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产品描述

产品规格模块式包装说明全新品牌西门子

西门子模块6ES7368-3BB01-0AA0型号规格


1  引言
无论是国内还是国外,可编程控制器都已成为工业控制领域中较主要的自动化装置之一,它代表了当前电气程控技术的世界先进水平,传统的继电器接触式控制正在逐渐退出工业控制领域市场。在我们公司引进的众多进口设备中,也大多数采用PLC控制,其中尤以进口全自动离心机为较典型的代表。这种全自动离心机通过PLC程序控制,可实现对离心机过程:进料、分离、洗涤、卸料的全自动操作,极大地提

内容:
    

1  引言
无论是国内还是国外,可编程控制器都已成为工业控制领域中较主要的自动化装置之一,它代表了当前电气程控技术的世界先进水平,传统的继电器接触式控制正在逐渐退出工业控制领域市场。在我们公司引进的众多进口设备中,也大多数采用PLC控制,其中尤以进口全自动离心机为较典型的代表。这种全自动离心机通过PLC程序控制,可实现对离心机过程:进料、分离、洗涤、卸料的全自动操作,极大地提高了生产能力和生产效率。
2  问题的提出
不管多先进的设备在实际使用中总会出现一些问题,有些故障是必须通过修理硬件设施才能解决的;但是有些故障我们只要通过PLC的软件程序就能进行解决,很显然,后者不但方便省事,而且能节省维修费用。下面就是我们通过优化离心机PLC的程序成功解决离心机故障的几个比较典型事例,它们主要从软件上对离心机的功能进行了完善和补充,实践使用证明效果很好,它大大地降低了离心机的故障发生率;并且缩短了离心机的循环周期,提高了离心机的使用效率。
在实际的使用过程中,我们总结发现离心机频繁发生的故障主要集中在卸料过程上,大约能占到离心机故障总量的一半左右。而在卸料故障中又以下2种故障为较难处理:一是卸料用垂直油缸的滚轮支撑套发生破裂,该故障修复的工作
量相当繁重,需要将整个机盖吊下,拆下油缸重新加工,整个过程至少需要2~3天才能完成,该故障的频繁发生一度影响到公司的生产。另外,更为严重的是给设备使用带来了安全隐患,因为一旦发生该故障,就会导致卸料犁与离心机甩篮底部发生碰撞而产生火花,化工行业大多使用易燃易爆的介质,因此极易发生安全事故。另一个故障是在卸料过程中,由于受到物料的阻力,离心机的甩篮速度会降至零,从而较终导致离心机的跳闸。该故障虽然处理起来比较简单,但是如果频繁发生,也会影响机器的正常使用,特别是在车间生产任务比较紧的情况下。
另外,生产工艺的改进,离心机的动作程序也需要及时跟随改变。
3  问题分析和解决
3.1 增加了卸料速度补偿程序
离心机在卸料时,当犁进后,特别是在垂直进后,离心机甩篮的转速会由于受到犁卸料的阻力而下降。从PLC的程序梯形图可以知道,当速度低于40rpm时,犁会停止前进,等待甩篮转速上升;当速度继续下降至低于30rpm时,犁就会退回,以减轻甩篮旋转的阻力,使甩篮转速上升,当转速升至60rpm时,再继续进行卸料,完成整个卸料过程。这在机器正常,且物料适量、干燥的情况下是能顺利地完成的。但是一旦碰到物料偏多又潮湿时往往就不能顺利地完成这个过程,特别是对于已经使用多年的离心机,因为它的液压系统和气动执行机构不可避免地存在着或多或少的泄露,这会使离心机在低速时速度不能保持恒定,特别是在甩篮转速因受到阻力而下降时,不能迅速地使速度上升,情况严重时就会使甩篮转速降至零(实际使用中,在某些机器上经常会发生这种情况),这种状态如果超过一定的时间,机器就会跳闸(这时机器的保护功能动作)。
在分析了PLC的程序和实际的卸料故障后,可以发现,如果在卸料过程中,当甩篮转速下降至40rpm时,用中速阀或高速阀强制“推”一下甩篮,待转速升至60rpm时,再恢复低速状态(卸料速度),如此不就可以避免甩篮转速降到零了吗?而且这种方法也不需要增加什么硬件,只要对程序进行一下修改就可以了。当然这里讲的只是原理,实际的程序修改还要考虑多方面的因素,如:动作顺序、联锁保护等,实践明这一办法是可行的,现在已在多台存在此类故障的离心机上投入使用,效果良好。
3.2 修改了卸料程序
经过查阅相关资料,弄清其原理后发现该离心机PLC的在程序设计上存在一定的缺陷。其卸料过程是这样的:(准备卸料)水平进→(水平进到位后)→垂直进→(犁垂直到底后,停留20s)→垂直退→水平退(犁归位后,卸料结束)。
从程序中可以看出,在实际的卸料过程中,当犁垂直到底后,油缸仍在供油,也就是说,在犁垂直到底后,油缸仍在试图使犁继续向下,液压油数十公斤的作用力和整个犁的重量全都集中在限位螺丝和滚轮支撑套之间,所以滚轮支撑套被顶豁的故障。
在弄清故障原因之后,处理的方法可以有以下几种:一种方法是加固滚轮支撑套;另一种方法是在犁垂直到位后,将油缸断油,利用油缸内的储油将犁保持在原位,在退时,再恢复油缸的供油。前者显然只能治标而不能治本,另外滚轮支撑套的直径和厚度也是有限度的,不能任意改变。而后者则不同,它是利用油缸内的储油将犁保持在原位的,这样限位螺丝和滚轮支撑套之间就不接触,也就没有作用力;也就是说滚轮支撑套不受外力作用,从而从根本上保护了滚轮支撑套。
在具体实施时,也有2种方法,一种是在液压油路上加装一可控电磁阀,这种方案破坏了原装进口设备的整体性,而且需额外投资。鉴于此,本人从分析离心机PLC的程序入手,通过软件程序较终解决了这一难题。
在了解离心机的电气液压控制原理,分析了PLC的程序后,发现在卸料用液压集成块的总油管上有一个被称为是“反失速阀”(ANTI-STALL VALVE)的电磁阀(0066),它的作用是:在卸料的过程中,当离心机的甩篮转速由于受到犁卸料的阻力而下降至40rpm(0006)时,将卸料用总油管关闭,使犁保持在原位,待甩篮转速上升至60rpm(0007)后再恢复油路供油,从而保证卸料过程的顺利完成。在实际实施时,本人在不影响机器其他功能的前提下,通过修改PLC的卸料程序,借助此“反失速阀”和犁垂直到底接近开关(0035)实现了这一功能。即:在卸料过程中,当犁垂直到底后,利用犁垂直到底接近开关作为信号将该“反失速阀”关闭,使油缸断油,将犁保持在原位,待卸料完成后,0065断开,再将“反失速阀”重新开启,恢复油路供油使犁退回,从而完成整个卸料过程。
3.3 删除了洗涤部分的程序
随着生产工艺的改进,离心机的工作介质已不需要进行洗晶。而离心机原来的程序中有两次洗晶过程,我们原来的处理方法只是简单地将两次洗晶时间设为较短:0.1s,尽管时间很短,但这一步骤仍然存在,机器仍然需要执行,也就是,机器在中速进料后,升**速分离一段时间,降至中速进行1次洗晶;然后再升**速分离一段时间后,再降至中速进行2次洗晶;然后再升**速进行较后的分离。很显然,机器进行了不必要的频繁地升降速操作。这不但浪费时间,而且会对机器的气动执行器、液压泵、液压马达等形成不必要的频繁的冲击,加速了它们的磨损。在删除了这部分的功能后,机器在进料结束后,直接进入高速分离,缩短了离心机的循环周期,提高了机器的使用效率。
3.4 修改了进料程序
原来机器的进料时间计算的是进料阀的开阀的时间,由PLC程序可以看出,如果测厚仪发生某些故障时,会导致机器难以上高速,且该故障极不易被操作工发现,特别是在一人照管多台离心机的情况下,它降低了机器的使用效率,影响生产进度。经过修改后,机器的进料时间计算的是整个中速进料时间,也就是说,不管机器料进满与否,只要进料时间一到,机器就上高速,这样在测厚仪发生故障时,就便于操作工发现。
4  结束语
按此方案修改了离心机PLC的程序后,不仅使程序变得更简练,而且使功能也比以前变得更加完善、可靠。现在经过修改和优化后的程序有的已经运行了几年的时间,**发生过任何问题,实践证明此方案是安全的、可靠的,它对于充分发挥工厂中PLC的作用及维修其他同类离心机也具有重要的现实意义。

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一、引言

电子产品的机器大规模生产带动了SMT蓬勃发展,贴片机的广泛运用又对SMD电子元器件规模化标准封装提出了进一步的要求.把SMD元件放入载带,再用盖带通过封装的办法封装起来就是常说的编带.因为编带机的控制方式简易,早前的遍带机是用继电器搭起来的控制系统控制的.

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半自动编带机

后来随着PLC和单片机控制板的价格下降,越来越多的编带机采用了PLC或单片机板+普通按钮的控制方式.只是单片机控制板给人简易,不稳定的感觉,所以用PLC的编带机厂商还是要多些.后来由于有些厂家用触摸屏把按钮替代了,这样编带机控制箱面板上的按钮就大大减少了,同时接线也方便许多.上面说的都是半自动编带机,要人工放料.再后来出现了全自动编带机,它克服了大量人工放量带来的高成本和不稳定性.当然全自动编带机也有缺点,它不是每一种产品都可以封装,只是有针对性产品才可以.


全自动编带机


二 、编带机的电气组成

半自动按钮式编带包装机的主要控制部分有:
1、 一个拉带马达,一般的是调速马达,也有用步进马达.
2 、一个压带电磁,两个头电磁阀,一个总电磁阀.
3 、两个头温度.
信号输入部分:
1 、一个启停按钮,脚踏启停也并接一块.
2 、一个头升降按钮.
3 、一个连续/寸动/放气三选按钮.
4 、一个计数SENSOR,一个料控SENSOR.
5、 一个压带按钮.
6 、两个热电偶SENSOR.
电气元件主要有:
1、PLC一个(I/O点数要求大于8/4).
2、温控制器两个.
3、调速马达一个.
4、四个电磁阀.
5、 两个固态继续电器(温控),一个普通继电器(调速马达),一个总的空气开关.
6、一个计数器(如果改用触摸屏式,则可以省去).
7、两个光纤SENSOR(一个计数,一个作为料控).

三、编带机的工作过程和关键点说明

编带包装机电和气接好后,如果是热封装的话,让升到合适的温度,调节好载带和气源气压. 用人工或自动上上料设备把SMD元件放入载带中,马达转动把


盖带 成型载带


载带拉到封装位置,这个位置盖带在上,载带在下,经过升温的两个片压在盖带和栽带上,使盖带把载带上面的SMD元件口封住,这样就达到了SMD元件封装的目的.然后收料盘把封装过的载带卷好.
也有的不是热封装,是用冷封.所胃冷封,就是不用加热就可以使盖带和载带粘在一块,这时候用的盖带要有粘性.封装前,载带一般要经过两个SENSOR,一个是计数用的,一个是用来做料控的.料控是要检测载带里面有没有漏放元件.如果检测到有漏放,那么编带机的马达立刻停下不转,同时头也要生到上面的位置.计数SENSOR一般是用光纤,也用而且要求反应速度要快,这样才不会漏计数.计数SENSOR可以数载带的边孔,也可以数成型凹槽.数边孔的话要折算回来才能是正确的SMD个数.由于普通的光纤SENSOR都上两三百块,所以有些厂商干脆用欧姆龙的凹槽式光电SENSOR,在载带边孔上装一个有齿轮,通过一个轴带动另一个齿轮,后面一个齿轮的齿用来感应凹槽式光电SENSOR.这样一来,载带前进,带动了齿轮的转动,也就能计载的边孔数.
编带机正常工作有三种状态,连续,寸动和放气,连续和寸动可以上料速度快慢选择.放气一般是在冷封装的时候用的,这时候要求两个头往下压,但压力比热封的压力小.因为盖带本身有粘性,所以只需把盖带和载带合在一起就行了.
上面说的是半自动编带机的基本功能,如果是全自动编带机,还要自动上料部分.进料部分一般是用步进或司服马达带一个可以转动机械手臂,手臂下面装一个吸嘴,用来把SMD元件从上料位置放到载带上面,这时要求PLC要有脉冲输出功能.进料的排料部分一般是有针对性做的.如果SMD元件是不分正反面,不分前后放置的,而且可以承受一般振动的,那就可以用振动盘来振动排料.如果是分极性而且是管装的,比如说有些IC,那就可以利用重立,使IC一个接一个排放在吸片位置.当SMD元件放一个到载带上,马达拉动载带前进一个位,这时候就要求马达有快速启动和停止的要求.通常一般带杀车的调速马达可以做到,但有时候也用步进马达.
如果编带机用上触摸屏的话,不但可以简化面板,而且可以根据头气缸的速度调节头在上位和下位的时间.

四 、V80 PLC在编带机上的应用

由于编带机的控制简易,对PLC的要求是性价比要高,稳定.德维森科技的V80系列中的M16DT-DC PLC早在05年就已经在编带机上运用,先后在按钮式编带机,触摸屏式编带机,全自动编带机上得到规模运用.由于V80 PLC编程方便好用,而且能带高速脉冲输出,硬件稳定,性价比高,深得广大客户的喜爱


http://zhangqueena.b2b168.com

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