产品描述
西门子模块6ES7216-2AD23-0XB8产品齐全
艾默生变频器在液位自动控制中的应用及其节能效果
变频调速器是一种节能调速装置,它以DSP或微处理器为,为电动机运行多种电气控制和报警功能,设备,延长使用寿命。特别是它可以根据设定信号调节电动机转速,实现生产自动控制,节电效果显著,可有力地促进企业节能工作的开展,因而在电机供电控制中得到广泛应用。下面以我厂催化装置中的轻柴油泵为例简单说明控制调速策略。
一、概述
在工矿企业中大量地使用着风机、水泵、搅拌机、压缩机等,这些机械一般都以交流电动机驱动。其中大部分电动机均不是工作在额定功率,而经常只有额定功率的50%~70%,甚至低一些(20%~70%)。但电动机大部分处在恒速运行状态,并以档板、阀门或放空回流的办法进行流量或压力的调节,从而白白损失大量的电能,功率越大的风机、水泵,损失的电能越多。
对于水泵和风机,表达其特性的参数有:流量(风量)Q,扬程(风压)H,功率P等。当转速从n1变为n2时,Q,H,P大致变化关系为:
Q2=Q1(n2 / n1)
H2=H1(n2 / n1)2
P2=P1(n2 / n1)3
即:流量与转速成正比,扬程与转速的平方成正比,轴功率与转速的立方成正比。
如水泵的流量或风机的风量等调节,只需调节电机的转速就可以实现,而同时将大大降低电机的消耗功率,节约了电能。
根据电工学的基本原理,电动机的转速n由以下公式表示:
式中:n---电动机的转速
f1---供电电源频率
S---转差率
P---电动机的对数
因此要改变电动机的转速,只要改变供电电源的频率或者改变电动机的对数或者转差率就可以改变电动机的转速。
改变对数进行调速从理论上讲效率,因为它没有额外的损耗,但对电动机的制造要求高,机械结构较为复杂,且属于有级调速,不灵活,因此较少使用。改变转差率,以往曾用过滑差电机,但由于电机结构复杂、故障率较高,维修困难,现也很少采用。改变频率进行调速,可以达到无级调速,在二十世纪八十年代初期在我国采用还不多,原因是变频装置本身的限制,后来随着微电子技术及IGBT功率器件的发展,变频调速技术也得到了的发展,按目前技术的水平,不但调速精度达到了很高,而且损耗可以减少到小(变频器效率可高达99%)。现在变频调速可以应用到各种规格的电动机中。
二、变频调速器的应用
变频调速器是一种节能调速装置,它以DSP或微处理器为,为电动机运行多种电气控制和报警功能,设备,延长使用寿命。特别是它可以根据设定信号调节电动机转速,实现生产自动控制,节电效果显著,可有力地促进企业节能工作的开展,因而在电机供电控制中得到广泛应用。下面以我厂催化装置中的轻柴油泵为例简单说明控制调速策略。
1、控制流程简介
轻柴油泵采用一开一备的配置方式,共有P120/B两台泵。在正常情况下,一台运行另一台备用,主、备泵的切换通过人工方式手动实现。在供电控制方式上,P120实行常规电气控制,主电源直接供给电动机,P1205B实行变频调速控制,主电源经过变频后送给电机。系统调节参数为中间产品罐液位,测量位号为LT1206,PID调节回路调节阀LV1206。用控制电机转速和调节阀开度使液位LT1206稳定在给定值上,DCS上将原有的LC1206调节器组态位号改为LC1206A,新增一个PID调节器位号LC1206B(其组态内容与LC1206A一致),用LC1206B和变频器INVERTER控制电机转速或用LC1206A控制调节阀的开度使流量稳定在给定的值上。
2. 控制方案的实施
该流量在DCS中的控制原理如图一所示。
控制过程如下:在正常情况下LC1206B调节回路输出4-20mA调节信号到变频器作为频率设定信号,变频器按照给定信号输出相应频率的电压电源,从而调节电机转速。同时LC1206A调节回路保持在手动方式,输出锁定在**,控制泵出口调节阀处于全开位置,以便实现变频器控制流量的目的。在DCS上,在相应的流程图上对应P1205B位置组态了变频器调速图案,在变频器运行时,其状态显示为,当变频器处于非运行状态(包括变频器故障和人为停机)时,其颜色为红色。
当变频器出现故障或人为将其切除时,流程图上变频器图案出现红色,工艺操作人员进行人工切换泵,LC1205B切到手动方式,LC1206A进入自动状态输出4-20mA信号,控制调节阀LV1206的开度,P120电动机以额定转速运行。
3. 控制系统的组成
该控制系统包括工频控制系统和变频控制系统。工频控制系统由DCS中组态的控制器LC1206A,调节阀LV1206,电动机,柴油泵P120和液位测量LT1206组成,变频控制系统由DCS中组态的控制器LC1206B,变频器,电动机,柴油泵P1205B和液位测量LT1206组成。两个系统由手动进行切换,其控制系统方块图见图二。
4. 变频器的选型和主要参数设定
我们选用的变频器是深圳艾默生电气有限公司的TD2000系列变频器,型号是TD2000-4T1100P,适配电机110KW。
电源输入:三相380V,50HZ/60HZ
输入变动容许值:电压±20%;电压失衡率<3%;频率±5%。较进口变频器能适合我国的电网情况。
输出电压:380V正弦波,频率0-400HZ可调。
由于我厂是石油炼化企业,变频器安装在防爆区以外,变频器到机泵的距离较远,一般都在一百多米以外,所以我们在配置时增加了相应的输出电抗器。
为了保证电动机的运行,变频器的主要参数设定如下:
1)上限频率F11设定为电动机的额定频率50HZ,下限频率F12设定为5HZ。
2)V、F输出特性中频率F04及基本运行频率F05均设为电机额定值50HZ,额定输出电压设定380V。
3)V / F曲线模式F07设定为1(因为是风机水泵类平方转矩负载)。
4)运行频率控制设定方式F00设定为3,模拟设定2(CCI--GND),用模拟电流 / 电压端子输入设定,范围DC0(2)------10V/0(4---20mA,我们选择电流输入4-20mA,此时将控制板上的电压 / 电流选择插件CN10的跳线选择1侧。
5)运行命令选择F02设定为1,外部端子运行控制有效,即用操作柱来启动变频器。
6)停机方式F30设定为1,外部端子运行控制有效,即用操作柱来启动变频器。
7)停机方式F30设定为1,选择自由运行停止。
5. 投用效果
变频调速器投用后,控制回路的稳定性和性比调节阀有明显提高,控制偏差保持在±1%以内,被控参数波动幅值较小。电机在变频调速器的控制下保持中速运行状态。在电机启动、控制过程中实行延时斜升、斜降,并且有输出短路、欠压、过流、过载过热等报警跳闸及在线故障诊断功能,保证其运行,降低故障率,减少了设备损耗,尤其显著的是节能效果相当明显。在正常工况下,投用前后的电气参数如下:
从表中可以看出,使用变频器后功率节省38.72kw,按年运行8000小时计算,每年可节省电能309760kwh,若按电价0.35元/kwh计算,每年节约电费10.8416万元。不到一年可收回投资。
三、结束语
实际应用证明,变频器的使用可意想不到的效果,特别是企业正在为降低生产成本提高经济效益而大量采用新技术的今天,变频调速技术以其良好的投入产出比,将会有加广阔的应用前景。深圳艾默生电气的变频器是在消化各种变频器的基础上,根据我国电网波动范围较大的状况开发的,其功能齐全,性能稳定,到目前为止在我厂使用了12台艾默生TD2000系列变频器,功率在90KW-250KW,运行一年多出现质量问题。
引言
平山水源供水工程取水泵站设4台三相异步电机,电机型号为YJS-500-4,额定功率710kW,额定电压10kV,额定功率因数0.89,电机防护等级为IP54(防尘、防溅水),F级绝缘,3用1备,每台机组的额定流量为1 800m3/h,扬程为120m。经68km的输水管线,到葫芦岛市郊的老合台配水站。该水源工程初步设计为,在配水站设有2个1.5万吨的蓄水池。后因配水站中又新建了1个5万吨的净水厂,将蓄水池位置挤占。而泵站运 行后,各厂需水量又很不稳定。这就要求水源泵站来水量也随之变化。满足这种要求主要有3种方法:采用调速电机调节;采用阀门进行调节;采用调节水池。但它们都有其缺点。
实际上,在此之直使用调节阀门开度的方法改变管网流量,既易损坏阀门,又造成了能源的浪费。因而公司决定采用电机调速技改。
而本改造设计是在不改变泵站土建结构、工艺泵型及管线和变电所主接线且充分利用原有设备的前提下进行的,以下3种方案可供选择。
1 方案1:低压大容量变频器
1.1系统配置
即所谓的高一低一高方案,变频调速电机电压等级采用10kV,变频器电压等级采用690V。由高压开关柜出来的10kV电源经降压变压器,降为690V,供给变频器。再由变频器经升压变压器,升为10kV,供给10kV电机。输出电压特性具有低谐波分量,在选用其他厂商生产的电机时,需要一个输出滤波器,而本工程采用的电机是利用西门子技术制造的所以不用另加。
泵站的控制系统采用S7-300PLC作为控制部分,可用人机界面操作面板进行操作。
1.2硬件设计
6SE70通用型变频器体积小,功能强,全部采用模块化设计;功率元件是-IGBT,输出频率范围是0~150Hz;降压变压器要求特殊制造,升压变压器可采用国内制造的普通型变压器。
人机界面操作面板是进行现场工艺参数设置,监视和工艺流程图显示的人机对话的界面。
6SE70系列西门子工程型变频器带有直流中间回路, 具有全数字化技术和IGBT功率部分,具有的设计和较高的性价比。调速范围:5 0 0--1 5 0 0r/min(33~100%)。
2方案2:单元串联多电平高压变频器
2.1系统配置
主要原理是利用移相变压器得到多组低压工频电压,采用多级低压小功率IGBT的PWM变频单元,分别进行整流、滤波、逆变,串联叠加得到高压三相变频输出。每个功率单元由一体化的输入隔离变压器的副边线圈供电,且互相存在一个相位差以实现输入多重化,由此可各功率单元产生的谐波。另外,每个功率单元都是一个三相输入,单相输出的变频器,每7个功率单元串联构成一相,通过采用多重化的脉宽调制技术,得到近乎的正弦输出波电压。
泵站的控制系统采用S7-300PLC作为控制部分,可用人机界面操作面板进行操作,可由远程计算机监控。
主要技术特点为:由于采用隔离变压器,因此对电源侧谐波和电网污染都很小。谐波符合1992年的IEEE519标准和GB/T14549,93《电能质量公用电网谐波》要求。负载下的网侧功率因数大于0.9,变频装置不用无功补偿。由于采用了多重化的脉宽调制技术,对电机输出谐波小,几乎可认为是正弦波,因而不用考虑因谐波引起的转矩脉动及电机发热、噪音问题。采用多重化的技术,使用功率元件的数量增加。功率单元可选择旁路,可让用户在一个功率单元故障的情况下继续运行变频。变频器整机也可选择旁路,可让用户电机在变频器故障的情况下继续运行,马上停机。适配电机额定电压可达10kV,对电机没有特殊要求,可适用于任何电机,而不用配置输出滤波电抗器。调速范围:5 00-1 5 0 0r/min(33%~100%)。
2.2硬件设计
移相变压器是一干式多绕组变压器,为柜装变压器,可与功率单元柜并柜布置,功率单元采用-IGBT。
3 方案3:内反馈串级调速(改变电机的转差率调速)
3.1系统配置
泵站保留原有3台恒速泵,将另一台恒速泵电机改为调速电机(型号YQT-2,功率710kW,额定电压10kV)。此台调速电机转速由内反馈串级调速柜(型号HClA-800/1000)控制,以调整其流量。泵站的控制系统采用S7-300 PLC控制,可用人机界面操作面板进行操作。
3.2硬件设计
YQT-2型内反馈串级调速电机是在定子部分增加一个与绕组同槽数同相位的附加绕组, 作为转差功率反馈绕组,此时电机的定子部分就像一个变压器,在绕组上产生一个与输入功率相反的功率,这样就抵消了部分输入功率而达到节能目的。内反馈串级调速柜由启动整流柜、载波逆变柜、内补偿柜组成。调速范围:817~1480r/min(60%-100%)。
4 实现电机调速设计方案的比较
方案1、2初次投资相差不多,方案3少。
方案1、2的调速比(33%~100%)比方案3调速比(60%-100%)宽,但需增加80m2建筑面积的平房和
2台变压器(Se=1000kVA变比为10/0.71kV 1台;Se=1000kVA变比为10/0.69kV 1 台)。由于资金问题, 只能用原有的电机。
方案2调速比能满足要求,但需增加不小于40m2*****建筑面积的平房。由于采用多电平输出谐波非常小,几乎可以认为是正弦波,可以用原有的电机。使用功率元的数量多,可能故障的环节就相对多一些,如果处理不及时,易造成功率元件"雪崩"故障。IGBT具有快速的开关性能,但在高压变频中其导电损耗高,变频装置的发热是个不能轻视的问题。采用风冷时,噪声会较大。
方案3调速比(60%~100%)没有方案1、2宽,并且电机要换,是串级调速电机,此电机为绕线式电机,利用滑环将转子电流输出,反馈回电机。正因如此,所以故障率相比方案1、2高一些,但不需要加变压器,土建也不需要增加面积,施工方便。
5 结束语
经过大量的调研工作,经各方面综合比较,后采用了方案2,并决定采用高压变频调速技术:单元串联多电平高压变频调速技术,并且选用了北京利德华福技术有限公司生产的单元串联多电平高压变频器,变频器型号规格为HARSVERT-A10/058。
经过2年多的运行,节能效果比较显著,整个变频系统也没出现大的问题,总体上运行性能比较稳定。既降低了值班工作人员的劳动强度,又减少了维修费用。
但也有其缺点:发热比较厉害,尤其夏季环境温度较高时,为此在变频器室安装了空调设备。
总的来说对于旧工程进行变频改造效果令人满意。
1. 电磁干扰源及对系统的干扰
影响PLC控制系统的干扰源于一般影响工业控制设备的干扰源一样,大都产生在电流或电压剧烈变化的部位,这些电荷剧烈移动的部位就是噪声源,即干扰源。
干扰类型通常按干扰产生的原因、噪声的干扰模式和噪声的波形性质的不同划分。其中:按噪声产生的原因不同,分为放电噪声、偶发噪声等:按声音干扰模式不同,分为共模干扰和差模干扰是一种比较常用的分类方法。共模干扰是信号对地面的电位差,主要是由电网串入,、地电位差及空间电磁辐射在信号线上感应的共态电压所加形成。共模电压有时较大,特别是采用隔离性能差的电器供电室,变送器输出信号的共模电压普遍较高,有的可高达130V以上。共模电压通过不对称电路可转换成共模电压,直接影响测控信号,造成元器件坏,这种共模干扰可为直流、亦可谓交流。共模干扰是指用于信号两级间得干扰电压,主要由空间电磁场在信号间耦合感应及由不平衡电路转换共模干扰所形成的电压,这种让直接叠加在信号上,直接影响测量与控制精度。
2.PLC控制系统中电磁干扰的主要来源有哪些呢?
1) 来自空间的辐射干扰
空间的辐射电磁场主要是由电力网络、电气设备的暂态过程、雷电、无线电广播、电视、雷达、高频感应加热设备等产生的,通常称为辐射干扰。其分布为复杂,若plc系统置于所设频场内,就回收到辐射干扰,其影响主要通过两条路劲,一是直接对PLC内部的辐射,由电路感应产生干扰,而是对PLC通信内网络的辐射,出通信线路的感应引入干扰。辐射干扰与现场设备所产生的电磁干场大小,特别是频率有关,一般通过设置屏蔽电缆和PLC局部屏蔽及高压泻放元件进行保护。
2) 来自系统外引线的干扰
主要通过电源和信号线引入,通常称为传导干扰。这种干扰在我国工业现场教严重。
3) 来自电源的干扰
实践证明,因电源引入的干扰造成控制系统故障的情况很多,在,工程调式中遇到过,后换隔离性能较高的PLC电源。问题才能得到解决。
PLC系统的正常供电电源均由电网供电,由于电网覆盖范围广,将受到所有空间电磁干扰而在线路上感应电压和电路,尤其是电网内部的变化,开关操作浪涌、大型电力设备启停、交直流转动装置引起的谐波、电网短路暂态冲击等,都通过社电线路到电源边PLC电源通常采用隔离电源,但其结构及制造工艺因素使其隔离性并不理想。实际上,由于分布参数特别是分布电容的存在,隔离室不可能的。
4) 来自接地系统混乱时引入的干扰
与PLC控制系统连接的各类信号传输线,除了传输有效的各类信号之外,总会有外部干扰的影响,又能抑制设备向外发出干扰,而错误的接地,反而会引入严重的干扰信号,使PLC控制系统将无法正常工作。Plc控制系统的地线包括系统地、屏蔽地、交流地和保护地等、接地系统混乱对PLC系统的干扰主要是各个接地点点位分布不均,不同接地点间存在地电位差,引起地环路电流,影响系统正常工作,例如电缆屏蔽层一点接地,如果电缆屏蔽层两端都接地,就存在地电位差,有电流流过地电位差,当发生异常状态加雷击时,地线电流将大。
此外,屏蔽层、接地线和大地有可能构成闭合回路,在变化磁场的作用下,屏蔽层内有会出现感应电流,通过屏蔽层与芯线之间的耦合,干扰信号回路。若系统地与其他接地处理混乱,所产生的地环流可能在地线上产生不等点位分布,影响PLC内逻辑电路和模拟电路的正常工作。PLC工作的逻辑电压干扰容县较低,逻辑地电位的分布干扰容易影响PLC的逻辑运算和数据存储,造成数据混乱、程序跑飞或死机,模拟地电位的分布将导致测量精度下降引起对信号测控的严重失真和误动作。
5) 来自信号线引入的干扰
与PLC控制系统连接的各类信号传输线,除了传输有效的各类信号之外,总会有外部干扰信号侵入。此干扰主要有两种途径:一是通过变送器或共用信号仪表的供电电源串入的电网干扰。这往往被忽略;二是信号线受空间电磁辐射感应的干扰,即信号线上的外部感应干扰,这是很严重的。由信号引入干扰会引起信号工作异常和测量精度大大降低,严重时将引起元器件损伤。对于隔离性能差的系统,还将导致信号间互相干扰,引起共地系统总线回流,造成逻辑数据变化、误动和死机。PLC控制系统因信号引入干扰造成模件损坏数相当严重,由此引起系统故障的情况也很多。
6) 来自PLC内部的干扰
主要由系统内部元器件及电路间的相互电磁辐射产生,如逻辑电路互辐射及其对模拟电路的影响,模拟地与逻辑地的相互影响及元器件间的香花不匹配使用等。这部属于plc制造厂对系统内部进行电磁兼容设计的内容,比较复杂,作为应用部门事无法改变,可不多考虑,但要选择具有较多应用实绩或经过考验的系统。
3.系统受干扰时,常会遇到以下几种主要干扰现象:
1) 系统发指令时,电机无规则地转动;
2) 信号等于零时,数字显示表数值乱跳;
3) 传感器工作时,PLC采集过来的信号与实际参数所对应得信号值不吻合,且误差值是随机的,无规律的;
4) 与交流伺服系统共用同一电源工作不正常。
4.怎么样才能好、简单解决PLC系统干扰?
1) 理想状态下是选用隔离性能较好的设备、选用优良的电源、动力线和信号线走线、电源接地要加合理等,,但是需要不同设备厂商共同协作才能完成,很难做到,而且成本较高。
2) 利用模拟信号隔离器,有称作信号变送器、属于信号调理的范畴其主要起抗干扰作用。正因为它有特别强的抗干扰能力所以在自动化控制系统中应用非常广泛。尤其对与复杂的工业现场,控制程序越老越复杂。信号隔离器对各种模拟量信号进行输入、输出、电源三端隔离,的确是当今自动化控制系统中抗干扰的有效措施之一。
PLC的硬件故障较为直观地就能发现,维修的基本方法就是换模块。根据故障指示灯和故障现象判断故障模块是检修的关键,盲目的换会带来不必要的损失。
(1)电源模块故障。
一个工作正常的电源模块,其上面的工作指示灯如“AC”、“24VDC”、“5VDC”、“BATT”等应该是长亮的,哪一个灯的颜色发生了变化或闪烁或熄灭就表示那一部分的电源有问题。“AC”灯表示PLC的交流总电源,“AC”灯不亮时多半无工作电源,整个PLC停止。这时就应该检查电源保险丝是否熔断,换熔丝是应用同规格同型号的保险丝,无同型号的进口熔丝时要用电流相同的快速熔丝代替。如重复烧保险丝说明电路板短路或损坏,换整个电源。“5VDC”、“24VDC”灯熄灭表示无相应的直流电源输出,当电源偏差出正常值5%时指示灯闪烁,此时虽然PLC仍能工作,但应引起重视,必要时停机检修。“BATT”变色灯是后备电源指示灯,正常,黄色电量低,红色故障。黄灯亮时就应该换后备电池,手册规定两到三年换锂电池一次,当红灯亮时表示后备电源系统故障,也需要换整个模块。
(2)I/O模块故障。
输入模块一般由光电耦合电路组成;输出模块根据型号不同有继电输出、晶体管输出、光电输出等。每一点输入输出都有相应的发光二管指示。有输入信号但该点不亮或确定有输出但输出灯不亮时就应该怀疑I/O模块有故障。输入和输出模块有6到24个点,如果只是因为一个点的损坏就换整个模块在经济上不合算。通常的做法是找备用点替代,然后在程序中改相应的地址。但要注意,程序较大是查找具体地址有困难。特别强调的是,无论是换输入模块还是换输出模块,都要在PLC断电的情况下进行,S5带电插拔模块是不允许的。
(3)CPU模块故障。
通用型S5 PLC的CPU模块上往往包括有通信接口、EPROM插槽、运行开关等,故障的隐蔽性大,因为换CPU模块的费用很大,所以对它的故障分析、判断要尤为仔细。
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