产品描述
6GK7243-1GX00-0XE0参数选型
一、客户需求
监测和集中控制所有电控设备;监测与烧结工艺有关仪倥信号( 如压力、流量、温度等),并且通过画面操作可以选择多种工作方式(如远程手动、PID手动方式、PID自动方式、串级双交叉控制等),对点火温度、风箱负压进行控制;显示主站PLC是否运行有无故障,从站通讯是否正常有无故障;预留厂级局域网站点登录访问功能。
二、解决方案
基于GE FANUC公司过程控制系统集成、统一、灵活和开放的控制设计思想,并结合3#烧结机基础自动化控制系统的特点和要求,设计了基础自动化控制系统配置,详见基础自动化控制系统配置示意图(附图1)。PLC可编程序控制器选用系列90-30型产品,采用分布式I/O结构。以系列90-30为,向上,通过工业以太网与HMI人机接口系统通讯;向下,采用GENUIS网与VersaMax I/O站进行状态监控和数据交换。HMI人机接口系统采用CIMPLICITY HMI 软件编制,并通过WebView选件实现厂级局域网站点登录访问功能。
三、系统构成
● PLC的配置
本控制系统选用的是系列90-30 PLC 的可编程序控制器。该产品不仅质量高、而且性能。系统已在国内外诸多工业现场长期、稳定运行。系统组件的设计符合真正的工业等级, 满足国内、的标准。系统易配置、易接线、易维护、隔离性好,结构坚固,抗腐蚀,可适应恶劣的工业环境。所有部件均可带电插拔、换。提供了的功能特性,易于组态便于安装。
本控制系统的分布式I /O选用GE Fanuc 的VersaMax I/O产品。该产品在局部水平建立控制,真正实现了用分散的处理器就地实时控制,同时保留主处理器的资源,用于数据管理和监控。分布式控制是一种有效的,节省资金的解决方案,可减少现场总线网络的开销,增加主机的应用性能。
由于烧结机的控制设备比较分散,而且彼此间的距离较远,因此从站是根据所控制的设备所在依据地域来划分的;由于电磁站从站所控制的设备较多,一个机架不能满足需求时,根据经济实用原则,添加两块扩展机架。
● HMI人机接口系统
本控制系统的HMI 由两台操作员工作站(P933/128M/40G/19寸纯平彩显/逻辑球鼠标)构成,各自立地对整个系统进行监控。两台操作员工作站均可立完成正常生产所需的监控及操作,以便于任意一台出现故障时,不影响生产。
HMI 系统采用基于Microsoft bbbbbbs NT 和bbbbbbs 98的CIMPLICITY HMI软件编制。CIMPLICIT 运行在bbbbbbsNT/98 的平台上,通过各种串行的、网络的通讯方式采制器中的资料,并利用计算机的强大图形功能动态地显示生产资料。
采用CIMPLICITY HMI 软件的WebView选件实现厂级局域网站点登录访问功能。
● 通讯网络
采用快速工业以太网和GENUIS 总线构成了3#烧结机基础自动化控制系统的通讯网络。操作员工作站和PLC主站之间的通讯采用快速工业以太网。
VersaMax I/O通过Genius现场总线与系列90-30建立通讯链路。采用屏蔽双绞线,通过多点连接将每个从站接入,构成总线型网络拓补结构。因此一个站设备出现故障,并不影响整个总线的通讯。
三、系统功能
● 电控部分
电控部分为顺序控制,采用VersaPro软件用梯形图进行编程。实现以下功能:
[1] 单机控制:在机旁操作箱上对单台设备进行操作,并在HMI上进行监控。只完成单台设备单启动,不进行联动控制。
[2] 单系统集中控制:在HMI上对某个系统进行操作,只完成单个系统的联动控制。
[3]全系统集中控制:在HMI上对整个系统进行操作,实现整个系统的自动控制。
[4] 联动功能:从画面按启动按钮,所有设备的起动顺序起动。按停止按钮,所有设备的停止顺序和起动顺序相反。一旦联动的设备有故障,从这设备开始按起动的方向一直停到圆盘给料机电子称小皮带机。中间停机延时一秒。
[5] 实际的工艺要求:正常生产时一般要求6、7系统连锁,而5系统因有大矿槽,在正常生产时如有故障,6、7系统连锁停,而5系统可以正常运行。
● 仪控部分
仪控部分主要实时显示与烧结工艺有关仪倥信号(如压力、流量、温度等),并且通过画面操作对点火温度、风箱负压进行控制。
[1] 点火温度控制:点火温度控制是通过控制煤气和空气的流量来实现的。采用串级双交叉控制和非串级双交叉控制的控制方法。串级双交叉控制是一种非常的控制方法,是以维持合适的空气,煤气比值为手段,达到燃烧时始终维持低过剩空气系数,从而保证了较高的热效率,同时减少了排烟对环境的污染。串级双交叉控制以点火温度调节为主回路,以煤气流量和空气流量为副回路的串级调节回路。串级双交叉控制分为自动控制和手动控制;非串级双交叉控制分为PID手动、PID自动和远程手动控制。
[2] 煤气切断阀控制:当煤气或空气的压力低时自动关阀。分手动控制和自动控制。
[3] 风箱负压控制:1#、2#、13#、14# 风箱有调节阀,需要调节风箱负压。分为PID手动、PID自动和远程手动控制。
● 上位机画面
上位机画面是在HMI 中完成的。到达任何一幅画面的按键操作不过两次,画面弹出的时间不过1秒。主要包括工艺流程、趋势曲线、参数报表、棒图显示、报警、设备状态、回路调节等窗口。
0 引言
在聚拢水泥厂回转窑监测系统中,用到了的Siemens S7-300 PLC,为了能够将编码器的参数读入到Siemens PLC中,采用了Siemens 公司的PROFIBUS通信处理器CP342-5,该模块集成了一个DP端口,通过PROFIBUS-DP总线网络读取编码器中的二进制数据。编码器采用德国倍加福的旋转编码器,它们均提供PROFIBUS-DP通讯接口,采用PROFIBUS协议以主从方式通讯。
传统的现场级与车间级自动化监控及信息集成系统,主要特点之一是现场层设备与控制器之间的连接是一对一(一个I/O点对设备的一个测控点),所谓I/O接线方式,信号传递4-20mA(传送模拟量信息)或24VDC(传送开关量信息)信号。信息集成能力不强、系统不开放、可集成性差、性不易保证、可维护性不高。
PROFIBUS 是一种已有很多现场安装基础的目前世界上成功的开放式现场总线,可使用一条通信电缆将所有的自动化设备(PLC、带有通信接口的智能仪表、传感器与执行器等)连接起来,彼此交换数据和进行通信。PROFIBUS现场总线用数字化通信代替4-20mA/24VDC信号,完成现场设备控制、监测、远程参数化等功能。智能编码器是工业控制中常用的智能仪表之一,其主要是针对某一特定的参数(如液位、行程、高度等),采用的控制算法(如fast技术)来达到控制被控参数的目的,具有性强、智能化高、控制算法、使用方便等特点。可编程逻辑控制器(简称PLC)以其运行、集成度高、可扩展性强而在工业控制中得到广泛的应用,而且各个PLC生产厂家提供了多种通讯模块,如工业以太网Ethernet模块,Profibus DP现场总线模块,AS-I模块,点到点串行通讯模块等。因此可以利用PLC的通讯模块读取智能编码器中的数据,然后通过PLC中的工业以太网模块、现场总线模块连接到企业SA HMI系统中。[1]
1 通讯构成及通信协议
1.1 通讯构成
聚拢水泥厂窑炉监测系统中,使用CP342-5模块和5台倍加福编码器通讯,在空间成三部分:烧成窑尾、烧成窑中和烧成窑头。烧成窑尾到烧成窑头相距大约50米。通讯在硬件连接上采用PROFIBUS屏蔽双绞线。在软件上,采用PROFIBUS-DP现场总线通讯网络,用少的信号线来完成通讯任务。在本自动化监测系统中,要求将5台倍加福旋转编码器PVM 58(P+F Absolute Rotary Encoder PVM 58)通过CP342-5通讯模块读取到PLC中,其网络的结构如图1所示
图1 系统网络结构图
下面给出了CP342-5模块、P+F Absolute Encoder PVM 58的参数设置,并详细介绍了通讯处理器CP342-5、倍加福编码器之间进行通讯所用到的PROFIBUS-DP协议。
1.2 通信处理器-CP342-5
Siemens CP342-5是一种基于PROFIBUS的通讯模块,提供了串行通讯的解决方案。它可以在S7-300中使用,可以作为PROFIBUS-DP 的主站也可以作为从站,但不能同时作主站和从站,而且只能在S7-300 的机架上使用,不能放在分布式从站上使用。CP342-5 作为DP 主站和从站不一样,它对应的通讯接口区不是I 区和Q 区,而是虚拟通讯区,需要调用FC1 和FC2 建立接口区。可在STEP 7硬件配置的进程中进行参数设置,主要包括通讯协议、通讯模式、接口方式、地址和波特率。对于同倍加福旋转编码器P+F Rotary Encoder PVM 58的通讯,本设计中可以设置为:
a、通讯协议:PROFIBUS-DP
b、通讯模式:DP Master
c、接口方式:Profibus
d、地址和波特率:2、19.2Kbps
e、其余的设置为默认方式。
1.3 通信协议-PROFIBUS-DP
PROFIBUS-DP (Decentralized Periphery)是一种高速通信,用于设备级控制系统与分散式I/O的通信, 由于PROFIBUS-DP 的开放性,它可以连接不同制造厂商的标准部件。使用PROFIBUS-DP可取代24VDC或4-20mA信号传输。它具备节能,,配置方便简单、生产中的高度灵活性,和确实的诊断数据,的数字传输技术等优点。
PROFIBUS-DP协议结构是根据ISO7498标准,以开放式系统互联网络(Open System Interconnection-OSI)作为参考模型的。PROFIBUS-DP定义了、二层和用户接口。三到七层未加描述。用户接口规定了用户及系统以及不同设备可调用的应用功能,并详细说明了各种不同PROFIBUS-DP设备的设备行为。
典型的DP配置可以是单主站结构,也可以是多主站结构。各主站间为令牌传送,主站和从站间为主从循环传送,总线上多126个站。对于主从通讯方式,主站(PLC,CP或过程控制系统)与从站(分布式现场设备,例如I/O阀门、编码器、变送器和分析仪等)之间进行快速循环数据交换,主站发出请求报文,从站收到后返回响应报文。
当组建的网络是用于二进制输入/输出、模拟量输入/输出等小数量级的快速循环通信的话,可以考虑将网络配置成为ROFIBUS DP 网络,该网络率大可以为12Mbit/s。
1.4 P+F Absolute Rotary Encoder通讯参数设置
1.4.1安装GSD文件
GSD文件为电子设备数据库文件,是可读的ASCII码文件。不同厂家的PROFIBUS产品集成在一起,生产厂家以GSD文件方式提供这些产品的功能参数,例如I/O点数、诊断信息、传输速率、时间监视等。在Step 7 的SIMATIC 管理器中打开硬件组态工具HW Config ,安装GSD后,在右边的硬件目录PROFIBUS DP→Additional Field Devices→Encoders→ENCODER将会出现刚刚安装的P+F Rotary Encoder。其原理如图2所示。
图2 原理图
1.4.2 组态通讯参数
在Step 7硬件配置窗口中,双击P+F Rotary Encoder 图标,打开编码器(DP Slave)的参数设置窗口,如图3所示。结合笔者工程实际,在此窗口中进行参数设置:
图3 编码器参数设置窗口
a、 代码顺序(Code Sequence):计数方向, CW(顺时针旋转,代码增加),CCW(逆时针旋转,代码增加);
b、 标定功能控制(Scaling function control):只有设置成Enable ,下面c、d和e的设置才会生效;
c、 单圈分辨率(Measuring units per revolution):8192;
d、 测量范围高位(Total measuring range(units)hi): 512;
e、 测量范围低位 (Total measuring range(units)lo): 0;
f、 其它参数采用默认值。
注:1、由c可以计算出编码器每圈产生 (=8192)个二进制码,即单圈精度为13位。
2、由d和e可以计算出编码器大可以转 (=512×65536+0)圈,即多圈精度为12位。
2 软件的实现方法
2.1 数据流交换机制
CP342-5和集成DP口的S7-300 CPU与DP从站通讯时所进行的数据流交换机制是有区别的。集成DP口的S7-300 CPU可以像访问自己的I/O模块一样来访问DP从站,不必用户专门编程。虽然智能从站提供给主站的输入/输出区域不是实际的I/O模块使用的I/O区域,但简单组态后,主从站之间的数据交换也是自动进行的,不需要专门编程。
CP342-5和DP从设备之间进行数据交换,调用FC1(DP_SEND),FC2(DP_RCV)访问从站地址,否则CP342-5的PROFIBUS状态灯“BUSF”将闪烁。FC1(DP_SEND)和FC2(DP_RCV)是SIMATIC_NET_CP标准库中功能块,安装NCM S7后,就会Step 7编辑器左边的指令树中出现该函数库。
用CP342-5 作为DP 主站和从站不一样,它对应的通讯接口区不是I 区和Q 区,而是虚拟通讯区,需要调用FC1 和FC2 建立接口区。需要为每个P+F Rotary Encoder定义虚拟通讯区,虚拟通讯区可以是位存储区(M区)、数据块存储区(DB区)。
2.2 虚拟通讯区的建立
在具体处理每块旋转编码器时,建立虚拟通讯区,这是CP342-5和P+F Rotary Encoder通讯的问题。
主站(CP342-5)和从站(P+F Encoder)通讯时,要设置好每个编码器的地址,使其与组态的PROFIBUS地址一致;然后建立虚拟通讯区。此后,CP342-5和P+F Rotary Encoder通讯只在CPU和虚拟通讯区之间进行,而不必再考虑编码器的地址。结合笔者工程实际,建立了图4所示的虚拟通讯区。
图4 虚拟通讯区
2.3 主从通讯程序的实现
执行预置功能将P+F Encoder零点校准到系统的机械零点。通过向P+F Rotary Encoder输出双字指令的位置1实现,此时P+F Rotary Encoder返回的双字即为实际码值。
图5
程序指令如图5所示。对作为从站的P+F Rotary Encoder ,执行预置功能时调用FC1(DP_SEND),将要发送的指令填入输出虚拟通讯区;执行读取功能时调用FC2(DP_RCV),将P+F Rotary Encoder中的二进制编码读入输入虚拟通讯区。
3 结束语
聚拢水泥厂1#线从去年改造完成到现在全部投入,倍加福型编码器和Siemens CP342-5主从通讯一直良好,有效的提高了生产效率。 实践证明,这种方式是值得推广的,在工业测量领域,以的Siemens CP342-5作为主站,以众多的Profibus Slave设备作为从站,必将获得令人满意的效果。
本文作者点:给出了CP342-5模块与P+F Encoder型编码器基于PROFIBUS协议的通讯在水泥行业中的实现方法。
3. 控制系统的抗干扰措施
● PLC的配置
本控制系统选用的是系列90-30 PLC 的可编程序控制器。该产品不仅质量高、而且性能。系统已在国内外诸多工业现场长期、稳定运行。系统组件的设计符合真正的工业等级, 满足国内、的标准。系统易配置、易接线、易维护、隔离性好,结构坚固,抗腐蚀,可适应恶劣的工业环境。所有部件均可带电插拔、换。提供了的功能特性,易于组态便于安装。
本控制系统的分布式I /O选用GE Fanuc 的VersaMax I/O产品。该产品在局部水平建立控制,真正实现了用分散的处理器就地实时控制,同时保留主处理器的资源,用于数据管理和监控。分布式控制是一种有效的,节省资金的解决方案,可减少现场总线网络的开销,增加主机的应用性能。
由于烧结机的控制设备比较分散,而且彼此间的距离较远,因此从站是根据所控制的设备所在依据地域来划分的;由于电磁站从站所控制的设备较多,一个机架不能满足需求时,根据经济实用原则,添加两块扩展机架。
● HMI人机接口系统
本控制系统的HMI 由两台操作员工作站(P933/128M/40G/19寸纯平彩显/逻辑球鼠标)构成,各自立地对整个系统进行监控。两台操作员工作站均可立完成正常生产所需的监控及操作,以便于任意一台出现故障时,不影响生产。
HMI 系统采用基于Microsoft bbbbbbs NT 和bbbbbbs 98的CIMPLICITY HMI软件编制。CIMPLICIT 运行在bbbbbbsNT/98 的平台上,通过各种串行的、网络的通讯方式采制器中的资料,并利用计算机的强大图形功能动态地显示生产资料。
采用CIMPLICITY HMI 软件的WebView选件实现厂级局域网站点登录访问功能。
● 通讯网络
采用快速工业以太网和GENUIS 总线构成了3#烧结机基础自动化控制系统的通讯网络。操作员工作站和PLC主站之间的通讯采用快速工业以太网。
VersaMax I/O通过Genius现场总线与系列90-30建立通讯链路。采用屏蔽双绞线,通过多点连接将每个从站接入,构成总线型网络拓补结构。因此一个站设备出现故障,并不影响整个总线的通讯。
三、系统功能
● 电控部分
电控部分为顺序控制,采用VersaPro软件用梯形图进行编程。实现以下功能:
[1] 单机控制:在机旁操作箱上对单台设备进行操作,并在HMI上进行监控。只完成单台设备单启动,不进行联动控制。
[2] 单系统集中控制:在HMI上对某个系统进行操作,只完成单个系统的联动控制。
[3]全系统集中控制:在HMI上对整个系统进行操作,实现整个系统的自动控制。
[4] 联动功能:从画面按启动按钮,所有设备的起动顺序起动。按停止按钮,所有设备的停止顺序和起动顺序相反。一旦联动的设备有故障,从这设备开始按起动的方向一直停到圆盘给料机电子称小皮带机。中间停机延时一秒。
[5] 实际的工艺要求:正常生产时一般要求6、7系统连锁,而5系统因有大矿槽,在正常生产时如有故障,6、7系统连锁停,而5系统可以正常运行。
● 仪控部分
仪控部分主要实时显示与烧结工艺有关仪倥信号(如压力、流量、温度等),并且通过画面操作对点火温度、风箱负压进行控制。
[1] 点火温度控制:点火温度控制是通过控制煤气和空气的流量来实现的。采用串级双交叉控制和非串级双交叉控制的控制方法。串级双交叉控制是一种非常的控制方法,是以维持合适的空气,煤气比值为手段,达到燃烧时始终维持低过剩空气系数,从而保证了较高的热效率,同时减少了排烟对环境的污染。串级双交叉控制以点火温度调节为主回路,以煤气流量和空气流量为副回路的串级调节回路。串级双交叉控制分为自动控制和手动控制;非串级双交叉控制分为PID手动、PID自动和远程手动控制。
[2] 煤气切断阀控制:当煤气或空气的压力低时自动关阀。分手动控制和自动控制。
[3] 风箱负压控制:1#、2#、13#、14# 风箱有调节阀,需要调节风箱负压。分为PID手动、PID自动和远程手动控制。
● 上位机画面
上位机画面是在HMI 中完成的。到达任何一幅画面的按键操作不过两次,画面弹出的时间不过1秒。主要包括工艺流程、趋势曲线、参数报表、棒图显示、报警、设备状态、回路调节等窗口。
产品推荐