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西门子模块6ES7223-1PL22-0XA8大量供应
1前言
莱钢中小型轧钢生产线于97年建成投产,主要生产圆钢、弹簧扁钢、槽钢和螺纹钢。水冷系统用于棒材温度控制。轧制过程中通过成组区主要接收来自冷床的棒材,并通过磁性手将棒材摆放紧凑,成组并输送到剪切辊道(CCL)。
该生产线PLC控制系统由ABB公司提供,其成组系统采用ABB MasterPiece 200/1 PLC控制系统,实现了轧制过程中棒材的摆放整齐、定支、运送控制。
2系统组成
基础自动化系统采用ABB公司的RMC200轧钢控制系统,它是一个开放型集散控制系统,由一套MP200/1过程站和一套AS520操作员站组成。过程站由一个CPU机架带一个I/O机架组成,CPU机架上安装了CPU模板DSPC172、内存模板*B176、16通道的DSAI130、8通道的DSAO120以及32通道的DI/DO模板,通过通讯模板DSCS140连接到MasterBus300总线上,与其它过程站进行通讯,I/O机架由总线扩展模块DSBC172实现总线扩展。
操作员站采用HP-UNIX工作站,并通过实时板连接到MasterBus300的冗余接口,通过它操作人员可直接对现场水冷设备进行监控,主要功能有:(1)成组系统的自动/手动的启停(2)棒材支数设定和实时监控(3)事件与报警清单的显示与打印等。成组系统的主要画面有启动画面、设定画面、维护画面、事件画面和报警画面。
3软件实现
包括系统软件和应用软件。
(1)系统软件:
ABB Master Piece200单元是一32位微处理器。系统软件存储在EPROM模块中,系统软件包括一个实时操作系统和一个ABB Master Piece语言(AMPL)执行器。
(2)应用软件
应用软件存储在带后备电池的RWM(读/写存储器)中,用ABB Master Piece语言(AMPL)编制,实现了结构化程序设计。工业控制程序往往功能繁多该语言根据工业控制要求,将编程元素设计成一个个图形功能块,称为PC元素。PC元素内有三种结构类元素PCPGM、CONTRM和FUNCM,PCPGM是程序结构的层,旨在完成一个完整的控制功能,一个PCPGM下允许一个或几个CONTRM,而一个CONTRM下又可包含一个或几个FUNCM,从而使整个程序结构呈阶梯状,实现了结构化设计。
另外,在CPU内还有一个实时数据库,它的作用是存储数据和在程序间传递数据。数据库内的元素称为DB元素,这些元素包括过程站所使用的的I/O模板和信号及程序中产生的其它数据信息。
4控制功能
4.1工艺设备
成组区主要接收来自冷床的棒材,通过磁性手将棒材摆放紧凑,成组并输送到剪切辊道(CCL)。
成组区包括以下设备:
拆叠装置(DPAS)、对齐辊道(LIN):100 个带槽辊
成组设备:(1) 磁性成组小车(FT);(2) 成组输送链(FC);(3) 磁性手指(MF);(4) 支撑活板(SFL)
提取:成组移送小车(ET1,ET2,ET3,MET)
成组区工艺流程图如图:
4.2 对齐辊道 (LIN)
对齐辊道位于冷床的出口侧, 由100
个带槽辊组成,每10个为一组,冷床尾端有一个固定缓冲机械挡板将钢材*对齐。使用的辊道段由操作员或自动地根据轧制表设定.
由MCC控制正转(反转已取消)。运行状态有间歇或连续运行。间歇周期允许辊道起动条件:冷床起动周期信号延时、延时停止(T2)。
4.3 成组和传输区
4.3.1 概述
在这个区域用相同的设备接收来自冷床的棒材,通过磁性手地将棒材摆放紧凑,成组并传输到辊道。
本区包括以下设备:
成组设备:
(1) 磁性成组小车(FT);(2) 成组输送链(FC);(3) 磁性手指(MF);(4) 支撑活板(SFL)
提取:
成组移送小车(ET1...ET10,MET)
4.3.2 功能描述
4.3.2.1 磁性成组小车
为保连续成组,提供两组同样的小车(A和B)。两组小车轮流工作,一组总是停在收集区(上部位置:从冷床接收棒材),而另一组向提取小车上卸钢材,或返回停放位置或一直停放(下部位置).
每个单元通过一齿轮箱由直流电机单驱动。并配备以下传感器:两个编码器(速度和位置控制)、两个接近开关(用于位置编码器复位 DI5.4/FT_SG1_CHG_A、DI5.5/FT_SG2_CHG_B)、两个接近开关用于冷床卸料(DI5.6/FT_SG3_DISCHG_A、DI5.7/FT_SG4_DISCHG_B)、四个限位开关(电机紧急停止:DI5.8/FT_SG5_CHG_MOV_A、DI5.9/FT_SG6_DISCHG_MOV_A、DI5.12/FT_SG9_CHG_MOV_B、DI5.13/FT_SG10_DISCHG_MOV_B)。
4.3.2.2成组输送链
成组输送链有三组,每组通过齿轮箱由交流电机驱动。为每部分配备下列传感器:一个脉冲发生器和安装在马达上的过热电偶。成组输送链和磁性成组小车同步,这样钢材能够按要求的距离放置。成组输送链的检测元件:两个接近开关用于检测钢材在链子上(DI5.14/FC_SG1_LAYERDET、DI5.15/FC_SG2_LAYERDET)、计算机给出速度给定值到变频柜(AO1.1/FC1_IN_SPREF、AO1.2/FC2_IN_SPREF、AO1.3/FC3_IN_SPREF)、同时监视编码器的工作电压(AI1.2/FC1_TACHO_5V、AI1.3/FC2_TACHO_5V、AI1.4/FC3_TACHO_5V)。
收集期间传送链与成组小车的运动总是同步的, 当成组完成后, 成组小车和传送链在小于冷床周期时间的短时间内移到提取区。成组小车轮流运行。
每组棒材由N根组成(在OS设定)。
成组小车从停止位置上升以后, 小车移到适当位置收集该组的根棒材, 在每个冷床周期,通过限位开关检测到的固定横梁后一齿上的棒材被装入成组小车上, 棒材计数器N1加一,棒材装入小车以后(冷床周期开始后一恰当时间),如果N14.3.2.3 电磁手。电磁手用于在成组区抓起棒材且正确地放在成组小车上。提供两套手指“A”和“B”在小车定位时夹持钢材。当两根棒材被同时卸下时,(双齿槽周期)两套手指同时使用,否则用一套。手指到冷床的距离可根据根据产品尺寸进行机械调整。
4.3.2.4 支撑活板
活板和磁性指有相同的功能, 它们同时应用. 它固定在冷床架上. 配备两套活板(A,B), ,用于在小车定位期间抓起棒材,它们和磁性指一样以相同的周期工作。
检测元件有: 两个接近开关分别检测两套活板的下部位置(DI5.1/MF_SG1_FLAP1_DWN、DI5.2/MF_SG2_FLAP2_DWN) ,操作员控制(CP3): 活板升/降控制。
4.3.2.5 棒材组
该设备分成四部分: 部分包括一个电磁提取小车; 其余部分为提取小车。提取顺序和在辊道上的输送
1 后一组成组小车步进信号和提取小车在停止位置(P1): 提取小车上升并磁化.
2 小车在收集位置: 成组小车去磁并下降.
3 成组小车在下部位置: 成组小车返回等待位置. 一个传感器( 由安装在冷床固定齿上的凸轮装置驱动)检测返回行程. 同时, 小车上升到(*1)
4 提取小车在上部位置, 来自位置变送器和个提取小车传感器的信号并加延时Ts(*2):提取小车向辊道方向前移
5 如果辊道正运行或(和)检测到上面有原料, 提取小车停在中间位置(P2)(*3).
如果辊道和夹送辊停止并且没有检测到辊道上有原料:提取小车前进至卸料位置P3, P3在辊道位置(*4).
6 提取小车在位置P3(*3): 提取小车下降.
7 组提取小车去磁并降至位置,所有小车降低, 所有提取小车返回停止位置(P1),辊道启动。
ET1有上、中、下三个位置;ET2包括ET2~ET5,只有下部位置; ET3包括ET6~ET10,只有下部位置检测。在水平方向上, 每组小车分别有左右限检测和上料位置检测开关. 在程序中, ET动作先后有如下七步,循环做矩型运动.ET_LIFTPOSPICKUP;(2)ET_LIFTPOSUNLOAD;(3)ET_POSWAIT;(4)ET_POSCRT;
(5)ET_LIFTPOSCRTLVL;(6)ET_LIFTPOSDOWN; (7)ET_POSPARK
水平方向运动时,将水平位置给定(0,300,1460)赋给ET_POSREF, 后通过COM_CV0素的I4ORD1和I4ORD2端通讯到四个小车的传动系统,控制设备动作.
4.4 拆叠缓冷系统
该系统用于弹簧扁钢. 对弹簧扁钢来说, 只用到60m 的冷床, 扁钢需要缓慢冷却. 因此它们被组成叠状送入冷床. 当进入卸货区域以后,扁钢被一个接一个卸下. 拆叠缓冷系统的主要设备:(1)拆叠设备(Unstacking);(2)提升设备(lift);(3)倾翻设备(tilt);(4)升降挡板(stop)
5应用效果
该系统自97年底投运以来,运行、稳定,大大提高了其工作效率,**了轧钢生产。
琅琊山抽水蓄能电站位于滁州市西南郊的琅琊山麓,是由奥地利出口支持的重大项目和安徽省“861”建设项目。电站总装机容量60万千瓦,装设4台单机容量为15万千瓦的单级可逆式抽水蓄能机组。整个电站枢纽部分由上水库、输水系统、地下厂房、下水库和地面开关站5部分。电站建成后,将在电网中发挥调峰填谷、调频调相和紧急事故备用等重要作用,将改善安徽省及华东电网的火电机组运行条件,提高电网运行的性和经济性,经济效益和社会效益都十分**。
琅琊山水电站公用及通风空调设备采用多层式控制,主控工作站设1台公用设备上位机,各个子系统设就地控制单元,在主控及网络失效的情况下,就地控制单元仍能立完成其系统内设备的监测和控制功能。
各就地控制子系统采用PLC为控制系统,对于PLC要求有较高的性价比。该蓄能电站选用ABB AC31系列可编程控制器。ABB AC31系列可编程控制器可以完成辐射几百米甚至几公里的分布式应用,并且具有经济、配置灵活、通讯功能强大等特点,满足该蓄能电站的控制要求。
系统网络结构见下图:
公用设备主控工作站负责协调合管理公用设备就地各子系统的工作,记录和计算运行信息,并把经过处理的数据存入数据库中,同时完成公用及通风空调设备的远方监测和远方控制功能。各子系统站分别为:厂内渗漏排水泵系统、低压空压机系统、消防泵和雨淋阀控制系统、通风空调系统,ABB AC31 50系列可编程控制器系统负责对各子站进行控制。其中,通风空调系统分为主厂房、副厂房、安装场副厂房以及出线竖井几个远程控制站,每个远程控制站又分别由几套远程I/O进行分散控制,远程I/O选用50系列Modbus远程扩展模块,不仅提高了系统的性价比,而且能够**系统的稳定运行。每套PLC子站都采用MODBUS协议与公用设备上位机进行通信,子站与主控工作站的距离长为1380米。整套系统利用了ABB AC31系列可编程控制器的优势,实现了优化的控制。 该套系统计算机软件采用杰控Fameview软件,FameView是一套实现工业数据采集、过程监控、数据管理的工业自动化软件,它具有强大的图形功能、变量、图形替换的模块化功能,通讯速度以及画面刷新的速度很快,同时还集成手机短信、数据处理和报警等服务。
整个系统设计合理、操作简单、,系统投入运行后达到用户要求,并且一直运转良好,得到了用户的。
PLC(可编程逻辑控制器)由于其性高、功能强、可扩展性好等特点,而被广泛应用于油气田各类生产监控系统中。在海上气平台的生产过程中,被处理介质往往是高温高压、易燃易爆的气体或液体,故生产性问题尤为。在这种情况下,须将控制生产处理流程的生产控制系统与专职实现保护功能的设施保护系统分开设计与安装。这样,就确保了当生产控制系统出现掉电、系统失控等故障时,设施保护系统仍能将泵、压缩机、压力容器等生产设备切换到状态,从而实现生产设施的保护。
2 系统结构
由于设施保护系统运行在现场,各种电磁干扰大,工作环境恶劣,因此选用抗干扰能力强的PLC作为系统控制主体。系统由主从处理器、远程I/O以及人机界面等构成。系统框图如图1所示。
由于I/O点数较多、数据处理量大,故在美国A-B公司的PLC5系列处理器中选用处理容量较大的PLC5/40处理挨。考虑到设施保护系统本身负责生产处理设备的保护功能,其自身性非常重要,将处理器部分设计为冗余配置。两台处理通过DH+通信同步工作,但只有主处理器从远程I/O中读写数据。当主处理器发生故障时,从处理器立即接管远程I/O,同时升级为主处理器。
远程I/O部分选用A-B公司的1771远程I/O适配器。该适配器通过A-B公司的DH+数据总线与主处理器通讯,并刷新各输入/输出模块的I/O点状态。与远程I/O相连的现场设备,不仅包括各类传感器、执行器,还包括一些分散在现场的本地控制器,例如仪表气空压缩机控制器、干气压透平压缩机控制器,均为PLC5系列可编程控制器。考虑到设施保护系统对通信的高性与实时性的要求,这些现场本地控制器不采用串行方式与设施保护系统通信,而使用0/24V开关信号直接受设施保护系统的控制。
人机界面,则由美国费舍尔-罗斯蒙特(Fisher-Rosemount)公司的RS3集散控制系统完成。该集散控制系统既是设施保护系统的人机界面,又是控制处理流程的生产控制系统。出于性方面的考虑,生产控制系统不对设施保护系统进行任何控制,仅对设施保系统监视。
为了达到企业管理和生产自动化的紧密结合,系统报表功能由一台与企业局域网相连的报表服务器完成。该服务器定时从生产控制系统与设施保护系统中读取数据,并将数据存入数据库,再自动调用Lotus Notes,将生产数据以电子邮件的形式投送到生产经理、生产监督等管理人员的电子信箱中。
3 设施保护功能的实现
为了达到保护生产设备的目的,需要通过梯形图程序对设备参数进判断并产生相应的关停指令。关停指令共有四种级别,依次是:Fire ESD(Fire Emergency Shut Down,火警紧急关停)、ESD(Emergency Shut Down紧急关停)、PSD(Process Shut Down,处理流程关停)以及USD(Unit Shut Down,生产单元关停)。
Fire ESD指令级别,由火灾报警盘报告火警信号产生。其动作是,关停生产平台的一切设备,同时启动海水消防泵与海水喷淋系统。ESD指令由一些表示严重生产事故的信号产生,例如,检测到气泄漏。其动作是,除应急发电机以外,关停其他一切设备。PSD指令由一些重要设备的非正常状态产生,例如压缩机喘震,仪表气压力低等。其动作是,关停3整个生产处理流程,但保持发电机、仪表气压缩机的运行。USD则是由局部非正常生产状态产生,例如PID控制回路大幅度震荡、分离器液位高等。其动作是,关停发生故障的生产设备。
整个设施保护系统的工作过程是:PLC处理器通过远程I/O对生产设备的压力、温度、流量、转速等状态进行判断。一旦检测到非正常工作情况,则立即将生产设备进行全部或局部关停,同时通过人机界面向操作员报警。
除了由传感器检测到的非正常生产状态可产生关停止指令以外,设施保护系统同时提供了手动按钮用以产生手动关停止指令。手动按钮散布在生产区各处,由操作人员根据具体事故情况决定是否发出关停指令。
设施保护系统还提供了旁通(Bypass)功能。当维修人员对传感器进行检测或维修时,为了防止设施保护系统产生误动作,需要在梯形图程序中设置旁通位,以便将被维护仪表产生的误关停信号进暂时屏蔽处理。
整个关停过程的程序流程图如图2所示。
4 PLC的软件编程
A-B PLC 5/40处理器随机提供6200系列编程软件,但在实际编程中采用了Rockwell软件公司的Logic 5软件对PLC进行编程。Logic 5是基于bbbbbbs的应用程序,相对于6200编程软件具有直观、易用、功能强大的特点。该软件运行于PC机上,通过RS 232串行口对PLC进行编程。由于程序复杂,故将程序分为若干个子程序进行编程。这些子程序块依次是,加电初始化模块、主从处理器模块、人机界面通信模块、模拟量高/低报警判断模块、Fire ESD/ESD/PSD/USD信号产生模块以及关停动作执行模块。经后来的系统调试实践证明,这种模块化的编程方式对安装调试提供了很大的方便,具体程序流程图如图3所示。
5 人机界面功能的实现
人机界面由RS3 DCS与报表服务器组成。
由于RS3 DCS提供了与PLC 5系列处理器通信的子模块,故人机界面与PLC 5处理器的通信设置相对较为简单。只需将RS3 DCS的控制块设置为PLC BLOCK,并将PLC型号设置为AB PLC 5即可建立与PLC的通信。通信建立后,便可在RS3 DCS的流程画面、历史曲线以及报警设置等组态画面中引用PLC处理中的变量。借助RS3 DCS强大的组态功能,可方便地实现对设施保护系统状态的监视与跟踪。
RS3 DCS提供了简单的报表功能,但相对生产管理信息系统的要求还有很大的距离。因此,在RS3 DCS原有报表功能上重新开发了报表生成系统。报表服务器的报表软件,采用Visual Basic进行编程。该程序共分为三部分,依次是,数据通信部分、数据库读写部分以及报表生成部分。程序使用串行口通信控件从RS3 DCS中读取数据,并通过ODBC使用SQL语言对数据库进行读写操作,后再调用Lotus Notes bbbbbb生成电子邮件格式的报表,并通过局域网将报表传递到生产管理者的信箱中。
6 结束语
该系统在应用实施后运行良好,并经多次突发性事故证明了已达到保护生产设备的要求,从而确保了生产,降低了生产成本。系统的报表系统自运行以来为企业的管理信息系统提供了大量的生产数据,达到了为操作与管理人员及时、的数据的要求。