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6ES7223-1BF22-0XA8诚信交易
1 引言
数字化、智能化印械关键技术与装备项目是围绕书刊、报业、包装装潢、商业印刷的重大装备急需。双面印刷是出版物印刷、说明书印刷以及笔记本印刷的印刷工艺。双面印刷可以保证印品一次印刷完成,效率成倍增长。对开双面平版印是一种新型高速双面印刷机,适用于书刊杂志等印品的印刷。高速双面印刷机以高速印刷高质量的印刷品受到用户的青睐。项目选用了台达机电自动化系列产品对电气进行了改进设计。
2 工艺自动化分析
高速双面印刷机整机动作控制整机由输纸机、收纸机和主机三部分组成。主机除主电机,上、下水辊电机,制动辊电机分别由四个变频器控制外,其余主要动作由七个气缸分别来控制上水辊、下水辊、上墨辊、下墨辊、递纸、上滚筒、下滚筒等的离合动作。气路的控制分为手动和自动两种模式。整机的调试工作就是电气、气动与机械动作相匹配,避免印刷中纸张的浪费。
由于自动工作模式下各动作要以一定的顺序工作,机械采用凸轮来控制各动作离合时的角度,电气选用二相增量型旋转编码器来实时测量凸轮的旋转角度,编码器每旋转一周,产生360个脉冲,PLC高速计数器计数720,到零位后复位重新计数。我们可以随时改编码器的角度值,来配合机械的改动或因速度不同,惯性不同,所需动作的角度值不同,省却了烦琐的机械控制。
3 台达机电技术的自动化应用
3.1 系统原理设计
机床的控制以台达的DVP-EH型PLC为技术平台,触摸屏为操作界面,变频器作为执行构件。触摸屏通过COM2口与DVPEH PLC 的COM口相连,采用MODBUS协议。PLC通过485口控制四台变频器,支持MODBUS协议。
化纤柔性生产线是化纤丝生产中的一种重要的生产线,它的结构包括挤出机,计量泵,分丝盘,水箱,牵伸辊机(包括加热和不加热),导轮,冷却箱,力矩辊机和收丝机。在加工时,将化纤颗粒放入挤出机漏斗,经过挤出机加热挤出并在分丝盘将化纤溶体分成几百束的初级化纤丝后经水冷却,然后将化纤丝几十根为一把经过导轮缠绕在各牵伸辊机上逐级拉伸后变成很细的化纤丝成品卷绕在收线盘上。从初的化纤丝到成品之间化纤丝的初细就靠各辊机运行速度的逐渐加快来确定,具体的快慢由牵伸比设定,不同的产品牵伸比不同。
本系统在设计时充分考虑了操作的简易性,只需要设定其中的主速度,通过牵伸比就可以把各级的速度分别计算出来,在调节速度时,各级的牵伸比也会自动计算出来,并进行自动保存。
现场操作时,在各级上有一现场操作箱,可以进行速度同升同降,单启动、停止,联动启动、停止和紧急停止功能,另外在4热七辊机和8热五辊机的两个操作箱上还装有两个线速表,用以显示当前的线速度,便于现场调节。集中监控时,将控制柜上的选择开关拨到触摸屏端,即可用触摸屏进行启停操作,但不管集中控制还分散控制,都可在触摸屏上设定数据和显示当前频率和电流。
3硬件设计
本系统主要由触摸屏、PLC、变频器、测速编码器以及其它一些辅助元器件组成。整个系统通过通讯进行,结构简单,操作方便,运行。PLC采用艾默生公司的EC20-3232BRA主控制模块,外带一个16点的EC20-1600ENN输入扩展模块。
EC20 PLC是艾默生小型PLC的端产品,它具有高性、高响应性,强劲的通讯功能,丰富的指令集等,其中程序容量可达到12K步,而基本指令时间才0.09μs。它的板件经过了严格的三防处理,工作电压AC85~280V,具有的抗干扰性,是系统稳定运行的保证。重要的是它自带了一个RS485/RS232的通讯接口,有丰富的通讯指令,使得和外部设备通讯变得为简洁方便。
由于各牵伸辊机对速度要求非常高,所以各牵伸辊机的变频器均采用艾默生TD3000系列,一共使用了7台TD3000变频器,并且3五辊机、4热七辊机、6热七辊机、8热五辊机、9热七辊机和11七辊机都增加测速编码器以保设备对速度精度的要求。12收线机由于设备对速度要求不是那么严格,所以采用了不带测速编码器的TD3000变频器。
TD3000变频器是艾默生公司的矢量控制型变频器,可以加测速编码器组成速度闭环控制,能实现转矩的快速响应和准确控制,能以很高的控制精度进行宽范围的调速运行。具有自动调谐、零伺服控制、速度控制和转矩控制在线切换、编码器断线检测、能进行参数考贝等多种功能,并有RS485自由通讯接口,可以满足系统的要求。计量泵采用的是两台艾默生EV1000通用型变频器。
监控人机界面采用10.4寸触摸屏,进行数据显示和设定,直观。
在整个系统中,PLC是控制,它可以立完成整个控制过程,在触摸屏发生故障时,仍然可以通过现场操作箱进行控制而不影响整个系统的运行
//发送完后,将完成标志位END置ON
此段程序为TD3000变频器设定频率和读电流的子程序,EV1000的通信程序可以根据它的通信协议进行设计。下面介绍变频器的参数设定,由于总共有九台变频器需要通信,所以我们将变频器的地址分别设为10到18,具体通讯参数TD3000在F9组里面进行设定,EV1000在FF组里进行设定,除了设定通讯参数外,还有编码器,摸拟量设置等参数,设定如下:
TD3000变频器 通讯参数 F9.00 3 F9.01 0 F9.02 12-18
编码器参数 Fb.00 1024
启停参数 F0.02 1 F0.03 6 F0.05 1
模拟量参数 F6.08 0 F6.11 7.8
EV1000变频器 通讯参数 FF.00 0005 FF.01 10-11
启停参数 F0.00 2 F0.03 1
此程序中,除了需要给变频器设定频率外,我们还要读取变频器的当前电流和故障状态,以反应当前设备的运行状况,另外还有参数计算,系统启停,故障报警等程序,这里不一一赘述。
5结束语
此化纤柔性生产线自运行以来,达到如下效果:
(1)的同步速度精度,使产品废品率明显降低。
(2)完善的集中控制,大幅降低工人的劳动强度。
(3)设备速度从以前设备的100米/分钟,提高到150米/分钟,效率提升了50%。
(4)生产过程的参数完整记录,为质量追溯提供了依据。
以上效果等到了用户的高度评价。
从本次的实际应用来看,艾默生公司矢量变频器TD3000较高的速度精度与EC20系列PLC的强大的通信能力,可以为化纤提供高稳定性、高性、高度自动化和率的系统性解决方案。
通讯越来越多地走进了现代控制领域,它直接着传统工控设计理念的变革。大到成千上万点的监控系控,小到单台设备,无处不见通讯的身影,它以快捷的硬件组态和率的运行获得了很多工控的支持。艾默生EC系列小型PLC增加了一个通讯接口和很多强劲实用的通讯功能,是当前小型PLC的发展方向。



1 引言
近年来,随着我国自动化技术的提高,工厂自动化也上了一个新台阶。可编程逻辑控制器(PLC)作为一个从八十年代发展起来的新兴的工业控制器,是自动控制、计算机和通讯技术相结合的产物,是一种专门用于工业生产过程控制的现场设备。PLC以其体积小、功能齐全,价格低廉,性高等方面具有特的优点,在各个领域获得了广泛应用。
洪门水电厂是一个投产30多年老电厂,原有的自动化设备无法满足生产的需要。溢洪道是水电厂重要的水工建筑物之一,因此对于该建筑物日常运行维护特别重要,消力池排水廊道自动抽水系统的新改造正是为了满足这要求。考虑到水工建筑物自然环境因素,根据性,选用性价比较高的产品的原则,我们对AB、GE、三菱、OMRON(欧姆龙)、MODICON()、SIEMENS(西门子)等公司的PLC系列产品进行了综合的比较、选择,后选用了三菱公司的产品,这是因为三菱公司产品除具有上述优点外,还具有维护方便及操作简单直观易掌握的特点。PLC采用三菱 FX2N-48MR+2A/D+2D/A,主要负责水位的数据采集,控制潜水泵的启动/停止等。同时选用了一台三菱5.7寸触摸屏,主要负责参数显示和修改参数以及显示详细的故障信息等。
2 系统结构
洪门水电厂溢洪道消力池排水廊道排水系统主要由三部分组成。①一级堰廊道自动排水系统;②二级堰廊道自动排水系统;③人机对话系统。其中主控制系统安装在二级堰廊道它由水位变送器、液位开关、可编程控制器、接触器、控制开关等构成。除具有现地控制功能外,还具有通过远方的液晶触摸显示器完成水位检测、实时显示、传感器整定、实时控制、保护等功能。一级堰廊道只安装了水位变送器和接触器等水泵起动设备。液晶触摸屏也就是人机对话系统安装在溢洪道维护人员的办公地点,离主控有 100米左右。
3 各部分工作元器件特性
3.1 PLC
PLC(FX2N- 48MR)是整个控制系统的控制部件,其丰富齐备的控制运算指令、优越的性能、现场编程调试的方便已使其成为深受现场技术人员欢迎的控制设备。主要性能指标为:24点输入/24点继电器输出,内置8000步RAM可使用存储盒,运算速度为1.52цs~数100цs/步(应用指令);其输出接点的大负载为80VA或100KW,输出接点的寿命为20VA/300万次,35VA/100万次,80VA/20万次。
3.2 2A/D及2D/A
FX2N- 2A/D转换模块用于接收水位变送器输出的4~20 mA电流信号,并将其变为PLC程序可用的十进制数。(即将模拟量转换成数值量)FX2N-2D/A转换模块用于将PLC运算得到的控制量数值转换为 -10V~+10V电压信号,通过RS485或RS422接口连接将电流模拟量信号输入到远方监控系统。
3.3液位变送器和液位开关
液位变送器采用、高性美国麦克产品,型号为MPM426W液位开关 采用闽台凡宜LTB产品,当水位达到设定值时,给可编程一个动作信号。
3.4 触摸屏
作为一种新型的人机界面,从一出现就受到关注,它的简单易用,强大的功能及优异的稳定性使它非常适合用于工业环境。用户可以自由地组合文字,按钮,图形,数字等来处理或监控管理随时可能变化的信息。随着工业设备的飞速发展,以往的操作界面需由熟练的操作员才能操作,无法提率。但使用人机界面,能明确指示并告知操作员机器设备目前的状况,使操作变得简单生动。使用触摸屏,还可以使机器配线标准化、简单化,同时也能减少PLC控制所需的I/O点数,降低生产成本,也相对提高整套设备的附加。本系统选用三菱公司的GOT930触摸屏,它和三菱PLC有很好的通用性,能在线监视并修改程序,不必很麻烦的重复插拔接口。
4 本装置系统实现的主要功能
4.1具有三种运行方式:自动、手动和退出,采用操作把手手动切换。
4.2在“自动”运动方式下,根据液位开关(或液位变送器)提供的液位信号启动和停止潜水泵;在“手动”运行方式下,可以直接通过手动操作把手起动/停止潜水泵。在“退出”运行方式下,自动和手动操作均不起作用。
4.3自动定时切换各潜水泵间的主用/备用状态,也可以人为进行切换各泵间的主用/备用状态。
4.4采用发光二管指示装置的运行状态和系统故障。
4.5采用液晶显示屏来进行参数显示(如:水位等)和修改参数(如:水泵启动和停止水位整定值、水泵切换时间参数、)以及显示详细的故障信息。
4.6具有故障报警功能,报警信息包括:电源故障、水泵故障、变送器故障、水位过高、水位过低、PLC故障等。
4.7具有自检功能和较强的容错能力。
4.8控制电源采用交直流两路输入的UPS电源。
4.9具有通信联网功能,将报警信号和模拟量信号等传送到远方计算机监控系统。
5 软件设计
根据溢洪道消力池排水廊道排水系统控制的要求,利用三菱公司PLC丰富的指令编制控制程序,并结合现场调试及优化控制程序的原则,本控制系统主要有以下几个控制程序模块。
5.1 二级堰廊道自动排水控制过程
5.1.1当两台水泵处于“自动”状态时,若液位开关达到“水位高”位置时,主用水泵起动;若液位开关达到“水位过高”或“水位很高”位置时,备用水泵也起动,并且同时发出“水位过高”告警信号。
5.1.2当液位开关“水位低”位置时,所有运行的水泵都停止工作;若“水位过低”时,除水泵停止运行外,还发“水位过低” 告警信号。
5.1.3当PLC发出某台水泵的运行指示后2秒内该台水泵的磁力起动器未动作,则该台水泵主/备用状态改变至备用状态,并同时发出告警信号。
洪门水电厂溢洪道消力池排水廊道自动抽水系统是在总结可编程技术在该厂机组调速器压油罐油压和油位自动控制系统的基础上,自主设计安装、调戏而成功的一个项目。溢洪道消力池排水廊道自动抽水系统获得当年该厂“合理化建议”一等奖。。本系统从2003年改造至今正常运行两年,没有发现大问题,本系统设计合理、,运行、,维护方便,操作简便直观,。其次,由于PLC功能齐全,,指令简洁,其触摸屏与PLC有很好的通用性,可通过触摸屏监视并修改、优化程序,锻炼了该厂职工队伍,使电气维护人员基本掌握了PLC的原理及自动控制系统的软、硬件设计及制作的技术,提高了职工的技术水平。而且,为洪门水电厂设备自动化改造及维护节省了不少资金。