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西门子模块6ES7212-1BB23-0XB8功能介绍
PLC合理编程误操作
(1)手指颤动:使用微分指令DIFU(13)来检索按钮送入电信号的上升沿,在一个执行周期里PLC只执行一次,从而避免此类误操作;
(2)无意识操作:
①优化显示功能,使用不同的指示灯来显示各种不同的工作状态:平光-运行状态,高频闪光(1秒1次)-试验状态,低频闪光(3秒闪1次)-步进状态
②输入信号联锁
变频器过电压处理一例
减小给定使电机减速运行时,电机进入再电制动状态,电机回馈给变频器的能量亦较高,这些能量贮存在滤波电容器中,使电容上的电压升高,并很快达到直流过电压保护的整定值而使变频器跳闸。
采取在变频器外部增设制动电阻的措施,用该电阻将电机回馈到直流侧的再生电能消耗掉。
变频器过电流处理一例
我们用安川变频器带120个小电机,当其中一个小电机发生过流故障时,变频器就会过流故障报警,导致变频器掉闸,从而导致其它正常的小电机也停止工作,这是我们所不期望的。
“处理方法”
在变频器输出侧加装1:1的隔离变压器,当其中一台或几小电机发生过流故障,故障电流直流冲击变压器,而不是冲击变频器,从而预防了变频器的掉闸。经实验后,工作良好,再没发生以前的正常电机也停机的故障。 我们用安川变频器带120个小电机,当其中一个小电机发生过流故障时,变频器就会过流故障报警,导致变频器掉闸,从而导致其它正常的小电机也停止工作,这是我们所不期望的。
PLC通讯端口损坏一例
我们有一项工程,PLC端口烧坏。PLC通讯线是通过滑环引出的。考虑到前几天刚下过雨,怀疑是滑环进水引起的PLC通讯线短路,而烧坏PLC端口的。用摇表测量通讯线(线路两端均悬空),发现通讯线间有电阻,正常时应为无穷大,而测量时,电阻在5M~10M之间。从而认定PLC端口烧坏是滑环进水造成的,更换滑环后正常。
尽量避免多次调用同一子程序
在程序中,多次调用同一个子程序,在语法方面没有什么错误,但我们要尽量避免这一做法,尤其是在带有形式参数时。下面通过一例来说明。如下图1所示,网络13和14都调用protection子程序,这时,网络14调用时protection子程序的运行状态如图2所示。我们注意到,网络14调用时的形参#protection的数值(1169,网络13调用该子程序时的参数值)并不是网络14调用protection子程序所要的数值(应是481)。这样,就会造成我们所不希望的结果。
PLC输入的线间电容引起的误动作
电缆的各导线间都存在电容,合格的电缆能把此容值限制在一定范围之内。就是合格的电缆,当电缆长度**过一定长度时,各线间的电容容值也会**过所要求的值,当把此电缆用于PLC输入时,线间电容就有可能引起PLC的误动作,会出现许多无法理解的现象。主要为:
明明接线正确,但PLC却没有输入;
PLC应该有的输入没有,而不应该有的却有,即PLC输入互相干扰。
较近,在调试一PLC系统时,就出现了一种现象。MIC传感器不动作,或动作后,另一传感器()的动作影响MIC传感器,即:MIC动作时,传感器一动作,MIC就变成不动作了。也就是:传感器的动作彼此影响,怀疑是电缆质量不好,线间电容不合要求造成的。直接把MIC传感器接到PLC,不使用电缆后,一切动作正常。
线间电容影响的办法:
(1)使用电缆芯绞合在一起的电缆;
(2)尽量缩短使用电缆的长度;
(3)把互相干扰的输入分开使用电缆;
(4)使用屏蔽电缆。
我厂KP8000t热模锻压力机铸造生产线,由5台OMRONC200H型可编程序控制器(PLC)控制。下面介绍我们对PLC一次CPU停机故障排除方法,以期**指正。
1.故障现象
据值班电工反映,系统电源指示灯POWER亮,正常操作外部开关、按按钮时,CPU面板上ERROR报警指示灯亮,外部输出切断,当时刚好上午准备下班。下开机时,从CPU内部冒出一股浓烟,此时,PLC交流电压为247V左右。
2.故障分析及处理
当PLC控制出现下列**级错误时会引起CPU停机:CPU WAIT’ G (CPU等待)、MEMORY ERR(存储器错误)、NO END INST(无结束语句)、I/O BUS ERR(I/O总线错误)、I/O SET ERR(I/O设置错误)、I/O UNIT ERR(I/O单元错误)、SYS FAIL FALS(系统出错)等。
用编程器读出出错信息如下:COU WAIT’ G、MEMORY ERR。拆下该CPU,经查看内部线路,发现CPU内部电源部分一集成件SI-9510A已炸开,显然,CPU不能运行。可能原因是当时电源电压**OMRON产品给定电压较高值(240Va.c)7V左右或该集成件本身质量欠佳造成的。更换同型号CPU,ERROR红灯仍亮,系统不能启动,用编程器读出的出错信息依然如故。
为了防止意外和查看问题方便,我们将备用的存贮器换上,因其RAM中无用户程序。此时,能引发CPU等待的错误主要有两个方面:特殊I/O单元等待及扩展I/O单元等待。首先,我们查看了扩展单元的各部分,其电源供给正常,发现连接电缆插头松动,插好,试机,PLC CPU依然停机,但无存贮器错误显示。由于系统未进行I/O地址登记,为查找原因方便,将扩展机架“离线”操作,直接检查主板特殊单元。存贮器中RAM为空白,只要拆下坏的模板后,CPU就应运行,其RUN指示灯亮(编程器置RUN或MONIT状态)。当拆下主板上OD215模板后,RUN亮,将备用的OD215进行状态设置,替换后也亮。此时,再将原来的存贮器换上,结果编程器上蜂鸣器马上声响,又出现MEMORY ERR出错信息,可见存贮器也被烧坏。只能用备用的存贮器,重新输入原始用户程序,分段检查、试车,最后全部重新试车,系统正常,交付使用。
直此,笔者认为引起这次停机故障的可能原因是特殊I/O单元OD215损坏,又由于偶然因素如电压偏高,使CPU烧坏及存贮器损坏


PLC的日常维护和保养比较简单,主要是更换保险丝和锂电池, 基本没有其它易损元器件。由于存放用户程序的随机存储器(RAM)、计数器和具有保持功能的辅助继电器等均用锂电池保护,锂电池的寿命大约为5年,当锂电池的电压逐渐降低到一定程度时,PLC基本单元上电池电压跌落到指示灯亮,提示用户注意有锂电池所支持的程序还可保留一周左右,必须更换电池,这是日常维护的主要内容。
调换锂电池的步骤为:
■在拆装前,应先让PLC通电15秒以上(这样可使作为存储器备用电源的电容器充电,在锂电池断开后,该电容可对PLC做短暂供电,以保护RAM 中的信息不丢失);
■断开PLC的交流电源;
■打开基本单元的电池盖板;
■取下旧电池,装上新电池;
■盖上电池盖板。
注意更换电池时间要尽量短,一般不允许**过3分钟。如果时间过长,RAM中的程序将消失。
此外,应注意更换保险丝时要采用*型号的产品。
I/O模块的更换
若需替换一个模块,用户应确认被安装的模块是同类型。有些I/O系统允许带电更换模块,而有些则需切断电源。若替换后可解决问题,但在一相对较短时间后又发生故障,那么用户应检查能产生电压的感性负载,也许需要从外部抑制其电流尖峰。如果保险丝在更换后易被烧断,则有可能是模块的输出电流**限,或输出设备被短路。
PLC的故障诊断是一个十分重要的问题,是保证PLC控制系统正常、可靠运行的关键。本文对常用的故障诊断方法进行了探讨。在实际工作过程中,应充分考虑到对PLC的各种不利因素,定期进行检查和日常维护,以保证PLC控制系统安全、可靠地运行。
在PLC维修工作中,据*统计,在PLC控制系统中出现的故障率为:CPU及存储器占5%,I/O模块占15%,传感器及开关占45%,执行器占30%,接线等其他方面占5%,可见80%以上的故障出现在外围线路。
在PLC维修工作中,外围线路由现场输入信号(如按钮开关、选择开关、接近开关及一些传感器输出的开关量、继电器输出触点或模数转换器转换的模拟量等)和现场输出信号(电磁阀、继电器、接触器、电机等),以及导线和接线端子等组成。PLC维修时我们发现,接线松动、元器件损坏、机械故障、干扰等均可引起外围电路故障。所以,PLC维修时排查要仔细,替换的元器件要选用性能可靠安全系数高的优质器件。一些功能强大的控制系统采用故障代码表表示故障,对故障的分析排除带来大便利,PLC维修时应好好利用。
PLC维修实例:水下切粒机的控制系统出现故障,PLC维修工程师发现I5.4无输入导致Q7.0无输出,切粒机无法开启。检查后发现信号转换器和接近开关同时损坏,更换后正常。PLC维修时,象这类故障就具有一定的隐蔽性,排故时要借助万用表、系统原理图和逻辑图逐级排除。
SIMATIC S5控制系统综合了数字电路、模拟电路、继电回路和计算机技术,具有较高的稳定性和可靠性,但一旦出现故障就会造成整个系统停机损失较大,PLC维修有一定困难且维修费用也较高,借助的维修工具除了万用表有时还要用到示波器甚至计算机,这就要求PLC维修人员具有较高的专业技能,并且有一定的外语和计算机功底,只有对整个系统了解和熟悉后才能对常见的故障做到判断迅速、排除迅速,并尽可能地降低维修费用,确保系统的正常稳