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产品描述

产品规格模块式包装说明全新

6ES7322-1HF10-0AA0供应

1 引言 
    
    空压机在工业生产中有着广泛地应用。它担负着为所有气动元件,包括各种气动阀门,提供气源的职责。因此它运行的好坏直接影响生产工艺。空压机的种类主要有活塞式、螺杆式,但其供气控制方式几乎都是采用加、卸载控制方式。 


2 电机原理及空压机加、卸载供气控制方式存在的电能浪费 

2(1)交流异步电动机的转速公式为:

n=60f(1-s)/p

其中 n—电机转速   f—运行电频率;
     p—电机对数     s—转差率;


2(2) 空压机加、卸载供气控制方式存在的问题 

2.1 能耗分析 

    加、卸载控制方式使得压缩气体的压力在Pmin~Pmax之间来回变化。Pmin是压力值,即能够保证用户正常工作的压力。一般情况下,Pmax、Pmin之间关系可以用下式来表示:
Pmax=(1+δ)Pmin
δ是一个百分数,其数值大致在15%~30%之间。  

在加、卸载供气控制方式下的空压机,所浪费的能量主要在2个部分:

(1) 加载时的电能消耗 

    在压力达到小值后,原控制方式决定其压力会继续上升直到大压力值。在加压过程中,一定要向外界释放多的热量,从而导致电能损失。另一方面,压力大值的气体在进入气动元件前,其压力需要经过减压阀减压,这一过程同样是一个耗能过程。 

(2) 卸载时电能的消耗 

    当压力达到压力大值时,空压机通过如下方法来卸载:关闭进气阀使电机处于空转状态,同时将分离罐中多余的压缩空气通过放空阀放空。这种调节方法要造成很大的能量浪费。据我们测算,空压机卸载时的能耗约占空压机满载运行时的10%~25%(这还是在卸载时间所占比例不大的情况下)。换言之,该空压机20%的时间处于空载状态,在作无用功。很明显在加卸载供气控制方式下,空压机电机存在很大的节能空间。 

2.2 其它不足之处 

    (1)靠机械方式调节进气阀,使供气量无法连续调节,当用气量不断变化时,供气压力不可避免地产生较大幅度的波动。用气精度达不到工艺要求。再加上频繁调节进气阀,会加速进气阀的磨损,增加维修量和维修成本。 

    (2) 频繁采用打开和关闭放气阀,放气阀的性得不到。 

3 恒压供气控制方案的设计 

    针对原有供气控制方式存在的诸多问题,可应用变频调速技术进行恒压供气控制。采用这一方案时,我们可以把管网压力作为控制对象,压力变送器YB将储气罐的压力P转变为电信号送给PID智能调节器,与压力设定值P0作比较,并根据差值的大小按既定的PID控制模式进行运算,产生控制信号送变频调速器VVVF,通过变频器控制电机的工作频率与转速,从而使实际压力P始终接近设定压力P0。同时,该方案可增加工频与变频切换功能,并保留原有的控制和保护系统,另外,采用该方案后,空压机电机从静止到旋转工作可由变频器来启动,实现了软启动,避免了启动冲击电流和启动给空压机带来的机械冲击。 

4 系统元器件的选配及系统的安装与调试  

(1) 安装 

    控制柜安装在空压机房内,与原控制柜分离,但与压缩机之间的主配线不要过30m。控制回路的配线采用屏蔽双绞线,双绞线的节距在15m以下。另外控制柜上装有换气装置,变频器接地端子一定不能与动力接地混用,以上措施增强了系统的稳定性、性。 

(2) 调试 

a) 变频器功能设定(不同的工况及控制方式,功能设定可能不同) 

01-00=1设定为1:运行指令由外部端子控制 
01-05=20加速时间:设定为20S,具体数值根据工况及生产要求 
01-06=20减速时间:设定为20S
01-10=50大频率:设定为50Hz(等于电机额定频率)
01-24=1 (设为标准电机)
01-25=100-105 电机过载保护水平:具体数值根据工况及生产要求 
05-00=1 PI控制方剑荷栉行?I> 
05-01=0 PI调节误差性:设为正 
05-02=0 PI给定信号选择:设为0
05-03=72% (给定压力值) PI数字给定值 (**对应10KG)
05-04=1或2 PI反馈信号选择 
05-07=5-10 积分时间 5-10秒 
05-09=25 PI调节运行小频

(3) 调试中其他事项 
 
    增加工变频装置,整套改造装置并不改变空压机原有控制原理,原空压机系统保护装置依然有效。并且工频/变频切换采用了电气及机械双重联锁,大大的提高了系统的、性。 

    在调试过程中,将下限频率调至40Hz,然后用红外线测温仪对空压机电机的温升及管路的油温进行了长时间、严格的监测,电机温升约2-4℃之间,属正常温升范围,油温基本无变化,排气温度下降5℃。所以40Hz下限频率运行对空压机机组的工作很。 

(4)节电数据 

5 结束语 

    经过一系列的反复调整,终系统稳定在39.5-42.5Hz的频率范围,管线压力基本保持在0.69Mpa,供气质量得到提高。改造后空压机的运行、,同时达到了工厂用气的工艺要求。

摘要: 


    介绍了变频调速技术节能分析,阐述了小区变频恒压供水系统基本构成和控制参数选择、变频器运行参数设置的要点,并就小区变频恒压供水系统的优点进行了分析。

一、 概述

    交流电机变频调速技术是一项业已广泛应用的节能技术。由于电子技术的飞速发展,变频器的性能有了大提高,它可以实现控制设备软启软停,不仅可以降低设备故障率,还可以大幅减少电耗,确保系统、稳定、长周期运行。

    长期以来区域的供水系统都是由**管网经过二次加压和水塔或天面水池来满足用户对供水压力的要求。在小区供水系统中加压泵通常是用不利用水点的水压要求来确定相应的扬程设计,然后泵组根据流量变化情况来选配,并确定水泵的运行方式。由于小区用水有着季节和时段的明显变化,日常供水运行控制就常采用水泵的运行方式调整加上出口阀开度调节供水的水量水压,大量能量因消耗在出口阀而浪费,而且存在着水池“二次污染”的问题。变频调速技术在给水泵站上应用,成功地解决了能耗和污染的两大难题。

二、 变频节能理论

1、交流电机变频调速原理

    交流电机转速特性:n=60f(1-s)/p,其中n 为电机转速,f为交流电频率,s 为转差率,p为对数。电机选定之后s 、p则为定值,电机转速n和交流电频率f 成正比,使用变频器来改变交流电频率,即可实现对电机变频无级调速。

2、根据离心泵的负载工作原理可知:

流量与转速成正比:Q∝N
转矩与转速的平方成正比:T∝N2
功率与转速的三次方成正比:P∝N3

    而且变频调速自身的能量损耗低,在各种转速下变频器输入功率几乎等于电机轴功率,由此可知在使用变频调速技术供水时,系统中流量变化与功率的关系:

P变=N3P额=Q3P额
采用出口阀控制流量的方式,电机在工频运行时,系统中流量变化与功率的关系:P阀=(0.4+0.6Q)P额
其中,P为功率
N为转速
Q为流量

例如设定当前流量为水泵额定流量的60%,则采用变频调速时P变=Q3P额=0.216P额,而采用阀门控制时P阀=(0.4+0.6Q)P额=0.76P额,节电=(P阀-P变)/P阀*100%=71.6%。

流量% 100 90 80 70 60 50 
节电率% 0 22.5 41.8 61.5 71.6 82.1 

    由此可见从理论计算结果可以看到节能效果非常显著,而且在实际运行中小区变频恒压供水技术比传统的加压供水系统还有自动控制恒压、等明显优势。

    而且新型的小区变频恒压供水系统能自动地控制一至多台主泵和一台休眠泵的运行。在管网用水量减少到单台主泵流量的约1/6-1/8时,系统自动停止主泵,启动小功率的休眠泵工作,保证系统小流量供水,解决小流量甚至零流量供水时大量电能的浪费问题,从运行控制上进一步节能。

三、 变频恒压供水系统及控制参数选择

1、变频恒压供水系统组成

    小区变频恒压供水系统通常是由水池、离心泵(主泵+休眠泵)、压力传感器、PID调节器、变频器(主泵+休眠泵)、管网组成(如图1)。工作流程是利用设置在管网上的压力传感器将管网系统内因用水量的变化引起的水压变化,及时将信号(4-20mA或0-10V)反馈PID调节器,PID调节器对比设定控制压力进行运算后给出相应的变频指令,改变水泵的运行或转速,使得管网的水压与控制压力一致。

2、变频恒压供水系统的参数选取

    (1)、合理选取压力控制参数,实现系统低能耗恒压供水。这个目的的实现关键就在于压力控制参数的选取,通常管网压力控制点的选择有两个:一个就是管网不利点压力恒压控制,另一个就是泵出口压力恒压控制。两者如何选择。

    管网不利点压力恒定时,管网用水量由QMAX减少到Q1,水泵降低转速,与用水管路特性曲线A(不变)相交于点C,水泵特性曲线下移,管网不利点压力H0。而泵出口压力恒压控制时,则Ha不变,用水量由QMAX减少到Q1与Ha交于B点,用水管路特性曲线A上移并通过B点,管网不利点压力变为Hb,Hb - H0的扬程差即为能量浪费,所以选择管网不利点的小水头为压力控制参数,形成闭环压力自控系统,使得水泵的转速与PID调节器设定压力相匹配,可以达到大节能效果,而且实现了恒压供水的目的。

    (2)、变频器在投入运行后的调试是保证系统达到运行状态的必要手段。变频器根据负载的转动惯量的大小,在启动和停止电机时所需的时间不相同,设定时间过短会导致变频器在加速时过电流、在减速时过电压保护;设定时间过长会导致变频器在调速运行时使系统变得调节缓慢,反应迟滞,应变能力差,系统易处在短期不稳定状态中。

     为了变频器不跳闸保护,现场使用当中的许多变频器加减速时间的设置过长,它所带来的问题很被设备外表的正常而,但是变频器达不到运行状态。所以现场使用时要根据所驱动的负载性质不同,测试出负载的允许短加减速时间,进行设定。对于水泵电机,加减速时间的选择在0.2-20秒之间。

四、 变频恒压供水系统的优点

    相对与传统的加压供水方式,变频恒压供水系统的优点的体现在以下几个方面:

1、节能

    变频恒压供水系统的显著优点就是节约电能,节能量通常在10-40%。从单台水泵的节能来看,流量越小,节能量越大。

2、恒压供水

    变频恒压供水系统实现了系统供水压力稳定而流量可在大范围内连续变化,从而可以保证用户任何时候的用水压力,不会出现在用水高峰期热水器不能正常使用的情况。

3、卫生

    系统实行闭环供水后,用户的水全部由管道直接供给,取消了水塔、天面水池、气压罐等设施,避免了用水的“二次污染”,取消了水池定期清理的工作。

4、自动运行、管理简便

    新型的小区变频恒压供水系统具备了过流、过压、欠压、欠相、短路保护、瞬时停电保护、过载、失速保护、低液位保护、主泵定时轮换控制、密码设定等功能,功能完善,全自动控制,自动运行,泵房不设岗位,只需派人定期检查、保养。

5、延长设备寿命、保护电网稳定

    使用变频器后,机泵的转速不再是长期维持额定转速运行,减少了机械磨损,降低了机泵故障率,而且主泵定时轮换控制功能自动定时轮换主泵运行,保证各泵磨损均匀且不锈死,延长了机泵使用寿命。变频器的无级调速运行,实现了机泵软启动,避免了电机开停时的大电流对电机线圈和电网的冲击,了水泵的水锤效应。

6、占地少、投资回收期短

    新型的小区变频恒压供水系统采用水池上直接安装立式泵,控制间只要安放一到两个控制柜,体积很小,整个系统占地就非常小,可以节省投资。另外不用水塔或天面水池、控制间不设专人管理、设备故障率低等方面都实现了进一步减少投资,运行管理费低的特点,再加上变频供水的节能优点,都决定了小区变频恒压供水系统的投资回收期短,一般约2年


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一、空压机工作原理简述:

工作原理是由一对相互平行齿合的阴阳转子(或称螺杆)在气缸内转动,使转子齿槽之间的空气不断地产生周期性的容积变化,空气则沿着转子轴线由吸入侧输送至输出侧,实现螺杆式空压机的吸气、压缩和排气的全过程。空压机的进气口和口分别位于壳体的两端,阴转子的槽也阳转子齿被主电机驱动而旋转。

原空压机的主电机功率为75KW,运行方式为星-角减压起动重于后全压运行。具体操作程序为:按下启动按钮,控制系统接通启动器线圈并打开断油阀,空压机在卸载模式下启动,这时进气阀处于关闭位置,而放气阀打开以排放油气分离器内的压力。等降压2秒后空压机开始加载运行,系统压力开始上升。如果系统压力上升到压力开关上限值,即起跳压力,控制器使进气阀关闭,油气分离器放气,压缩机空载运行,直到系统压力跌到压力开关下限值后,即回跳压力下,控制器使进气阀打开,油气分离器放气阀关闭,压缩机打开,油气分离器放气阀关闭,压缩机满载运行。

二、原系统工况存在的问题

1、 主电机虽然星-角减压起动,但起动时的电流仍然很大,会影响电网的稳定及其它用电设备的运行。


2、 主电机时常空载运行,属非经济运行,电能浪费严重。
3、 主电机工频运行致使空压机运行时噪音很大。
4、 主电机工频起动设备的冲击大,电机轴承的磨损大,所以设备维护工作时对机械量大。

变频改造方案:

一、变频改造方案设计原则

根据原工况存在的问题并结合生产工艺要求,空压机变频改造后系统应满足以下要求:
1、 电机变频运行状态保持储气罐出口压力稳定,压力波动范围不能过±0.02Mpa。
2、 系统应具有变频和工频两套控制回路。
3、 系统具有开环和闭环两套控制回路。
4、 一台变频器能控制两台空压机组,可用转换开关切换。
5、 根据空压机的工况要求,系统应电动机具有恒转矩运行特性一。
6、 为了防止非正弦波干扰空压机控制器,变频器输入端应有抑制电磁干扰的有效措施。
7、 在用电气量小的情况下,变频器处在低频运行时,应电机绕组温度和电机的噪音不过允许的范围。
8、 考虑到系统以后扩展问题,变频器应满足将来工况扩展的要求。

二、变频器的选型

根据上述原则,经过多方调研、比较,后我们选择赛普信公司生的SP500-G系列通用型变频器,使该系统能够满足上述工况要求。
1、SP500-G变频器的频率精度:数字设定为±0.01%;模拟设定为±0.2%。可使压力波动范围满足设计要求。
2、系统设计了变频和工频两套主回路。
3、系统设计了闭环与开环两套控制回路。
4、使用转换开关可使变频器任意控制两台空压机组中的一台。
5、 SP500-G型变频器适用恒转矩特性负载,该变频器还具有转矩补偿和提升的功能。
6、 在该变频器上端加装输入电抗器,有效的抑制了变频器对电网的干扰。
7、 在该变频器下端加装输出电抗器,了低频运行时电机温度噪音不过允许范围。
8、 选用90KW的变频器控制75KW的电动机,在一定程度上满足了将来工况扩展要求。

三、改造方案原理

由变频器,压力变送器、电机、螺旋转子组成压力闭环控制系统自动调节电机转速,使储气罐内空气压力稳定在设定范围内,进行恒压控制。反馈压力与设定压力进行比较运算,实时控制变频器的输出步,从而调节电机转速,使储气罐内空气压力稳定在设定压力上。

四、系统调试

调试工作分成两部分:
, 先根据工艺要求、电机参数、负载特性预调变频器参数。
二, 系统联动调试。
在完成变频器设定参数调整及空载运行后,进行系统联动调试。调试的主要步骤:
1、 将变频器接入系统。
2、 进行工频旁路的运行。
3、 进行变频回路的运行,其中包括开环与闭环控制两部分调试:

开环:此时主要观察变频器频率上升的情况,设备的运行声音是否正常,空压机的压力上升是否稳定,压力变送器显示是否正常,设备停机是否正常等。如一切正常,则可进行闭环的调试。

  闭环:主要依据变频器频率上升与下降的速度和空压机压力的升降相匹配,不要产生压力振荡,还要注意观察机械共振点,将共振点附近的频率跳过去。

空压机变频改造后的效益

1、节约能源
变频器控制压缩机与传统控制的压缩机比较,能源节约是有实际意义的,根据空气量需求来供给的压缩机工况是经济的运行状。

2、运行成本降低
传统压缩机的运行成本由三项组成:初始采购成本、维护成本和能源成本。其中能源成本大约占压缩机运行成本的77%。通过能源成本降低44.3%,再加上变频起动后对设备的冲击减少,维护和维修量也跟随降低,所以运行成本将大大降低。

3、提高压力控制精度
变频控制系统具有的压力控制能力。使压缩机的空气压力输出与用户空气系统所需的气量相匹配。变频控制压缩机的输量随着电机转速的改变而改变。由于变频控制电机速度的精度提高,所以它可以使管网的系统压力变化保持在3pisg变化范围,也就是0.2bar范围内,有效地提高了工况的质量。

4、延长压缩机的使用寿命
变频器从0HZ起动压缩机,它的起动加速时间可以调整,从而减少起动时对压缩机的电
器部件和机械部件所造成的冲击,增强系统的性,使压缩机的使用寿命延长。此外,变频控制能够减少机组起动时电流波动,这一波动电流会影响电网和其它设备的用电,变频器能够有效的将起动电流的峰值减少到程度。

5、低了空压机的噪音
根据压缩机的工况要求,变频调速改造后,电机运转速度明显减慢,因此有效地降了空压机运行时的噪音。现场测定表明,噪音与原系统比较下降约3至7分贝。

综上所述,随着变频器应用普及时代的来临,我公司已将变频器的应用扩展到传统空压机改造的领域,不仅扩大了变频器的应用市场,而且为空压机的制造业也提出了新的课题。预计在不远的将来,由于变频调速技术的介入,空压机将真正地进入经济运行时代,我们希望上述工作对于同仁们的传统的电气传动设备技术改造和推进产品有普及应用工作中能有所启示和借鉴



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