产品描述
西门子6ES7355-0VH10-0AE0千万库存
一、系统概述
FA506型细纱机是目前成纱质量好,自动化程度高,操作简单,便于管理的环锭细纱机,适用于纯棉或化纤的纯纺和混纺的细纱工序,尤其采用PLC作控制器,不但提高了控制精度,而且解决了生产管理方面存在的缺陷,大大降低操作者劳动强度;同时锭子曲线控制也提高了纱线的质量,保证了纱锭成型,提高了全机的产量。
系统设计特点:
1、 用PLC控制整个纺纱过程,具有程序开车、钢领板自动升降、中途停车后自动跟踪开车、自动落纱、自动留头等。
2、 设定纺丝的工艺参数,依据工艺要求自动协调控制;实现定长落纱和锭子速度曲线控制。
3、 显示纺纱过程的锭速、牵引倍数、细纱号数、捻度以及班产累计等。
4、 采用数字通信,提高了系统的抗干扰性。
二、系统硬件
电气控制系统包括:数字量输入及数据检测部分、可编程控制器部分、执行机构、人机界面。见图一
1、 数字量输入及数据检测部分:
1) 各种数字量开关 包括开停车开关、功能开关,用于开停车与实现工艺要求的各种功能动作。
2) 三自动检测部分 由关主电机、下钢板、刹车传感器构成。其作用为当落纱开始后能自动适位停车、自动留头、为重新开车降低断头创造条件。
3) 数据检测部分 由主轴、前罗拉、后罗拉传感器组成。其作用是自动检测纺纱过程中主轴、前后罗拉的运行数据,为计算班产量、锭速、牵引倍数、细纱号数、捻度等工艺参数以及为锭子速度曲线控制提供数据。
2、 可编程控制器(PLC)部分: 该部分主要由永宏FBs-60MC主机与扩展模块构成,可编程控制器专为工业环境而设计的通用自动化装置,它吸取了微电子技术、计算机技术及自动化技术的新成果,采用可编程的存储器,实现逻辑运算、顺序控制、定时、计数和算术运算,并通过数字式、模拟式的输入和输出控制各生产过程,永宏FBs-60MC主机有16点数字量输入、24点数字量输出,可带7个扩展模块,本系统设计所有数字量输入全部由主机完成,模拟量输入由扩展模块有 FBs-6AD 完成
3、 执行机构 包括主电机、吸风电机、钢领板升降电机、自动润滑装置、自动清洁装置、变频器、落纱电源等,用于完成纺纱过程的全部工艺动作。其中变频器锭子速度控制由变频器、锭子传动部分、主电机构成。其作用是变频器根据PLC的指令(锭子速度控制曲线)自动调整锭子运行,提高纱线质量和产量。
4、 人机界面 采用TP27触摸显示屏做人机界面,完成参数设定、显示,可直接设定锭子运行曲线,实现控制柔性化。并能根据工艺要求修改参数。TP27与PLC 之间以PPI协议通讯。
二、 软件设计:
电气控制软件分为:控制主程序、参数设定显示子程序、计算采样子程序、数字通讯子程序和锭子运行曲线子程序。
1、 控制主程序 软件主控制程序部分,依据工艺要求编制的程序,上电后自动检测各开关量和传感器输入的数据,完成整个纺纱过程自动控制和调用子程序。
2、 参数设定显示子程序 主要依据TP27配置完成参数设定显示,包括班次设定、错误设置提示,总产量、班产量累计显示、锭子速度、前罗拉速度、牵引倍数、捻度、产量、细纱号数等参数显示。 其中参数设定菜单程序结构见框图二
3、 计算采样子程序 主要依据主轴、前罗拉、后罗拉数据检测传感器采样结果以及设计参数完成系统计算,用以完成各类显示参数的计算及定长落纱等功能。
4、 数字通讯部分和锭子运行曲线子程序 主要采用自由口通讯协议完成与变频器的。通讯设置自由口通讯控制寄存器设置为自由口通讯方式,程序通过接收中断和发出中断以及发送指令XMT控制通讯口的操作,在自由口通讯方式下通讯方式由程序梯图控制。通讯设置还定义了波特率、校验方式和数据长度等。为了使锭子运行曲线平滑。在设定的点与点之间采用数学建摸的方法拟合发送参数,该部分程序框图见图三。
三、 通讯设计:
该控制系统大特点是应用数字通讯方式完成TP27与PLC以及PLC与变频器之间的。PLC的Prt0口与TP27连接,以PPI协议通讯完成参数设定显示, Port1口与变频器相连,以自由口协议通讯完成锭子运行曲线控制,以往我们进行锭子速度曲线控制时只能选用模拟量来控制变频器运行,这样硬件成本高且控制精度较低。采用数字通讯后,硬件仅为一条屏蔽线,抗干扰能力增强,为实现联网传输控制参数提供了条件,降低了控制成本;数字通讯、高性和大的提高了机器性能比和市场竞争能力。
四、应用效果
FA506型细纱机控制系统前身采用PLC开关量控制和协议参数仪构成,全机控制精度低,性和抗干扰性能差,系统成本高。采用永宏FBs-60MC系列PLC构成系统后,全机控制采取数字通讯方式,控制精度高,性和抗干扰性能大为提高。利用“提高软件设计水平来降低硬件投入”原则,大降低了系统成本,单机实现成本降低达控制系统的10%左右,大提高了产品盈利能力,市场前景十分广阔。
1 引言
水泵作为供水工程中的通用机械,消耗着大量的能源,电耗往往占制水成本的60%以上,在我国,每年水泵的电能消耗占电能总消耗的21%。为了节约降耗,采取调节措施使泵站适应负荷变化的运行。本文介绍一种变频调速恒压供水系统,该系统可根据管网瞬间压力变化,自动调节某台水泵的转速和多台水泵的投入及退出,使管网主干管出口端保持在恒定的设定压力值,并满足用户的流量需求,使整个系统始终保持节能的状态。
2 系统主要性能与特点
(1) 可实现恒压变量、双恒压变量等控制方式, 多种启停控制方式, 定压精度≤±1%;
(2) 变频器对电机进行软启软停, 减少设备损耗,延长电机寿命;
(3) 具有自动、手动及异地操作功能;
(4) 智能化控制,可任意修改参数指令(如压力设定值、控制顺序、控制电机数量、压力上下限、PID值、加减速时间等);
(5) 具有完善的电气保护措施,对过流、过压、欠压、过载、断水等故障均能自行诊断并报警。
3 变频恒压供水控制系统设计
3.1 变频器恒压供水系统简介
恒压供水是指用户端不管用水量大小,总保持管网中水压基本恒定,这样,既可满足各部位的用户对水的需求,又不使电动机空转,造成电能的浪费。为实现上述目标,需要变频器根据给定压力信号和反馈压力信号,调节水泵转速,从而达到控制管网中水压恒定的目的。
该系统主要由3台水泵、1台变频器、PLC、PID及线性压力传感器等组成。其中PLC、PID调节器和压力传感器组成闭环反馈控制系统。PLC控制各台水泵的运行状态(如工频运行、变频运行、停止),从而控制水泵的运行台数,在大范围上控制供水的流量; PID调节器控制变频器对变频泵进行速度调节,在小范围上控制供水的流量。水泵的速度调节采用变频调速技术,利用变频器对水泵进行速度控制,采用“一变多定”的控制方式,并根据PID调节器输出电流信号驱动变频水泵。
3.2 主电路设计
该系统包括3台水泵电动机M1、M2、M3,其中M1的功率为45kW,M2为22kW,M3为22kW。该系统为一台变频器依次控制每台水泵实现软启动及转速的调节,实现恒压控制。系统具有变频及工频两种运行状态,当变频泵达到水泵额定转速后,如水压在所设定的判断时间内还不能满足恒压值时,系统自动将当前变频泵状态切换为工频状态,并指示下一台泵为变频泵。主电路如图2所示。
其中接触器KM2、KM4、KM6分别控制M1、M2、M3工频运行,KM1、KM3、KM5分别控制M1、M2、M3变频运行,KM0控制变频器的工作。选用西门子公司新的变频器MICROMASTER Eco型变频器。
西门子MICROMASTER Eco型变频器的功能有:
(1) 优化的输入输出功能;变
(2) 优化的调试过程:仅12个基本参数设定便可满足绝大多数的HVAC应用;
(3) 长电缆运行:电机与变频器的连接电缆长度可达150m而加输出电抗器;
(4) 通讯功能:内带的RS-485可简便地与DDC从站或楼宇管理系统连接通讯,速率可达19200bps;
(5) 可与所有感应电机匹配:通过简单的参数设定即可使Eco与各种电机适配,Eco内带电机保护功能,防止电机过热;
(6) 多电机传动功能:MICROMASTER Eco可控制一组电机以同一频率运行;
(7) 捕捉再启动:为确保电源故障恢复后的正确自动再启动,即使电机还在运转,控制系统会控制变频器输出与电机同步的频率;
(8) 能耗的优化:在达到给定值后,控制系统会自动优化电机的能耗;
(9) 高启动转矩:即使在长时间的运行之后,MICROMA- STER Eco仍可确保各种泵类负载的稳定启动,在加速时,会自动提供附加的启动转矩;
(10) 内带PID控制模块:PID功能可与外部的传感器直接连接,可以实现的流量、压力或温度控制,可接收0~10V,0~20mA或4~20mA标准反馈信号。闭环系数均可调节以实现不同应用时优化、准确的控制。
3.3 控制电路设计
控制电路包括继电器控制电路及PLC控制电路。继电器控制电路图
其中接触器KM2、KM4、KM6分别控制M1、M2、M3工频运行,KM1、KM3、KM5分别控制M1、M2、M3变频运行,KM0控制变频器的工作。KA0~KA6为中间继电器,它们分别控制KM0~KM6工作。HL0~HL6为指示灯,其中HL0为电源指示灯,HL1~HL3分别指示M1~M3的工频运行,HL4~HL6分别指示M1~M3的变频运行。
给出了系统的PLC控制电路。图4中SA7为手动/自动控制转换开关,SA8为自动起/停控制转换开关,P1为压力上限,P2为压力下限,SA1为1#水泵手动起动开关,SA2为1#水泵手动停止开关,SA3为2#水泵手动起动开关,SA4为2#水泵手动停止开关,SA5为3#水泵手动起动开关,SA6为3#水泵手动停止开关,KA0~KA6为中间继电器,它们分别控制KM0~KM6工作。
3.4 PID调节器电路
PID调节器电路如图5所示,PID调节器的引脚11、12为电流输出信号,接图1中的变频器的引脚3、4,PID调节器的引脚18接图3中的PLC输入端子X4,PID调节器的引脚19接图3中的PLC输入端子X5。PID调节器接受压力传感器送来的压力信号,自动调整变频器的频率给定输入,从而控制变频器的输出电压,进而控制变频泵的转速,实现变频泵水流量的稳定控制。
4 结束语
变频恒压供水在企业及高层生活小区的应用越来越广泛,它可取代传统的水塔、高位水箱或气压罐等供水方式,不仅节能效果显著,还可以大地改善系统的工作性能,并能延长系统的使用寿命,具有良好的技术、经济效益
汽车尾气检测系统示意图
系统总体示意图如图1所示。打开引擎的汽车在底盘测功机上模拟各种行驶工况,其尾放的污染物在鼓风机作用下经环境空气滤清器后进入尾气取样系统采样器,进行定容稀释取样(CVS)。分析仪器分别从背景气袋中、稀释排气气袋取样气进行分析,测量得出污染物的体积浓度。汽车尾气中污染物的排放值由以下公式进行计算:
mi=1/S*V*di*ci/106 (i for HC、NOx、CO)
式中:mi一排出的污染物的质量;S一行使距离;V一温度为273K,大气压力为101.33KPa的基准条件下稀释排气总容积,单位:m3;di—各种污染物在温度273K,大气压力101.33 KPa时的密度;dco=1.25kg/m3;dHC=0.619kg/m3;dNO2=2.05kg/m3(排气中NOx的浓度用NO2当量表示);ci —稀释排气中污染物的容积浓度,10-6。
(二)控制系统的工作过程
工控机通过CVS系统和分析单元的传感器测量数据,通过数据采集模块转换为符合RS-485规范的数字信号,传送给触摸屏,触摸屏将测量数据通过TCP/IP协议传送给PC机(上位机),完成数据处理工作。同时,触摸屏根据采集信号的数值判断目前的工作状态,将控制指令发送给分析单元和CVS系统的PLC。分析单元的PLC主要完成对分析仪器进行一系列气路切换、量程转换的操作,CVS系统PLC主要对CVS进行流程控制,实现自动清洗、采样等一系列功能。控制指令经PLC处理后,转换为直接的继电器开闭信号,实现打开和关闭CVS系统电磁阀、取样泵的任务。另外,配电箱还为风机提供了380V动力电的开关,可手动控制风机的启动与停止。控制系统结构框图如图2所示。
二、系统硬件组成
为了确保系统的准确性和性,本文选用了工控领域中稳定的bbbbbbs CE嵌入式操作系统作为工控机的控制。数据采集模块、PLC、继电器等元件性能稳定,采集和控制精度高,响应速度快。
(一)工控机
作为操作站的工控机基于嵌入式操作系统bbbbbbs CE和嵌入式组态软件组态王6.0(128点)开发的客户端应用程序。bbbbbbs CE嵌入式系统的优越性在于其设备管理简单,支持不同类别的设备,支持即插即用的管理模式和设备节能控制;处理系统的输入输出具有实时响应能力。
组态王嵌入版6.0提供了基于嵌入式操作系统的开发平台,由于组态王嵌入版6.0的稳定性较高,占用系统资源较小,组态软件本身提供大量通用设备的驱动程序,开发,故选用组态王嵌入版6.0作为开发工具。
硬件选用的是ADVANTECH-研华TPC064触摸屏(嵌入式一体化工控机),其主要系统参数如下:
液晶显示器尺寸:5.7"TFT;CPU主频:ARM9266MHz;内存:64M;CF卡:64M。
触摸屏对外接口主要有四个RS232接口、两个RS485接口、一个USB接口,1个10/100M网络接口。
采用工控机的方式,可多串口输入,处理速度快、,而且触摸屏有良好的人机对话界面,操作简便、直观,满足了检测设备实时操作和实时显示的功能。
(二)PLC
本文选用SIMATIC S7-200系列PLC,主模块与工控机通过RS-232串口通讯,用step7-Microwin实现软件编程。PLC作为一种专门用于工业生产过程控制的现场设备,具有性高、适应性强、通讯和编程方便、结构模块化的特点。
PLC执行操作站发出的指令并进行报警处理等简单的运算。整个系统中PLC控制的硬件开关量共有24个,其中分析仪器单元有5个三通电磁阀和一个取样泵,CVS单元有7个两通电磁阀、8个三通电磁阀和三个泵。
(三)传感器与数据采集模块
系统中分析仪器单元测量浓度值经后面板的输出端子以模拟量输出,CVS单元的流量计量单元测量数据由传感器以模拟量输出,具体的传感器包括:
标准长径喷嘴流量计:BYW-S-80,4 m3/min~8 m3/min,喷管直径80mm,用于主流道恒定流量测量;
数字压力变送器:BYD-8,标准长径喷嘴流量计压力测量,输出信号4 mA~20mA DC,24V;
电容式压差变送器:1151DP3E22M183,标准长径喷嘴流量计、后端压力差测量,输出信号4-20mA DC,24V;
防爆型数字温度变送器:BWD-8,标准长径喷嘴流量计后端温度测量,输出信号4 mA ~20mA DC,24V,量程0~50℃;
压力变送器:CS20FUCIIIERC3Lm(3)A,用于控制样气取样袋压力并保护之,输出信号4 mA ~20mA DC,供电范围15 V ~28VDC。
数据采集模块:研华16通道A/D PCL-818数据采集卡。
(四)通讯模块
系统通讯方式分为两种:串口通讯和TCP/IP协议通讯。PLC和数据采集模块与工控机之间为串口通讯;工控机与PC机之间采用TCP/IP协议进行通讯。硬件参数如下:工控机网卡:1个10/100M网络接口;PC机网卡-TP-bbbb,100M。
控制系统介绍
1) 系统控制范围
原材料入库、输送—水泥粉磨(I、II 线) —水泥出库及包装系统。
· 原料储存及输送工艺流程:
石膏破碎及输送→矿渣入库→石灰石入库→熟料输送入库→原料入磨头仓收尘器→原料入磨头仓→熟料入磨头仓→石膏入磨头仓→石灰石入磨头仓→矿渣入磨头仓
· 水泥磨机工艺流程:
磨稀油站→水泥入库→水泥磨→水泥磨控制→磨辊压机→物料入水泥磨/ 辊压机→粉煤灰入水泥磨
· 水泥出库及包装工艺流程:
库收尘→水泥库斜槽风机控制→水泥入库
2) 自动控制回路
· 粉磨1 中及粉磨1 尾。
· 水泥小仓仓重控制系统。
· 粉磨1 尾负压控制系统。
· 粉煤灰小仓固体流量计控制系统。
3) 顺控停机时间
为确保设备和空负荷启动,需对设备停机时间进行规划。
· 原料调配及输送。
· 水泥粉磨。
· 石灰石及辅助原料入配料库。
· 水泥储存及输送。
4) 水泥粉磨控制系统介绍及配置
系统软件为西门子WINCC 5.0,控制系统选用德国西门子公司SIMATIC S7-400 控制器及ET200M I/O进行信号的采集与处理。具体配置如下:
· 辅助原料及水泥粉磨二线部分
配置一台SIMATIC S7-400 控制器,带12 个ET200M远程站对水泥粉磨二线及原料配料部分所有模拟量和数字量进行控制。其中,水泥粉磨二线一台辊压机系统通过PROFIBUS-DP 与SIMATIC S7-400 控制站进行数据
通讯。配置一台WinCC 操作站,作为对原料配料及水泥粉磨部分的组态编程及操作。
· 水泥粉磨及水泥库部分配置一台SIMATIC S7-400 控制站,带8 个ET200M 远程站对水泥粉磨及水泥储存( 库)部分所有模拟量和数字量进行控制。其中,水泥粉磨一台辊压机系统通过PROFIBUSDP与SIMATIC S7-400 控制站进行数据通讯。与二线水泥粉磨部分共用一台WinCC 操作站,作为对水泥粉磨及水泥储存( 库) 部分的组态编程及操作。
· 水泥库底及包、散装部分配置一台SIMATIC S7-400 控制站,带18 个ET200M 远程站,对水泥库底及包、散装部分所有模拟量及数字量进行控制。包装部分采用触摸屏TP27 方式操作。控制系统可实现动态流程图、趋势图、报警显示、报表记录及工艺动态操作控制等。
· 系统的供电电源采用UPS 电源,可防止来自电网上的高压、欠压、浪涌、尖峰脉冲干扰、停电干扰甚至雷电袭击。
5) 控制系统的抗干扰措施
张家港海螺的自控系统有许多弱电设备,各种控制电缆和信号电缆数量非常多,系统易受到各种干扰。若不采取措施,其干扰,会严重影响系统的正常运行因此,本自控系统采用了如下几方面的抗干扰措施:
· 系统现场控制站的所有数字量输入/ 输出模块、模拟量输入/ 输出模块模块均采用光电隔离,将现场各种信号与系统背板总线隔离。
· 系统现场控制站的所有数字量输出信号均采用继电器隔离,实现每个数字量输出通道之间的隔离,了数字量输出信号之间的相互干扰。
· 系统现场控制站的所有模拟量输入/ 输出信号均采用模拟量隔离器,实现每个模拟量通道之间的隔离,了模拟量信号之间的相互干扰
一、项目简介
南宁市某铁路自来水厂担负着供应南宁铁路系统列车自来水供应、铁路职工用水等重要的任务。对水质要求较高,且对用水的持续性要求也非常的严格,保证24小时不间断的供水。由于原建的水厂由于建厂时间较早,自动化程度不高;尤其是净水剂的投加系统采用人工投加方式,无法保出水浊度的稳定等要求。因此决定对全厂自动化系统进行升级和改造。
经过铁路水电段对PLC组网能、维护方便、相对投资等多个方面性能指标的对比,终决定在本项目中自动化控制部分采用西门子S7-300系列PLC作为主控PLC,在沉淀池、滤池等部分采用S7-200系统PLC作为智能从站。一方面保了网络能(通讯速度采用500K),另外S7-200可以在通讯网络断开等故障情况下能够立运行等特点也保证了系统运行的性。
二、系统介绍
1、项目工艺
在自来水厂中,源水要经过投加净水剂、沉淀、过滤、然后进入清水池。对源水投加净水剂后,水中杂质便絮凝成矾花,此时才能进行进一步水质净化处理,因此净水剂投加工艺是影响出厂水质量的要因。同时净水剂的投加直接影响到沉淀池的使用效率和滤池反冲用水量的大小,对也有直接的影响。因此
投加净水剂是自来水厂中工艺要求比较高的一个环节。
2、控制器组成
项目中使用的PLC、模块、控制对象等如下:
三、控制系统构成
本系统中一共有模拟量输入9个:源水浊度、源水流量(2个)、游动电泳仪、沉淀池浊度、计量泵开度(2个)、变频器电流(2个)。模拟量输出4个:1#、2#变频器频率、1#、2#计量泵开度。开关量输入6个:1#、2#变频器手/自动,1#、2#变频器运行,1#、2#变频器故障。开关量输出3个:1#、2#变频器运行,故障报警。联网功能采用EM277和系统中CPU315-2DP连接。
一共采用:CPU226 一个,模拟量输入模块EM231(4路)3个,模拟量输出模块EM232(2路)2个,DP通讯模块EM277 一个。
注:游动电泳仪可以测量水中可以结合杂质的游离电子的数目,而游离电子数目保持在一定范围,如果测量值偏大则说明投加净水剂过多影响混凝效果,反之说明投加量不够导致混凝不充分。计量单位为SCD。
四、控制系统完成的功能
1、控制要求
原系统的净水剂投加过程采用手动投加方式,这就直接影响到出厂水的浊度,同时也会产生投加量过度的问题。经过询问现场人员、实际调查总结了以下主要原因
a、净水剂投加设备落后:当源水浊度发生改变时无法及时调整提高投加量;
b、净水剂投加由人为掌握:投加量靠经验投加;
c、净水剂配制无标准:剂浓度由配置人员靠经验配置,而浓度不准使投加量加难以掌握;
d、投加量计算困难:操作人员水平差异较大,投加量随意性比较大;
以上种种原因造成投加量不准确,从而影响到絮凝效果、并直接导致出厂水水质下降。
系统改造要求:
水厂换新的自动化投加系统,新系统可根据水质变化情况随时调整投药量,将沉淀池出水均在8NTU(NTU为浊度计量单位)以下,出厂水在1NTU以下;经防疫站:出厂水浊度达标率为**。并可在控制系统中加入参数调节和监控功能。
2、控制难点及控制方法实现
根据对工艺过程的分析,本系统属于典型的大滞后系统。考虑到一般的PID算法对于滞后时间长的系统难以实现控制目标,而模糊控制等算法实现成本较高等原因。决定在系统中采用经验值投加和PID算法相结合的办法,既解决了PID算法的不足,又解决了成本问题。
整个系统软件中主要包括以下几个主要方面:
a、PID算法:定时采集沉淀池浊度,应用S7-200内置的PID进行运算。得到的模拟输出值为X。
b、经验值:对应一定流量的经验投加量进行运算——采用查表法查找对应的经验值,得出相应流量的投加量为Y。
c、按照 得出PID运算和经验投加之和。用Z直接控制计量泵开度。(其中a可以在一段时间运行后进行修改以达到优化控制。)
d、将原水浊度按照经验值,SCD按照PID算法进行入2、3进行运算,并将运算结果控制变频器频率以保证游动电泳仪测量值在设定值左右。
e、按照设定运行时间转换变频器和计量泵以便设备轮换使用。
f、报警功能:按照要求将有关故障均进行现场蜂鸣报警,并上传至CPU315-2DP中以便中控室进行记录和处理。
. 设备说明
该设备用于化纤多次拉伸、卷曲前处理生产,主要由导丝架、八棍导丝机、热水槽、牵伸机、水浴槽、二牵伸机、蒸汽箱、三牵伸机、叠丝机、张力架、卷曲机、卷曲侧板电机、油泵电机、振动电机、循环水泵、振动检测等设备构成。I/O控制规模为103点,其中开关量输入点为61点,开关量输出点为39点,模拟量输入点为3点。主要控制要求为:化纤丝的速度、牵伸比、蒸汽及水温、相关的连锁逻辑控制等。本系统控制的关键是要保证导丝、一牵、二牵、三牵、卷曲五台电机的速度同步。
2.系统配置
系统采用三菱公司的Q系列PLC作为主控制器,传动控制为艾默生公司的EV2000系列变频器,人机界面为F940GOT。
系统主要配置如下:
● 主控制器:Q00CPU:速度和牵伸比给定,通过I/O模块,现场各机台急停,限位等开关量及模拟量信号,完成连锁控制及报警功能。
● 输入模块:QX40:完成现场的开关量控制采集,
● 输出模块:QY10:完成开关量输出。
● 模块量输入:Q64AD:以完成现场的模拟量检测。
● 串行通讯模块:QJ71C24N-R4:构成变频器通迅链路。
● 传动驱动单元:艾默生公司的EV2000系列变频器。
鉴于篇幅的原因,本文主要描述系统控制的关键设计和实现,即保证导丝、一牵、二牵、三牵、卷曲五台电机的速度同步。客户基于成本的因素,传动驱动单元选用艾默生公司的EV2000系列变频器,并要求主控制器和其构成一个以RS485为通讯介质的低速廉价通讯链路。尽管导丝、一牵、二牵、三牵、卷曲5台变频器采用共用直流母线运行方式,并安装增量式编码器构成转速闭环以提高速度精度,卷曲机变频器还外加张力传感器以稳定控制拉伸张力,提高纤维质量,但是在设备起停过程特别是在运行过程中调整运行速度和牵伸比等工艺参数时低速通讯链路的实时性的问题就表现出来了。
在设计上,虽然一个通讯模块可以组成485网络,但因为通信量很大,我们实时发送电机的速度指令及起停信息,同时还要不断读取变频器的工作电压、电流、频率等参数,所以如果采用一块模块的话,通信周期将增大,也就达不到实时的作用。所以我们选用两块485通讯模块,即四个通讯口同时对一牵、二牵、三牵、卷曲四台变频进行通讯,而导丝和一牵共用一个通讯口,在下一周期通讯。考虑到通讯协议帧长度长为18个字节,在19200Bit/s传输速率下,各速度指令响应的大时差为20ms左右,当大车速为200M/Min时,尽管导丝略有滞后,但在工艺上是可以接受的。该方案可以有效地解决速度指令的同步能力,实现开车起步和停车过程中按指令同步升降速以及运行中速度调整时五台电机速度的同步和纤维拉伸张力的均匀。
3.调试情况和体会
在实际调试过程中,系统基本符合我们预想。但在通讯调试中,我们发现Q系列PLC在搭载多通讯模块系统时,通讯的稳定性和PLC的扫描周期的长短有关。随着功能的不断增强,程序的不断完善,扫描周期也随之加大,当大扫描周期大于25ms时,通讯开始有不稳定现象出现。
现象:我们用QJ71C24的通讯指令来接受通讯数据,当扫描周期大于25ms时,在同时通讯的4个口中,排在程序的后一个口偶尔会有通讯错误,当接受标志位已跳变为ON,表示数据已接受完毕,但接受数据区中却无数据。我们对同时通讯的四个口的程序次序颠倒过来发现情况依旧,错误只发生在次序排在后的一个口。
分析原因:我们认为是通讯时序出现了问题,系统接受标志位的跳变和系统数据的传递不同步,即系统内部通讯标志建立时,通讯缓冲区的数据尚未来得及传送完毕。故我们判断扫描周期延长会影响系统通讯的时序。 解决办法:精简程序来缩短扫描周期或换高速PLC 。但由于本系统程序量较大,后为了保证系统的性我们将CPU从Q00换为Q02,提高了系统处理速度,把扫描周期降低至10ms以下,问题得以解决。
4.用户的反馈
本系统已正常投产三个多月,目前系统运行非常稳定、,技术指标达到了设计效果
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