西门子模块6ES7214-2BD23-0XB8全年质保
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产品描述

产品规格模块式包装说明全新

西门子模块6ES7214-2BD23-0XB8全年质保

1、引言


    自来水厂的制水过程是从水源地取水经输水管网至水厂经处理达标后通过配水管网送至用户。北京市石景山区杨庄水厂是以地下水为水源的水厂,规划供水管线39千米,其中输水管线4千米,配水管网35千米,工期工程设计供水能力为5万吨/日,1998年月12月正式供水。该厂有10口水源井、1口补压井及1 配个水厂,水源井潜水泵电动机容量为6台85KW、4台45KW,补压井为45KW,配水厂内有配水泵房一座、清水池两座、变电站一个、加氯间一座、综合楼一座,配水泵房内有6台160KW配水泵,其中2台为变频调速泵,4台工频泵,由两路10KV/0.4KV容量为800KVA变压器,加氯间有3台加氯机,配水管网设有8个远端压力测量点。
  
    我们针对水厂制水过程的特点和对控制系统的功能要求,并根据该厂的具体情况,终决定采用罗克韦乐自动化的基于PLC的SA系统和基于客户/服务器HMI组态软件RSView32活动显示系统(Active Display System ,ADS)
  
2、水厂对控制系统的要求
  
2.1、分散性
  
    水厂大的特点是地域为分散。通常水源地、补压井、测压点距离厂区几公里甚至几十公里,这样就造成控制系统I/O点分散,因此需要分布式的具有SA功能的控制系统。此外,控制功能也具有分散性,如各配水泵、水源井能分别地,互不影响地进行起动或停止控制。

2.2 集中监控
  
    为了节省人力,降低制水成本,水源井、补压井等应常常是无人值守,操作人需要在中控室对整个水厂进行集中监控。

2.3 小型化、集成化
  
    以水源井为例,泵房内通常有一口号或两口井,对一台或两台泵的控制点数很少,对于管网测压点也很少。因此为了降低系统造价,控制系统需要小型化、的具有集成SA通讯功能的控制器。

2.4 适应性
  
    通常水源井泵房内环境温度一年四季变化很大,对于北方地区是如此,此外供水量随着季节和白天夜晚有很大变化,控制系统应能适应环境和供水量的变化,保持稳定供水。 

2.5 以逻辑控制为主
  
    水厂的控制大部份是对输水泵和配水泵的逻辑控制,回路控制通常只应用在加氯量及出水压力的控制。而逻辑控制是可编程序控制器(PLC)的传统应用领域,因此这也是目前水厂的控制系统广泛采用PLC的原因。

2.6 性、性
  
    水厂的、稳定运行直接关系到千家万户,所以从控制系统的结构设计、软硬件产品质量到控制程序编制等各个环节都是高性的。

2.7 可维持性
  
    系统在系统软件、应用软件和硬件方面具有强大的报警和故障自诊断功能,方便工程师对系统故障进行分析和维护。

2.8 可扩展性
  
    系统应采用具有一定标准及应用较为广泛的软硬件产品,并考虑一定的余量,为将来水厂的扩建及系统的变打下基础。

2.9 开放性
  
    开放性是用户对控制系统的普遍需求。随着计算机和网络技术的发展和应用的普及,人们越来越需要过程控制系统与管理信息系统交互信息,从而实现管理与控制一体化。尽管各控制系统生产厂家在现场控制器模块级还不可能开放或通用,但要求上位机监控系统具有开放性,例如:监控系统应基于微软公司的bbbbbbsNT、2000或9X平台,支持各种规范的协议如OPC、ODBC、ActiveX、DDE等。

3、控制系统构成

3.1 控制系统硬件
  
    如下图所示,杨庄水厂根据系统不同功能层次采用四种通信方式,共有19个PLC控制站构成控制系统。以太网用于系统的管理层,DH+网和无线通讯用于各PLC控制器及计算机操作站之间的控制层通讯,远程I/O网用于配水厂PLC控制器与变频器\软起动器的设备层通讯,管理层与控制层通过服务器实现信息交互。DH+网和远程I/O网采用屏蔽双绞线进行通讯,具有连接方便、通讯距离远的特点,是PLC通讯应用很广的工业网络,在通讯速度为57.6Kbps下,不加中继可达10000英尺(3040米)加中继可达12公里,DH+网可挂接64个控制器,远程I/O网可挂接32个设备。无线通讯采用具有SA功能DF1主从通讯协议,PLC通过其标准RS232口与数传电台相连来实现无线通讯,通讯速率为9600bps/19200 bps。PLC1作为SA系统的主站用于控制和监测配水系统和供电系统,PLC2用于监控加氯系统,PLC00~PLC03、PLC07分别控制0#~3#、07#水源井,PLC05、PLC08分别控制5#、6#、和8#、9#两口水源井,PLC10控制10#补压井,PLC11~PLC18用于配水管网压力监测,位于中控室的OS1、OS2计算机PLC00~PLC02控制器只采用DH+网进行通讯;3#水源井~9#水源井距厂区较远,为了防止通讯电缆被意外切断影响水厂的运行,PLC03~08控制器采用互为热备的DH+网和无线通讯,通常性况下采用速度较高的DH+有线通讯,一旦DH+网通讯失败,系统将自动转换到DF1无线通讯;10#补压井和测压点距离厂区远,采用有线通讯方式代价太高,因此PLC10及PLC11~PLC18控制器只采用DF1无线通讯方式。
  
    在控制系统中,用于配水管网压力监测的PLC11~PLC18采用为经济的微型可编程控制器MicroLogix1000,其它控制器均选取用可编程控制器SLC5/04,用于1#、6#配水泵的变频器采用A-B公司1336Plus变频器,其它配水泵和水源井都采用A-B公司具有泵控功能的SMC Dialog plus智能马达控制器,HMI操作站选用研华586工控机,ADS服务器采用惠普HP E60服务器,工控机、服务器的DH+通讯接口卡采用A-B公司的1784-KTX,无线通讯电台采用美国MDS公司数字电台2710。

  


3.2 控制系统监控组态软件
  
    水厂的人机监控系统由位于中控室的两套RSView32计算机操作站和位于综合楼的基于客户/服务器RSView32活动显示系统(ADS)组成。操作站安装bbbbbbs95操作系统作为RSView32运行平台,ADS服务器安装bbbbbbs NT Server运行平台,ADS客户端安装bbbbbbs98中文版操作系统作为RSView32 ADS Client运行平台。RSView32是罗克韦乐自动化软件公司采用开放技术,以MFC(微软基础级)、DCOM(分布元件对象)组件技术为基础的人机软件,是个在图形显示中利用ActiveX、VBA、OPC的MMI产品,提供了监视、控制及数据采集等全部功能,是一个使用方便、可扩展性强、监控性能高的监控组态软件。RSView32 ADS将RSView32功赎罪MMI软件扩展为客户/服务器结构。ADS服务器不仅可在现场,而且可以通过互联网(Internet)在世界任何地方连接进入。客户端可以采用ADS软件或Internet Explorer作为软件平台。ADS多可以同时支持20个特许的客户连接。系统的策略利用bbbbbbs NT和RSView32提供的双重功能,bbbbbbs NT在企业网络系统层面负责管理操作人员或系统管理员和登录,而RSView32通过设置不同的级别在应用层面对用户的操作权限进行控制,从而保证系统和正常操作,防止越权操作。
  
3.3 控制系统SA协议
  
    A-B公司的可编程控制器SLC5/04和MicroLogix1000具有内置的多功能的标准RS232接口通道0,通过该接口可以和编程器连接进行编程,也可以建立DH485网络,还可以实现SA系统功能。该RS232接口有两种工作方式,一种是系统方式,另一种是用户方式,系统方式支持DH485和DFI通讯协议,用户方式支持标准ASCII码方式,通讯速率从110bps到19.2bps可组态。DFI协议是A-B公司PLC系统广泛支持的通讯协议,包括各系列PLC及装有RS Linx通讯软件的计算机均支持DFI协议,通过该协议可以构成基于PLC的SA系统。DFI协议支持点对点全双工通讯模式以及点对多点半双工主从通讯模式,DFI主从通讯方式支持包括主站在内的多达255个站,站地址为0-255。SLC5/04通道0可组态选择DFI全双工,DFI半双工主或DFI半双工从MicroLogix1000通道0可选择DFI全双工或DFI半双工从。杨庄水厂无线通讯SA系统采用点对多点半双工通讯模式,PLC1作为主站采用DFI半双工主通讯方式,其它PLC控制器作为从站采用DFI半双工从通讯方式,主站PLC采用对各从站轮询方式并通过信息(MSG)指令来实现数据交换的。DFI主从通讯方式不仅能实现主站与从站的通讯,而且能实现从站与从站的通讯。主站对从站的通讯可组态面基于信息的轮询方式或标准的轮询方式。

4、控制系统功能

4.1 的控制策略

  
互为备用。在控制系统的功能设计上,各配水泵、输水泵都具有立的控制功能互为备用,相互之间既可以在自动控制方式下实现任意组合联锁控制,也可以地手动控制方式下立控制。中控室的两台操作站具有同等的功能且互为热备,当一台出现故障时也不会影响水厂的操作。水源井PLC通讯采用了互为备用的DH+有线和DFI无线通讯。
  
就地和远程控制方式。各配水泵、输水泵通过配水泵控制柜上的选择开关,可以选择就地控制方式和远程控制方式。远程控制是通过计算机操作站由PLC控制泵启停,就地控制是用控制柜或现场操作箱上的按钮控制泵的启停。当PLC处于编程状态或出现故障时可以采用就在控制方式。就地和远程控制方式相互切换不会影响泵的运行。  

4.2 配水泵的控制
 
手动控制。各配水泵在远程控制方式下分手动控制和自动控制。手动控制是由操作员根据管网的压力情况对配水泵进行启动和停止操作。远程控制方式下配水泵与电动阀的联锁控制都由PLC自动完成。  
  
自动控制。PLC根据出水压力和变频器的输出频率,处于自动方式的配水泵进行循环启停控制,循环启停控制的规则是先开先停。  

4.3 水源井输水泵的控制

手动控制。操作员根据清水池液位对输水泵进行启动和停止操作。  
自动控制。PLC根据清水池液位及各输水泵起动水位和停止水位,对处于自动方式的输水泵进行启动和停止操作。  

4.4 出水压力变参数PID调节
  
    出水压力的调节是通过变频器控制配水泵的转速来实现。在现场调试中,我们发现固定参数的PID调节不能解决供水高峰的出水压力控制动态响应和稳定性问题。我们通过采用变参数PID调节方法很好地解决了这一问题。变参数PID调节是根据出水流量的大小采用不同的PID参数进行出水压力调节。

4.5 出水压力自动设定
  
    配水管网的压力损失大小随着供水量的变化而不同,供水量越大压力损失也越大。力了达到既满足用户对水压稳定的要求又能实现节能降耗的目标,我们根据出水量、出水压力及各测压点压力测量值,采用模糊控制的方法对出水压力进行自动设定。

4.6 丰富的画面显示功能
  
    在计算机操作站显示的画面有工艺流程主画面、工艺流程分画面、高低压供电监控画面、设备操作画面、趋势图、调用菜单画面、报警画面、报表画面、防盗报警画面。操作人员通过调用这些画面可以地了解水厂的运行情况,并且很方便地对设备操作。

4.7 故障诊断与报警处理功能
  
    在各设备的操作画面中都列出其起动条件状态,如:上电情况、通讯状态、故障状态、就地/远程状态、热继状态等。记录报警发生时的有关信息,如:故障标签名称、报警信息、故障报警时间、确认报警时间等,并对报警信息进行管理。

4.8 多重主设备保护功能
  
    1336 Plus变频器和SMC Dialog Plus智能马达控制器提供了多重设备保护功能,如:过载、失速及堵转、欠载、欠压、过压、电压不平衡等保护。
  
4.9 报表功能
  
    本系统输出的报表有以下五种,即输水工艺参数日报表、配水工艺参数日报表、输水工艺参数月报表、配水工艺参数月报表、水厂工艺参数年报表。

4.10 远程监控功能
  
    采用基于客户/服务器HMI组态软件RSView32 ADS,实现了对水厂的远程监控。操作人员可在控制室对生产过程进行监控、公司经理、厂长、工程师坐在办公室甚至在家里也可以监控水厂的运行情况。
  
5、结束语
  
    本系统在该水厂已稳定运行三年多,运行结果表明罗克韦尔自动化的PLC基于SA系统能充分满足对水厂控制系统的要求,对水厂的运行、提高供水质量、节能降耗、优化管理等方面起到了至关重要的作用。


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  来自提升机各部分的保护信号分为立即拖闸、井口施闸、电气制动和报警4类。其中井口施闸、电气制动和报警类事故信号直接引入到PLC中,PLC将其处理后送监视器显示故障类型并控制声光报警系统报警并拖闸,而立即拖闸类事故信号除引入到PLC中处理、显示、报警外,还直接引入到直动回路,动作施闸系统施闸。系统的回路有两套,一套由PLC构成,另一套为继电器直动回路。


2.2 可控硅加速柜

    可控硅加速柜和以前的转子接触器在布线结构上一样,承担加速时的电阻切换,主要由晶闸管及其触发回路构成。与原有的基础器相比较,它具有无触点、功耗小、维修量小等优点,因而具有广阔的应用前景。

2.3 交-交变频电源柜

    低频电源采用全数字交-交变频器和现代控制技术,解决了矿井交流提升系统在减速段的调速与爬行问题.减速阶段在各种负载条件下均可严格按照给定的速度图运行,使交流拖动系统在负力减速方式下达到直流拖动系统的调速性能、提高了了提升效率,而且节能效果十分显著。

    (1)装置采用全数字交-交变频器和逻辑无环流控制技术,省去有环流系统的3个换流电抗器,具有体积小、噪音低、空载损耗小等特点;

    (2)减速段速度调节采用低频发电制动方式,将系统的动能反馈给电网。与动力制动减速相比,不仅调速性能好、减速与爬行自然过渡,而且节能效果显著;

    (3)采用现代智能控制技术实现速度闭环调节,负力减速阶段在各种负载条件下均可严格按照给定的速度图运行,使交流拖动系统在减速段已达到直流拖动系统的调速性能;

    (4)由于装置优良的调节性能和发电制动与电动状态的自然过渡,不需要进行任何主线路的转换。可实现正力减速与爬行、负力减速与爬行及验强等多种工作方式,在提升系统的大静张力差允许范围内均能实现负力减速。能满足主、副井提升的所有控制要求;

    (5)装置采用多CPU计算机控制系统,在I/O接口、功能单元、信息存储和系统总线等多方面采用了容错设计;系统具有完善的自诊断功能,通过彩色液晶显示器可以显示各种故障信息(70余种)、速度图和系统运行参数等,提高了系统的性和可维护性。

2.4 上位机监控部分

    基于bbbbbbs操作系统,利用VB语言,自行开发了提升软件,一方面能使计算机在屏幕上实时动态反映提升机系统的所有运行参数和运行状态,如显示主回路、低压配电回路、提升系统、速度图、液压制动系统、装卸载系统和故障信息等画面,能使司机对提升机的运行状况一目了然,若发生故障,司机能及时从监视器上了解到故障类型及位置,及时通知维修人员排除故障;另一方面能使计算机自动判断出故障类型。计算机对提升机进行故障诊断时,对系统输入的所有信号用知识进行分析、推理,后做出正确决策。整个故障诊断逻辑包括推理机构和知识数据库两大部分。为保证故障诊断结果的合理与正确,在决策的快速性和抗干扰能力方面作了考虑。

3 结语

    本电控系统除了具有《煤矿规程》要求的保护和闭锁功能外,还增加了软件的保护功能,提高了提升系统的性。由于运行故障率低,大大增加了有效提升时间,提高了矿井的提升能力。


1 引言 
  φ3500立式机床是一种自动化程度要求较高的机电设备,一般应用于冶金行业,车制各种大型工件;它通常采用继电器逻辑控制方式,设备的电控系统故障率高,检修周期长。随着技术的进步,这类控制系统已显示出越来越多的弊瑞。近年来PLC机在工业自动控制领域应用愈来愈广,它在控制性能、组机周期和硬件成本等方面所表现出的综合优势,是其它工控产品难以比拟的。如果用PLC控制技术对这些系统实施改造,则具有普遍的技术及经济意义。 


2 方案选择 

原设备为手动操作,根据使用部门的建议,在改造方案上维持改造前设备人一机界面的原始性,这样可以有效减少设备使用人员的误操作,不至于使设备的事故率在技术改造后有所增加。 
系统的工作台变速单二依靠液压电磁阀来实现,并由机械传动部件不断地改变传输比,达到改变工作台转速目的。其变速操作相当繁琐,先让主机停车,选好速度后,微动使齿轮重新啃合再挂挡,后重新启动。根据现场负载计算与理论分析,我们保留主拖动方式,用一台FRN15G95-4JE电压型通用变频器,对工作台电机进行速度换向控制。    FRN15G954JE电压型通用变频器具有转矩矢量控制、转差补偿、电AVR自整定、负载转矩自适应等一系列功能,在无速度传感器的开环运行条件下,采用磁通矢量控制和电机参数自动测试等功能后,其调速性能达到甚至传统晶闸管供电的双闭环直流调速系统。原系统还有左右两个架,可纵向横向移动,通过电磁离合器与左右驱动电机连接。左右驱动电机有Y/△变换,因此有两级工作进给速度:I级0.29-45.6m/min,II级0.58-91.2m/min。改造时,仍维持原方式。 

  3 PLC机型选择 

3.1 输入输出点数 
PLC控制系统的输入信号包括操作台控制输入、工作台和架各速度信号、分布在机床上各部分行程开关及变频器投入信号。共有64个输入点。 
PLC的控制负载主要分成三类:一是10台交流电机正反转主接触器;二是用于左右架调速的离合器线圈(电磁离合器直接由PLC驱动);三是显示、报警负载(包括显示灯、声光报警器等);四是工作台调速输出(到变频器)。共56个输出点。 

3.2 PLC选型 
确定输入输出点后,还要进行PLC选型,本系统除了与变频器连接需模拟量外,全部为开关量,再考虑到性能价格比及输入输出点数,我们选用OMRON C系列H型机C200H一块母板,C200H为模块化结构,系统配置灵活,功能强,梯形图编程符合控制要求。

4 系统设计 

4.1 变频器设计 
图3为变频器工作原理接线图 
系统所有动作都有PLC控制。当PLC输出继电器00500=ON时,工作台正转;输出继电器00501=ON时,工作台反转。工作台共有16级速度。操作时,将二进制值存储在PLC数据区,当正反转时,操作台输入速度值,而PLC输出一路二进制值,经D/A转换到变频器的12号输入端,满足工作台调速要求。当00500*00502=O N时,工作台点动正转;当00501*00502=ON时,工作台点动反转。点动速度用变频器提供的多段速指令选择。当电机过载缺相时,热继电器FR动作,使变频器THR端子OFF,可在瞬间封锁U.V.W输出,同时闭合故障继电器30A-30C触点,经PLC输入继电器产生系统故障报警。 
在快速制动过程中,一但电机反馈“泵升”电压使变频器母线电压达到800V时,制动单动BU功率模块立即导通,接入电阻R释放电机储能,实现快速的制动。 

4.2 软件设计 
立式车床控制流程图见图4 
PLC通过编程器输入程序,达到控制目的。由于PLC工作过程是循环,程序执行速度快,在架进给双速电机时,需要通过Y/△变换实现变速,因此为了避免Y/△变换中电源短路,除了用互锁外,还设置切换延时,定为IS。同样,在横梁下降(反转)时,还需要回升(正转),因此也需要设置切换延时,以防电源短路。 

5 结束语 

实践证明,用PLC改造传统继电器控制系统是很好的方法。它可以充分发挥PLC高性、高抗干扰的特点,寿命长、维修量少、查找外部线路简单。同时采用变频器改善了原系统工作台启动调速性能,有利于节能(原系统机械变速,低速时电机功率损耗大),提高了效率,为企业创造较好的经济效益。 


由于工业生产现场的工作环境恶劣,干扰源众多,如大功率用电设备的起动或停止引起电网电压的波动形成低频干扰,电焊机、电火花加工机床、电机的电刷等通过电磁耦合产生的工频干扰等,都会影响PLC的正常工作。

以下介绍PLC的故障多发点:

1、类故障点(也是故障多的地点)在继电器、接触器。

如生产线PLC控制系统的日常维护中,电气备件消耗量大的为各类继电器或空气开关。主要原因除产品本身外,就是现场环境比较恶劣,接触器触点易打火或氧化,然后发热变形直至不能使用。所以减少此类故障应尽量选用继电器,改善元器件使用环境,减少换的频率,以减少其对系统运行的影响。     

2、二类故障多发点在阀门或闸板这一类的设备上。

因为这类设备的关键执行部位,相对的位移一般较大,或者要经过电气转换等几个步骤才能完成阀门或闸板的位置转换,或者利用电动执行机构推拉阀门或闸板的位置转换,机械、电气、液压等各环节稍有不到位就会产生误差或故障。长期使用缺乏维护,机械、电气失灵是故障产生的主要原因,因此在系统运行时要加强对此类设备的巡检,发现问题及时处理。我厂对此类设备建立了严格的点检制度,经常检查阀门是否变形,执行机构是否灵活可用,控制器是否有效等,很好地保证了整个控制系统的有效性。     

3、三类故障点可能发生在开关、限位置、保护和现场操作上的一些元件或设备上。

其原因可能是因为长期磨损,也可能是长期不用而锈蚀老化。对于这类设备故障的处理主要体现在定期维护,使设备时刻处于完好状态。对于限位开关尤其是重型设备上的限位开关除了定期检修外,还要在设计的过程中加入多重的保护措施。     

4、四类故障点可能发生在PLC系统中的子设备。

这类设备如接线盒、线端子、螺栓螺母等处。这类故障产生的原因除了设备本身的制作工艺原因外还和安装工艺有关,如有人认为电线和螺钉连接是压的越紧越好,但在二次维修时很容易导致拆卸困难,大力拆卸时容易造成连接件及其附近部件的损害。长期的打火、锈蚀等也是造成故障的原因。根据工程经验,这类故障一般是很难发现和维修的。所以在设备的安装和维修中一定要按照安装要求的安装工艺进行,不留设备隐患。     

5、五类故障点是传感器和仪表。

这类故障在控制系统中一般反映在信号的不正常。这类设备安装时信号线的屏蔽层应单端接地,并尽量与动力电缆分开敷设,特别是高干扰的变频器输出电缆。这类故障的发现及处理也和日常点巡检有关,发现问题应及时处理。     

6、六类故障主要是电源、地线和信号线的噪声(干扰)。

问题的解决或改善主要在于工程设计时的经验和日常维护中的观察分析。

尽管PLC是专门在现场使用的控制装置,在设计制造时已采取了很多措施,使它对工业环境比较适应,但是为了确保整个系统稳定,还是应当尽量使PLC有良好的工作环境条件, 并采取必要的抗干扰措施。



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