产品描述
西门子6ES7231-0HC22-0XA8保内产品
一、 引言:陶瓷业印花机的主要作用是将半成品瓷砖砖坯经过施釉后,在砖坯上印上各式各样的图案,以利于砖坯的进一步处理。印花工序的和稳定直接影响着生产进度和效益。目前,国内的印花机大多是由单片机控制,配合变频器调速完成全部工作。本改造方案中的印花机使用多年后故障明显增多,由于单片机抗干饶能力弱,对技术员的要求高,故决定对其进行改造。
二、 解决方案
可编和序控制器(PLC)近年来发展为,应用面广,它具有功能齐全、便用方便、便于维修、性高、抗干饶能力强等特点,在各行各业得到广泛应用。本文正是基于以上背景,在原有设备基础上,去掉单片机控制板,新增omron CPM2A可编程序控制器和omron nt5z人机界面各一台,利用PLC控制,完成印花机刮动作、网板的升降、砖坯的进、出和几个气阀的控制任务。人机界面的作用是对设备的运行进行监控、显示和修改参数,发送控制命令以及对报警的显示处理等。
本方案采用omron cpm2a PLC,输出形式为晶体管型,配合外部人机界面和变频器,搭建控制糸统,具有性高、使用和操作方便、外围设备少、抗干饶能力强等特点。
三、 控制要求及性能
1、手动操作:能在手动状态令步进电机进砖、网板升降、印花刮进退等动作,以利于检查机械传动机构是否正常工作;当需要手动擦拭网板时,只要在人机界面上按下相关按钮就可实现。
2、自动状态:设备在正常状态,处于初始位置,当检测到砖到位信号后,启动步进电机进砖,把砖坯输送到印花工位;同时令刮电机动作,把釉料均匀分布在网板上。进砖完毕及刮动作到印花工位,网板下降、刮电机匀速后退,完成印花的一个循环。
3、变频器:在印花过程中,通过调整变频器速度以获得印花效果。
4、步进电机驱动器及步进电机:为了减少砖坯运行过程中的误差,使用了PLC的脉冲加减速功能,使砖坯实现平稳定位,准确停留在印花工位。
5、人机界面:应能在人机界面上显示各相关参数,可以修改砖坯设定尺寸、步进电机加减速曲线、刮电机加减速曲线以及启动和停止印花机。当刮电机过载、变频器报警、印花机运行中异常,均能在人机界面上显示出来,方便维修快速查找故障
本文针对通济堰取水枢纽工程中的闸制提出解决方案,该系统闸门数量为17孔,加上需改造的旧闸门5孔,总数达到22孔。而控制距离远的一孔闸门为500米。实现这么大数量的闸门的远程控制,工控机显然无法满足系统稳定、工程、施工费用少的要求。
在该工程设计中,利用ProfiBus 现场总线将PLC组网,由上位机来实现对闸门启闭机的远程控制。并将闸门开度、坝前和坝后水位、闸门荷重情况传送至上位机。由上位机根据现场PLC提供的信息对闸门运行状态进行监视,并在故障发生时提供故障信息。
本系统的控制器件采用德国西门子公司的S7-200,通讯总站采用S7-300。未采用中继站的情况下,通讯能力远达到1200米,能够该工程的远程控制需求。
1 结构及功能
该系统采用的是三层通讯组网方式,底层的是由22台S7-200组成的相互立的现场控制单元,中间层是由一台S7-300构成的通讯主站,上层是由上位机及服务器组成用户层。
除通讯功能外,该系统还具有以下功能:
控制功能:系统采用两种控制方式,即自动(即远方集中控制)和手动控制。
监测功能:系统自动采集闸门位置、闸门荷重、上下游水位及电气器件运行状态的信息。
保护功能:判断电机过载、闸门上下越限、电源供电异常、闸门失速/卡滞等,并对故障进行实时处理。
2 系统硬件设计
2.1 系统总线设计
在通济堰的22孔闸门中,每孔闸门用一个S7-200(CPU224)作为智能控制单元,构成一个现地控制柜。每个PLC 通过ProfiBus总线与一台S7-300(CPU315-DP)通讯,通讯由每个PLC所带的通讯模块(EM277)来实现。PLC-300作为系统的主站,负责收集从站(S7-200)上传的信息和下达命令。PLC-300与一台上位机通过CP6511卡相连,上位机作为远程操作平台。
2.11 ProfiBus-DP总线
DP总线电缆是西门子公司提供的总线电缆,其技术参数如表一所示。DP总线连接器选用9针D型RS485适用的连接器。
DP总线安装布线采用的是总线型拓扑结构,由于方案中只存在22个从站,因此可将22孔闸门的PLC从站挂在同一段中,而无须加载中继器。注:DP总线型结构中每个网段大可挂载32个从站,且在无中继器的情况下每个网段长距离为1900米。电缆大长度取决于传输速率。
以DP总线方式连接各个从站,需要在个和后一个站加装终端电阻,而中间的各个从站则只需将A、B数据线连接到总线上即可。
DP总线采用西门子的线缆和接头,通讯总线电缆入柜时屏蔽层与柜体连接接地。在线路铺设时,将通讯总线与17控制线一起布设,至于同一个电缆槽中。通讯总线在室外段通过地线铺设。
2.2 系统数据采集
在上位机对闸门启闭机施行控制的时候,需要实时地将闸门的闸位信息上传至微机。还要将闸前和闸后的水位信息同时上传。同时,还需要不间断地将闸门启闭机的荷重告知上位机,以便监控闸门是否出现卡滞。
在这个系统中,对闸位的监测采用旋转编码器来实现。由于旋转编码器的输出信号是16位的数字信号,所以增加一个PLC的16位数字量模块(EM221-16DI)。
水位信息由投入式压力水位传感器测量闸前闸后水位,S7-200自带有模拟量模块,水位传感器可直接接入,无须另加信号模块。
3 系统软件设计
系统上位机的用户层解决方案采用西门子的WinCC作为组态软件编制用户操作界面,并且实现与S7-300的通讯接口的衔接。操作界面采用人性化的图形界面。用户在利用组态软件下达对闸门的控制命令,同时能够在界面上看到闸门的实时状态,包括:闸门位置、闸门荷重、上下游水位、以及9类故障信息。
而S7-200与S7-300的内部程序编制则采用西门子的Step7来实现。
由于本系统要实现控制闸门启闭高度的技术要求,所以程序设计考虑用户可以自行选择采用开环控制或者是闭环控制的控制方式。
4 结束语
本系统作为PLC在另一种领域的应用,对于PLC的功能作了进一步的尝试。系统所采用的三层分布式网络结构在保通信过程畅通的前提下,确保了各个控制单元的。系统的设计能够满足工程现场长达500米的控制距离的需求,并能实现对控制对象的远程监控。该系统已经在通济堰渠取水改造工程信息自动化系统中投入使用,并且性能稳定,了预先的效果。
铁路信号电源监控硬件体系设计参见图1。系统规模:44个数字量输入;1个数字量输出;6个电源模块;39路模拟量输入。
控制系统配置如下:触摸屏:DOPA75CSTD;PLC:DVP16EH00T+1个DVP04AD-H+3个DVP16HM11N;电源模块通讯卡1块;分时采集电路卡1块。
触摸屏主要是用来显示采集数据、报警、报警上下限设定、采集数据显示微调、报警数据显示、历史趋势图显示等。PLC主要是采集数据并计算,由于考虑系统对模拟量采集的速度要求不是很高,为了节省成本,系统中使用了1 个DVP04AD-H对39路模拟量进行了分时采集,为了实现这个功能我们与厂家共同实验开发了一个电子开关电路,对39路模拟量分了十组、每组4路,通过输出不同的组别进行采集。电源通讯卡主要负责把6块电源模块的数据汇总并且通过RS484接口以MODBUS协议与PLC通讯,使PLC采集得到6块电源模块的数据,为实现这个功能我们公司的电源研发部门做了大量的工作,终使PLC与电源模块的通讯卡实现了通讯,电源模块的信息得到了。
2.2软件体系设计
(1)系统功能设计:44个数字量采集显示,故障判断;6个电源模块的数据采集显示、显示电源模块的工作状态并判断报警;39路模拟量显示、并判断上下限报警;显示报警画面、报警信息、当前报警、报警频次;报警上下限设定;数据微调功能,并且显示微调值;
历史趋势图显示;不同画面开启权限设定;
以上有必要说明的是数据微调功能,由于现场的一次测量元件测量会有误差,而且此误差是固定的,短时间内是不变的,所以在程序当中增加这部分功能,使终显示出来的数值是误差之后的值;
2. 工作原理:
中水处理系统是将生活污水还原成中水的处理过程。应用过的生活污水被集中在调水池中,由充氧机进行充氧。充氧后的水由提升泵提至生化池,由充氧机进行两级生化。在处理过程中还要对生化过的水进行加药,,搅拌等工序,使其能够达到二次使用的可能。处理过的中水由加压泵打到回用池中,由供水泵供给用户在利用。(主要用为冲厕或绿化用水)
3. 系统要求:
a. 调节池曝气机
* 2台(一用一备)380V/1.6KW 要有手/自动切换
* 手动方式:手动控制两台曝气机的切换及每台曝气机的起停。
* 自动方式:自动控制两台曝气机的切换。
要求:当运行曝气机出现热保护时自动转换为备用机。
曝气为间歇方式,曝气半小时,间歇15分钟,以保证生物菌存活。
b. 生化池曝气机
* 一级生化池 2台 380V/2.9KW(一用一备)
二级生化池 2台 380V/1.6KW ( 一用一备)
* 手动方式:手动控制曝气机起停。
* 自动方式:自动控制两台曝气机的切换。
要求:当运行曝气机出现热保护时自动转换为备用机。
曝气机白天12小时连续运行,夜间进入休眠状态,每隔一小时曝气10分钟。
c. 提升泵
* 2台(一用一备)380V/2.2KW 要有手/自动切换
* 手动方式:手动控制两台泵的切换及每台泵的起停。
* 自动方式:自动控制两台泵的切换。
要求:当运行泵出现热保护时自动转换为备用机。
由PLC根据液位自动控制泵的起停(高起低停),泵的起停与调节池,生化池液位联动,防止溢水。
d. 加压泵
* 2台 (一用一备)380V/1.6KW 要有手/自动切换
* 手动方式:手动控制两台泵的切换及每台泵的起停。
* 自动方式:自动控制两台泵的切换。
要求:当加压泵出现热保护时自动转换为备用机。
由PLC根据液位自动控制泵的起停(高起低停),泵的起停与提升泵,供水泵,回用池液位联动,防止溢水。
e. 中水供水泵
* 2台(一用一备)380V/3KW 要有手/自动切换
* 手动方式:手动控制两台泵的切换及每台泵的起停。
* 变频恒压供水方式:系统管网压力设定时水泵减速运转;设定加速运转,一台泵无法满足流量值时另一台泵自动投入运转保系统压力达到设计要求。由PLC根据液位自动控制泵的起停(高起低停)同时与其它泵联动。系统有高低报警及变频器故障自动切换到工频的功能。
f. 反冲洗泵
* 1台 380V/5.5KW 手动控制
g. 加药,计量装置
* 1台 计量泵 220V/0.5KW 与加压泵联动控制
* 1台 搅拌器 220V/0.35KW 手动控制
h. 自来水电磁阀(一个)
回用水池低液位时由PLC控制自动打开电磁阀进行。
4.设备选型
根据以上的技术要求和对整个系统的分析,系统的输入点36个,输出点20个,因此决定选用36入/24出的可编程控制器。这个系统许多的PLC都可满足技术要求。但为了节约成本,在性价比上达到,我们选用了LG的K80S系列PLC K7M-DR60S。原因是LG的PLC价格,编程软件(可省掉编程器),现场调试方便(由笔记本电脑完成)。编程语言绝不亚于其它PLC。
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