.系统输入部分
系统输入部分分为两个部分,一是直接输入到PLC输入口的开关量信号部分,包括:控制台上的启动按钮、恢复正常工作按钮、消防/检修按钮、强迫上行(下行)按钮部分以及开关门行程到位开关。二是按钮编码输入信号部分。本系统为十层电梯系统,在轿箱内的选层按钮和门厅旁的向上、向下呼叫按钮共有28个之多,采用编码的方法将31个按钮信号编为五位二进制码。这里采用四片8位编码器4532和五个四二输入端或门4072组成32级编码器。
2.系统输出部分
系统的输出部分包括发光二管记忆灯电路、PWM控制调速电路、轿箱开关门电路和七段数码管楼层显示电路等。
在PWM控制直流电机无线调速电路中,PWM产生电路接收来自PLC的八位二进制码,随着码值的改变,其输出的脉冲占空比也相应改变。轿箱开关门电路使用两个继电器、两个行程开关、直流电动机、功率反相器2003等构成控制电路。在七段数码管楼层显示电路中,七段数据管不经驱动芯片驱动而由PLC提供特定的二进制码直接输入。
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