企业信息

    浔之漫智控技术(上海)有限公司

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  • 公司认证: 营业执照已认证
  • 企业性质:私营企业
    成立时间:2017
  • 公司地址: 上海市 松江区 永丰街道 上海市松江区广富林路4855弄52号3楼
  • 姓名: 聂航
  • 认证: 手机已认证 身份证已认证 微信未绑定

    西门子6ES7216-2AD23-0XB8产品型号

  • 所属行业:电气 工控电器 DCS/PLC系统
  • 发布日期:2024-07-26
  • 阅读量:26
  • 价格:面议
  • 产品规格:模块式
  • 产品数量:1000.00 台
  • 包装说明:全新
  • 发货地址:上海松江永丰  
  • 关键词:西门子代理商,西门子一级代理商

    西门子6ES7216-2AD23-0XB8产品型号详细内容

    西门子6ES7216-2AD23-0XB8产品型号

    引言


    随着变频器技术的日益成熟,变频调速技术在各个领域得到了广泛的应用。变频调速恒压供水设备以其节能、、的供水质量等优点,在小区供水和工厂供水控制中发挥了很大的作用。

    根据某洗衣机进水电磁阀生产厂家的需要,为了给该厂电磁阀性能测试生产线提供基准恒压水源,本文利用PLC控制技术和变频调速技术设计的全自动恒压供水系统,能较好地满足生产需求,水压精度较高。为了不浪费水资源,系统还具有自动水循环功能。

    2 系统组成及实现原理

    恒压供水的基本控制策略是:采用可编程控制器(plc)与变频调速装置构成控制系统,进行优化控制泵组的调速运行,并自动调整泵组的运行台数,完成供水压力的闭环控制,即根据实际设定水压自动调节水泵电机的转速和水泵的数量,自动补偿用水量的变化,以保证供水管网的压力保持在设定值,既可以满足生产供水要求,还可节约电能,使系统处于工作状态,实现恒压供水。



    图1 恒压供水系统控制原理框图


    变频调速恒压供水系统由变频器、泵组电机、供水管网、储水箱、智能pid调节器、压力变送器、plc控制单元等部分组成,控制系统原理图如图1所示。

    其中变频器的作用是为电机提供可变频率的电源,实现电机的无级调速,从而使管网水压连续变化,同时变频器还可作为电机软启动装置,限制电机的启动电流。压力变送器的作用是检测管网水压。智能pid调节器实现管网水压的pid调节。plc控制单元则是泵组管理的执行设备,同时还是变频器的驱动控制,根据用水量的实际变化,自动调整其它工频泵的运行台数。变频器和plc的应用为水泵转速的平滑性连续调节提供了方便。水泵电机实现变频软启动, 了对电网、电气设备和机械设备的冲击,延长机电设备的使用寿命。

    3 控制系统硬件设计

    本系统采用三套电机-水泵对水网进行恒压供水,每台电机均可工作在变频方式或工频方式,但每次仅有一台电机工作在变频调速状态。工作时可根据实际情况选择,变频器根据实际水压的变化,不断地调整水泵转速,通过调节流量达到恒定水压的目的。另外,可编程序控制器根据当前水泵的供水情况对其进行合理切换, 及时增泵和减泵,实现匹配。

    3.1 主控电路设计

    电控系统的主电路由3台电机分别为m1、m2和m3。接触器km1、km2、km3分别控制电机m1、m2和m3变频或工频运行,fr1、fr2、fr3分别为3台水泵电机过载保护的热继电器,qs1、qs2、qs3、qs4分别为变频器和3台水泵电机主电路的隔离开关,fu1为主电路的熔断器,vvvf为通用变频器。

    3.2 智能pid调节器和变频器接线图

    变频器选用三垦力达电气有限公司的shf系列,功率分别为7.5kw,1.5kw和15kw,变频器采用模拟量控制方式。通过变频器对电机水泵实现软启动功能。图2为pid调节器和变频器的接线图。变频器根据pid调节器输出信号,及时调节输出频率,改变电机和水泵的转速,调节系统供水量,使供水管网中的压力稳定在设定压力值上。



    图2 pid调节器和变频器接线图


    3.3 plc输入/输出分配

    根据对控制系统的分析,本系统选用中达电通公司的dvp60es00t2 plc实现控制,共有60点输入输出,其中36个输入点,24个晶体管输出点,交流供电,其环境温度、抗冲击、抗噪声等性能指标均能满足要求,附表为plc输入/输出分配表。

    附表 plc输入/输出分配表

    4 系统软件设计

    系统的软件设计包括plc的程序设计和变频器的功能参数设定。这里主要讨论plc的程序设计。

    plc的程序设计包括手动控制和自动控制的程序设计,手动部分是通过按钮控制电机在工频下运行和停止,主要考虑系统调试或检修时用。

    当选择开关打到"自动"时,系统能够进入自动工作状态,由plc和变频器联合控制各台电机的投入或切除、工频或变频运行方式。供水系统共有3台泵组电机,在根据水压决定投入泵组台数后,只有初投入的电机进行变频调速,其它后投入的电机则在工频下全速运行,泵组电机的切换过程由逻辑控制单元plc实现。



    图3 系统控制流程图


    图3为选择p1泵为变频泵,p2、p3泵为工频泵时的plc状态转移图。设增泵顺序为p1、p3和p2,当供水设备开始工作时,先起动变频泵p1,当管网水压达到设定值时,变频器的输出频率则稳定在一定数值上。当用水量增加时,水压降低,压力变送器把水管出口变化了的总管实际压力信号变成4~20 ma的标准信号送入智能pid调节器, pid回路调节器经运算,得出调节参数送给变频器,使变频器的输出频率上升,水泵的转速提高,水压上升。如果用水量增加很多,使变频器的输出频率达到大值(50hz)时,若供水压力仍不能使管网水压达到设定值,延时20s后,pid调节器就发出控制信号,通过PLC控制单元起动一台工频泵p3泵,若管网水压仍不能达到设定值,则延时20s后,继续起动工频泵。反之,当用水量减少,供水压力大于设定值时,变频器的输出频率降低,水泵转速下降,变频器的输出频率达到小值(30hz)时,延时20s后,则发出减少一台工频泵的命令,其他泵依次类推。

    5 结束语

    自行设计的变频调速恒压供水系统实现简单,廉,投入运行以来,工作,具有较好的控制效果。主要体现在:

    (1) 系统供水压力平稳,压力变化在 0.01mpa 以内;

    (2) 节能,系统有plc和变频器管理,可有效解决不同用水量时电机轻载或空载时节能问题;

    (3) 整个系统自动化程度高,不需人员职守,故障时可以自动保护并发出报警信号。

    (4) 自动水循环,实现了有效的节水。

    另外,系统采用plc控制,容易随时修改程序,以改变工作状况,满足不同控制要求,有较大的灵活性和通用性,有一定的推广应用。


    设计方案包括:IC1主控器-为用Microchip的PIC l8F8490微控制器作为汽车倒车障碍检测系统的主控器、发送部份(即发送声波传感器)与接收部份(即接收声波传感器)、温度传感器(TC1047A)、通信接口RS-232驱动器以及与LCD或LED显示器等外围电路组成。
    微控制器是倒车检测系统的。而Microchip的PIC l8F8490单片机非常适合于汽车车身控制。因它是一种有LCD驱动控制模块功能的闪存和电源管理的单片机,即运行速率为10MIP0百万指令每秒(MIPS),16KB闪存存储器、768字节RAM,具有一个LCD控制器、两个PWM、两个比较器和四个定时器,见图3中间IC1所示。它是倒车检测声波传感器应用的高集成解决方案的主控部分。该微控制器采用纳瓦技术,实现电源管理功能,可以显著提高功效和系统性,可满足包括在休眠模式下驱动LCD显示在内的低功耗设计要求。其系列产品可针对不同的嵌入式控制应用提供高达192段LCD的驱动,备有各种封装尺寸和集成特性。
    发送器可以在1mS期间发送40KHz的脉冲方波。为了产射脉冲链,可以采用一个驱动器,以驱动声换能器。其驱动器是Microchip的TCl428 MOSFET驱动器(图3左侧所示)。因为实际声波传感器特性的标准频率均为40KHz,这样发送器发送的40KHz脉冲方波链尽管是一个通用发送频率,但并非声频率固定不变,而是可以根据盲区范围及障碍物远近做出选择,标准频率(或称频率)愈高测距越短,而分辨率越高,常见波传感器标准频率有30KHz、4KHz、75KHz等。
    当发送器发送个脉冲定时器1开始计数。由于要求脉冲链的电压振幅比系统电压(+5V)高(这是由换能器所需信号源决定的),所以这个发送器部分应含有一个升压电路。这儿采用一种简单的有效升高电压的方式,即使用Microchip的MCPl650升压DC/DC控制器,它只需要一个电容、一个电感和两个电阻就可以轻松选择需要的输出电压。主控器IC1中PWM1(脉宽调制器)的作用是调节升压电路的输出电压为一恒定值。
    部分包括一个声波接收换能器、放大器、滤波器和一个比较器。接收换能器的输出是一个低振幅正弦波,其频率与发射脉冲链频率相同。为了对换能器输出的信号进行放大,可采用Microchip的MCP6293运算放大器。这个运算放大器的特点是,虽然封装较小,但却拥有10MHz的带宽和引脚可选的低功耗模式。可将输出信号传送LC带通滤波器电路(又称振幅探测电路),该带通滤波器的频率(标准频率)与的标准频率40KHz相同。这个振幅探测电路的作用是将接收到的脉冲转换为一个平滑、完整的波形,其高频噪声被过滤掉,这样一个被探测到的信号就形成了。然后这个信号被传送到比较器与衰减电压进行比较。需要说明的是,该比较器的参考电压是一个衰减电压(由RC阻容电路产生),这样该衰减参考就会随时间不断衰减接收到的信号。直至小于一个预先设定的距离值时,则定时器1停止计数。
    可选用国产TC40-167R系列或MA40S2S(发送传感器)、MA40S2R(接收传感器)声波传感器。其主要参数为(以TC40-167R为例):标准频率40±0。1KHz;灵敏度(dB)≥-68;声压(dB)≥114;方向角(度)60;静电容量/pf-2500;工作温度(℃)-20℃——+70℃;有效距离≥15M,反射接收有效距离为4M-7M。


    一、概述
    威控科技酒店客房控制系统基于总线型的网络系统,整个系统包括计算机网络通信管理软件和智能客房控制硬件系统设备两部分,采用成熟的TCP/IP通信协议和大型SQL Server(客户/服务器模式)数据库,保证了整个系统的稳定性和性。
    网络型客房信息与控制系统集智能灯光控制、空调控制、服务控制与管理功能于一体,具有智能化、网络化、规范化特点,将科学的管理思想与的管理手段的相结合,帮助酒店各级管理人员务人员对酒店运行过程中产生的大量动态的、复杂的数据和信息进行及时准确的分析处理,从而使酒店管理真正由经验管理进入到科学管理。
    二、系统硬件组成
    从功能组成上可分为客房内设备和联网通信设备两部分。
    (1)客房内设备
    RTU-7600智能客房控制器。客房所有设备控制,强大提供丰富功能支持。
    (2)联网通信设备
    整个酒店联网系统从拓扑上来说是个多级网络结构,采用以太网标准交换机设备,组网非常方便扩充灵活,支持客房数量从理论上来说几乎没有限制。
    三、系统软件部分-客房服务实时信息管理软件系统
    酒店客房计算机实时信息管理软件提供对酒店客房状态与信息进行集中管理的软件界面,它能通过以太网TCP/IP协议以Client/Server(客户/服务器)模式访问服务器数据库,将房间状态以各种直观的交互的方式动态显示出来,从而方便了监测和控制。服务器操作系统可适应多种平台(UNIX,LINUS,bbbbbbS  NT4.0,bbbbbbS 2000 SERVER),客户机软件(前台、楼层、客房、工程、经理等部门计算机)可适用于简体中文bbbbbbS 98、2000、XP等平台,图形界面、形象直观、上手容易、操作简单。
    四、客房控制系统七大特优势
    1.产品两层结构:各个楼层客房控制器之间为一个子网络,楼层服务器之间为主干网络。
    2.真正全联网:布线全部为五类线,真正的联网功能,所有弱电开关、网络型温控开关、智能取电开关、门锁、按键服务、智能感应服务均可联网并有立平台软件可以从总台直接操控客房功能。
    3.布线廉:本产品为全网络结构,布线中全为五类线,单一楼层的房间之间采用手拉手布线方式,对于业主来说节约了布线的管线成本。
    4.接口:本产品的软件接口灵活在市面中成熟的软件均有接口服务。
    5.控制器功能强大:本产品具有BA领域成熟的控制功能又集成了芯片的服务和逻辑判断功能,对客人在客房内所需的功能做到了真正的人性化功能设置服务,全联网的功能可以使酒店的客房控制系统做到随心所欲的服务。
    6.节约能源的管理:对于酒店的运营电费一直是酒店业主和管理公司非常关注的内容,本产品提供了多路双控,对于节电的处理做到了客人在客房随需所置,智能逻辑判断的处理使服务和智能节电系统达到完善和有效的平衡。
    7.产品安装隐蔽:产品目前的设计已进入吊或开墙布设暗盒,客房内已看不出产品外形,让客人在客房内如同在家,只需按键和控制面板即可,又有享受产品功能的服务。


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    当利用变频器构成自动控制系统进行控制时,很多情况下是采用PLC和变频器相配合使用,如何正确地把PLC和变频器连接在一起就成了系统成功的关键。
    1.PLC开关指令信号输入
    变频器输入信号中包括对运行/停止、正转/反转、微动等运行状态进行操作开关型指令信号。变频器通常利用继电器接点或具有继电器接点开关特性元器件(如晶体管)与PLC)相连,到运行状态指令。
    使用继电器接点时,常常接触不良而带来误动作;使用晶体管进行连接时,则需考虑晶体管本身电压、电流容量等因素,保证系统性。
    设计变频器输入信号电路时还应该注意,当输入信号电路连接不当时也会造成变频器误动作。例如,当输入信号电路采用继电器等感性负载时,继电器开闭产生浪涌电流带来噪音有可能引起变频器误动作,应尽量避免。
    当输入开关信号进入变频器时,会发生外部电源和变频器控制电源(DC24V)之间串扰。正确连接是利用PLC电源,将外部晶体管集电二管接到PLC。
    2.变频器数值信号输入
    变频器中也存一些数值型(如频率、电压等)指令信号输入,可分为数字输入和模拟输入两种。数字输入多采用变频器面板上键盘操作和串行接口来给定;模拟输入则接线端子由外部给定,通常0~10V/5V电压信号或0/4~20mA电流信号输入。接口电路因输入信号而异,变频器输入阻抗选择PLC输出模块。
    当变频器和PLC电压信号范围不同时,如变频器输入信号为0~10V,而PLC输出电压信号范围为0~5V时;或PLC一侧输出信号电压范围为0~10V而变频器输入电压信号范围为0~5V时,变频器和晶体管允许电压、电流等因素限制,需用串联方式接入限流电阻及分压方式,以保证进行开闭时不过PLC和变频器相应容量。此外,连线时还应注意将布线分开,保证主电路一侧噪音不传到控制电路。
    通常变频器也接线端子向外部输出相应监测模拟信号。电信号范围通常为0~10V/5V及0/4~20mA电流信号。哪种情况,都应注意:PLC一侧输入阻抗大小要保证电路中电压和电流不过电路允许值,以保证系统性和减少误差。)另外,这些监测系统组成互不相同,有不清楚方应向厂家咨询。
    另外,使用PLC进行顺序控制时,CPU进行数据处理需要时间,存一定时间延迟,故较控制时应予以考虑。变频器运行中会产生较强电磁干扰,为保证PLC不变频器主电路断路器及开关器件等产生噪音而出现故障,将变频器与PLC相连接时应该注意以下几点:
    (1)对PLC本身应按规定接线标准和接条件进行接,应注意避免和变频器使用共同接线,且接时使二者尽可能分开。
    (2)当电源条件不太好时,应PLC电源模块及输入/输出模块电源线上接入噪音滤波器和降低噪音用变压器等,另外,若有必要,变频器一侧也应采取相应措施。
    (3)当把变频器和PLC安装于同一操作柜中时,应尽可能使与变频器有关电线和与PLC有关电线分开。
    (4)使用屏蔽线和双绞线达到提高噪音干扰水平。
    3.结束语
    PLC和变频器连接应用时,二者涉及到用弱电控制强电,,应该注意连接时出现干扰,避免干扰造成变频器误动作,连接不当导致PLC或变频器损坏。

    对于初学者来说掌握了 PLC 基本原理,熟悉常用的编程方法,在进行简单系统编程时尚可以运用自如,但对较为复杂的控制系统设计往往力不从心,要想在 PLC 应用方面得心应手,学习者除了要建立正确的学习方法,深入学习 PLC 编程技巧,重要的是相关知识的学习。下面从六个方面谈谈我的教学心得。

    一、 多收集程序范例、增加编程经验

    在 PLC 的编程方法中,经验法一直受到许多从业者的青睐,并且在经验设计法中资料收集显得尤为重要。收集典型程序样例,程序有较完整的组成部分:控制任务、I / O 分配、硬件接线图、完整的程序及注释。其次要读懂程序,从而分解出程序中用于完成不同任务的组成部分,对于各组成部分中立完成某一特定功能的子程序或者中断程序应及时收藏到程序库。以便在以后的编程过程中碰到实现类似控制任务时,节约程序设计时间、提高程序调试成功率。再次还需要记录程序闪光点,诸如编程者巧妙的思路、程序结构、应用指令的使用。尤其是应用指令的使用,能够大大的缩短程序长度,减少内存容量,降低系统成本。后对程序做功能扩展性的设计、调试,并对全过程加以详细记录、再加以总结。通过以上过程就能够有效消化这些程序范例,使其融入到自己以后的编程过程中。经过一段时间的资料收集、理解、消化后,逐步确立适合自己的编程方法。

    二、 熟练使用软件包

    设计者应熟读编程手册、熟练程序的编辑技巧,使得自己的设计方案得以展现。设计好的程序能否满足控制任务,就进行调试,传统的调试方式离不开编程控制器 CPU,必要时还需要另外准备输入输出模块、特殊功能模块和外部机器等。软件 可提供一个虚拟的实验平台。能够实现不在线时的调试。不在线调试功能内包括软元件的监视测试、外部机器的I/O的模拟操作等。对于个人学习来说,没有实验条件,软件能够在个人计算机上进行顺控程序的开发和调试。使用者通过程序不断的调试,慢慢领会程序设计心得,从而增加编程经验 。

    三、 特殊功能模块

    在学习过程中,大部分学生将学习的放在了软件编程上, 而现代工业控制给PLC 提出了许多新的课题,如果用通用 I/O 模块来解决,在硬件方面费用太高,在软件方面编程相当麻烦,某些控制任务甚至无法用通用 I/O 模块来完成。因此,学习 PLC 的特殊功能模块显得尤为重要。这些特殊功能模块有模拟量输入输出模块、高速计数模块和运动控制模块等。这些特殊功能模块 PLC 厂家都给出了详细的使用手册,用户可以通过仔细研读使用手册来完成特殊功能的实现,使得软件编程简化,降低了经济成本。

    四、 人机界面

    连接可编程序控制器,利用显示屏显示,通过输入单元(如触摸屏、键盘、鼠标等)写入工作参数或输入操作命令,实现人与机器信息交互的数字设备称为人机界面,俗称触摸屏。触摸屏以其易于使用、坚固、反应速度快、节省空间等优点,使得系统设计师们越来越多的感到使用触摸屏的确具有相当大的优越性。触摸屏由硬件和软件两部分组成。利用软件可以完成用户界面的设计,结合PLC的程序设计大的简化了计算机的使用,即使是对计算机一无所知的人,对不懂 PLC 程序编程的操作人员,也能够按控制要求设置控制系统参数、生产配方存储、设备生产数据记录等操作。触摸屏的学习可以按如下的步骤进行。针对某一系列触摸屏仔细阅读其画面设计手册进行用户画面设计;接着设计触摸屏画面操作实现对应的 PLC 程序;后打开触摸屏、P L C 编程软件进行调试。

    五、 掌握三种流派主品

    目前,世界上有 200 多个厂家生产 PLC。大体可以按地域分成主要的三个流派:一个流派是日本产品,以三菱 FX 系列小型 PLC 为代表; 一个流派是美国产品, 以 A B 公司的PLC 系列中型 PLC 为代表;还有一个流派是欧洲产品,德国西门子的 S7 系列大型 PLC 为代表。不同型号的 PLC 产品具有不同的特色,不仅表现在特殊复杂的功能等方面,就是在编程语言、程序的组织等方面也存在着较大的差异。掌握所有的 P L C 产品显然不现实,也没有必要。在熟练掌握一种 P L C 产品的基础上,有意识地在其他主要流派中选择有代表性的产品,采用对比的学习方法进行相对深入的研究。这样在以后的工作、学习和开发研究中遇到其它的机型时,就能够做到触类旁通了

    目前市场上经常出现继电器问题的客户现场有一个共同的特点就是:出现故障的输出点动作频率比较快,驱动的负载都是继电器、电磁阀或接触器等感性负载而且没有吸收保护电路。因此建议在PLC输出类型选择和使用时应注意以下几点:
    1.一定要关注负载容量。
    输出端口须遵守允许大电流限制,以保输出端口的发热限制在允许范围。继电器的使用寿命与负载容量有关,当负载容量增加时,触点寿命将大大降低,因此要特别关注。
    2.一定要关注负载性质,
    感性负载在开合瞬间会产生瞬间高压,因此表面上看负载容量可能并不大,但是实际上负载容量很大,继电器的寿命将大大缩短,因此当驱动感性负载时应在负载两端接入吸收保护电路。尤其在工作频率比较高时务必增加保护电路。从客户的使用情况来看,增加吸收保护电路后的改善效果十分明显。
    根据电容的特性,如果直接驱动电容负载,在导通瞬间将产生冲击浪涌电流,因此原则上输出端口不宜接入容性负载,若有必要,需保证其冲击浪涌电流小于规格说明中的大电流。
    3.一定要关注动作频率。
    当动作频率较高时,建议选择晶体管输出类型,如果同时还要驱动大电流则可以使用晶体管输出驱动中间继电器的模式。当控制步进电机/伺服系统,或者用到高速输出/PWM波,或者用于动作频的节点等场合,只能选用晶体管型PLC
    对扩展模块与主模块的输出类型并不要求一致,因此当系统点数较多而功能各异时,可以考虑继电器输出的主模块扩展晶体管输出或晶体管输出主模块扩展继电器输出以达到配合。


    1. 图解法编程 
    图解法是靠画图进行PLC程序设计。常见的主要有梯形图法、逻辑流程图法、时序流程图法和步进顺控法。
    (1) 梯形图法:梯形图法是用梯形图语言去编制 PLC程序。这是一种模继电器控制系统的编程方法。其图形甚至元件名称都与继电器控制电路十分相近。这种方法很容易地就可以把原继电器控制电路移植成 PLC的梯形图语言。这对于熟悉继电器控制的人来说,是方便的一种编程方法。
    (2) 逻辑流程图法:逻辑流程图法是用逻辑框图表示 PLC程序的执行过程,反应输入与输出的关系。逻辑流程图法是把系统的工艺流程,用逻辑框图表示出来形成系统的逻辑流程图。这种方法编制的 PLC 控制程序逻辑思路清晰、输入与输出的因果关系及联锁条件明确。逻辑流程图会使整个程序脉络清楚,便于分析控制程序,便于查找故障点,便于调试程序和维修程序。有时对一个复杂的程序,直接用语句表和用梯形图编程可能觉得难以下手,则可以先画出逻辑流程图,再为逻辑流程图的各个部分用语句表和梯形图编制PLC应用程序。
    (3) 时序流程图法:时序流程图法使画出控制系统的时序图(即到某一个时间应该进行哪项控制的控制时序图),再根据时序关系画出对应的控制任务的程序框图,后把程序框图写成 PLC程序。时序流程图法很适合于以时间为基准的控制系统的编程方法。
    (4) 步进顺控法:步进顺控法是在顺控指令的配合下设计复杂的控制程序。一般比较复杂的程序,都可以分成若干个功能比较简单的程序段,一个程序段可以看成整个控制过程中的一步。从整个角度去看,一个复杂系统的控制过程是由这样若干个步组成的。系统控制的任务实际上可以认为在不同时刻或者在不同进程中去完成对各个步的控制。为此,不少 PLC 生产厂家在自己的PLC中增加了步进顺控指令。在画完各个步进的状态流程图之后,可以利用步进顺控指令方便地编写控制程序。



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