企业信息

    浔之漫智控技术(上海)有限公司

  • 7
  • 公司认证: 营业执照已认证
  • 企业性质:私营企业
    成立时间:2017
  • 公司地址: 上海市 松江区 永丰街道 上海市松江区广富林路4855弄52号3楼
  • 姓名: 聂航
  • 认证: 手机已认证 身份证已认证 微信未绑定

    西门子6ES7231-7PB22-0XA8厂家供应

  • 所属行业:电气 工控电器 DCS/PLC系统
  • 发布日期:2024-06-24
  • 阅读量:15
  • 价格:面议
  • 产品规格:模块式
  • 产品数量:1000.00 台
  • 包装说明:全新
  • 发货地址:上海松江永丰  
  • 关键词:西门子代理商,西门子一级代理商

    西门子6ES7231-7PB22-0XA8厂家供应详细内容

    西门子6ES7231-7PB22-0XA8厂家供应

    1 概述
    电弧炉以及精炼炉在运行过程中其产生的高次谐波及强电磁场所形成的强大干扰,是严重威胁控制和通讯系统运行的主要原因。50吨炼钢电弧炉的电炉变压器额定容量为31500KVA,二次额定电流可达到42KA以上,其冲击和短路电流有时可达到和过100KA。强电磁场和电弧的弧光放电引起的宽带噪声干扰及高次谐波分量与闪变(电压波动),成为计算机及通讯网络,电子设备稳定和运行的主要问题。在方案设计和系统设计及PLC选型以及制造工艺设计时,都充分考虑和关注到系统所处的恶劣运行现场工业环境的抗扰问题。

    在为太钢集团公司炼钢厂设计的50吨炼钢电弧炉及60吨钢包精炼炉控制系统中?穴50吨电弧炉和60吨钢包精炼炉的系统总结构图略,可向作者索取?雪,两台电炉的控制系统全部采用SIEMENS公司的S7-300系列PLC及其通讯技术。经过现场调试和运行结果证明该系统运行状态良好,性能稳定。
    2 系统的总体设计
    2.1 硬件结构的设计

    整个系统采用4台SIEMENS S7-315-2DP PLC主站分别完成对电弧炉炉体控制、电弧炉电调节,钢包精炼炉炉体控制和钢包精炼炉电调节。在四台PLC主站之间采用SIEMENS公司的CP-342通讯模块构成PROFIBUS-S7通讯网完成各主站间的数据通讯。电弧炉炉体和钢包精炼炉炉体控制PLC主站共下设6个ET200远程从站,通过SIEMENS公司工业现场总线PROFIBUS-DP完成主——从通讯。系统设计使用一台工程师站,两台操作员站。三台工业计算机中分别采用SIEMENS公司CP5412网过PROFIBUS-S7 数据通讯网络完成计算机与各PLC主站之间的数据通讯。操作员站的画面组态软件选用SIEMENS公司的WINCC完成用户二次软件的开发。

    炼钢电弧炉炉体控制PLC主站主要完成对35KV高压系统的合分闸操作及高压系统事故分闸的控制,对31500KVA电炉变压器及变压器油水冷却系统运行状态的监控和保护,并完成电炉水冷炉盖、水冷炉壁等水冷系统23个测温点水温变化情况的模拟量实时数据采集以及冷却水系统压力、流量等的实时数据采集监视和越限及事故报警。同时通过PROFIBUS-S7网向操作员站进行实时数据的传输,由人机界面完成监控数据的记录、显示和故障报警。

    炼钢电弧炉的各ET200远程从站分别设置在炉前操作室、炉后操作室、液压泵站和液压阀站以及炉门碳氧喷的操作站内。分别构成炉前的炉盖和炉体动作操作和控制炉前倾炉操作,三相立柱锁定和炉前电升降操作及炉门钢水测温I/O。炉后倾炉及EBT出钢操作、出钢钢包车操作和修理平台的旋转操作I/O。液压泵站主、辅液压泵的切换和运行控制,对高压液罐和气罐的液位和压力控制、空气压缩机的控制、主液箱和回液箱的液位自动控制及液压介质自动温度控制的I/O ,液压阀台的I/O 及炉门碳氧喷三维动作的操作及控制I/O。

    钢包精炼炉炉体控制PLC主站的作用同炼钢电弧炉相似,ET200远程从站仅设置在钢包精炼炉的液压站内。

    用于控制炉内电弧功率的炼钢电弧炉和钢包精炼炉电调节系统设计各采用一台SIEMENS S7-315-2DP PLC主站。主要承担输入炉内的三相电弧功率的实时自动控制,根据不同冶炼工艺和冶炼期自动修正功率配电曲线和控制参数,以满足冶炼工艺要求。设计采用立设置的两套PLC主站作为电炉和精炼炉电调节系统可以减轻电炉和精炼炉炉体控制PLC主站CPU的负担,缩短程序扫描周期,有利于提高实时系统相应的响应速度和调节精度。
    2.2 控制软件的设计

    四台PLC主站的用户程序是在基于SIEMENS公司的SIMATIC STEP7 Basis V5.0 软件平台上完成硬件组态、地址和站址的分配以及电弧炉和钢包精炼炉用户程序的设计开发的,在主程序(OB1)中将各种控制功能和各PLC站点间的通讯数据分别编写在不同的子程序(功能块FB、DB、FC)中,其中35KV高压合分闸、事故高压分闸,模拟量信号的输入均充分考虑了现场工业运行环境的强干扰问题,在软件设计中采用了抗干扰措施。

    人机界面的画面组态采用SIEMENS公司的SIMATIC WINCC作为二次用户程序开发的软件平台,在工程师站安装WINCC-RC用于开发,操作员站安装WINCC-RT用于运行,WINCC运行于bbbbbbs NT V4.0 操作系统平台之上,以增加系统运行和稳定性,并给用户将来建立工厂管理网带来方便。
    现场操作人员通过分别设置在电炉和精炼炉操作员站的人机界面监视整个系统各个主要参数的运行情况;这些参数包括:

    输入炉内的三相电弧电流,三相电弧电压,三相电弧功率,电能耗的实时显示和历史趋势显示。冷却水系统温度监测点的水温监测以及流量及压力的监测和温越限报警。35KV高压系统过流、欠压监测。电炉变压器的各种故障报警信号监测和报警,变压器低压侧过电流和高压跳闸信号的监测。炉体状态显示及液压系统的工作状态监测。同时,在不同冶炼阶段炉内三相电弧工作电流的给定值、冶炼时间、35KV高压通电时间,钢水温度的显示以及各种报警参数的历史记录和打印报表的生成。
    2.3 通讯网络的组态

    网络组态采用SIEMENS公司的SIMATIC NET,NCM S7 PROFIBUS组态软件完成PROFIBUS S7通讯网的网络组态。

    在工程师站、操作员站分别设计安装CP5412网卡,在四台PLC主站安装CP342-5通讯模块,通过SIEMENS公司的PROFIBUS S7通讯电缆完成工程师站、操作员站和分别分布在电弧炉及钢包精炼炉主控制室的四台PLC主站之间的通讯网络硬件组态。
    3 抗干扰措施的设计和实施

    在电弧炉炼钢的工业环境中,切实有效的硬件和软件抗干扰措施的实施成为系统设计和工厂设计及设备制造和安装过程中谨慎考虑的非常主要的环节。

    根据现场运行实践证明,电炉变压器在高压合闸瞬间所产生的浪涌,大电流运行时变压器所产生的强磁场,炉内电弧以及大电流线路在电弧短路时所产生的强电磁场,电网的谐波分量等诸因素综合起来的干扰源可视为一个从低频到甚高频的宽带噪声源,其所产生的各种干扰都将严重威胁系统运行及通讯网络的和稳定。 故而在设计中针对各种干扰的存在考虑了以下的抗干扰措施:
    3.1 隔离电源
    PLC主站和远程从站的工作电源均通过带屏蔽的隔离变压器完成对PLC电源供电,使PLC与大功率电气设备的电位隔离开来,以避免供电线路带来的噪扰。
    3.2 电源滤波器

    隔离变压器的二次侧采用电源滤波器以滤除和衰减以共模和串模形态出现的工频干扰。共模形态出现的干扰将沿地线被滤除,串模干扰则被旁路。
    3.3 有源隔离端子

    现场引入的模拟量输入信号和输出信号采用有源隔离端子将由地环路引起的噪声隔离,切断通过现场引入的模拟量信号地环路中的噪声通道。
    3.4 模拟量输入通道的滤波

    三相电弧电流、电弧电压等主要电气参数的模拟量采样信号输入通道在进入PLC模拟量通道前在经过有源隔离后再由有源滤波器抑制模拟量通道中的串模干扰,在保证有用信号不被衰减的情况下大限度地将高频噪声衰减,提高通道的信噪比。有源滤波能确保通道信号的增益。
    3.5 模拟量通道的屏蔽

    模拟量通道的输入信号传输导线设计采用耐高温的有屏蔽的双绞线电缆以降低辐射干扰和电磁耦合性干扰。
    3.6 数字量输入通道的隔离

    PLC的数字量输入通道采用光电隔离模块,从强电场现场环境(如高压开关室的真空断路器柜)引入的数字量信号在其触点和模块间加设中间继电器对通道进行双重隔离,防在真空断路器合闸操作同时强干扰串入而引起真空断路器误分闸动作。
    3.7 数字量输出通道的隔离
    PLC的数字量输出通道主要驱动交流和直流感性负载,大电流负载采用中间继电器过渡,所有通道均设计采用浪涌吸收和RC组件做为保护。
    3.8 电磁屏蔽

    工程师站和操作员站采用钢壳机箱的工控机,系统中的电子设备亦采用屏蔽外壳,再置入控制柜台内形成与柜台外壳间绝缘的双重电磁屏蔽。PLC采用悬浮安置方式将金属安装底版与柜壳绝缘隔离。所有电子设备均采用立引出的地线接地,柜台的外壳则接保护地。
    3.9 电子设备的浮地供电

    电子设备的直流供电电源采用浮地供电,输入和输出通道直流供电电源各自立。计算机采用在线式UPS电源供电,电子设备采用线性电源供电,其它直流负载采用开关电源供电。

    3.10 通讯电缆的敷设

    两个物理层的通讯电缆采用SIEMENS公司的 PROFIBUS通讯电缆(bus cable solid)?熏在敷设时单金属穿管。电缆的屏蔽层通过电缆插头的金属外壳经PLC的通讯模块CP和DP的接口接入立引出的地线接地。同时在电缆走向上注意避免与动力电缆平行,并尽可能远离电炉炉体和大电流线路。
    3.11 地线
    电弧炉炉体外壳采用相对立的接地线引出接地。

    电气设备的保护接地进入工厂接地网。

    计算机、PLC和通讯网络及电子设备的接地则进入立的地线。浮地处理的电子设备的地线各自立。
    3.12 电气设备制造工艺的保

    电气设备柜内的布局,柜内各种电缆和导线(动力、信号、通讯以及接地)的走向,屏蔽和接地的合理布置也是须在设计和设备制造过程中加以认真考虑的。
    3.13 软件设计中的抗干扰处理

    合理设置PLC的硬件时间及采样中断时间。在程序设计中对数字量输入信号采用脉宽甄别、锁存、指令复执技术。在对缓变的模拟量信号进行运算处理之前采用滑动均值滤波等数字滤波技术措施。在PID调节过程中对干扰比较敏感的一是当偏差e较小时,易受影响,二是微分项易引起较大变动。前者用一阶及一阶滞后滤波处理,后者则用不微分型PID算法。

    设置合理的通讯波特率?熏包括PROFIBUS-S7和PROFIBUS-DP通讯物理层。
    4 结语

    在系统的热负荷调试和以后的运行情况表明,在设计中只要充分注意和采用正确合理的抗干扰措施,在恶劣的工业环境中SIEMENS S7-300系列PLC(四台主站设计选型均为S7-315-2DP)及其PROFIBUS的S7和DP通讯网络的稳定及经济运行是可以得到保证的。

    SIEMENS公司的SIMATIC STEP7 Basis V5.0 编程平台安装在工程师站。基于bbbbbbs NT操作平台的支持下在系统运行过程中对各PLC主站程序的诊断、在线监控、修改和下载都比较方便和快捷。而符号名寻址方式使用户参照硬件原理图阅读理解程序变得简明容易,NCM、Configuration等组态工具以及PID、Fuzzy Control++等软件开发工具包给设计编程人员减少了二次开发的工作量。

    PROFIBUS S7通讯网和DP现场总线结构的集散控制方式使得现场布线的大量简化成为可能,工程造价的降低以及运行维护的经济性,系统设计的灵活性将受到用户的认可和欢迎。

    202207281244519172844.jpg202202231632210850864.jpg202202231632201798164.jpg


    1 引言

    拉丝机是金属加工行业主要加工设备之一,主要是将粗线加工成各种规格细线,一般由放线、水冷、收线等部分组成,其中电气传动部份主要由拉线电机和收线电机实现。通过PLC来实现拉拔速度设定、操作自动化、生产过程控制、实时闭环控制、自动计米等功能。通过变频器来控制电机的转速。

    2 直进式拉丝机变频控制系统

    该直进式拉丝机主要对精轧出来的不锈钢丝进行牵伸,设计的工艺要求为:(1)拉丝速度18m/s;(2)加工品种主要是进线Ф6mm→出线Ф2mm(3)停车不能有断头(紧急停车除外)。

    直进式拉丝机是拉丝机中难控制的一种,由于它是多台电机同时对金属丝进行拉伸,作业的效率很高。不像以前经常遇到的水箱拉丝机和活套式拉丝机,允许金属丝在各道模具之间打滑。由于比较在作业过程中拉断,它对电机的同步性以及动态响应的快速性都有较高的要求。本系统共有六个的转鼓,每个转鼓由一台变频器控制并带械制动装置,和一个收线电机。每个转鼓之间安装有用于检测位置的气缸摆臂,采用位移传感器可以出摆臂的位置,当丝拉得紧的时候,丝会在摆臂的气缸上面产生压力使得摆臂内移。


    3 控制工艺原理

    该直线式拉丝机控制系统主要分为:点动、联动、加速启动、自动工作和刹车五部分组成。

    1) 点动:点动分为前转和后转。当踩下点动脚踏开关时,所选控电机以固定的转速运行,使每个转鼓上的线绕紧。

    2) 联动:联动分为前联和后联。台转鼓没有前联,六台转鼓没有后联,中间四台转鼓前联和后联都有。当踩下前联开关时,所选控电机及之前的电机一起转动绕丝;当踩下后联开关时,所选控电机及之后的电机一起转动绕丝。当联动时,电机以某一固定速度旋转。

    3) 加速启动:加速启动与联动类似,但没有前后之分,当按下加速按钮时,所选择电机及之前的电机加速启动到设定的速度。

    4) 自动启动:当把线全部绕到转鼓上时,按下启动按钮,所有电机一起加速启动,通过PLC里面的PID来调节各个电机的转速,保在高速运行的状态下不会拉断丝,直到速度达到设定值,收线机也一起运行。当按下停止按钮时,所有电机减速停止。

    5) 刹车及急停:当停车状态下,为了防止断线,所有转鼓不允许转动。当在运行状态下,如果发生断线,所有的转鼓要立即停止,防止发生意外。

    4 控制系统介绍

    控制系统上位机采用和利时HT6600C系列触摸屏,下位机CPU选用和利时LM3109 PLC控制器,上、下位机之间通过RS485进行通讯。通过逻辑编程处理来自触摸屏以及按钮、传感器等信号,控制6台变频器。图3为控制系统配置图。


    图3 控制系统配置图

    4.1可编程控制器部分

    本系统采用HOLLiAS LM系列PLC控制,配置1个CPU模块LM3109、1个16通道数字量输入模块LM3212、1个8通道数字量输出模块LM3222、1个8通道模拟量输入模块LM3313和3个2通道模拟量输出模块LM3320。

    1)CPU模块:LM3109模块的额定工作电压为AC220V,自带40点I/O,提供24路DC24V输入/16路继电器输出。具有1个RS232和1个RS485通讯接口,支持专有协议(仅RS232)/Modbus RTU协议/自由协议。

    2)数字量扩展模块:LM3212模块是16路数字量输入处理通道,主要完成数字量信号处理,数字量输入信号的额定工作电压为24VDC。LM3222模块是8路数字量输出处理通道,主要完成触点型数字量的输出处理工作,输出额定负载的电压为24VDC或220VAC。

    3)模拟量扩展模块:LM3313模块提供8通道模拟量输入通道,输入范围-10-10V电压信号和-10-20mA电流信号可选,主要完成现场模拟量的输入、采集与处理工作。LM3320模块有2路模拟量输出处理通道,输出范围0~10V电压信号或0~20mA电流信号,完成模拟量信号的输出工作。

    表1为系统I/O分配表。

    4.2 监控部分

    上位监控部份采用和利时HT6600系列触摸屏,配以软件来完成。触摸屏上可以进行参数设置、电机启停控制和显示转速和故障等信息。图4-图7为触摸屏部分监控画面。



    DI




    DO



    I1

    IX0.0

    1号电机正转

    Q1

    QX0.0

    1#变频正转

    I2

    IX0.1

    1号电机反转

    Q2

    QX0.1

    1#变频反转

    I3

    IX0.2

    1号后联

    Q3

    QX0.2

    2#变频正转

    I4

    IX0.3

    2号前联

    Q4

    QX0.3

    2#变频反转

    I5

    IX0.4

    2号电机正转

    Q5

    QX0.4

    3#变频正转

    I6

    IX0.5

    2号电机反转

    Q6

    QX0.5

    3#变频反转

    I7

    IX0.6

    2号后联

    Q7

    QX0.6

    4#变频正转

    I8

    IX0.7

    3号前联

    Q8

    QX0.7

    4#变频反转

    I9

    IX1.0

    3号电机正转

    Q9

    QX1.0

    5#变频正转

    I10

    IX1.1

    3号电机反转

    Q10

    QX1.1

    5#变频反转

    I11

    IX1.2

    3号后联

    Q11

    QX1.2

    6#变频正转

    I12

    IX1.3

    4号前联

    Q12

    QX1.3

    6#变频反转

    I13

    IX1.4

    4号电机正转

    Q13

    QX1.4

    收线电机正转

    I14

    IX1.5

    4号电机反转

    Q14

    QX1.5

    1#电机刹车气阀

    I15

    IX1.6

    4号后联

    Q15

    QX1.6

    2#电机刹车气阀

    I16

    IX1.7

    5号前联

    Q16

    QX1.7

    3#电机刹车气阀

    I17

    IX2.0

    5号电机正转

    Q17

    QX2.0

    4#电机刹车气阀

    I18

    IX2.1

    5号电机反转

    Q18

    QX2.1

    5#电机刹车气阀

    I19

    IX2.2

    5号后联

    Q19

    QX2.2

    6#电机刹车气阀

    I20

    IX2.3

    6号前联

    Q20

    QX2.3

    7#电机刹车气阀

    I21

    IX2.4

    6号电机正转

    Q21

    QX2.4

    故障指示灯

    I22

    IX2.5

    6号电机反转

    Q22

    QX2.5

    故障复位继电器

    I23

    IX2.6

    断线报警

    Q23

    QX2.6

    急停输出(断线)

    I24

    IX2.7

    变频故障

    Q24

    QX2.7


    I25

    IX4.0

    1号停止

    AI



    I26

    IX4.1

    1号启动(加速)

    I1

    IW6


    I27

    IX4.2

    2号停止

    I2

    IW8

    1号张力控制器

    I28

    IX4.3

    2号启动(加速)

    I3

    IW10

    2号张力控制器

    I29

    IX4.4

    3号停止

    I4

    IW12

    3号张力控制器

    I30

    IX4.5

    4号停止

    I5

    IW14

    4号张力控制器

    I31

    IX4.6

    4号启动(加速)

    I6

    IW16

    5号张力控制器

    I32

    IX4.7

    5号停止

    I7

    IW18


    I33

    IX5.0

    5号启动(加速)

    I8

    IW20


    I34

    IX5.1

    6号停止

    AO



    I35

    IX5.2

    6号启动(加速)

    Q1

    QW4

    变频器1

    I36

    IX5.3

    自动启动

    Q2

    QW6

    变频器2

    I37

    IX5.4

    故障复位(控制复位继电器)

    Q3

    QW8

    变频器3

    I38

    IX5.5

    3号启动(加速)

    Q4

    QW10

    变频器4

    I39

    IX5.6

    减速停车

    Q5

    QW12

    变频器5

    I40

    IX5.7


    Q6

    QW14

    变频器6




    Q7

    QW16





    Q8

    QW18


    表1 系统I/O分配表


    5 结论

    采用和利时可编程控制器、和利时的触摸屏以及变频器,为直线拉丝机设备提供了机电一体化的系统解决方案,可进行点动、联动和自动控制,提高了拉丝机的自动化程度。同时,控制系统提供非常高的运算速度和控制精度,保证了拉丝的质量,具有很高的性和性能价格比,在保质量的同时,大化的降低生产成本。



    http://zhangqueena.b2b168.com
    欢迎来到浔之漫智控技术(上海)有限公司网站, 具体地址是上海市松江区永丰街道上海市松江区广富林路4855弄52号3楼,联系人是聂航。 主要经营电气相关产品。 单位注册资金单位注册资金人民币 100 万元以下。 价格战,是很多行业都有过的恶性竞争,不少厂家为了在价格战役中获胜,不惜以牺牲产品质量为代价,而我们公司坚决杜绝价格战,坚持用优质的原材料及先进的技术确保产品质量,确保消费者的合法利益。