• 6ES7222-1BD22-0XA0使用手册
  • 6ES7222-1BD22-0XA0使用手册
  • 6ES7222-1BD22-0XA0使用手册

产品描述

产品规格模块式包装说明全新品牌西门值+ 包装说明 全新 - 产品规格子 现场安装

6ES7222-1BD22-0XA0使用手册

 国内报纸印刷大都采用进口印刷设备,并要求设备速度快、张力控制稳定、印刷质量高、可靠性好,而为设备提供动力的电机拖动系统因此成为印刷设备的核心部分。目前,较为先进的印刷设备都采用了由交流变频电动机组成的拖动系统。

    变频调速的常见方式

    目前,几乎所有的报纸印刷设备中都采用“交流-直流-交流”的变频调速方式,如曼罗兰公司的COLORMAN、瑞士维发(WIFAG)公司的OF370。但在具体的变频器参数上各厂家有所不同,大都采用正弦脉宽调制方式SPWM(与正弦波等效的等幅矩形脉冲序列波)。

    变频器将电网提供的3相、380V、50Hz电流转换成符合生产要求的交流脉冲波提供给电动机,控制电动机的转速,而光栅编码器负责测量电动机的转速。变频器在改变电机输入频率的同时,还需要改变电机的输入电压。380V不变,频率下调(<50Hz),会使电机气隙磁通(约等于V/F)饱和;380V不变,频率上调(>50Hz),则使磁通减弱。所以,真正应用变频调速时,一般需要同时改变电压和频率,以保持磁通量基本恒定。因此,变频调速器又称VVVF(可变电压可变频率)装置。

    矢量控制异步电机闭环变频调速是一种理想的控制方式。它具有许多优点:

    (1)可以从零转速起进行速度控制,即使较低速度也能运行,因此调速范围很广,可达100∶1或1000∶1。

    (2)可以对转矩实行精确控制。

    (3)系统的动态响应速度非常快。

    (4)具有电动机良好的加速度特性等。

    然而,带有速度传感器矢量控制变频器的异步电动机闭环变频调速技术性能虽好,但需要在其轴上安装速度传感器,严格地讲,这样就降低了异步电动机结构坚固、可靠性高的特点。

    变频器常见故障分析

    如果使用方法不正确或设置环境不合理,易造成变频器误动作而发生故障,或者无法满足预期的运行效果。为防患于未然,事先对故障原因进行认真分析十分必要。

    1.外部的电磁感应干扰

    如果将变频器周围所有的继电器、接触器看作干扰源,它们能通过辐射或电源线侵入变频器的内部,引起控制回路误动作,造成工作不正常或停机,严重时甚至损坏变频器,因此,必须提高变频器自身的抗干扰能力。但由于受装置成本限制,在外部采取噪声抑制措施,来干扰源则更为经济合理,因此需要在控制线圈上加装防止冲击电压的吸收装置,如RC吸收器等。

    2.安装环境的影响

    变频器属于电子器件装置,使用说明书中已详细说明了对安装使用环境的要求。在特殊情况下,若确实无法满足这些要求,必须尽量采用相应抑制措施。如潮湿、腐蚀性气体及尘埃等,易造成电子器件生锈、接触不良、绝缘性降低等,这时,应对控制板进行防腐防尘处理,并尽量采用封闭式结构。

又如温度是影响电子器件寿命及可靠性的重要因素,一旦温度超过规定值将立刻造成器件损坏,因此应根据装置要求的环境条件安装空调,避免日光直射。

    3.电源异常

    电源异常表现为各种形式,但大致有以下3种:缺相、低电压、停电,有时也会出现其混合形式。这些异常现象大多是输电线路因遇风、雪、雷击造成的,有时也因为同一供电系统内出现对地短路及相间短路。而雷击因地域和季节有很大差异。除电压波动外,有些电网或自行发电单位,也会出现频率波动,这些现象有时在短时间内重复出现,为保设备的正常运行,对变频器供电电源也提出相应要求。

    4.雷击、感应雷电

    雷击或感应雷电形成的冲击电压有时也能造成变频器的损坏。为防止因冲击电压造成过电压损坏,通常需要在变频器的输入端加压敏电阻等吸收器件,保输入电压不**变频器主回路间所允许的较大电压。


该系统运用SIEMENS的S7—300PLC通过PROFIBUS—DP总线实现变频器网络控制.从而实现了中厚板精整系统的a动化生产。系统调试,维护方便,运行可靠。

    较近几年,随着生产自动化和过程自动化中分散化结构的迅速增长,现场总线系统的应用日益普遍。其原因之一是现场总线系统实现了数字和模拟输入/输出模块、智能信号装置、过程调节装置、可编程序控制器(PLC)和PC之间的,把I/O通道分散到实际需要的现场设备附近,使安装和布线的费用开销减少到较小,从而使成本费用大大节省。原因之二是标准化的现场总线具有“开放”的通信接I:1,允许用户选用不同制造商生产的分散I/O装置和现场设备,同时也可以方便地实现二级及三级网络的连接。济钢中厚板三期工程精整区域由于设备数量较多,同时又分散在较大的范围内,因此特别适合采用现场总线方式实现生产过程的自动化控制。

    系统简介

    中厚板精整区域的主要设备有:冷床输入辊道、输入提升链、滚盘、输出提升链及输出辊道、润滑站及冷床冷却风机,另外还有火焰切割系统、运输辊道、翻板机、电磁起重机等。中厚板厂的原有自动化设备,绝大多数采用SIEMENS公司的产品。为了便于维护和网络连接,精整区域的自动化控制设备也以SIEMENS的产品为主,PLC选用s7—300,其中CPU型号为315—2DP。传动系统全部为SIMOVERTMASTERDRIVERS矢量控制型变频器。

    其中,l#冷床及精整区域PROFIBUS—DP系统中,2#站s7—300为主站,本站的模块均为冷床系统输入输出点。

    3样站,17样站为远程ET一200,其中3样站ET一200是精整系统的远程I/O,17样站ET一200则作为冷床操作台远程I/O。4~8#站是输入输出系统传动变频器,9~16#站是1#冷床系统传动变频器,18~2l样站则是2样冷床系统传动变频器。

    总线连接

    PROFIBUS—DP系统是一个两端有源终端器的线性总线结构,亦称为RS485总线段,在一个总线段上较多可连接32个站。使用9针D型连接器用于总线站与总线的相互连接。

    D型连接器的插座与总线站相连接,而D型连接器的插头与总线电缆相连接。

    与总线连接的每一个站,无论是主站还是从站,都表现为一个RS485电流负载。有源总线终端接有终端电阻,在时防止反射,并且当总线上无站活动时,它确保在数据线上有一个确定的空闲状态电位。本系统中,在一个总线段上共有20个站,2样站和l样站作为总线的2个终端接有终端电阻,终端电阻可以由位于中线插头的开关来实现连接和断开之间的转换。

    PROHBUS—DP协议是为自动化制造工厂中分散I/O和现场设备所需的高速数据通信而设计的。典型的DP配置是单主站结构,DP主站与DP从站间的通信基于主一从原理,也就是说,只有当主站请求时,总线上的DP从站才可能活动。


    DP从站被DP主站按轮询表依次访问。DP主站与DP从站间的用户数据连续地交换,而并不考虑用户数据的内容。中厚板1#冷床及精整区域就是采用这种典型结构,如图1所示。

    变频器的设置

    (1)变频器与主站S7—300的通信是通过在SIMOVERTMASTERDRIVERS上安装CBP通信板来实现的

    装机装柜型变频器有6个槽可用来安装可选板,cBP通信板可以安装在任何一个槽位。通信板安装完毕后就可以起动进行配置,首先要确定站地址,这是通过变频器参数设置完成的。其过程如图2所示。CBP通信板有3个指示灯显示通信状态。这3个指示灯分别是:红色为运行灯;黄色为与变频器进行数据交换灯;绿色为与PROFIBUSDP进行灯。只有当这3个指示灯同时闪烁时,系统通信才正常。

    (2)PROFIBUS—DP的数据通过报文的形式交换

    每个报文传输的数据可分为两组,需要用STEP7进行硬件配置时设定。这两组数据分别是参数PKW和过程数据PZD。PKW数据段是读写变频器参数值以及读参数的全部特性。PZD数据段传输的是变频器的控制信息,也就是变频器的控制参数,由主站的S7—300向变频器发出控制字和设**,变频器则返回状态字和实际值。PKW和PZD的数据长度可根据需要设定,同时可设定的速率。本系统中,PKW和PZD分别设定为4个字和2个字,通信波特率为1.5Mbit/s。


    (3)变频器通信控制参数的设置

    变频器参数设置的基本过程如下:变频器送电后,首先将参数恢复为工厂设置,然后进行CBP板的配置,选择P060=5进行系统设置,较后进行控制字和状态字的连接设置,将矢量控制开关量和矢量控制连接量与PLC中定义的参数值和控制字连接。本系统的主要连接参数如附表所示。

    (4)由于翻板机、辊道等设备需要比较准确的定位,并且生产节奏较快,因此每台传动变频器都有外置的制动单元和制动电阻

    制动单元通过中间回路连接到变频器上,当中间回路电压达到预定值时,制动单元自动接通,阻止中间电压继续升高。与制动有关的参数:P462为从静止加速到参考频率的时间;P463为加速时间的单位;P464为从参考频率减速到静置的时间;P465为减速时间的单位。根据工艺要求的不同,每台变频器设置不同的加减速时间。


    PROFIBUS—DP的电磁干扰问题

    安装PROFIBUS—DP的标准方法是:有接地基准电位,即必须把所有模块机架和负载电流回路与公共的基准电位(地)相连接,从而确保由于不合理的PROFIBUS—DP电缆敷设或设备安装不当而产生的干扰电流能被尽快分流掉。采用这种安装方法时,将各个部件的接地(S7—300、ET200、SIMOVERTMASTERDRIVERS)连接到控制柜的公共接地点。在这种方式下,总线插头连接器将PR0F1BUS—DP电缆的屏蔽与网络中所有的总线站相连接,干扰电流通过连接的地线分流掉,从而防止了由干扰引起的故障。

    由于传动系统需要较大的电功率,因此动力电缆常常输送高电压和电流。如果这种电缆长距离与PROFIBUS—DP电缆并行敷设,则会在PROFIBUS—DP电缆上产生电容性和电感性干扰,从而扰动网络中的数据通信。为避免这种干扰,在敷设PROFIBUS—DP电缆时,要确保PROFIBUS—DP电缆与其他电线电缆之间的距离。在施工中,尽可能地把电力电缆和PROFIBUS电缆分别敷设在相互隔离的电缆桥架上。

    该系统投入使用后,取得了较好的效果:

    1)系统运行稳定可靠,维护检修工作量较少。

    2)变频传动系统响应速度快,定位准确可靠。

    3)可方便地与二级系统联网,为全线自动化奠定基础。

    4)保证了产品质量,取得了较好的经济效益。

202207281244519172844.jpg202202231632207636284.jpg

一.前言:

    广东南海发电厂位于广东省佛山市,是广东省主要的火力发电厂。在当前竞价上网,燃料价格上涨的严峻形势下,为提高自身的竞争力,创造更好的经济效益。在二期扩建工程中,锅炉水煤浆给料系统采用了先进的变频调速技术,有力地**了主设备的安全、经济、稳定运行,取得了良好的经济和社会效益。

    二.现有调速方式的缺点:

    在火力发电厂给料系统中,一般采用直流调速、滑差调速两种传统的调速方式。

    2.1.直流调速的缺点:

    1.直流电机体积大,造**,安装拆卸不方便。

    2.直流电机故障率高,电刷与换向器之间容易产生接触不良,电刷磨损较快,电枢容易短路,维修麻烦,费用高。

    3.直流调速可靠性不太好,环境适应性差。当环境比较恶劣时,水潮气容易使直流电机接地短路,使电机或调速板烧坏,而调速板维修又很困难。

    4.直流调速系统性能差,调速比小,特别是在低速运行时,满足不了一定的转矩。

    5.调速系统抗干扰性差,直流调速板附近如果有电磁干扰,调速板就不能正常工作。

    2.2.滑差调速的缺点:

    1.上料现场粉尘多,电机常常因粉尘堵塞而烧坏。

    2.滑差电机在运行中容易出现堵转和同步现象,运行维护量大,维修麻烦。

    3.滑差电机调速线性能较差,控制精度差,误差大,难以进行给料量精确计算和控制,从而使燃烧工况不太稳定。

    4.调速系统设备接线复杂,经常出现断线问题,进而影响给料机的正常运行。

    5.滑差电机保护功能单一,经常发生电机因过负载而烧毁电机事件。

    6.调速特性和稳定性较差,影响锅炉机组的正常工作。

    7.滑差调速电机效率低,损耗大,容易发生故障。

    三.变频调速的优点:

    直流调速和滑差调速方式已满足不了现代大型电厂生产发展的需要。随着技术的发展,变频器经过十几年的发展完善,产品性能、可靠性、稳定性都有很大的发展。四方变频器采用了较新的电力电子器件绝缘栅型双极晶体管(IGBT),它克服了大功率晶体管存在的二次击穿现象,充分保了变频器的可靠性。在控制方面采用的数字信号处理器(DSP)运算速度高达16.7MIPS以上,具有32位数点小数运算功能,充分保了变频调速大量控制参数的采集和运算以及对外通讯,控制方法上采用无速度传感器控制,具有很硬的外特性,采用多种优良的控制技术,实现了全面的保护功能,同时整个系统的合理集成和系统的完善设计,基本满足了免维护的要求。这为变频控制装置纳入上料控制系统,对降低系统运行成本,提高系统可靠性具有极大价值。

四.应用实例:

    在广东佛山南海发电厂二期工程上料水煤浆系统配用了四方C320无速度传感器矢量型变频器。锅炉给料变频调速系统由PLC、工控机、I/O采集板卡、通讯网络及组件,同操器、操作器、备操器、变频控制柜、IP44变频电动机、螺杆泵等组成。通过控制电动机的转速来实现对螺杆泵上料的控制,系统具有掉电,过压,欠压,过流,缺相及电机过载自动保护等功能。同时根据反馈量及工艺情况可选择就地操作、远程操作、自动操作等手段进行控制,并能与DCS系统实现通讯。

    螺杆泵的工作原理是:螺杆泵工作时,液体被吸入后就进入螺纹与泵壳所围的密封空间,当主动螺杆旋转时,螺杆泵密封容积在螺牙的挤压下提高螺杆泵压力,并沿轴向移动。由于螺杆是等速旋转,所以液体出流流量也是均匀的。螺杆泵特点为:螺杆泵能量损失小,经济性能好,压力高而均匀,流量均匀,转速高,能与电动机直联。螺杆泵流量是稳定的线性流动,具有自吸能力强、吸入高度强,流量与转速正比,借助调速器可以实现量的自动调节,与变频器搭配使用取得了非常好的使用效果。

    参数设置如下:

    F0.0=1F0.1=6F0.4=0001

    F0.5=0F0.7=5F1.15=380

    F1.16=50F1.17=210F1.18=1500

    F1.20=1.F2.13=0010F3.6=0

    F3.8=16

    五.出现的问题及解决措施:

    螺杆泵变频器系统在调试过程中,碰到了机械共振问题。当变频器调速到42Hz运行时,测量该电动机径向振动快速增加到0.6mm,远远超过正常规程范围。变频器电流急剧上升,给泵体运行带来了严重隐患。对该泵进行振动监测和分析,当工频运行时运行正常,单独试电动机时也正常。对电机电气参数重新检查和调整,重新调整磁力中心,调整电机轴承及联轴器上连接螺丝,电机振动故障仍然存在。再对电机进行升速曲线分析,该电机的工作转速和其升速曲线上出现振动峰值的转于接近。每个机械系统都有一个固有的振动频率,就某一个电机而言,其固有频率f和电机系统的支撑刚度k,电机转子质量m有关。当电机和泵体联机时,应将他们视为一个整体系统来看待。这样整个机组系统的固有频率发生了变化,当电机的转频和该系统的固有频率接近时,由于转子不平衡共振将产生异常振动。这样就出现电动机单机试验时正常,而和泵体试车时在某一个速度范围出现强烈共振的现象。把电机转子与泵体作为一个整体系统重新校正其平衡,从而改变其转子质量。对螺杆泵基础进行加固处理,从而改变其支撑刚度。通过以上处理措施后,改变了该整体系统的固有频率,避免在某一个速度范围出现强烈共振。从而了电机机械振动大的故障,机组能够安全的正常运行.

    六.使用效果:

    变频调速系统调节范围宽,灵敏度高,线性度可达0.99,电器控制回路简单可靠。变频调速的电机效率高,节能节电。与滑差调速相比可节能20-30%。电动机只接受频率可调的三相电源,

省去了机械变速齿轮装置。交流电机安装在现场,而控制柜安装在电气控制室,设备运行条件得到了改善,减少了现场维护量,给料均匀,燃烧稳定,系统自投率大大提高。变频器启动时电机从零逐步平稳上升到所需的转速,没有任何冲击,电流从零开始上升,不会超过额定电流,解决了电机启动时的大电流冲击问题,了大启动电流对电机,传动系统和主机的冲击应力,降低了日常维护保养费用,延长了电机、螺杆泵的使用寿命。

    七.结束语:

    锅炉上料变频调速控制系统克服了锅炉常规调节方法的缺点,具有节能、调速线性、运行可靠、经济性好、控制精度高等优点。提高了控制系统的准确率、投入率和利用率,提高了能源利用效率,改善了系统运行工艺和主气压力品质。具备了完善的保护功能和便捷的控制,降低了运行成本,提高了经济效益,是电厂锅炉给料调节系统中较优选的方案之一。






http://zhangqueena.b2b168.com

产品推荐