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产品描述

产品规格模块式包装说明全新品牌西门值+ 包装说明 全新 - 产品规格子

6ES7211-0AA23-0XB0技术参数

 变频器参数设定
2.2.1 变频器初始化
安装工作结束后,首先要进行常规的检查,如机械抱闸、电气控制回路等;然后将电机输出联轴器脱开,让电机处于空载状态。做好以上准备工作后给控制设备通电,用变频器控制面板设定电机的基本参数,进入电机初始化,这时电机处于变速运行状态,整个初始化过程大概需要3~5 min。初始化完毕,装复电机联轴器。
2.2.2 小车机构变频器参数设定
小车机构的两台电机分别由两台变频器来驱动,主要是调整两台变频器速度间的同步问题。由于没有安装测速编码器,速度误差的累计会引起两台电机的不同步 。可利用变频器的速度微调装置来两台电机的速度误差。经现场调试后,效果令人满意。
小车机构变频器设置正/反各三档速度,采用顺序控制(速度控制)和积分停车,速度为零后启动机械抱闸。
2.2.3 抓斗机构变频器参数设定
抓斗机构电机由两台变频器分别驱动升降电机和开闭电机,采用力矩跟随原则来解决两台电机间的力矩平衡问题。具体做法是:开闭机构采用顺序控制(速度控制),而升降机构则采用力矩控制,升降机构的力矩始终跟随开闭机构,以达到力矩平衡。在开闭机构为空载或轻载时,升降机构力矩不作跟随,这时候,升降机构也改为了速度控制,这个速度/力矩控制切换信号是PLC进行两电机力矩比较后发出的。
抓斗机构变频器上升设置三档速度,下降设置两档速度。开闭机构变频器采用顺序控制(速度控制)。升降机构变频器采用速度/力矩控制进行控制。抓斗机构变频器采用积分停车,速度为零后启动机械抱闸。
2.3 PLC软件调试
本系统采用西门子S7-200系列微型可编程控制器,S7-200可编程序控制器有两种编程方法,即语句表和梯形图。梯形图比较直观,编程、调试都很方便,但编程器价格高;用语句表编程速度慢,调试起来也较麻烦,但其编程器价格低。
PLC程序运行是从起始地址0000开始到最后一条地址(即END指令),做反复式巡回扫描,严格按梯形逻辑图逻辑行顺序和逻辑行逻辑元素的排列自上而下,从左到右逐字逐句处理程序。这样,继电器控制系统很难解决的结点竞争现象在这里就不会产生,从而保证了控制系统的可靠性。
    力矩信号的检测是用传送语句MOVW及比较语句LDW≥来实现的。当开闭机构力矩大于设定值时,PLC输出力矩跟随信号,升降机构作力矩跟随,使开闭机构和升降机构的力矩迅速得到平衡。当开闭机构力矩小于等于设定值时,PLC的力矩跟随信号消失,这时升降机构与开闭机构一样也按速度宏进行控制。值得注意的是这个力矩设定值应设为>1/2变频器额定转矩,否则容易引起两台电机速度环的振荡。
2.4 原有YZR电机的改造
为了利用原有的电机,现将电机的转子回路短接后继续使用。考虑到电机为反复短时工作制,多数情况为起动、短时额定参数运行、制动,低速档通常只是一种很短暂的过渡状态,因此风扇的散热能力与改造前相当,而发热量则由于起动电流的控制而少于改造前,因此不再加装独立冷却风扇。
3 改造后的效果
    半山发电有限公司2号装卸桥技改项目,小车和抓斗机构分别于2001年2~6月改造完毕先后投入运行,运行情况良好,至今没发生过故障。
    (1)硬件线路得到简化,主回路的接触器全部取消,提高了系统的可靠性。
(2)变频器所具有的短路、欠压、过压、过流、缺相及电机过热等保护,有效地保护了电机的安全。
(3)由于使用了变频器的软启动、匀加减速及防电机反接功能,大大减少了对设备和机械结构的冲击,延长了设备、构件的使用寿命。
    (4)变频器的直接转矩(DTC)控制保证了抓斗机构不发生溜钩现象。
(5)变频器的**速保护特性保抓斗机构不会发生**速运行状态。
(6)变频器的力矩跟随功能使得开闭机构、升降机构钢丝绳的受力始终均匀,延长了钢丝绳的使用寿命。
(7)由于变频器内部建有自适应电机模型,从而实现了电机的精确控制,使得两台小车电机的运行保持高度同步。
(8)取消了原来用于调速的转子电阻,减少了系统的能耗。
(9)大大地减少了设备的维护工作量。1.FC系列可编程序控制器的特点

(1)系统构成灵活。

(2)可靠性高,抗干扰性能强,环境适应性好。

(3)功能强。

(4)指令丰富,速度,快,编程简捷。

(5)故障诊断能力强,具有自诊断功能。

(6)多样化的通信功能。

2在硫化机上使用可编程序控制器的优点

(1)简化输入设备及其本身的接线,如**转换开关、按钮等可从复杂的多组组合简化为单组组合。限位开关、按钮等的接线可只接一组接点(常开或常闭),另一种状态可通过PLC内部识别,这样大大地降低了外围设备的接线姓。

(2)用软件代替继电器的倾接线.改变控制要求方便。PLC采用有微型计算机为核心的电子线路,是多种电子式继电器、定时器和计数器的组合体,它们之间的连线(即内部接线)通过指令用编程器进行.如果按照现场要求改变控制方式,修改控制线路,只需用编程器对指令进行修改即可,十分方便。

(3)用半导体元件将继电器有触点控制改为PLC无触点控制,大大提高了。J靠性相稳定性,将原继电器盘控制装町的故障,如继电器线圈烧坏、线圈粘连、线阁吸合不紧、接点脱落等继电器本身的故障。

(4)扩展I/0饥架有两种电源型号选择:①使用100~120VAC或200~240VAC电源;②使用24VDC电源。输入设备如按钮、选择开关、行程开关、压力调节器等可用24VDC电源作为信号源,这样可避免由于生产环境温度过高而造成行程开关、压力调节器等短路现象,提高了维修工人的安全性,降低了维修工作埠。输出端可通过200~240VDC电源直接驱动电磁阀、接触器等输出负载。

(5)除了有CPU错误、电池错误、扫描时间错误、存贮器错误、Hostink错误、远程I/O错误等自诊断功能和能判断PC机自身故障外,对应于I/O每一个点都有信号指示灯,指示I/0的0N/OFF状态,根据I/O指示灯的显示可准确、快捷地判断PLC外围设备的故障。

(6)根据控制要求,可方便地构成较合适的系统,且便于扩展。如果硫化机需增加和改进外围控制系统,在主CPU上再加扩展元件,以后设备需联网,可很方便地构成系统。

3如何给硫化机编程

(1)确认硫化机正常运行的整个过程必须做那些动作,以及它们之间的相互关系。

(2)确定行程开关、按钮等作为发送输入信号到PLC的输入设备所需的输入点数;电磁阀、接触器等作为接收来自PLC输出信号的输出设备所需的输出点数。然后给每一个输入和输出点*一个I/0位,同时分配“内部继电器”(M)或工作位和计时器/计数器。

(3)根据输出设备之间的相互关系和控制对象必须动作的顺序(或时间),画出梯形图。

(4)如果使用PC(个人电脑),HMI(人机界面)或FCP30(PLC编程软件)就可以直接用梯形图逻辑编PLC程序。

(5)利用PC检查程序,并纠正错误,然后试运行程序,并观察硫化机的运行,是否与我们的要求相一致,然后修改程序,直到程序较完善。

4硫化机自控系统的常见故障

采用PLC控制的硫化机故障率相当低,故障一般主要发生在下面几个方面。

(1)输入设备

象行程开关、按钮、转换开关经过多次反复动作后,会产生松动、不复位等现象,有的甚至会损坏。

(2)输出设备

由于环境潮湿和管路泄漏现象,使电磁阀进水,发生短路,烧坏电磁阀。信号灯也经常有烧坏的现象。

(3)PLC

由于输出设备多次短路,产生高电流,冲击PLC内部的输出继电器,而使输出继电器触点熔化而粘连在一起,损坏继电器。

5维护和保养

(1)在安装PLC时,必须远离下列环境:腐蚀性气体;温度剧烈变化;阳光直射;灰尘、盐和金属粉末。

(2)每组输出单元经220VAC输出,至少必须加一个2A250VAC的保险丝,当该保险烧断,一定要检查该组输出设备是否有异。若不检查就马上换上新保险,则易损坏输出单元的继电器。

(3)平时要注意观察电池报警指示灯,如果报闪,必须在一周内更换电池,电池平均寿命为8年(在室温25℃以下)。

(4)当CPU和扩展电源拆下检修后,安装接线时一定要接对,否则很容易烧坏CPU和扩展电源

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1 原控制系统的不足
我厂2号机立窑和粘土烘干机分别于1992年、1993年选用了LFEF型玻纤袋除尘器。该除尘器采用了分室反吹、定时定阻清灰、温度检测显示等技术,可不停机分室换袋,除尘效果明显,是较理想的除尘设备。除尘器控制系统应用Z—80单板机进行控制。经过一段时间使用后,发现该控制系统存在以下不适应我厂运行条件和环境的问题。
(1)系统中的转换开关、中间继电器过多(转换开关7个、中间继电器达20~30个)。由于触点开关受运行环境影响大,因而故障率高,据统计两台除尘器因控制系统故障停机占整个除尘器停机时间的2/3左右。
(2)系统设计中程序控制可调性差,停电后记忆功能易消失,送电后,需重新修改参数值,给岗位操作工带来不便。
鉴于上述原因,1994年在对3号机立窑、矿渣烘干机采用LFEF型玻纤袋除尘器进行除尘改造的同时,在该除尘器控制系统应用了日本立石(OMRON)公司生产的可编程序控制器(即PC)代替原设计中的单板机。经过近三年的使用,取得了满意效果。
2 PC机控制系统设计
2.1 控制过程分析
除尘器的控制,是一种延时控制过程。PC机上电10s,卸灰螺旋输送机开;5s后卸灰阀动作开始卸灰,每室卸灰时间为5s,室间卸灰间隔2min,最后一室卸灰后20s,卸灰螺旋输送机停。10s后,反吹风机开;5s后清灰阀动作开始清灰,每室清灰时间为5s,室间清灰间隔为3min,最后一室清灰后10s,反吹风机停,除尘器一个工作周期结束。20min后*二个工作周期开始。当废气温度**过上限,为防止烧毁滤袋,冷风阀打开;当废气温度低于下限,为防止糊袋,PC机发出音响报警信号,通过调节烘干燃烧室加煤量或减少被烘物料下料量来提高废气温度;当废气温度恢复正常后,冷风阀自动关闭,燃烧室加煤量或被烘物料下料量即可恢复正常。
2.2 系统功能设计
现以矿渣烘干机用8室袋除尘器为例说明。为满足生产要求,设计了手动/自动控制方式。当开关K1处在“手动”位置,可在控制屏中用手动完成除尘器清卸灰动作;当K1处在“自动”位置,系统进入自动工作状态。选用C28P—CRD—A+C16P—DR—A型PC机即可满足系统功能要求。系统中有4个输入信号,23个输出信号,内部信号采用TIM计时器和CNT计数器。

2.3 程序设计
程序设计采用梯形图语言。该设计共分三个部分:一是机器系统及检测报警系统;二是卸灰控制部分;三是清灰控制部分。为适应生产工况变化,设计中为所有参数可随时调整并有记忆功能。
为提高系统可靠性,对反吹风机、冷风阀等控制输出,增加了阻容保护回路。电气控制原理见附图。
3 控制系统调试
本系统先采用模拟调试,即模拟各种输入信号并对所有输出信号进行测试,看其是否符合控制过程要求,用以考察PC机的控制程序的完整性和可靠性。然后,再现场进行空载联动试车,最后进行带负荷联动试车。
4 使用效果
(1)简化了控制系统,节省了大量有触点控制元件,工作性能可靠,降低了控制系统的故障率。除尘器的运转率比改造前提高二十六个百分点。
(2)时间参数可根据工艺要求随时调整,且不受停电等因素的影响。修改参数简单易行,还可灵活进行各室清灰顺序的组合,对含尘气体通过量较大的室和粉尘滞留过多的室可有重点地进行清理,保证了过滤效果,满足了工艺变化的要求。
(3)减少了维修工作量,降低了维修费用,系统操作简单,岗位工人容易掌握、调整。


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