企业信息

    浔之漫智控技术(上海)有限公司

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  • 公司认证: 营业执照已认证
  • 企业性质:私营企业
    成立时间:2017
  • 公司地址: 上海市 松江区 永丰街道 上海市松江区广富林路4855弄52号3楼
  • 姓名: 聂航
  • 认证: 手机已认证 身份证已认证 微信未绑定

    西门子6ES7231-7PB22-0XA8货期较快

  • 所属行业:电气 工控电器 DCS/PLC系统
  • 发布日期:2023-08-03
  • 阅读量:25
  • 价格:面议
  • 产品规格:模块式
  • 产品数量:1000.00 台
  • 包装说明:全新
  • 发货地址:上海松江永丰  
  • 关键词:西门子代理商,西门子一级代理商

    西门子6ES7231-7PB22-0XA8货期较快详细内容

    西门子6ES7231-7PB22-0XA8货期较快


    待滤水进入滤池的各单元滤格,经石英沙恒滤后,再进入清水池。过滤的工艺要求滤格内的水位保持在滤料上的1.2米处,在这个水位上,过滤的效果较好。为实现等速恒水位过滤,就要使滤池的出水量等于进水量,应根据滤池水位变化来调节出水阀的开启度以控制出水量的大小。而当滤池的运行满足反冲洗的约束条件时,需要进行反冲洗清洁滤沙。反冲洗是通过控制滤池进水阀、清水出水阀、反冲进气阀、排气阀、反冲进水阀、反冲排水阀并运行反冲水泵、风机等来实现的。


    因此,滤池控制系统的任务主要是过滤时的液拉控制和清洁过滤砂时的反冲洗控制,过滤和反冲洗不断循环交替进行。


    2.2对控制系统的性能指标要求如


    (1)实现自动恒水位过滤,误差:±1.5㎝;


    (2)根据下列约束条件之一,能准确地实现自动反冲洗:


    •过滤时间达到反冲洗设定周期(如48小时)仍未反冲洗的;


    •过滤水头损失值到达设定值(150)且延时时间(15分钟)已到,仍未反冲洗的;


    •强制反冲洗按钮被触发。


    (3)反冲洗周期、反冲洗过程中各步骤的时间均可通过程序设定,满足工艺及实际操作要求。


    (4)能直观显示滤池过滤水位、水头损失及出水阀开启度,同时显示反冲洗设备、本地滤池阀门等的开关状态。


    (5)对反冲洗设备、本地滤池阀门及反冲洗过程既可以实现全自动控制,也可以进行手动控制。


    3 滤池的控制原理与运行过程


    3.1 恒水位控制原理


    滤池的恒水位控制如图1所示。




    每个滤池将滤池水位检测值和水位设定值进行比较,得到水位偏差信号Δe,经PID运算后把输出信号送给输出附加处理程序,再输出给出水阀的伺服电机以控制出水阀的开度。开度增大的数值是由一定累积时间内水位上升的速度及水位偏差共同决定的。若进水流速越快,出水阀开度就越大,反之越小。PID运算的目标是把水位保持在设定值,附加值可作为补偿添加到输出控制中。输出附加处理程序是把PID的运算结果按一定的规律输出给清水阀伺服电机。


    3.2 反冲洗过程


    当控制系统接收到反冲洗指令信号时,按照先进先出的原则排队进行反冲洗。反冲洗分气洗、气水混合洗、水洗三个阶段,过程如下:首先关闭待滤水进水阀,当水位降至设定的反冲水位时,关闭清水出水阀并打开废水排水阀,排水阀的信号到位后先关闭排气阀,再打开反冲进气阀,启动**台风机进冲,气冲需要时间1-3min;完成后,打开反冲进水阀,再启动*2台风机及*1台水泵,进水混合洗,时间为5min;然后关闭2台风机,关闭反冲进气阀,打开排气阀,启动*2台水泵,进行单水冲洗,需要时间3-6min,完成后关闭反冲进水阀,停2台反冲洗水泵,关闭排废水阀,打开待滤进水阀,打开滤后清水阀。当水位升到过滤恒水位时,系统又转入正常的过滤程序。


    4 控制系统设计


    4.1 硬件构成及网络结构


    本系统采用PC+PLC的构成形式。上位机由一台COMPAQ微机和两台打印机组成,下位机由模拟屏PLC8、公共冲洗PLC7和六个单元滤池PLC1-6共八台公司的PLC组成,如图2所示。


    各PLC采用双绞线电缆连成的总线形接出式拓朴结构通信网,其又称FIPWAY通信网,传输速率为1Mbps。各PLC之间彼此进行通信,实现数据共享。单元滤池和公共冲洗的PLC,均配备一台现场XBT—B(人工智能接口),它通过电缆与PLC联系,在XBT操作盘上可以对滤池进行现场手动控制。各单元滤池PLC通过FIPWAY网络与公共冲洗PLC相连,公共冲洗PLC又通过网络进入水厂中控室和微机联网,故系统能在中控室内对滤池的运行进行远程监控,实现了中控室计算




    图2滤池自控系统网络图


    机集中监控、PLC远程控制、现场XBT操作的三级控制,从而确保了滤池生产运行的性。


    本系统PLC配置如下:


    PLC8:TSX47/415的CPU/COM、POWER、DI各一块;DO为9块。模拟屏设有D/A转换器。


    PLC7:TSX67/455的CPU/COM、POWER、DO和AI(TSXAEM811)各1块;DI为2块。


    PLC1-6:TSX47/415的CPU/COM、POWER、DI、DO、AI(TSXAEM411)各1块。PLC与PC机的通讯,要先在PC机安装TE公司的专用FIPWAY通讯网卡,然后通过RS422通讯接口进行数据通讯。


    4.2 PLC的控制功能


    单元滤池的PLC主要完成本格滤池的恒水位过滤控制和每格滤池的进水阀、出水阀、排污阀、反冲进气阀、排气阀、反冲水阀等的自动控制,及数据采集,并与公共冲洗PLC交换数据信息。当滤板下的阻塞仪将滤床阻塞程度信号转送给滤池单元PLC,PLC接收信号后,与水头设定值进行比较、显示出来,用以决定滤池是否要反冲洗,并传送至公共冲洗PLC。滤池的开启个数由进水流量决定,每个滤池由液位计和阻塞仪测出滤池的水位和水头损失值,并和滤后水阀门开度这三个参数送单元PLC,经PLC内置PID运算后,若水位偏差**过1.5cm时,PLC立即启动控制单元自动调整滤池出水蝶阀的开度,维持滤池水位基本恒定,从而实现恒水位过滤。


    公共冲洗PLC负责六个滤池的反冲洗排队协调、和对反冲洗设备(反冲水泵、鼓风机等)及其进出口阀门的监控。当单元PLC向公共冲洗PLC发出反冲洗请求时,公共冲洗PLC则开始启动反冲洗程序对该滤池进行反冲洗控制。当某滤格正在反冲洗时,若又有一个或多个滤池发出反冲洗请求信号时,则此信号被存入公共冲洗PLC存储器中,然后按存储先后顺序进行冲洗,排队等待反冲洗的滤池则维持正常的生产。


    模拟屏PLC的作用是驱动模拟屏工作及实现与水公司电台系统、微机的通讯。在模拟屏上能动态显示整个水厂的工艺流程和设备运行状态以及其主要的工艺参数,并实现声光报警,便于生产调度管理。


    4.3程序设计


    当滤池满足反冲洗控制约束条件之一时进行反冲洗。本系统用一个反冲洗PLC实现六个滤池的排队反冲洗,通过公共程序的读写命令采集整组滤池的反冲信息及滤池具体水位情况并发出命令。公共程序的主要内容包括:反冲水泵风机控制程序、公共PLC与其他各单元PLC信息的读写程序和滤池排队程序。


    每格滤池的工艺过程基本相同,其PLC程序结构也相同,可用子程序的形式,如图3所示。每个滤池程序包括初始化命令及滤池的自动状态、手动状态、现场状态等程序。滤池自动状态程序包含反冲洗状态、整理状态、正常过滤状态三个子程序。滤池手动状态程序包含各个阀门的手动操作命令。滤池现场状态程序主要内容包含:(1)在滤池由自动状态转到现场时已发出的命令必须全部复位。(2)自动状态中的某些变量,如时间变量、计数器变量等必须复位。(3)针对反冲必须在这个状态下发出一个结束反冲命令。




    4.4系统软件


    本系统上位机采用bbbbbbs NT操作系统,实时软件选用Wonderware公司的InTouch7.0工业组态软件,它主要包含bbbbbbMaker和bbbbbbViewer两个程序。上位机配备有遵循FIPWAY通讯协议的通讯网卡,实时采集生产数据。通过监控计算机可清晰地显示滤池的过滤、等待、反冲等运行过程中动态的工艺模拟画面,可对系统的所有设备进行远程操作和控制,并具备显示工艺布置图、实时动态参数、设备的工作状态及实时/历史报警信号、在线仪表的实时/历史趋势曲线、马达运行时间等功能,同时可进行离线/在线编程及设定参数的修改,编制和打印生产与管理报表。


    5 新旧系统的联网问题


    由于新建的滤池系统与水厂原系统是用不同公司的PLC开发成的两套独立系统,两系统的通信协议不同,它们之间没有数据通信,这给生产和管理带来一定的麻烦。两期的监控组态软件都采用了InTouch,但所用版本不同。从技术改造成本和公司技术力量来考虑,决定利用InTouch基于以太网并兼容TCP/IP通信协议的网络功能来实现两套独立系统的联网控制。


    具体方法如下:


    先用交换机组建一个以太网,系统示意图如图4,并在原系统监控微机PC1


    和新建系统监控微机PC2别安装TCP/IP通信协议、NetDDE程序。




    再对InTouch监控系统软件进行设置:a. 运行InTouch的开发环境bbbbbbmaker,利用“import”功能将新旧两期程序数据整合成为一个完整的应用程序,分别安装在PC1和PC2上,这样就可以在任一台PC上对生产进行监控;b.对IInTouch的DDE Access进行设置,方法是在“Modify DDE Access Name”对话框中的“DDE Application/Server Name”栏增加“\\PC2\viewer”(在PC1上)和“\\PC1\viewer”(在PC2上)。通过这个设置,PC1和PC2就可通过以太网进行实时数据通信;c. 初始化NetDDE,运行InTouch bbbbbbviewer,PC1和PC2即可进行实时通信。

        6 结束语

    20世纪60年代末,为了改变由成千上万个继电器经硬线连接构成的传统装置,美国数字设备公司(DEC)于1969年研制成功一台可编程序控制器(以下简称PLC)。经过20多年的不断发展,现在已形成了完整的工业控制产品系列,其功能从较初仅有计时、计数及逻辑运算等简单功能发展到目前的具有接近计算机的强有力的软硬件数据处理功能和联网通信功能,在I/O点数、内存容量、系列化、通信化、通用化方面都有了明显的进步,特别引人注目的是新推出的PLC产品都大大增强了通信功能,采用了网络技术,使多台PLC并网工作,提高了整体性能。


    从控制功能上看,PLC可替代继电器控制电路的一切功能,具有浮点运算、数据传送和比较、文件传送、诊断、逻辑判断、中断控制、通信、人机对话等功能,在使用方便性和系统可靠性方面则具有继电器电路**的优越性。目前,PLC产品已成为控制领域中较常见、较重要的装置之一。它代表了当前电子程控技术的发展潮流,其应用已渗透到国民经济的各个领域,发挥了日益明显的作用,因而受到**越来越高的重视。据调查结果表明,约80%的工业单位可采用PLC作为控制装置,可见其在工业各个领域中的应用前景之广泛。


    金隆铜业有限公司是在国内铜冶炼企业采用可编程序控制器用于主体生产工艺过程控制的企业,其成果和经验随后也得到了国内其他冶铜企业的肯定和效,该项目也因此获得了当时的国家有色工业局授予的科技进步一等奖。金隆铜业有限公司采用的是在国际市场占有率较高,**度也较高的美国Rockwell公司生产的PLC-5系列大型可编程序控制器。全套系统的成套和软件的编制调试则由上海自动化仪表研究所、南昌有色金属设计研究院、铜陵有色设计院和金隆铜业有限公司自动化室共同承担,这几家单位都有着雄厚的技术力量和多年从事自动化项目设计、成套的经验,因而系统自投用以来在生产和管理中都收到了显著的成效。


    一、系统概述


    1. 系统配置


    金隆的可编程序控制器系统主要包括:三台转炉、转炉公用设备及铸渣机PLC控制系统;两台阳极精炼炉PLC控制系统以及电解车间及电解液净化部分的PLC控制系统。


    以上三个系统共分为九个PLC控制站,这九个PLC控制站全部选用PLC-5/40可编程序控制器作为主机。


    2. PLC-5/40介绍


    PLC-5/40是Rockwell公司PLC家族中应用较广、功能较强、性能价格比较理想的机种之一。它具有速度快、内存大、指令系统丰富等特点,并可配置成主机和网络冗余的控制系统。


    3. 软件介绍


    软件包括通信软件WinLinx、软件WinView和编程WinLogic5。


    ● WinLinx是以bbbbbbs为基础的、用于与PLC进行通信的软件。WinLinx既是一个驱动程序又是一个DDE服务程序。驱动程序是与PLC之间的通信接口,而DDE服务则提供了与bbbbbbs其他应用程序的数据交换手段。


    ● WinView是一个用于数据、监控和信息管理的工业软件包,是个人微机上的实时、多任务、多窗口的、功能强大的、模块化的、彩色图形组态软件。它可以根据现场数据的变化而形成动态画面。


    ● WinLogic5是用于对可编程序控制器进行编程和文本处理、功能强大的软件包。它提供了对ROCKWELL公司的PLC-5可编程序控制器进行在线和离线编程、I/O组态、报告、诊断、和监控、强制等功能。它具有非常友善的人机界面,全部功能均可以用鼠标进行简单的操作。


    二、具体应用


    1. 在阳极精炼炉的应用


    金隆公司共有两台阳极精炼炉,其操作控制水平的好坏直接关系到阳极铜的质量乃至影响到电解铜的质量,阳极精炼炉共用了四个PLC-5/40处理器,两主两从,互为热备,分别控制两台阳极精炼炉的倾转系统、附属设备和所有的调节回路。另外,还担负着接受行车无线传输称重数据的任务。


    此外,两台行车上的行车秤的称重实时数据也是由阳极精炼炉PLC进行接受并进行数据转换处理和显示的。大部分实时信号的累计值、历史趋势和报警画面也都由PLC完成。总之,由于在阳极精炼炉使用了PLC,使得大量的继电器控制柜和二次仪表得以取消,不仅节省了空间,也使得故障率大为减少,提高了系统的可靠性,并且回路修改较为方便,减少了二次投资。


    2. 在转炉的应用


    转炉工段包括三台转炉本体、三套残较加料系统、一套溶剂运输系统、环境集以及电收尘四大部分。有八个PLC组成四套热备控制系统进行控制,每台转炉本体和对应的残较加料系统由一套PLC进行控制,溶剂运输、环境集以及电收尘由一套PLC进行控制。


    投产以后,根据生产情况和工艺要求,我们对转炉的事故倾转回路进行了改造,将事故倾转由直流倾转改为交流倾转,仅当交流失压时才由直流倾转,增加了系统的可靠性。还增设了富氧调节回路和纯水槽自动调节回路。此外,由有色机械总厂生产的铸渣机也是用PLC进行控制的。由于采用了PLC进行控制,使转炉的劳动强度大为减轻,监控更为方便,维护更为简单。


    3. 在电解、净液的应用


    电解、净液共用了三台PLC,一台用于对电解工段的电器设备以及过程工艺参数进行检测和控制,一台用于对净液工段的电器设备以及过程工艺参数进行检测和控制,一台用作与上位一台以太网的网络通信接口。


    PLC主要对一些给液泵、循环泵、泥浆泵等一些泵的启、停进行联锁控制和监视,对风机的运行情况进行监控,对短路器进行监控。


    由于采用了PLC,取消了大量的二次仪表,所有的仪表指示值都可以在监控站的屏幕上显示,统计报表、历史趋势曲线都可以很方便地打印出来。参数的修改和设备的操作都可以用鼠标在屏幕上完成。


    三、网络化方案及其实现


    PLC-5处理器不仅具有非常强的控制功能,还具有非常强的通信能力。因此,它不但适用于各种控制应用环境中,特别适用于计算机集成生产系统(CIMS)的生产方式,与计算机等来形成一个高度全面化的分布式多级控制系统。生产的过程十分复杂,因此实现生产过程的全面高度自动化比较困难,同时,由于市场需求和技术发展的更新速度日益加快,以往传统的、相对稳定的生产过程也变得越来越不适应要求,这就对自动化生产的方式提出了一个动态的开放要求。因此,管理和控制一体化成为现代化企业越来越迫切的需要,而在此过程中,网络化的实现又成为一个关键的环节。


    金隆公司的生产管理网络就是这样一个制和管理于一体的厂级分布式控制系统,网络构成如下图所示。




    1. PLC与管理网的联接


    由网络图可以看出,全厂的PLC共构成两条数据高速通道(DH+)链,一条是电解、净液的PLC通过ROCKWELL公司的以太网接口模块5/20E与以太网相连,一条是阳极精炼炉、转炉的PLC通过DCS与上位以太网相连。采用这种联结方案主要是受各PLC物理位置的限制。PLC的实时数据传到以太网后,由美国DEC公司的阿尔法小型计算机接受并转换成个人电脑可以识别的数据信号后,再发往各管理终端。这样,各管理终端通过相应的软件就可以随时调出工艺流程画面和实时工艺参数,管理者就可以随时了解到现场工艺情况和各类数据报表,从而为管理带来大的便利。


    2. DH+网


    DH+是一个公共总线形成的对等的工业局域网,其网上的每个节点无主次之分,网络的存取方式为令牌传递方式,传输介质为屏蔽双绞线,较大传输距离为3044m,通信波特率为57.6K(57.6K位/s=1字节/0.14ms),较大节点数为64个。


    屏蔽双绞线相对比较便宜,并有比较好的抗噪性,能保证传输信号不失真,不失为一种理想的传输介质。令牌传递方式可以那些试图获得网络访问权的PLC站点之间的竞争,哪个站点得到令牌,它就成为主站,从而有权向其他站点发送信息,用完相应的时间片后,即将令牌传递到下一个站点,这样可以避免因某个站点故障而影响到整个网络。每个PLC-5/40处理器有四个通信口,可用软件设置成远程I/O通信链与输入输出机架相连或设置成DH+网络通信口。在转炉调试时,由于各站点之间需要传递的数据量太大,引起监控站屏幕频繁出现网络**时报警信息,我们就用处理器空闲的通信口,专门设置了一条DH+通信链,专门用于处理器之间的数据传递,解决了网络拥挤的问题。


    由于DH+网络优越的网络能,使得数据在站点之间传递变得较为便利,行车称重数据本来发往阳极精炼炉,可是因为有了DH+网络,在转炉也可以看到这些数据。转炉的作业方式是交替作业,加上很多设备是三台转炉共用,因而需要相互传递的信息量非常大,因为有了DH+网络,一切问题迎刃而解。


    四、调试中遇到的难点及解决办法


    投产前,网络安装测试好之后,开始进行系统的总调试,发现由于三台转炉的很多辅助设备是共用的,因而各PLC之间需通过网络交换的数据量特别大,引起网络繁忙,网络**时报警频频出现,影响调试和正常操作。起初试图通过增大监控站的内存、扩大缓冲区、精简操作画面等方法解决这个问题,但效果均不理想。后来想到利用处理器的其他空闲的通信口,专门开设一条网络转炉的四个PLC之间传递数据用,结果十分令人满意,很好地解决了这个问题。


    五、投产后的增设及改进项目


    由于工艺状况和设备状况的要求,投产后在转炉进行了一系列的改造和增设项目,主要包括以下几个方面。


    1. 转炉事故倾转的改造


    在原设计中,转炉的事故倾转是蓄电池带动直流电机驱动的,由于蓄电池只能供电10min,而充电时间需10多个小时,且有倾转速度慢、性能欠可靠等缺点,容易引起堵风眼事故。


      一、系统概述: 

    本系统主要是针对煤粉蒸汽或热水锅炉的控制。具有锅炉水位自动控制、燃烧经济性自动控制、炉膛负压自动控制、炉压波动补偿点火系统、蒸汽**压、缺水保护等自动联锁保护功能。


    本系统的控制方式分自动/手动/就地,三种方式可转换。锅炉正常运行生产时,使用自动方式,设备按工艺要求的顺序和流程由中央控制台自动控制、联锁保护;手动时,可在中央控制台操作各设备,有互锁和联动关系;就地时,在现场操作可启停设备,闭锁,保护现场操作人员的安全。


    二、系统的实现:


    ①、初始化


    首先检测各电气设备已通电,并且有动作;然后依次检测锅炉水位是否低于下限,蒸汽压力是否**限,煤粉罐料位是否低于下限,中间料仓是否低于下限,如上述条件有任意一条为“是”均不能。 ②、点火


    首先关闭一、二次风电动调节阀,然后依次启动引风机、二次风机、全开二次风阀门,如任意动作未执行,则停炉并报警;如设备运行正常,则延时吹扫1分钟,然后调节二次风电动阀至设定位置,启动点,此时监测火焰是否建立,延时30秒,启动一次风机,调节一次风阀门至设定位置,启动搅拌器,启动给料螺旋并调节至设定转速,此时监测火焰是否建立,如火焰建立,则油与煤粉混燃10分钟后关闭点,火焰检测器继续监测火焰是否建立,如上述任意条件为“否”或任意动作未执行,则执行停炉控制程序。


    ③、运行


    实时监测蒸汽压力,如**过设定压力,则执行停炉控制程序;如未**出设定压力,则执行经济燃烧控制程序。


    ④、停炉


    首先检测点是否关闭,然后依次停止搅拌器、供料螺旋、一次风机;将二次风阀门调至全开位置,延时吹扫1分钟后;检测炉膛温度直至低于设定温度后停止引风机、停二次风机,关闭一、二次风阀门。


    锅炉紧急或异常停车:


    2、锅筒水位自动控制


    根据本系统锅炉容量,采用单冲量控制方式。


    3、燃烧经济性自动控制


    根据5分钟内对烟气中氧气含量检测的平均值,改变送风量的大小,进而达到调节锅炉经济、燃烧的目的。


    燃烧经济性自动控制条件:


    ①、在一定的采样周期内,实际含氧量浓度变化率大于或小于工艺设定的含氧量目标值时,差值经PID运算后控制二次风阀执行器,执行器调整二次送风量,并在一定的时间内保持,以满足燃烧的经济性。


    ②、在一定的采样周期内,实际含氧浓度变化率在工艺含氧量目标值范围内时,系统不做运算,二次送风量保持原状态。


    4、炉膛负压自动控制


    考虑到燃烧过程的波动性,控制系统应设有死区不响应功能。但是当炉压持续出现波动时,起动给油泵,同时点火器动作并延时,当炉压趋于稳定,关闭点火器同时停给油泵。启动给油泵、点火器点火并在给定的延迟时间内炉压还不能趋于稳定状态,则停止锅炉的运行。


    5、中间粉仓料位自动控制


    根据粉仓重量控制煤粉罐旋转阀的启停,当中间粉仓重量到达下**,启动旋转阀;当中间粉仓重量到达上**,停止旋转阀。


    6、煤粉锅炉系统连锁保护


    ①、水位保护


    锅炉水位报警共设定水位高、水位**高、水位低、水位较低等4种水位报警信号。


    锅炉水位保护共社水位**高、水位较低等两种保护。当水位**高或较低时停止锅炉运行。


    ②、蒸汽压力**高保护。当蒸汽压力**过设定的压力保护值时停止锅炉运行。


    ③、锅炉炉膛熄火保护。即锅炉在正常的运行状态下的非正常的熄火保护。


    ④、紧急停车保护。在现场设备调试及设备试运行期间,如果设备出现故障而设置的手动紧急保护功能


    三、控制系统硬件配置:


    根据工艺要求及操作使用方便,本系统将配置:低压电气柜一台和操作箱一台。


    (1) 主要的低压电气元件选用国际富士。


    (2) 数据集中采集及控制采用国际日立EH-150系列。


    (3) 变频器采用国际日立L300P系列。


    (4) 集中监控采用工控机。


    (5) 温度传感器选用符合IEC国际标准的热电阻和热电偶。


    (6) 锅筒水位采用配备就地式水位表和高精度的压差变送器。


    (7) 蒸汽压力采用蓝宝石高温压力传感器。


    (8) 蒸汽流量和给水流量采用一体化带温补的涡街计。


    四、 结束语:


    该煤粉锅炉控制系统可靠性高、自动化程度高、使用方便、操作简单、功能丰富、控制灵活,满足用户的控制要求,运行正常稳定。




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