产品描述
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随着我国微电子技术的发展,PLC技术在机械加工的各类机床的电气设备的改造和新型设备的自动控制中得到日益广泛的应用,本文将阐述家用缝纫机的机加工组合机床的PLC改造实例。
1 组合机床的运动及控制情况
浙江某缝纫机厂,拥有很多的加工缝纫机部件的组合机床,用以生产家用缝纫机。如对家用缝纫机的机壳实施机械切削加工的组合机床,其动力头分布与运动情况如图1所示。图1中动力头Ⅰ、Ⅲ分别用于针距大孔和夹线器孔的钻削加工,动力头Ⅱ用于挑线杆行线槽的铣削加工。M1,M2和M3均为三相异步电动机,分别为Ⅰ、Ⅱ和III动力头的切削主运动提供动力。为便于控制组合机床运动,在组合机床上装了许多行程开关,以的位置信号。图1中的行程开关的压动情况为:SQ51、SQ61和SQ71分别为Ⅰ、Ⅱ和III动力头在原位时压动;SQ52、SQ63和SQ72分别为Ⅰ、Ⅱ和III动力头工进到位时压动;加工时Ⅱ动力头先动作,当压合SQ62时,Ⅰ、III动力头才能离开原位。另外还有:后插销滑台降、升到位分别压动SQ11、SQ12;人工拔、插定位销分别压动SQ21、SQ22;针孔杆拔、插销分别压动SQ31、SQ32;夹具松开、夹紧分别压动SQ41、SQ42。
组合机床中的液压系统的油泵也由一台三相异步电动机M0驱动。液压系统的个功能是给三个动力头的进、后运动提供动力,液压系统三个动力头的进给、后退运动由液压系统中的三个三位五通换向电磁阀分别控制,动力头从快进转换到工进由液压行程调速阀控制,与电气控制无关。液压系统的二个功能是:用于加工件——机壳的夹紧和松开。其中机壳的装夹过程是:将机壳(工件)放于工作台上,先由液压驱动后插销滑台上升,再进行人工插销定位,接着由液压驱动针孔杆插销定位,后是液压驱动下夹具压夹紧工件。夹紧过程的动作由液压系统中的三个二位五通换向电磁阀控制,这三个换向阀带械自锁。加工好的机壳(工件)的下卸过程正好与装夹过程相反。同样,松开过程的动作也由液压系统中的另三个二位五通换向电磁阀控制。所以加上三个动力头的进、退动作,共有12个电磁阀线圈的通断电进行控制。
组合机床的单循环、循环和调整三种工作状态的选择由组合开关SA的三个位置选择;SB1、SB2为油泵电动机M0的起动、停止按钮;SB3、SB4为选择循环工作(含单循环)状态时组合机床工作的起动、停动按钮;其余按钮SB11~SB62(共15个)均为选择调整工作状态时组合机床的点动调整控制按钮。无论选择何种组合机床工作状态,油泵起动是组合机床工作的前提,油泵停止组合机床立即停止工作。选择单循环或循环工作状态时,点动调整按钮 SB11~SB62不起作用;选择调整工作状态时,组合机床工作起动、停止按钮SB3、SB4不起作用。
因此原组合机床的控制电路有一个组合开关、19个按钮、4个接触器、12个行程开关、12个电磁阀线圈、还有众多的中间继电器、时间继电器,其控制电路的接线非常复杂,电器触点易损坏。所以使用时间一长,性变差,故障率增大,维修困难,从而使生产受到很大的影响,因此迫切需要对此组合机床的电气控制电路进行技术改造,经分析决定采用PLC控制技术,以满足生产性的要求。
2 PLC控制的设计
2.1 PLC的I/O分配表
根据组合机床的电气控制、液压系统原理,设备要求的输入/输出均为开关量,分析输入、输出点数,选择了日本OMRON公司的CPM1A-40CDR型的PLC,继电器输出。其中PLC的输入点是24点,输出是16点。16个输出点对应控制4台电动机的4个接触器,12个电磁阀线圈,刚好够用。对于输入点,有SA的3个档位、油泵电动机的起动、停止按钮,循环工作的起动、停止按钮和调整用的15个按钮共22个输入点,另有行程开关输入点15个,这样有 37个输入点,因此PLC的24个输入点不够用,为此采用输入公共端切换的方法来扩充PLC的输入点数,将单循环和循环控制的输入置于一条公共线上,而将点动调整的输入置于另一条公共线上,这两条公共线的切换由组合开关SA完成。保证每种情况下的输入点不过24 点。具体的PLC的I/O点分配表如表1 所示。
新的quantum 140 cpu 671 60热备处理器设计用于要求有高性控制系统结构、不能出现系统停机的关键场合,能够实现无扰切换。这种模块有两项主要功能:plc处理器和一个专门用于冗余控制的协处理器。主/备体系结构对管理plc中数据处理和通讯提供了基于硬件的自动冗余。这种性的提高可以保证无间断的过程管理与确保控制的关键功能。主备两个plc之间的数据交换使用了cpu模板上标配的100mbps以太网端口。在每个扫描周期中对所有数据进行交换,而对系统循环时间只有程度的影响。
另外在软件上,本次采用在unity pro 2.3编程环境中设计开发plc应用程序,在工控组态软件ifix4.0中设计编制控制系统hmi应用程序,操作站与plc之间通过工业以太网通讯。
3 主要控制回路
plc完成的主要控制功能:防喘振控制、定流量/定风压控制、逻辑联锁控制、润滑油控制、动力油控制、机组轴系监测及报警等。
3.1 防喘振控制
喘振是轴流压缩机固有的特性之一。形成喘振工况的原因是由于工况过了压缩机固有的允许范围,使气体不能顺利地从压缩机内部通过,在转子、叶片和静叶的表面形成气流分离,气流在压缩机内部呈紊乱状态,并同时产生强烈的振动和大量的热能积聚。喘振工况对压缩机具有很强的危害性,如不能及时,会对机组的转子和静叶造成损害,严重时,甚至可能导致转子和静叶全部报废。
防喘振控制的基本原理是在机组接近喘振工况时,通过调整压缩机出口处的防喘振阀,使防喘阀打开至一定角度,以增加压缩机内部通过的流量,适当降低出口压力,使工况点远离喘振区域。
在风机准备投运时,由陕西鼓风机厂对风机做风机特性试验和喘振试验,根据实测出的风机入口差压(δp)与排气压力p的函数关系得出风机的特性曲线和喘振曲线
根据风机的特性曲线和喘振曲线,在计算机中设定了报警、放散、紧急放风三个函数发生器。为确保风机运行,在实际中我们将喘振线平行下移2%、7%、10%得出三条同样形状的曲线作为防喘振调节系统的紧急放风线、放散线和报警线。系统的工作原理是:进口流量和出口压力经变送器测出送至计算机,经计算后得出控制防喘阀的pv值(即:测量值),该值分别与函数发生器计算出对应流量下的报警值、放散值、紧急放风值(即:设定值sp)进行比较,当pv值达到报警值时,系统发出报警信号,提醒操作人员注意工况变化;当pv值达到或过放散值时,防喘振调节系统起调节作用,放散阀打开,使工况点重新回到放散线以下运行;若放散阀开启仍旧不能使工况点回到放散线以下,工况继续恶化,当pv值达到紧急放风值时,计算机输出信号使电动放风阀快速开启,实行紧急放风。
3.2 定风量/定风压控制
控制原理:轴流压缩机对风量和风压的调节是通过调整压缩机静叶角度的变化来实现。静叶角度的调节回路由内环控制和外环控制形成的串级回路组成。内环部分通过pid调节控制器完成:外环部分包括静叶位置变送器、静叶伺服控制器和静叶伺服机构。
在内环控制部分,操作人员可选择定压力或定流量控制、手动或自动控制,对目标值进行设定,由pid调节器完成对压力或的自动调节。
通过调节静叶角度的变化,可按工艺状态的要求增降压缩机的出力,在工艺对风量要求不大时,压缩机组的功耗负荷也随之降低,从而达到节能的效果。
伺服放大器:在外环控制部分,静叶伺服控制器通过比较来自位置变送器和plc的控制信号,并输出伺服指令信号驱动静叶伺服机构,推动静叶承缸按方向动作,从而完成对风机流量、压力的控制。
3.3 逻辑联锁控制
压缩机运行联锁用于控制对压缩机启停和运行状态为重要的关键设备,主要控制对象包括主汽电磁阀、调速器、高压电气联锁(电拖机组)、可调静叶、防喘阀快开电磁阀、逆止阀。在机组运行过程中,各种联锁功能按一定时序相互关联,用以实现对压缩机组的联锁控制,以保证机组的。其功能主要包括:启动联锁、静叶释放、自动操作、逆流保护、联锁停机。
启动联锁:用于保证机组在启动前具备的外部条件和内部状态全部符合要求。外部条件主要有润滑油温度(>20℃)、润滑油压力(>150kpa)、动力油压力(>11.0mpa)、静叶位置(全关)、防喘阀位置(全开)等。内部条件是指用于机组联锁的各种内部存储器的状态在开机前全部复位。
自动操作:指机组在解除开锁后的工作状态。在机组启动过程中,可调静叶、防喘阀和逆止阀闭锁在位置,当达到额定转速稳定运行后,按下“自动操作”,机组解除闭锁后,向工艺加载送风,可调静叶、防喘阀都可以开始自动调节。
逆流保护:在防喘阀调节的作用下,在机组接近喘掁时防喘阀自动调节,可保证机组工况不致达到喘掁点。考虑到特殊情况(如防喘阀调节失灵),机组也有进入喘掁区的危险,所以设置逆流保护。这样在运行过程中自动判别机组是否发生喘掁和逆流用于在确实发生喘掁的情况下执行联锁,以确保机组的。
联锁停机:当机组发生重大故障时,为避免造成重大设备事故,立即停机。联锁停机的外部条件主要是润滑油压过低(<60kpa)、动力油压过(<9mpa)低、主电机跳闸、轴位移过大(>+0.6mm或<-0.6mm)、压缩机持续逆流、手动停机。当以上任一条件满足,则启动联锁停机,联锁停机在关闭机组驱动能源的同时,将可调静叶、逆止阀、防喘阀自动诸锁在位置,同时并保持造成停机的原因,直至存储器复位。
3.4 油系控制
油系控制主要包括:润滑油系统、动力油系统以及电加热器的控制。
润滑油系统设置两台油泵,互为备用,其中一台为主泵,另一台为备用泵,当油压低时,备用泵自动启动,油压的不足;当油压恢复正常、主泵运行正常,备用泵停止工作。动力油系统油泵也是如此工作。
电加热器由plc控制,当润滑油或动力油温低时电加热器工作,当油温高时,电加热器接触器断开,停止工作。
4 系统关键
应用了modicon plc设计安钢380m3高炉自动化控制系统,具有如下一些显著特点。
4.1 热备处理器
硬件上新的quantum 140 cpu 671 60热备处理器,具有强大的处理和存储能力,并且双机热备具有性、易扩展特性。在生产过程中能够无扰切换,确保关键功能的性。
quantum热备意味着:
(1) 特制的cpu,热备功能不附加任何专门的硬件模块;
(2) 热备时编程,系统参数仅通过一个对话框加以定义;
(3) 清晰的操作模式,有cpu模块的微型终端、一台编程pc;
(4) 主备两个cpu的应用程序可以不同,但这样也不会中断冗余连接。
这样的热备可满足用户的生产率要求,这意味着管理系统性可以得到的,确保关键设备的运行。
4.2 自动化软件平台unity pro 2.3
软件上采用了施耐德电气新一代自动化软件平台unity pro 2.3编程软件,unity中提供了完整的功能和工具集,将应用程序结构对应到过程或设备的结构上,包括程序段、数据监视表、操作画面等等。联机修改,可以在保程序连续性的基础上将所做的修组,并在运行中一次直接传输到plc上,这样所做的修改可以在一个扫描周期中同时生效,通过减少停机时间缩减开发成本并优化运行。运行期间画面通过以图形对象的形式来表达变量状态,使得调试易于进行。unity pro在开发和兼容性方面提供无可匹敌的潜力,用户界面友好,使得开发软件容易,用户能够快速掌握易于降低培训成本。
另外以ifix4.0监控工具软件开发的监控系统,能够很好地满足生产工艺的要求,同时调整、移植较为方便。
4.3 ups供电
在采用了plc双机热备的基础上,为进一步提高系统的性,以上设备采用一台ups供电,在主电源故障的情况下,保证风机正常工作,允许有一个小时的处理时间不会影响高炉的正常顺行。
5 结束语
安钢380m3高炉轴流风机自控系统自2007年12月投运以来,运行状况良好,检测精度高,抗干扰能力强,特别是防喘振曲线的在线显示和控制已在风机的和经济运行方面发挥了重要作用,表现了良好的实用性、稳定性、性、性,整个系统不但具有很高的自动化水平,而且充分满足了生产工艺的要求,对高炉的重要生产环节实现了集中的实时监控,为高炉的稳产、高产提供了良好的设备保证,为安钢集团公司的增铁增效创造了良好的条件。
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