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    浔之漫智控技术(上海)有限公司

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  • 公司认证: 营业执照已认证
  • 企业性质:私营企业
    成立时间:2017
  • 公司地址: 上海市 松江区 永丰街道 上海市松江区广富林路4855弄52号3楼
  • 姓名: 聂航
  • 认证: 手机已认证 身份证已认证 微信未绑定

    6ES7223-1HF22-0XA8厂家供应

  • 所属行业:电气 工控电器 DCS/PLC系统
  • 发布日期:2024-06-21
  • 阅读量:13
  • 价格:面议
  • 产品规格:模块式
  • 产品数量:1000.00 台
  • 包装说明:全新
  • 发货地址:上海松江永丰  
  • 关键词:西门子代理商,西门子一级代理商

    6ES7223-1HF22-0XA8厂家供应详细内容

    6ES7223-1HF22-0XA8厂家供应

    PLC即为英文ProgrammablelogicController的简称,中文又称可编程逻辑控制器,是一种数字运算操作的电子系统,专为在工业环境应用而设计的。它采用一类可编程的存储器,用于其内部存储程序,执行逻辑运算,顺序控制,定时,计数与算术操作等面向用户的指令,并通过数字或模拟式输入或输出控制各种类型的机械或生产过程。该种技术是计算机技术与继电接触控制技术相互结合的产物,其解决了传统控制系统内接线复杂、性低、耗能高以及灵活性较差等缺点,因此近年来被广泛应用于电气自动化中。

    PLC反应快。由于PLC控制系统用内部已定义的辅助继电器替换了传统的机械触电继电器,并去掉了原来的连接导线而代之以内部逻辑关系,因此,该类继电器的节点变位时间可以近似的认为为零,考虑传统继电器的返回系数;性强。该种控制系统的抗干扰能力远远传统继电器技术,能够适合于较为复杂的工业环境;操作简单。该种控制技术采用简单的指令形式,往往采用些形象、直观的简单程序来适应现场操作人员往往参差不齐的电气技术。

    新发展动态

    一、PLC向网络化技术发展。其中有两个趋势,一方面,PLC网络系统已经不再是自成体系的封闭系统,而是向开放式系统发展,各大PLC除了形成自己各具特色的PLC网络系统,完成设备控制任务之外,还可以与上位计算机管理系统联网,实现信息交流,成为整个信息管理系统的一部分。另一方面,现场总线技术得到广泛的采用,PLC与其他安装在现场的智能化设备,比如智能化仪表,传感器,智能型电磁阀,智能型驱动执行机构等,通过一根传输介质(比如双绞线,同轴电缆,光缆)连接起来,并按照同一通信规约互相传输信息,由此构成一个现场工业控制网络,这种网络与单纯的PLC远程网络相比,配置灵活,扩容方便,造价低,性能价格比好,也具开放意义。

    二、PLC向小型化发展。PLC的功能正越来越丰富,而体积则越来越小。比如三菱的FX-ON系列PLC,小的机种,体积仅为60×90×70mm2,相当于一个继电器,但却具有高速计数、斜坡、交替输出及16位四则运算等能力,还具有可调电位器时间设定功能。PLC已不再是早期那种只能进行开关量逻辑运算的产品了,而是具有越来越强的模拟量处理能力,以及其他过去只有在计算机上才能具有的处理能力,如浮点数运算,PID调节,温度控制,定位,步进驱动,报表统计等。从这种意义上说,PLC系统与DCS(集散控制系统)的差别已经越来越小了。用PLC同样可以构成一个过程控制系统。   

    预测发展前景

    一、增强抗干扰性。如生产环境过于恶劣,或是电磁干扰异常强烈则也可造成PLC控制系统的运算或是控制错误,导致在某些生产环节出现错误而不能保证正常的生产运行,因此,提高PLC的性是其未来发展的主要方向,其一方面要提高抗干扰能力同时在设计、安装以及使用过程中引起重视,尽量减少对其造成负面影响。

    二、进一步网络化、数字化。目前用于火电系统控制系统的DCS虽技术日益成熟但近年来其发展日趋缓慢,PLC的产生及发展使其与DCS相互吸收彼此特点,逐步同化,并逐步发展成为新的控制系统——FCS系统,其既保留了原来系统的特性又实现了工业自动化技术的发展,并使数字化、智能化控制得到进一步的发展和应用,因此其近年来在火电厂的应用日益广泛。  PLC产品还可以用于离散、制程和混合式自动化产品领域,并在各个制造行业保持稳固增长。基于对高自动化程度和高能效的需要,制造业会越来越多地应用PLC。在制造过程中,以生产设备生命周期成本来实现适应性和灵活性的日益增加的需求,给PLC的与发展提供了不竭的动力。一些新兴行业的运用以及新能源产生、储存和基础设施建设的需要,无疑给PLC带来了的机遇。

    为能够广泛的适应未来各种工业生产过程中控制场所的需要,PLC控制系统作为自动化控制网络和通用网络的重要部分其产品将会加丰富,规格也会加齐全,并将在人类电气自动化发展过程中发挥加广泛的作用


    1 引言
    进入21世纪以来,我国人口数量快速增长,用水需求量明显加大,是我国城市可持续发展的主要矛盾之一,因此解决城市水资源缺乏和水环境恶化问题刻不容缓。而随着自动化技术在各行业的不断发展,污水处理行业的自动化水平也在快速提高。目前,在污水处理行业中多采用PLC控制器进行自动控制,上位计算机进行工艺参数监视和设置的系统控制模式[1]。本文以海兴县污水处理厂为例进行系统组成、功能等介绍。
    海兴县污水处理厂设计规模为日处理污水二万吨,出水标准为一级A。水厂工程采用CASS+深度处理工艺,厂区主要由格栅及沉砂系统、提升泵房、CASS池生物反应系统、曝气生物滤池系统、V型滤池系统及污泥浓缩系统构成。

     

    2 污水处理控制系统的硬件设计

    2.1 控制系统整体结构
    污水处理厂自动化控制系统分为三级管理,包括生产管理级(控制室)、现场控制级(PLC控制站)及就地控制级。现场各种数据通过PLC系统进行采集,并通过主干通讯网络——工业以太网传送到控制室监控计算机集中监控和管理。同样,控制室监控计算机的控制命令也通过上述通道传送到PLC的测控终端,实施各单元的分散控制。

    (1)生产管理级(控制室)
    中控室管理层是系统的,完成对污水处理过程各部分的管理和控制,并实现厂级的办公自动化。通过高分辨率液晶显示器及投影仪可直观地动态显示全厂各工艺流程段的实时工况、各工艺参数的趋势画面,操作人员可及时掌握全厂运行情况。

    (2)现场控制级(PLC站)
    控制层是实现系统自动控制的关键。按照自动控制工艺要求,控制层的PLC通过程序控制整个污水处理厂的设备,实现对现场设备运行状态以及参数(如压力、流量、温度、PH值等)的采集,以及执行管理层的命令。

    (3)就地控制级(设备层)
    将现场控制箱上的“就地/远程”旋钮切换至“就地”位置,通过箱上的“启动/停止”按钮实现设备的就地启停控制。
    海兴县污水厂控制系统的拓扑结构与功能配置如图1 所示:


     


    2.2 下位PLC系统配置
    海兴县污水厂自动控制系统采用北京和利时公司的LK系列PLC作为主控制器对生产过程进行监视和控制。模块式PLC控制系统的硬件部分主要包括CPU模块、I/O模块、通讯模块、电源模块、接口模块等,根据控制功能的复杂程度和控制对象的点号统计进行相应的配置。据统计,整个污水厂需要PLC控制的I/O点共829,共分四个PLC控制站:1#PLC站仅有一个主站;2#PLC站仅有一个主站;3#PLC站包括主站和一个远程从站;4#PLC站包括主站和两个远程从站。各个控制站的功能和分别如下:
      
    (1)污泥脱水机房工作站——1#PLC控制站
    负责采集水厂进水水质数据,以及格栅系统、旋流沉砂系统、污泥浓缩系统设备的状态采集和设备的控制。
      
    (2)鼓风机房工作站——2#PLC控制站
       负责采集CASS池水质数据,以及搅拌系统、滗水系统、曝气系统设备状态的采集和设备的控制。
      
    (3)曝气生物滤池工作站——3#PLC控制站
       负责采集曝气生物滤池水质数据,以及二次提升系统、曝气系统、反冲洗系统设备状态的采集和设备的控制。
      
    (4)V型滤池工作站——4#PLC控制站
       负责采集V型滤池水质数据,以及反冲洗系统、出水系统设备状态的采集和设备的控制。
      
    总而言之,PLC 控制系统实现了主站与从站的数据交换及数据处理,主站对各个从站的监控和人机交互的可视性。

    2.3 上位监控系统硬件配置
    工程师和操作员站设立在中控室,其主要由两套互为冗余的操作站、一套投影仪、一台故障打印机、一台图表打印机、一套UPS电源组成。
    中控室的两台监控操作站,其中一台为系统监控管理计算机,可对在污水处理厂的各类设备状态、工艺过程参数进行实时和监控,给操作人员、管理人员进行运行管理的人机界面,另一台为信息监控管理计算机,负责实时和定时记录以及报表的生产和打印。

     

    3 污水处理控制系统的软件设计
    3.1下位PLC控制程序开发
    PLC程序设计采用北京和利时公司推出的Powerpro 下位机软件,根据工艺要求,编写格栅、提升泵房、旋流沉砂池、CASS池、二次提升泵、曝气生物滤池、V型滤池等子程序。污水处理工艺流程图如图2所示:

     

     


    (1)格栅系统控制
    格栅系统主控对象为格栅机组、螺旋输送机以及声波液位计。其控制可在监控计算机上设置液位控制和定时控制,当采用液位控制时,是靠格栅的前后液位差来控制格栅机的启停,当液位差达到设定的水位上,PLC控制器会发出命令启动格栅设备;当水位差小于设置的下,格栅机组将接受到PLC控制器发出的停止的信号。操作人员可以在上位机上设定设备的启停液位或者运行周期。

    (2)提升泵控制
    提升泵的控制工艺要求是根据液位的高低来自动控制提升泵的启停,项目现场采用两用一备方式。当其中的泵出现故障时,故障泵会自动切出自控程序,备用泵会自动切入自控程序。这样长期运行能保泵的运行时间大致相同。

    (3)旋流沉砂池系统控制
    旋流沉砂系统主控对象为搅拌器、罗茨风机和砂水分离器。系统工作原理如下:污水从沉砂池的切向进入,具有一定的流速,从而对沙砾产生离心力,使较重的沙砾沿池壁沉降到池底集砂槽。搅拌器的桨叶旋转形成轴向涡流,产生一个轻微的上升流动,从而带动污水排出,流入下一道工艺流程进行处理。罗茨风机为旋流沉砂池提供空气,达到气提的作用,另外气提直接将沉砂输送到砂水分离器,实现沙砾与污水的分离[2]。其控制工艺要求如下:搅拌器、风机和砂水分离器以一定周期运转,通过工程师站可以设定运行时间。

    (4) CASS池系统控制
    CASS池系统操作周期分为四个步骤:曝气阶段,鼓风机向反应池内充氧,此时污染物被微生物氧化分解;沉淀阶段,微生物利用水中剩余的DO进行进一步氧化分解,活性污泥逐渐沉淀到池底,上层水变清,污泥回流泵将部分活性污泥送回预反应区,剩余污泥泵则将反应池多余污泥抽到污泥脱水间;滗水阶段,沉淀结束后,置于反应池末端的滗水器开始工作,自上而下逐渐排出上清液;闲置阶段,滗水器上升到原始位置阶段,等待下一周期滗水。根据上述工艺要求,对CASS工艺的各个阶段编写控制子程序。

    (5)曝气生物滤池系统控制
    曝气风机其控制工艺要求:曝气风机为24小时运转,每天中午12点换一台风机,这样可以保证三台风机运行的时间大体相等。
    反冲洗系统控制主要是控制反洗风机、反洗泵以及阀门来实现反冲洗的功能,每两天进行一次反冲洗。

    (6)V型滤池系统控制
    V型滤池系统的自动控制主要是滤池的自动反冲洗功能。子程序控制的主要设备有反洗泵、反洗风机、阀门以及仪表工艺参数,每两天进行一次反冲洗。


    3.2上位机监控系统的实现
    本控制系统上位监控系统采用北京和利时公司的上位机软件FacView。软件将现场各分系统的运行状态形象、直观、实时地显示在中控室的工控机上,使操作员在中控室能实时获得现场数据和信息并对污水处理厂的运行进行管理。友好的人机界面把分散的、单回路的测控系统进行了统一的管理,另外还有数据报警、历史数据存储、报表显示、趋势显示等多种功能。
    计算机监控画面主要包括全厂工艺图、格栅及沉砂系统、CASS工艺、曝气生物滤池、V型滤池、仪表数据图、趋势图、报警图、报表,各个画面之间可以实现自由切换,全厂工艺图如图3所示:
     
     


    4 结语
    该自动控制系统实行集中控制,分散管理的方式,把管理层和控制层分开,通过对全过程的监控,实现了污水处理整个过程的全自动化运营,保证了污水生产运行的,大大提高了污水处理的自动化控制水平和管理水平,减轻了劳动强度,从而提高了生产效率,降低了水厂能耗。其中,PLC 控制器发挥了相当重要的作用。自投产运行以来,控制系统运行平稳,处理水质达到排放标准,不仅改善了人们的生活环境,而且为社会的可持续发展发挥了积的作用,了社会和经济双重效益。


    1 引言

    巨化股份公司合成厂主要生产碳、尿素、、液等产品。在各产品工艺流程中,要求提供大量的制冷量,合成厂利用气、液进行能量转换,通过冷冻冰机供应大量的制冷量。考虑到合成厂节能改造总体规划和冷冻量需求,结合冷冻岗位增产节能、新改造要求,针对原有的老工艺活塞式压缩机损耗高、打量小,运行效率低、电气设备过于繁琐等问题进行技改工作。原有的BTD-ICC型活塞式冰机采用继电器控制,存在控制回路接线复杂繁琐,损坏,机械传动部件多,操作麻烦,故障频繁,维修不便等问题。因此合成厂决定以制冷量100万大卡/小时,功耗450kW的螺杆冰机新原活塞式冰机。

    在电气控制回路中采用PLC控制,由于PLC具有性高,抗干扰能力强;控制程序可变,具有很好的柔性;编程简单,使用方便;功能完善;扩充方便,组合灵活;体积小、重量轻等优点,本次设计运用在实践中了预计的效果。

    2 工艺流程介绍

    冷冻冰机的工作过程是依据物理转换:(压力×体积)/温度=常数(即P1V1/T1= P2V2/T2)使气转为液的物理工艺过程。
    所以气的压力、温度是工艺控制的重要参数。

    生产中将压力2kg/m3的气通过系统的气总管进入进口处的分离器,分离出液雾滴,滤去液雾滴的气流过系统管进入压缩机组的吸气过滤器,再通过过滤器中的过滤网滤去气夹带的小杂物(其中吸气过滤器设有温度计指示吸气温度,并由一截止阀连接吸气压力表来指示吸气压力)。干净的气进入螺杆压缩机进行压缩升压(即气压由0.3Mpa上升至1.57MPa),压缩后的气体至排气口排出。在压缩机运转中,油泵向压缩机内喷入大约占体积流量0.5~1%的润滑油,这部分润滑油起着冷却、密封、润滑的作用,此时要求油喷入的压力大于压缩机内气的压力,保证润滑油顺利喷入,这里的油气压差检测点为重要参数。这些润滑油随排入油分离器,进行油分离,油分离器中装有一阀,作用是当分离器内的压力过大,则通过阀放空。此后系统分为气路过程和油路过程。

    从气路过程来看:经过油分离的气以温度为60~70℃、1.35~1.40MPa的压力进入冷凝器冷凝成液,液进入液收集器;从油路过程来看:在油分离器中分离出的油经过油冷却器,冷却后的油经过逆止阀(只能单方向流通)进入到油粗过滤器,滤去铁屑等大颗粒杂质后到喷油油泵进口,由油泵升压后,再经油精过滤器进一步过滤后回流到喷油总管进入压缩机。油泵并接了附线阀来调节油泵压力,油精过滤器接有压力表(正常时压力值应较小≤0.07MPa,压力值较大时说明过滤器中滤网被堵,需清理),其基本工艺流程框图如图1所示:


    图1 基本工艺流程框图
     
    由于压缩机主机前后轴瓦因长期运行发热,需加油进行冷却、润滑。为此,增设2台稀油站油泵从油箱吸油经滤油器、油冷却器向轴瓦喷油。一般压力足够时,由一台油泵供油,另一台作备用机;当油泵压力不够时,则启动两台泵同时供油,要求喷入轴瓦的油压一般为0.15MPa。

    3 PLC控制

    可编程序控制器是以微处理器为基础,综合了计算机技术与自动控制技术为一体的工业控制产品,是在硬接线逻辑控制技术和计算机技术的基础上发展起来的。通常把PLC认为是由等效的继电器、定时器、计数器等元件组成的装置。PLC不同于继电器控制要接许多真正的硬件继电器,它由一些"软继电器"组成,避免了因元件磨损维修,及一系列繁杂的接线工作。

    (1) 主要特点

    性高、抗干扰能力强;

    控制程序可变,具有很好的柔性;

    编程简单、使用方便;

    功能完善;

    扩充方便,组合灵活;

    减少了控制系统设计及施工的工作量;

    体积小、重量轻,是"机电一体化"特有的产品。

    从电气仪表角度出发,采用的接口,可灵活利用PLC控制、现场总线控制系统(FCS)或集散系统(DCS)实现工艺参数的显示和控制。就本次改造规模、投资价格、工艺控制点而言,我们采用可编程控制器来实现电气指标显示和跳闸、报警。

    (2) PLC选型

    PLC选型主要是根据所需功能和容量进行选择,并考虑维护的方便性,备件的通用性,是否易于扩展,有无特殊功能要求等。通过比较,我们选用三菱微型可编程控制器的FXON系列。FXON系列是将众多功能凝聚在小型机壳内的微型可编程控制器。

    与F1/F2系列相比,FXON系列安装面积只有F1/F2系列的41%,体积只有37%,并在控制器内备有模拟电位器与RUN/STOP开关等方便功能。通过扩展单元、扩展模块与基本的连接,可自由地选择使用输入输出点数。FX
    ON系列继承了原有系列的固定搭配和灵活性。

    (3) PLC控制系统的设计

    根据工艺提出的条件及控制要求,具体设计思路如下:螺杆冰机有1台循环油泵,运行时,油压的高低通过副线阀来调节。2台稀油泵,油压正常时,1台运行,1台备用并可自动切换。油压低时,2台稀油泵同时启动;当油压差低时,延时6s跳车。另外,排气温度高,油温度高,北轴承温度高,南轴承温度高,排气压力高,油精滤器压差高,都将引起跳车。但在稀油站油压低,油气压差低,直流电源失压,循环油泵过载,1#、2#稀油泵过载时不跳车,而只发报警信号。要实现上述功能,中间继电器需要数十只,而且接线非常复杂,检修其困难,性差,而采用PLC后接线相当简单,而且性大大提高。其梯形图如图2所示。



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