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产品描述

产品规格模块式包装说明全新品牌西门子

6ES7322-1HF10-0AA0技术参数


一  概述
    在超级市场、公共建筑、银行、医院等入口,经常使用自动门控制系统。早期的自动门控制系统采用继电器逻辑控制,已逐渐被淘汰。PLC控制自动门由于具有故障率低、可*性高、维修方便等优点,因而得到广泛的应用. 

二  自动门控制的基本要求
    1  有人接近时,门应自动打开。
    2  门打开后,应保持开状态,直到门的通道上已无任何人为止。
    3  如门的通道上已无任何人,门必须在很短时间内自动关闭。 


三  自动门控制的增强功能
    为了改进控制功能和增强用户的友好性,可对自动门控制增加以下功能。
    1  连接附加控制开关:开门—自动—关门。
    2  连接峰鸣器以提示什么时候门将要关闭。
    3  可根据时间或方向将门打开。例如只在商店营业时间开门,在商店不营业时,只有从内往外走时,门才能打开。 


四  PLC选型及程序设计
    我们选用德国西门子公司生产的LOGO!230RC通用逻辑控制模块。该控制模块功能齐全,使用方便灵活,性能可*,可谓物美**。
    根据提到的自动门工作过程,可以很方便地完成LOGO!接线及编程。 


1  LOGO!接线图 


K1               开门主接触器  
       K2               关门主接触器
       S1 (常闭触点)  关门限位开关
       S2 (常闭触点)  开门限位开关
       S3               控制开关(开门—自动—关门)
       B1 (常开触点)  门外的红外线动作检测器
       B2 (常开触点)  门内的红外线动作检测器
    2  LOGO!的功能块图
    3  动作检测器
       在营业时间,如果有人从外向内(或从内向外)通过大门,则动作检测器B1(或B2)闭合,电机将门打开。在商店关门时间,动作检测器B2能通过电机继续开门1小时,以便使顾客有时间离开商店;而动作检测器B1不再控制电机开门,这样外面的人就不能再进入商店了。
    4  开门控制
       开门控制视控制开关S3的接通位置分为两种情况。当S3拨向开门位置时(15闭合),Q1输出控制电机,使门打开并一直处于开状态。当S3拨向自动位置时(15、16均断开),若动作检测器(B1或B2)检测到已有人接近门且门尚未完全打开(限位开关S2没有断开),则Q1输出控制电机开门。
    5  关门控制
       关门控制视控制开关S3的接通位置分为两种情况。当S3拨向关门位置时(16闭合),Q2输出控制电机,使门关闭并一直处于关状态。当S3拨向自动位置时(15、16均断开),若动作检测器(B1或B2)检测到已无人接近门且门尚未完全关闭(限位开关S1没有断开),则Q2输出控制电机关门。
    6  蜂鸣器控制
当门将要关闭时,Q3输出,蜂鸣器响一秒钟以提示行人。 

五  结束语
    采用LOGO!控制自动门,可以充分发挥PLC高可*性和抗干扰性特点,外部接线简单、灵活,维修方便,是一种行之有效的好方法

1.引言 


     空气压缩机是一种利用电动机将气体在压缩腔内进行压缩并使压缩的气体具有一定压力的设备。作为基础工业装备,空压机在冶金、机械制造、矿山、电力、纺织、石化、轻纺等几乎所有的工业行业都有广泛的应用。空压机占大型工业设备(风机、水泵、锅炉、空压机等)耗电量的15%。由于结构原理的原因,大部分空压机自身存在着明显的技术弱点。当输出压力大于一定值时,自动打开泄载阀,使异步电动机空转,严重浪费能源;异步电动机易频繁的启动、停止,影响电机的使用寿命,压机工频启动电流大,对电网冲击大,电机轴承磨损大,设备维护量大;工作条件恶劣,噪音大;自动化程度低,输出压力的调节是靠人为调节阀的开度来实现的,调节速度慢,波动大,不稳定,精度低。 

     针对以上存在的问题,设计采用PLC和变频器实现对螺杆式空气压缩机的节能改造方案,经分析,该方案自动化程度高,节能效果显著,实用性好。 

     2 空压机变频改造原理 

     2.1空压机的工作原理 

     螺杆式空压机的工作原理图如图1所示,空气经空气过滤器和吸气调节阀而吸入,该调节阀主要用于调节气缸、转子及滑片形成的压缩腔,阴、阳转子旋转相对于气缸里偏心方式运转。滑片安装在转子的槽中,并通过离心力将滑片推至气缸壁,的注油系统能够确保压缩机良好的冷却及润滑油的较小舒适耗量,在气缸壁上形成的一层薄薄的油膜可以防止金属部件之间直接接触而造成磨损。经压缩后的空气温度较高,其中混有一定的油气,经过油气分离器进行分离,之后,油气经过油冷却器冷却在经过油过滤器流回储油罐,空气经过气后冷却器(空气冷却装置)进行冷却而进入储气罐。 

     2.2空压机变频节能原理 

     螺杆式空压机基本运行方式是加载、减载方式。减载时电机空转,能源白白的浪费,如果利用变频器通过改变电机频率来调节转速,变频控制即通过改变电动机的转速来控制空压机单位时间的出风量,从而达到控制管路的压力,具有明显的节能效果。空压机变频节能系统原理如下:通过压力变送器测得的管网压力值与压力的设定值相比较,得到偏差,经PID调节器计算出变频器作用于异步电动机的频率值。由变频器输出的相应频率和幅值的交流电,在电动机上得到相应的转速。那么空压机输出对应的压缩空气输出至储气罐,使之压力变化,直到管网压力与给定压力值相同。 

     2.3变频改造注意事项 

     (1)空压机是大转动惯量负载,这种启动特点很容易引起变频器在启动时出现跳过流保护的情况,建议采用具有高启动转矩的无速度矢量变频器,保证既能实现恒压供气的连续性,有可保设备可靠稳定的运行。 

     (2)空压机不允许长时间在低频下运行,工作下限应不低于20Hz。 

     (3)建议功率选用比空压机功率大一等级的变频器,以免空压机启动出现频繁跳闸的情况。 

     (4)为了有效的滤除变频器输出电流中的高次谐波分量,减少因高次谐波引起的电磁干扰,建议选用输出交流电抗器,还可以减少电机运行的噪音。 

     (5)设计的系统应具备变频和工频两套控制回路,确保变频出现异常跳保护时,不影响生产。
  3 基于PLC的空压机变频控制系统 

     3.1系统原理设计 

     控制系统由以下部分组成:变频器、可编程控制器、变频柜、电抗器、压力变送器、震荡传感器等。 

     基于PLC的变频控制系统原理图如图2所示。PLC由触摸屏、电源、CPU、模拟量输出模块等组成。其中采用PLC来实现电气部分的控制。包括五部分:起动、运行、停止、切换、报警及故障自诊断。 

     (1)起动:以两台电机M1,M2为例,可以通过转换开关选择变频/工频启动。 

     运行:正常情况,电机M1处于变频调速状态,电动机M2处于停机状态。现场压力变送器管网出口压力,并与给定值比较,经PID指令运算,得到频率信号,动动调节转速达到所需压力。 

     (2)停止:按下停止按钮,PLC控制所有的接触器断开,变频器停止工作。 

     (3)切换:实现M1,M2工频、变频相互切换。 

     (4)报警及故障自诊断:空压机内部一般有四个需要监测的量:冷却水压力监测、润滑油监测、机体温度监测、储气罐压力监测。 

     3.2案例分析 

     以某厂房空压机为例。改造前经测试参数如下:电机功率110kW,出口压力为5.9~6.5MPa,运行时间为12小时/天,一年运行320天,加载时间为15s,减载时间15s;加载电流为190A,减载电流为90A。经检测其节电率为30%以上。年节电量(按30%)计算如下: 

     W节电量=12×320×110×30%=1.27×105(k•Wh) 

     可见节电效果明显,此外,改造后系统还存在其它优点。首先,减少了机器的噪音。其次,两套控制回路可保证系统的正常、安全运行。最后,自动化程度高,克服原系统手动调节的缺点。 

     4 结束语 

     利用PLC和变频器实现对螺杆式空气压缩机的节能改造方案实验结果表明,改造后系统具有节约能源,自动化程度高,降低原系统噪音,减少设备维修量等优点,具有深入研讨的实用价值。

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汽车制造厂的输送线和装配线的控制系统非常复杂,它需要控制道岔、停止器、捕捉器、隔离开关、急停开关、接近开关、光电开关、传送机、张紧器、提升机、举升台等许多执行机构。在奇瑞公司二期工程总装车间里,采用两条装配线实现了四种车型的混线生产。整个控制系统由中央控制室和四个远程控制站组成了一个全厂工业局域网,远程控制柜PLC通过以太网将自己所控制区域内的生产情况传送至中央控制室的计算机系统。


 一、系统选型及特点

     在认真分析国际控制系统公司的产品基础上,奇瑞公司根据自动化控制技术人员在产品实际应用上的经验,鉴于一期工程采用罗克韦尔A-B PLC产品的良好运行状况,决定在二期工程中仍采用A-B PLC用来控制整个生产车间。

     A-B PLC在**工业界享有盛名,其PLC-5系列作为A-B品牌家族中旗舰产品拥有许多功能模块,可以实现多种复杂的控制系统。此外,罗克韦尔的软件众多,功能强大,能够给予A-B的产品广泛的支持。

     较终,奇瑞公司确定选用罗克韦尔的PLC-5可编程序控制器、RSLogix 5编程软件、RSNetWork控制网组态软件以及RSView软件组成的自控系统来实现对总装车间的整个生产装配线的控制。除此之外,奇瑞公司二期工程的焊装输送线和涂装输送线也采用了罗克韦尔的A-B PLC。

     PLC-5/40E CPU的特点是内存容量大、数据处理能力强、网络功能强大,带有以太网网口,不需要额外的以太网通讯模块。PLC-5/40E CPU使用钥匙开关改变处理器的操作模式:在运行模式下,用户不能创建或删除程序文件、创建或删除数据文件、或通过编程软件变操作模式;在编程模式时,用软件编程不能变操作模式;通过编程软件,在远程编程、远程测试、远程运行模式之间改变。

     RSLogix 5编程软件具有可靠的通讯能力、强大的编程功能以及**的诊断能力、监控能力、运行控制功能。运用RSLogix 5梯形逻辑编程软件可以优化系统性能,节省项目开发时间,提高生产率。

     上位机软件RSView32是罗克韦尔自动化公司推出的组态软件平台,其特点是使用方便,可以构造灵活的界面和强大的功能,能够开发出较强的组合画面。利用上位机软件RSView32,坐在中央控制室就可对现场的生产情况一目了然,实现监控生产。

 二、系统结构与配置

     罗克韦尔的通讯网络分为信息层、控制层和设备层。信息层应用以太网进行全厂的数据采集和程序维修;控制层应用控制网、DH+、DH485、远程I/O网络;设备层应用DeviceNet网络进行底层设备的、率信息集成。

     罗克韦尔采用基于生产者/客户模式的通讯技术控制网,即传送对时间有苛刻要求的控制信息也可同时传送其他的信息,但对时间无苛求的信息不会影响对时间苛求信息的传送。

     该控制网具有以下特点:

 连续性; 
 传送与梯形逻辑程序的扫描异步; 
 以一个与用户在I/O映象表中所设定的通讯速率相等或更快的速率传送,充分保证了控制网中的数据准确、可靠、快速的发送、传递、接受和处理。
     总装车间控制系统是一个基于DeviceNet网络的现场总线控制系统。控制系统由一个中央控制柜和四个远程控制柜组成,并与上位机和企业的以太网相连接。系统的较低层是设备控制层,主要实现对生产设备的现场控制与监控;控制网主要是通过上位机完成对全车间生产线的在线监测,并向设备控制层下达控制指令;较上层是EtherNet网络通过EtherNet网络与公司的企业资源管理(ERP)系统连接,向ERP系统提供整个车间的生产数据。

     1、中央控制室

     中央控制室采用RSView32组态软件。RSView32是高度集成、基于组件并用于监视和控制自动化设备和过程的人机界面软件,通过开放的技术扩展用户的视野,能够实现与罗克韦尔其他软件产品、微软产品以及第三方应用程序的高度兼容。RSView32除了具备高质量人机界面软件的功能外,还能够提供*特的系列工具以较大限度地提升生产效率。

     中央控制室承担了数据管理、车间数据采集、报警、趋势、数据记录及中文报表等工作。在中央控制室设有操作员工作站,操作员通过操作终端详细了解整个车间的生产运行情况,下达操作控制指令指挥整个车间的生产,以实现车间自动化控制。

     中央控制室主要实现以下功能:

     (1) 控制操作:在中央控制室对整个系统的被控设备进行在线实时控制。

     (2) 显示功能:用图形实时显示各PLC站被控设备的运行工况;动态显示生产线工艺流程图,并能在流程图上选择弹出多级细部详图;动态显示各种信号的数值和范围清单。

     (3) 数据管理:建立生产数据库、操作信息库、故障信息库。

     (4) 数据处理:利用实时数据和历史数据计算主要生产指标。

     (5) 报警功能:当装配线出现故障时,工人按下呼人开关和急停开关,装配线停止运行,并把故障信息输入到报,屏幕显示报警信息,打印机输出报警信息,声光报警,并可依据报警信息推出相应的动态画面。

     (6) 报表功能:包括即时报表、日报表、月报表、年报表。

     (7) 安全功能:按不同操作级别分级加密,并记录操作人的员工号和所有操作信息。

     (8) 打印功能:可以实现报表和图形打印以及各种事件和报警的实时打印。
 2、双行道板式输送机系统

     总装车间有两套双行道板式输送机系统。该系统由四柱叉式提升机、助推器、回转举升台、传送机和接近开关等设备组成,每套系统由两条平板输送线组成。平行回行是一种非常复杂的控制技术,在国内处于技术良好的地位。该输送线能够在很大程度上降低工人的劳动强度,提高生产效率。因此,对控制系统技术的要求比较高,难度也比较大。设备控制和调试起来非常困难,要求控制系统的各个部分互相紧密配合,不能出现半点差错,这是控制中的难点和重点。

     从四柱叉式提升机的控制系统中取一个信号,用来控制吊具从宽推杆积放式悬挂输送链到双行道板式输送机上或从双行道板式输送机到宽推杆积放式悬挂输送链上,过程之间的紧密衔接,以杜绝差错和故障的出现。同时,在现场设有自动/手动切换箱,以防生产过程中出现紧急事故。

     3、车型吊具识别系统

     在油漆车身上料点,操作人员将当前吊具号及车的信息输入到录入计算机中,然后通过以太网传送至PLC进行堆栈存储。录入计算机将车的信息通过识别系统写头写入载码体,通过以太网将吊具号及车的信息传送至上位机,并在录入计算机内存储,当录入完毕后向PLC发送信号。

     上位机做出与输送线相对应的画面及参数,通过PLC给出的指针及录入计算机给出的信息进行显示,并与PLC给出的堆栈信息进行比较,上位机根据信息及要求控制出入库的道岔及停止器。当上位机出现故障时,操作人员采用人工控制运行,待上位机正常后从PLC调出堆栈信息恢复显示。

     在库存入口处的识别系统读头读取载码体信息通过以太网传至上位机,上位机根据库存及车的信息控制入库区的道岔及停止器。当上位机出现故障时,操作人员人工控制运行,待上位机正常后从PLC调出堆栈信息恢复显示。

     库区出口处,上位机根据计划及库区信息通过以太网控制停止器。当上位机出现故障时,操作人员人工控制运行。

     载车吊具入口处,上位机根据识别系统读头读取载码体信息通过以太网传至上位机,然后上位机根据车的信息控制道岔及停止器。当上位机出现故障时,操作人员人工控制运行。

     在装配悬链整车下线提升机**工位处(ST48)设置识别系统读头,现场仪表板上线处设置显示计算机及打印机各一台。当车通过ST48工位时,读头将载码体信息读入,并在计算机处显示。

     发动机上线完毕后,通过以太网发送一信息,计算机自动。计算机能依次显示3台车辆的信息,并能打印当天的产量及参数。

     4、吊具储存区

     总装车间吊具存储区分空吊具存储区和油漆车身吊具存储区。其中油漆车身吊具存储区由九条宽推杆积放式悬挂输送链系统组成,用来存储不同的车型和同种车型的不同颜色车身的吊具。

     控制系统需要区分吊具的类型,在吊具进入存储区和移出存储区时需要鉴别吊具的类型,并与已经输入的信息进行比较。然后做出吊具应该进入哪一条悬挂输送线存储区,或者哪种吊具从悬挂输送线存储区出去的决定。

     在空吊具存储区前有一个坏吊具识别和检修区,把需要检修的吊具送入检修区进行维修,正常的空吊具进入吊具存储区。

 三、结束语

     总装车间控制系统的特点同时也是控制的难点,主要体现在以下两方面:一是,要切实保证设备运行的安全性,在生产过程中出现任何微小的故障都可能导致重大的安全事故和巨大的经济损失;二是,控制系统复杂的连锁关系,从载油漆车身的吊具上线到成品车下线,包括工艺链和快速链之间的衔接,需要设备的各个环节紧密配合,不能出现丝毫差错。

     总装车间控制系统自动化程度较高、数据采集量大、控制站多,因此,对系统可靠性的要求较高。通过采用罗克韦尔的产品和技术,系统基本达到设计要求,运行效果较好,运行稳定、可靠,灵活地实现了复杂的连锁任务,具有较高的机电一体化水平。同时,该系统设计合理、,减轻了工人的劳动强度,减少了设备运行的故障率,提高了生产效率。




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