产品描述
西门子模块6ES7223-1PH22-0XA8使用手册
1.概述
塑料封切机是用于加工塑料包装袋的机械设备,其精度和稳定性直接影响到所制胶袋的质量和效率。用PLC及伺服电机等取代刹车离合器等控制机构 ,实现了以下功能:
(1) 效率提高;(2)良品率提高;(3)封切精度提高;(4)方便调机;(5)运行平稳
2.控制系统简图
3.工作过程
(1)上电后,温控器控制封处加热器进行加热。
(2)自动起动后,送料变频器驱动送料电机以设定的速度输送塑料薄膜,送料。感应器检测到送料端放卷的塑料薄膜足够时,送料电机停止送料。
(3)温度到达,温度信号导通,主变频器驱动主电机通过机械传动装置控制切和封的上下往复运动。
(4)切每向上运动一次,伺服信号导通一次,伺服电机驱动出料辊夹着塑料薄膜带转动一次,切和封下切,胶袋形成。
(5)设定个数到达或按停止键时,当前胶袋形成后停机,切和封停在高位停车处。
4.工艺要求
(1)300-900mm长胶袋,生产约120-60个/分钟。
(2)长度误差在0.5mm内。
(3)胶袋封口处温度线,需结实耐拉。
(4)既可定长封切,又可追色封切。
(5)追色封切时,连续三次检测不到色标信号,要自动停机报警
(6)要有预警功能(即生产快到设定批量时,要提示警报)
(7)主电机调速,送料电机调速,伺服电机调速功能
(8)自动运行/手动调试功能
5.处理措施与调试方法
(1)机械设计时,主电机传动比要满足主变频器频率工作在60Hz时,切与封来回往复运动达120次/分钟。在满足伺服电机的实际连续运行转速要小于或等于其额定转速及其它特性的要求下,伺服机构的传动比及出料辊的外径的合理设计是满足工艺要求的关键。
(2)伺服传动机构采用同步带传动,伺服编码器脉冲数为2000P/R,故其本身误差远远小于0.5mm,引起定位误差较大的真正原因是由于伺服电机起停不够平滑,或者由于送料端的送料速度小于出料辊的出料速度,造成出料辊与塑料薄膜之间的相对滑动,故要根据伺服电机的起停速度调整合适的加减速时间,调整送料变频器频率使其送料速度要大于出料辊的出料速度,调整要以出料辊与塑料薄膜之间不发生相对滑动为准。
(3)温控器的设定温度一般设定在180℃左右,根据主电机的转速高低适当微调温控器的设定温度,以胶袋封口处结实耐拉为准。因为主电机转速较高时。封上下往复运动快,封口时间短,若封温度偏低,会导致胶袋封口处不牢。当主电机转速较低时,封口时间长,若封温度偏高,会导致胶袋封口处烫穿。
(4)人机界面上可设定定长封切或追色封切、切袋长度、追色长度、预警个数、送袋速度、加速时间、减速时间,当选择为定长封切时,追色感应器无作用,PLC程序根据伺服机构的机械传动比、伺服驱动器的电子齿轮比、伺服电机变码器的线数以及出料辊的周长,计算出伺服驱动器接收一定数量的脉冲,伺服电机就驱动出料辊转动带出一定长度的胶袋`。这样就实现了定长控制。
当选择追色封切时,其过程如下,伺服启动信号导通,伺服电机按照PLC程序预先设定的运动曲线进行加速运动、恒速运动、减速运动、低速追色、PLC接收到追色信号时,通过中断方式立即停止伺服电机。一般追色长度为10毫米,并且要求追色信号只能在追色范围内起作用,其它范围内需屏蔽掉其干扰信号。
其运动曲线如下所示,
追色封切调试时,在人机界面上设定好伺服电机的恒速速度,先将加速时间、减速时间设长,再调低速追色速度,尽可能提高低速追色速度,以追色平稳、准确为准。调整好追色速度后,再调加速时间、减速时间,尽可能调短加减速时间,以胶袋与出料辊不发生相对滑动及追色平稳为准。
(5)PLC程序在追色封切时,对追色信号记数,连续三次检测不到时,PLC停止各电机运转,并驱动报警器报警。同时PLC程序对批量记数,当批量达到预警值时,PLC驱动报警器报警提示。
(6)通过外接旋钮调位器可对主电机和送料电机调速,改变人机界面上PLC的脉冲频率设定值可对伺服调速。
(7)PLC内编写自动运行与手动调试程序,自动运行程序为生产程序,手动调试程序为调机或维修时使用。
一、系统概述:
目前在我国的针织行业中有很多从日本引进的LRB编织机,它担负着纯棉圆筒坯布的生产,是生产质量的重要环节。同时LRB编织机由于多年的长期运行,其设备出现的问题也越来越多。主要表现在设备耗能高、故障、停车率高,维修费用高、维护、维修工作量大,安全性差,尤其是电气控制系统的故障率非常高,改造前设备运行状况如下:
1.直流调速系统的精确度,灵敏度逐年下降。
2. 慢起动速度有时太快,造成掉布、坏针、机械撞击
3.直流电机发热老化严重,换向器磨损大,由于是进口电机无法维修已达到报废状态。
4.由于直流调速控制系统中控制板立元件老化,每年自燃十余次,严重影响了安全生产
5.维修费用高,进口一块调速控制板需1**民币,每年需五**民币。进口一台直流电动机需八千人民币,每年需1.6**民币其他维修费用2**民币,且有逐年增高趋势。
6. 电气故障率高:电气故障占总故障的60%以上。电气故障停车时间占总故障停车时间80%以上,以上情况严重影响了生产任务的完成。
因此,如果要使其重新焕发青春,将LRB编织机原直流调速系统改造为交流调速控制系统,是一个比较好的选择。辽宁锦州某针织公司经过考察,决定采用性价比高、服务好的国产品牌惠丰变频器来进行彻底改造。
二、系统配置:
选用惠丰F1000-G0037T3系列变频器替代直流调速系统,普通鼠笼异步电动机替代原直流电机。
变频调整系统的实现:
为使编织机电气控制布局合理、安全、并能代替原控制方式我们采用将原多点开关信号与DC24信号切换技术把原控制图分解,从而实现去掉原控制系统,使变频器控制系统与原负载系统达到**统一,每台编织机上安装一套变频调速系统,使它与原外围检测器件、开关器件匹配控制。
参数设置:
F113=40(目标频率的设定需根据工艺要求或操作熟练程度作适当更改)
F114=4.0,F115=3.5,F124=15.00,F125=F126=3.0,F140=1,F200=1,F206=2
控制端子接线:
接线方式比较简单,端子定义按照变频器出场设置即可,不需要另外更改参数,CM(公共端子)、OP1(点动)、OP6(正传)、OP7(反转)、TA/TC(故障报警)。
三、使用效果:
锦州某针织公司外贸编织车间的26台LRB编织机中,26台LRB编织机自2003年到2005年实施改造后全部采用惠丰变频调速控制系统,迄今已运行两年多,效果良好,经济效益可观,主要表现以下几个方面:
实现了从直流调速时代的跨越发展:
节电效果明显26台编织机年运行时间为:24h*300*26=187200h,经实测系统节电率比改造前提高35.6%,按电机平均功率为3KW计算,全年节约电量为:187200*3KW*35.6%=199929.6KWh,按平均电费0.55元/KWh,年节电费用约为11万元。
维修费用下降:
改造前26台平均维修费为3万元/年,改造后每台平均1千元/年左右。
电气故障率降低,运转率提高,多生产坯布:
26台编织机每年节约维修时间:3h/周*26*4周/月*12月/年=3744h,因此而多生产坯布增产为:40Kg/24h*3744h=6240Kg。
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