企业信息

    浔之漫智控技术(上海)有限公司

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  • 公司认证: 营业执照已认证
  • 企业性质:私营企业
    成立时间:2017
  • 公司地址: 上海市 松江区 永丰街道 上海市松江区广富林路4855弄52号3楼
  • 姓名: 聂航
  • 认证: 手机已认证 身份证已认证 微信未绑定

    西门子6ES7231-0HF22-0XA0实体经营

  • 所属行业:电气 工控电器 DCS/PLC系统
  • 发布日期:2024-08-14
  • 阅读量:5
  • 价格:面议
  • 产品规格:模块式
  • 产品数量:1000.00 台
  • 包装说明:全新
  • 发货地址:上海松江永丰  
  • 关键词:西门子代理商,西门子一级代理商

    西门子6ES7231-0HF22-0XA0实体经营详细内容

    西门子6ES7231-0HF22-0XA0实体经营

    引言
    随着我国经济的不断发展,社会高度信息化,新的高科技技术不断应用到建筑中,使得建筑的智能化已成为一种发展的必然趋势。众所周知,智能建筑主要由建筑设备自动化系统(BAS)、通信自动化系统(CAS)和办公自动化系统(OAS)三大系统组成。智能建筑也往往是从建筑设备自动化系统开始。本文主要阐述,智能建筑中的空调(冷冻站)系统的PLC控制设计。


    2 系统及工艺简介
    现介绍如下:通常大型建筑都有两套(或两套以上)空调系统,由三台冷却水泵、三台冷冻水泵、两台冷却塔风机、两台冷水机组等主要设备组成两套制冷系统,其中冷水机组是由设备生产厂成套供应的。它一般是根据空气调节原理及规律等由微处理器自动控制的。冷水机组由压缩机、冷凝器与蒸发器组成。压缩机把制冷剂压缩,压缩后的制冷机进入冷凝器,被冷却水冷却后,变成液体,析出的热量由冷却水带走,并在冷却塔里排入大气。液体制冷剂由冷凝器进入蒸发器蒸发吸收热量,使冷冻水降温,然后冷冻水进入冷风机盘管吸收空气中的热量。
    如此循环不已,把物里的热量带出,达到降低环境温度的目的。因此,空调冷冻站系统的工艺控制要求为:
    (1)测量冷冻水供回水温度及流量,从而计算空调实际的冷负荷,根据实际的冷负荷来决定冷水机组的开启台数,达到节能状态。
    (2)各设备的程序联动
    启动:冷却塔风机冷却水泵冷冻水泵冷水机组。
    停止:冷水机组冷冻水泵冷却水泵冷却塔风机。
    当其中一台冷却水泵/冷冻水泵出现故障时,备用冷却水泵/冷冻水泵会自动投入工作。
    (3)测量冷冻水系统供回水管的压差△P=P1-P2控制其旁通阀(TV)的开口度,使其维持压差。

    3 PLC应用
    空调冷冻站控制系统有3种控制方式:早期的继电器控制系统、直接数字式控制器DDC以及PLC(可编程序控制器)控制系统。继电器控制系统由于故障,系统复杂,功耗高等明显的缺点已逐渐被人们所淘汰,直接数字式控制器DDC虽然在智能化方面有了很大的发展。但由于DDC其本身的抗干扰能力问题和分级分步式结构的局限性而限制了其应用范围。相反,PLC控制系统以其运行、使用与维护均很方便,抗干扰能力强,适合新型高速网络结构这些显著的优点使其逐步在智能建筑中得到广泛的应用。

    3.1  PLC的选型及设置
    为了满足以上所介绍的空调工艺要求,整个控制系统需要可编程序控制器的输入、输出点分别是112点和32点,其中模拟量输入、输出为6点和4点。根据PLC的I/O原理使用原则,即留出一定的I/O点以做扩展时使用,以及系统设计中实际所需的I/O点数。选用华光电子工业有限公司的SU-5/B型。
    主  机:SU-5/B
    输入模块:U-25N、U-01AD
    输出模块:U-05T、U-01DA
    这种机型的I/O点数为256点,有RS-422通讯端口,其编程指令有143条,并配有相应的编程软件S-62P,不仅可以通过手持编程器对其编程。而且可以通过PC机对其进行编程输入。该软件还能在PLC运行时监控其运行状况。
    3.2  软件设计
    1#、2#制冷系统的启动/停止是用于制冷系统的手动启动/停止控制。也可以通过温度设定,依据冷负荷的需要自动开启制冷系统。每台设备均设有自动、手动、备用三种运行状态,自动用于联锁集中控制;手动用于调试或检修;备用状态用于热备用。
    三台水泵二工一备。其中备用泵循环轮换,提高设备的保养率。
    各台设备按工艺要求顺序自动启动/停止时,采用每台设备启动后经15s左右延时,再启动下一台设备。一是考虑水泵稳定运行有个过程,二是避免数台电动机同时启动,冲击变压器,影响供电质量。


    一、概述
    液压控制系统广泛应用于各种机电设备,由于液压系统的故障往往会造成较严重的后果,所以要求电气控制系统务必要稳定。某液压机械设备厂和北京凯迪恩公司紧密合作,利用凯迪恩公司的KDN-K3系列PLC开发出高性、高性价比橡胶硫化机的控制系统,提升了产品的技术含量和竞争力。
    二、工艺要求
    为了满足工艺要求,系统参数能根据不同需求进行设定,因此我们选用了液晶文本屏作为人机界面。需要设定的参数有:一次保压时间设定值,一次排气时间设定值,二次保压时间设定值,二次排气时间设定值;需要显示的参数有:总产量数,一次保压时间当前值,一次排气时间当前值,二次保压时间当前值,二次排气时间当前值。这些参数的灵活设置可以满足不同的生产工艺要求,提高了设备的可重用率。
    文本屏制作了8个画面可以完成设定和显示功能。
    系统流程如下:开模,进模,快上,慢上加压,一次保压,一次排气,二次保压,二次排气,硫化成型,快下,退模,开模



    三、控制系统实现
    下位机PLC选用KDN-K3系列的KDN-K306-24AR,它带有14个输入/10个继电器输出,外加一个扩展模块即可满足输入输出控制点数的要求。人机界面选用四行液晶文本显示器,可以完成参数设定,生产数据显示,报警显示,帮助信息等。
    系统配有自动/手动转换开关,可以实现手动操作和自动运行之间的切换;前进、后退、急停安纽可以实现单步的向前和后退,以及紧急情况的停车等。
    执行机构主要是12个电磁阀,他们分别是合模阀、开模阀、进模阀、退模阀、上阀、快下阀、吸油阀、电溢阀、慢上加压阀、高压阀、排气阀。
    检测部分主要是压力表和10个接近传感器,他们分别是S1合模停、S2合模慢、S3开模停、S4开模慢、S5进模停、S6进模转慢、S7退模停、S8退模转慢、S9慢上加压、S10下到位等等。
    四、总结
    在产品同质化如此严重的今天,面对日益挑剔的客户,不断改进设备,提高设备的技术含量才是应对市场竞争的正道。该种类型的机械就是在原来继电器电路基础上采用PLC改造升级,可以满足多工艺要求,提高设备的智能化程度,使得操作加灵活直观,而且也降低了机械的电气部分故障率,加之良好的性价比,得到厂家的认可赞同。



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    通过对应急发电机自启动要求的分析,结合装备现状、配电系统的设计要求,利用PLC(可编程控制器)改造现有设备的优势,提出了详细的设计思路和方案以供参考。


    通常传统发电机控制采用落后继电接触器控制方式,中间继电器和时间继电器太多,体积大,功能少,寿命短,线路复杂,接点多,造成故障多性差,维修困难;而采用微电子技术由于集成电路(IC)的系统芯片种类繁多,体积大,设计周期长,,工艺复杂,抗干扰性差,性差;而可编程控制器(PLC)是以微处理器为,综合了计算机技术、通信技术而发展起来的一种新型、通用的自动控制装置,具有结构简单、性能优越、性高、灵活通用、易于编程、使用方便等优点,近年来在工业自动控制、机电一体化、改造传统产业等方面得到了广泛的应用。
    应急发电机组用PLC控制有很多优点,它主要通过软件控制,从而省去了硬件开发工作,外围电路很少,大大提高了系统的性与抗干扰能力;由于它简单易行的可编程序功能,无须改变系统的外部硬件接线,便能改变系统的控制要求,使系统的“柔性”大大提高。

    主要设计功能
    在生产过程中突然停电,应急发电机立即给设备继续供电。应急电源原动机一般采用一台立冷却和供油系统的柴油机,并设有自启动装置,保证在主站失电后0-50秒内启动,应急电网通常为主电网的一部分,在正常情况下,这些用电设备由总配电板供电,只是在应急情况下由应急发电机组供电,因此在应急配电板上的应急发电机主开关与主开关向应急配电板供电的开关之间设有电气联锁,以保证。

    应急发电机组作为一个应急电源,应具备以下基本要求:

    1、自动启动
    当正常供电出现故障(断电)时,机组能自动启动、自动升速、自动合闸,向应急负载供电。
    2、自动停机
    当正常供电恢复,经判断正常后,控制切换开关,完成应急电到正常电的自动切换、然后控制机组降速到怠速、停机。
    3、自动保护
    机组在运行过程中,如果出现油压过低(小于0.3MP)、冷却水温过高(大于95度)、电压异常故障,则紧急停机,同时发出声光报警信号,如果出现水温高(大于90度)、油温高等故障。则发出声光报警信号,提醒维护人员进行干预。
    4、三次启动功能
    机组有三次启动功能,若次启动不成功,经10秒延时后再次启动,若二次启动不成功,则延时后进行三次启动。三次启动中只要有一次成功,就按预先设置的程序往下运行;若连续三次启动均不成功,则视为启动失败,发出声光报警信号(也可以同时控制另一台机组起动)。
    5、自动维持准启动状态
    机组能自动维持准启动状态。此时,机组的自动周期性预供油系统、油和水的自动加温系统、蓄电池的自动充电装置投入工作。
    6、具备手动、自动两种操作模式。

    控制系统的硬件设计
    应急电源多采用135系列的柴油机组,下面就以此为例用PLC实现对柴油机自启动的控制。
    电路分析
    设计说明:控制面板上有“手动/自动”选择旋钮, “启动”、“加速” 、 “减速、”“合闸”、“分闸”按钮,柴油机上加装接近开关(旋转编码器),用于测速度,加装油门电机用于控制柴油机转速,加装电磁铁用于停机熄火,电压检测、水温、油压都是外部开关信号。
    一次启动过程:正常电失电后,经5秒确认,“启动电机”启动4秒钟,如柴油机发火运行,则接近开关(旋转编码器)测到柴油机达到启动转速,PLC立即停止“启动电机”。柴油机怠速30S后开始根据接近开关的信号加速,直到稳定转速,发电机开始发电,电压正常后合上主开关向负载供电。运行中PLC自动稳定转速。
    三次启动过程:若一次启动未成功,则接近开关(旋转编码器)测到柴油机达不到启动转速速度,并在5秒后测不到柴油机转速,由PLC内部的定时器来进行控制进行再次启动,以10秒作为一个周期,三次启动时间约30秒,32秒后输出报警,如启动中接近开关(旋转编码器)测不到柴油机达转速,则直接启动失败。

    启动失败及柴油机组停机:启动失败后,电磁电把油门拉回到“停机”位置,当正常电恢复时,PLC发出分闸信号并由油门电机减速到怠速60S后,电磁电将油门拉回“停机”位置,柴油机缺油熄火。

    并可根据用户需要增加小型人机界面,以文字﹑指示灯﹑图案等形式显示柴油机的各种数值及状态。并可通过其面板的按钮改变柴油机的数值及状态。可修改有与时间有关的参数,对输入的数据进行范围设定,出范围的数据拒绝输入。可以对柴油机的各种故障以文字形式显示以便于查找故障,如三次起动失败,转速高,缸温高,市电供电等等。带密码保护功能,可以防止非授权用户改重要数据和开关量。

    机组--自控的特点

    (1)机组由柴油机发电机组和控制柜组成,可以单机单柜、双机单柜或联网自动化控制(无人值守)。
    (2)控制柜的是可编程序控制器(PLC),通常选用选用北京凯迪恩公司CPU306小型可编程序控制器,运行,质量稳定。
    (3)充分利用PLC的指令和功能编制程序,尽量减少外围控制元器件和接口,电路简单,操作方便,便于维护。
    (4)利用PLC的高速计数器功能,准确测出机组转速,不采用原来的测速发电机、转速表,避免了安装困难并提高了性。
    (5)控制器采用直流24V供电,并配备的高频开关式直流充电设备,可对蓄电池进行浮充电,保证控制柜直流供电。
    (6)PLC中的EPROM(只读存储器)可固化程序,使原程序长期不丢失。
    (7)利用PLC的通信功能可实现近程、远程集中监控。

    技术要求:

    采用旋转编码器比接近开关性能效果好。

    接近开关技术要求:


    螺纹式接近开关检测距离10mm±10%工作电压DC型:10-30VDC 三线型响应频率400Hz

    接近开关又称无触点接近开关,是理想的电子开关量传感器。当金属检测体接近开关的感应区域,开关就能无接触,无压力、无火花、发出电气指令,准确反应出运动机构的位置和行程,即使用于一般的行程控制,其定位精度、操作频率、使用寿命、安装调整的方便性和对恶劣环境的适用能力,是一般机械式行程开关所不能相比的。
    根据所需的输入/输出点数选择PLC机型
    根据自动化机组的控制要求,所需PLC的输入点数为14个,输出点数为10个。系统的控制量基本上是开关量,只有电压是模拟量,为了降,可以通过电路把模拟量转换成开关量、如电压监测可以用电压保护器代替。这样可以选用不带模拟量输入的PLC。对于小型发电机可不加装油门电机用于控制柴油机转速。本系统选用北京凯迪恩公司CPU306小型可编程序控制器,性高,体积小,输入点数为14个,输出点数为10个。电源、输入、输出电压均为24VDC。


    石化工厂基于 PLC 系统的扩充
    概述
    由于经济发展强劲,一家石化工厂正在的扩张。经济增长如此快速,以致于公司频繁地遇到原材料短缺的困扰,产品需求的速度常常过供应的速度。保持规模经济对石化公司来说是一个关键因素,这能够使它们保持竞争力。对于这样的公司,即使失去一小份市场份额给竞争对手都有可能成为灾难。因此,工厂经理向董事会建议,应该扩张生产线以保持公司的竞争力。该计划包括在这些生产线上安装数据监测和控制系统。
    系统要求
    面对系统集成人员的一个关键因素是时间。工厂经理向董事会许诺新的安装将在短期内完成。这意味着监测系统必需容易安装。生产线的工厂十分高大,因此布线系统必需灵活,易于维护。监测点收集到的数据,传输期间不能受到 EMI 的影响。同时,由于预期到未来几年的需求,工厂经理十分关心系统的可伸缩性和将来的扩充。
    系统体系结构
    系统集成人员的选择仅仅是扩充现有的 PLC 系统。在进一步评估后,这种方法证明过于复杂,随后决定建立一个开放的 PC 环境。它们选择了研华的 PC-based 数据采集模块 ADAM 系列。


    1. 系统配置在原始的 PLC 系统通信模块中进行设置。
    2. PLC 从 ADAM 模块读取数据并把它通过 RS-485 网路发送到控制室。RS-485 网络,以其简单的双绞线结构,对于要求容易安装的应用来说是理想的选择。
    3. ADAM-4013 读取温度,ADAM-4017 收集发报机信号。
    4. ADAM-4050 读取和控制继电器、风扇和泵。
    5. 火灾报警功能监视连续运行生产线上的异常现象。这使得系统可以快速执行实时紧急动作。
    结论
    由于选择了开放的 PC-based 体系结构,扩充计划得以按时完成。ADAM 的 PC-based 设计证明能够与 PLC 系统兼容。系统工程师、维护人员和现场工人对结果都十分满意。重要的是,公司的现在生产能力能够满足顾客的需求。


    一、武钢烧结厂四烧车间环冷小车的工艺简介及现状
    武钢烧结厂四烧车间环冷卸灰系统是将环冷工序中鼓风机吹出的小颗粒矿石和粉尘通过22个灰斗和22个双层卸灰阀卸到环冷小车上,然后再将小颗粒矿石和粉尘运至位置的皮带运输通道上。其工艺过程如下:
    环冷小车分别经过22个矿槽位置(从751至772),当到达某个矿槽位置时,环冷小车停止®打开上矿槽阀下料®打开下矿槽阀下料®完成一个矿槽的下料过程,然后到达另一个矿槽位置同上完成下料过程,当三个矿槽的下料过程完成后环冷小车返回750下料口。
    环冷小车改造前的状况:由于硬件、软件不合理,环冷小车自投运以来一直不能自动卸灰,而且在投运之初还烧了两块计算机模块,环冷小车的电气控制方式为手动定位、手动开阀、机械限定位,故障率较高、作业率低,劳动强度大。这些问题一直困扰着武钢烧结厂四烧车间的生产,给武钢烧结厂四烧车间的生产组织带来了不利的影响。

    二、武钢烧结厂四烧车间环冷小车系统改造内容、硬件构成及硬件改进
    改造内容:将所有的小车位置机械限换成磁感应限,既减少了日常的维护又增加了定位的性,并将小车位置限及上下阀限引入PLC输入作为故障显示、报警及相关小车位置、阀门的控制,将变频器的二级速度控制改成八级速度并由PLC控制,同时将变频器的状态引入PLC输入,所有的阀门输出均由PLC控制,通过编写S7-400PLC程序、应用组态WINCC软件及设定变频器实现环冷小车系统的自动定位、自动开阀、智能故障判断及报警。
    环冷小车电气系统硬件构成:其硬件构成框图如图(一):

    本系统采用西门子S7-400系列PLC,CPU采用412-2 DP并通过CPU412-2 DP直接与上位机WINCC组态软件进行通讯,输入模块采用32点24V直流输入模块共计128点,输出模块采用32点24V直流输出模块共计64点,变频器采用富士G11通用型变频器。
    通过现场调查发现环冷小车不能自动卸灰有如下几种原因:1、计算机模块容易烧损:环冷小车改造,PLC采用的是SIMATIC S7-400系列产品,输入模块,接收的是24V电源信号,而在改造前现场用的是220V电源,而且现场的双层卸灰阀的动力电源也是220V,这样PLC的24V输入信号和卸灰阀的220V电源在一个现场操作箱内,就容易混线,从而致使计算机模块烧损。2、环冷小车轨道不规范,偏差较大,导致小车22个到位限损坏的非常频繁,到位限只要一个有问题则环冷小车就不能自动放灰。3、由于环冷小车电机在初设计时马达容量过小,经常出现烧马达现象,马达容量为1.1KW、变频容量为1.5KVA。4、PLC程序编制不合理,致使小车不能正常运转。
    硬件改进:针对以上环冷小车不能自动卸灰的具体原因,我们进行了改造:
    1、解决计算机模块烧损的问题,将现场的电压等级由24V转变为220V,也为下一步小车限改型创造条件,具体改造方法是将现场的电压等级用220V,这样保持现场操作箱的电压等级相同,然后在电磁站PLC柜内做一块转换盘,把220V电压输入信号通过继电器隔离转变为24V输入计算机。
    2、环冷小车到位限改型,由原来撞针式限改为磁感应式限,解决了小车到位限容易损坏的问题。
    3、将马达和变频器增容,马达由原来的1.1KW现改为2.2KW,变频器容量由原来的1.5KVA改为5.5KVA,这样避免了马达烧损。
    4、PLC重新编制程序、组态软件WINCC结合PLC程序重新开发、实现自动定位、自动开阀、智能故障判断、人性化智能设置,满足了工艺要求。

    三、武钢烧结厂四烧车间环冷小车软件程序
    PLC程序:对整个系统故障复位,然后自检各限、变频器故障并通过WINCC组态画面显示故障。对于下料过程只要不是同时打开上下阀形成堆料并且变频器没有故障,则可启动变频器使小车到达位置。
    按操作方式可划分成手动、半自动、全自动。手动操作方式保持原操作方式不变,只是环冷小车定位限由机械限改成磁感应限,增加了小车定位的精度和性。打开上下阀的控制由现场手动控制改为计算机画面控制,减轻了劳动强度及工作环境


    在全自动操作方式下,可根据现场料的多少通过上位机设定N(2—8)个矿槽的下料过程及起始点(通常为751)。当全自动启动后则按照上述设定执行,其步骤如下:环冷小车按照设定的起始点(例752位置)向前走行至该位置,感应位置限小车停止,同时将2赋值至MW208实际位置, MW200初值为1则MW208减MW200得MW204为0,当MW204为0时表示该位置限无故障,然后将MW208赋值至MW202设定值,接着判断该位置上下阀限是否有故障,如果没有故障则等待3秒后置位开上阀信号,上阀开4秒后复位开上阀信号,等待3秒后置位开下阀信号,下阀开5秒后复位开下阀信号,完成一个矿槽的下料过程,等待3秒后将MW202加1使小车向下一位置(753)走行。如果该位置开启上下阀过程中有故障则立刻关闭上下阀同时将MW202加1使小车向下一位置(753)走行。
    当MW204为1时表示上一位置限故障,当MW204大于1时表示上上一位置限故障,如果该位置的限有故障则小车会自动走行至下一位置。
    重复执行上述步骤并比较MW202与设定的N的结束值,当MW202与设定的N值相等时小车向后运行至750下料口下料。等待10秒后将MW202值加N+1、将N加N重复二轮循环,将MW202值加N+1、将2N加N重复三轮循环,将MW202值加N+1、将3N加N重复四轮循环……。当小车行至终端位772执行完下料过程后,无论MW202与设定的N值是否相等小车均向后运行至750下料口下料,并将复位自动启动信号及相关数据等待下一次启动,完成22个矿槽(751至772)的下料过程。

    环冷小车系统的主画面显示了该系统的工艺流程情况。整个画面是由的操作台以及环绕其四周的小车行走路线分布图所构成。小车的行走路线分布图侧重显示小车的运行状态、现场开关阀状态以及阀门故障报警;而的操作台则主要起到控制的作用。以下将作具体说明:
    1、小车行走路线分布图
    小车运行的路线由750位置到772位置形成了一个圆环。750是卸灰点。小车无论是在前行还是返回过程中,旁边均有头指示其运行的方向。每个位置的上、下阀开启时有指示灯显示为;关闭时指示灯显示为红色;有故障时指示灯显示为黄/紫红色闪烁。
    2、操作台
    “操作台”是一个模拟的操作台平面俯视图。上面分别设有:启动电源按钮和关闭电源按钮、自动/半自动/手动操作选择方式按钮、自动启动按钮、急停按钮、系统复位按钮;另外,还有两处只在选择自动方式时需要设置的内容,一个是“全自动自动放灰次数设定”,另一个是“全自动起始位置设定”。具体操作如下:
    1).“启动电源”——按下该按钮,小车走行变频器的电源将会开启。按钮呈现被按下状态(),同时按钮左边的电源开关图标显示开启状态。
    2).“关闭电源”——按下该按钮,小车走行变频器的电源将会关闭。按钮呈现被按下状态(),同时按钮左边的电源开关图标显示关闭状态。
    3).“自动”——选择小车的运行方式为自动时,按钮呈现被按下状态(),同时选择开关图标显示指向自动。在自动方式下,小车将按照程序的设定行走。在自动方式运行之前,请务必对“全自动自动放灰次数”和“全自动起始位置”两个参数进行设定。“全自动自动放灰次数”是设定小车自动运行一个来回所放灰的次数(范围:2~5);“全自动起始位置”是用户可以自由设定小车自动运行时的开始位置(范围:751~771)。例如:“全自动自动放灰次数”设为3,“全自动起始位置”设为755,则小车从750一直开到755,从755开始依次经过755、756、757三个位置自动放灰(若其中一个位置限有故障,如757,则系统会跳过该处,前往758),放灰完毕后自动返回750卸灰。接着下次就依次经过758、759、760……以此类推。当小车到达某个放灰点时,等待2秒后,系统自动开关上下阀,其中开上阀4秒,关上阀,等待5秒,开下阀4秒,关下阀,等待3秒,小车走行。当小车返回卸灰点750时,卸灰等待10秒后小车走行。
    4).“半自动”——选择小车的运行方式为半自动时,按钮呈现被按下状态(),同时选择开关图标显示指向半自动。半自动方式可以自由选择小车停放的位置(用鼠标单击某处的“位置”按钮选择),自由决定小车放灰的次数(只要现场情况允许)。当小车到达某个放灰点时,等待2秒后,系统自动开关上下阀,其中开上阀4秒,关上阀,等待5秒,开下阀4秒,关下阀,等待3秒,小车停在原位等待命令。
    5).“手动”——选择小车的运行方式为手动时,按钮呈现被按下状态(),同时选择开关图标显示指向手动。手动方式也可以自由选择小车停放的位置,自由决定小车放灰的次数(只要现场情况允许)。当小车到达某个放灰点时,需要操作人员在画面上操作上下阀的开启或关闭,有相应对话框提示。
    6).“自动启动”——当选择了自动方式操作后,需要按下该按钮,才正式启动自动运行。请注意在按下该按钮之前,需要对“全自动自动放灰次数”和“全自动起始位置”两个参数进行设定。
    7).“急停”——为起见,当突然发生意外情况或严重故障时,方可按下该按钮,所有设备立即停止运行。
    8).“系统复位”——若系统出现不正常情况或急停时,按下该按钮,小车无论当前处于哪个位置,都会返回750初始点;无论在那种操作方式,都会处于无选择方式状态;急停后,将故障解除,系统复位才有效。

    五、存在的问题
    由于每个下料矿槽的上下阀为两位一通阀,受气压压力及气质的影响会造成开关阀不到位的现象,从而产生限故障影响正常使用,解决的办法是提供高质量及稳定的气源。另外由于磁感应限对铁粉有一定的吸附作用,需经常对限进行清理,以保证正常使用。

    六、结束语
    经过半年多的使用,武钢烧结厂四烧车间环冷小车系统运行稳定、,小车定位准确运行速度平稳,各上下阀开启正常,达到了自动定位、自动开阀、智能故障判断及报警、人性化智能设置的自控效果,满足了生产工艺要求,并且大大降低了故障率、降低了劳动强度,提高了作业率,现场的工作环境得到了根本的改善,解决了一直困扰着武钢烧结厂四烧车间生产的问题,得到了用户的。


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