企业信息

    浔之漫智控技术(上海)有限公司

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  • 公司认证: 营业执照已认证
  • 企业性质:私营企业
    成立时间:2017
  • 公司地址: 上海市 松江区 永丰街道 上海市松江区广富林路4855弄52号3楼
  • 姓名: 聂航
  • 认证: 手机已认证 身份证已认证 微信未绑定

    西门子模块6ES7312-1AE14-0AB0千万库存

  • 所属行业:电气 工控电器 DCS/PLC系统
  • 发布日期:2024-10-09
  • 阅读量:6
  • 价格:面议
  • 产品规格:模块式
  • 产品数量:1000.00 台
  • 包装说明:全新
  • 发货地址:上海松江永丰  
  • 关键词:西门子代理商,西门子一级代理商

    西门子模块6ES7312-1AE14-0AB0千万库存详细内容

    西门子模块6ES7312-1AE14-0AB0千万库存


    系统组成:电源——140 CPS14 20 PS15/230 VAC、主控单元——140 CPU43412A 486 CONTROLLER、通信模块——140 NOE 771 01 ENTERNET 10/100、开入模块——140 DDI 353 00 24VDC IN 、开出模块——141 DDO 353 00 24VDC OUT、输入模块——141 ACI 030 00 ANALOG IN、以太网交换机——EDS-305-M-SC、上位机——DELL。
    主控单元:140 CPU43412
    配置:Inbbb 486(66MHZ)、2个RS232、1个RS485、2M的RAM、1M的闪存。它在Quantum 系列PLC中属低端产品。
            系统分为上层软件和下层软件,上位机在下层软件编制用户程序后,下装到PLC的CPU中,并通过下层软件对CPU进行相应的设置。上层软件主要是用来监测和控制,上层和下层通过地址传送数据。
    用户程序用LD(梯形图)进行编写,编写逻辑按照输煤运行程序和要求进行。同时分程控手动运行和自动运行,二者切换通过画面中的软切换开关进行切换。为了起见,在现场还安装了远控/就地转换开关,实现了三位控制。使得系统运行的性大大加强,同时也便于检修。
          在安装过程中,特别注重了PLC的接地问题,重新做地,使PLC有了单的地,此地的接地电阻达到标准<0.5Ω,保证PLC的稳定运行。

    整个系统的工作过程:
    1. 开关量现场信号经过中间继电器隔离送入DI模块,由DI模块送入主控单元的输入映像区,在CPU进行循环扫描时,从输入映像区中取数据,执行用户程序,给予相应的输出,此输出送至输出映像区,再由输出映像区送至输出模块,经隔离中间继电器控制现场设备。
    2. 现场模拟量信号直接以4---20mADC信号送至AI模块,由AI模块经过A/D转换等处理后,以数字量信号的形式送入输入映像区,在CPU进行循环扫描时,从输入映像区中取数据,进行显示和参与相应的控制。
    3. 整个系统的操作控制是通过两台上位机(即操作员站)进行,上位机与PLC通讯是通过通讯模块NOE和一台以太网交换机进行的。上位机网络为10/100M以太网。两台上位机可同时进行操作,也可一备一用。
    系统改造后(已运行5年),运行一直较为稳定。未出现过误动和停机现象。

    摘要:
    水泥厂自动化技术的发展,对水泥厂主要设备磨机的自控系统提出了高要求,因此磨机自动控制系统的性、性,不仅影响磨机自身的各个参数,而且还对上位机监控系统,整条生产线的产量产生重大影响。磨机系统由主辅传动电机、主减速机、进出料端轴承、筒体及对应各部分润滑系统组成。电控系统不仅要求对磨机各润滑站的油压、油温、油流、液位、主电机定子温度、轴承温度,主减速机油温、轴承温度、进出料端轴瓦温度进行监控,而且要对磨机起动装置——液体变阻器和动静承系统进行智能化控制,需控制的开关量、模拟量达200余点(路),显然采用常规的继电器逻辑控制和仪表控制不能满足系统要求,且系统开关元件多,故障率高,而采用PLC可满足磨机系统要求。
    1 PLC功能简介
    本系统采用日本光阳公司SU-6B型PLC,模块化结构,其电源模块供电电压AC85~132V/170~264V,环境温度0~60℃,整机绝缘等级、耐压、耐震动、耐冲击性、抗干扰性等均适合工业现场的恶劣环境;程序语言为梯形图/级式并用,指令数191种,程序存储采用UVPROM和EEPROM存储器盒,输入输出可扩展大至512点,其中输人320点,输出320点,内部继电器1024个,定时器256个,计数器128个,还有许多特殊功能继电器,无论在硬件上、软件上均能满足磨机电控系统的要求。此外程序编制调试完毕以后,再输入密码,可对程序加密,防止非人员改动,保系统的运行。
    2 液体变阻器的控制
    磨机起动采用液体变阻器,控制系统硬件配置见图1。测量板限位选用四个金属接近开关,型号SA-2105B-110V,测温元件选用WTZ-288双接点温度计,液位继电器选用UQK-02~110V,性能的一次元件为程序的运行提供了的。当系统液位、温度正常,且到主机运转信号后,液体变阻器板开始下降,此时开始计时,若定时器时间到,而板还未接触到下限位开关,因而转子接触器没有闭合,则说明系统异常,自动地发出系统异常信号,停止主电机。若在定时器设定的时间范围之内,变阻器板下降到下限位,接近开关发出信号,则转子接触器合闸,将转子电阻切除,主电机正常运转。然后板又自动地上升到上限位开关位置处停止,为下次起动做好准备。液体变阻器控制软件流程见图2。
     
    图1 液体变阻器控制系统硬件配置图
    1LS1板上限开关;1LS2上限开关;2LS1板下限开关;2LS2下限开关; GC1主电机定子合闸开关;ST液箱温度高;SL液箱温度低;GC2主电机转子短接开关; Q1板电机控制开关;Q2液泵电机控制开关;1KM1控制板上升接触器; 1KM2控制板下降接触器;2KM1控制液泵电机运转接触器;KM3切除液体变阻器的接触器; KM4液体变阻器系统正常;H1板上升或上限指示;H2板下降或下限指示; H3液箱状态(包括液温、液位等)指示
     
    图2 液体变阻器控制软件流程图
    液体变阻器同频敏变阻器相比,由于液体变阻器属于无感电阻,且变化平滑,比其他变阻器波动小,因此功率因数高,可使电机的起动电流控制在1.3Ie以下,增大了起动转矩。当电网电压发生波动,额定电压时也能正常起动。但是若在起动过程中,上、下限位开关触点接触不良或在正常运转过程中转子短接接触器触头损坏不通,均会使液体变阻箱在短时间内发生“开锅”现象,损坏其内部绝缘套筒及绝缘套管,使变阻器不能工作,严重时会使其机械传动机构也损坏。由于转子侧电流较大,这种故障发生时间即使很短,也会造成重大损失,且不易被操作监护人员发觉。通过温度检测,利用PLC丰富的软硬件资源进行优化设计,可对变阻器起到保护作用。
    3 动静承润滑控制系统
    为了减少轴瓦磨损,提高轴瓦寿命,大型磨机进出料端润滑系统均采用动静压控制。动压系统是保证轴瓦润滑;静压系统的作用是,当磨机起动前,中控系统发出静压系统起动信号I20=1,根据转换开关的状态,相应的高压泵工作,若在设定的时间内压力达不到正常值,或此泵出现故障,备用泵立即投入运行,两泵互为备用工作方式,当压力达到正常值时,磨机筒体即被起,处于“悬浮”状态,大大减小了起动矩,此时并向系统发出允许主电机合闸信号,使磨机起动。当磨机故障或正常停机时,静压系统立即投入运转,使磨机在“悬浮”状态下平稳停机。   磨机静压控制系统硬件配置及软件控制流程与图1、2类同,在此不赘述。
    4 结论

    利用PLC将磨机的各个润滑系统、液体上阻器等检测点的温度、压力等信号分别送入PLC的A/D模块和DI模块,使整个系统减少了大量的内外部连线,省掉了许多常规元件,系统性大大提高,且操作简单,通过模拟盘可随时查找任何点的故障。这种系统已在苏州扬子水泥公司3台ф3.4m×7.5m+1.8m烘干磨,4台ф3.5m×11m水泥磨,苏州天平集团2台ф3m×11m水泥磨中投入使用,在几年的运行中均没出现问题,大大地提高了系统的自动化水平和设备的性。

    循环流化床锅炉是一种环保型锅炉,但随着环境治理要求的进一步加深,其SO2排放量仍无法达标。石家庄东方热电股份有限公司热电三厂为保护环境,减少SO2对大气的污染,决定对#4(75t/h)、#5(135t/h)循环流化床锅炉建设炉内喷钙脱硫系统,采用三菱FX2N型PLC作为操作控制系统。

    一 系统工艺流程

    对于循环流化床锅炉进行脱硫处理,目种普遍采用的方法是将脱硫剂(石灰石粉:粒径0~2mm,比重约1.4t/m3)通过送粉管道从炉次风口送入锅炉炉膛中与煤一起燃烧,通过化学反应生成CaSO4,达到脱硫目的。系统工艺流程路线如下:

    (1)石灰石粉→粉仓→粉仓插板阀→粉仓旋转给料阀→缓冲罐→缓冲罐插板阀→缓冲罐旋转给料阀→喷料泵→送粉管路→炉前检修隔断门→炉膛;

    (2)空气→罗茨风机→电动蝶阀→喷射泵→送粉管路(另一路送气化风)→炉前检修隔断门→炉膛;

    (3)气化风→空气加热器(有旁路阀)→气化风环管→气化板→粉仓→布袋除尘器。

    该系统设计采用双路联调送粉方式,每台炉由两路送粉设备装置及管路将石灰石粉送入炉膛。送粉量由PLC根据每台炉SO2监测装置所提供的信号对该炉的旋转给料阀实行变频联动调节。

    二 控制系统设计实施

    整个控制系统由一台中控室内的监控计算机(操作员/工程师站)、一台现场控制站 FX2N型PLC-128MR、并配以4个 FX2N-4A/D数据采集模块、一个 FX2N-4D/A模拟数据输出模块和4台变频给粉装置组成。监控计算机主要负责实时监控烟气监测系统检测的SO2参数值和对系统进行操作和故障监测,现场控制站根据SO2含量对送粉量进行自动或手动操作,并与上位机采用RS-485进行实时通信。

    现场控制站配置见附图。

    1. FX2N-128MR现场控制站

    FX2N-128MR现场控制站是整个控制系统的,其运算处理速度:基本指令0.08µs/指令,应用指令1.52~100µs/指令,输入输出总点数256点,大存储容量16k步,内置存储器容量8k步,顺控指令27条,步进梯形图指令2条,应用指令128种,298个。 FX2N-4A/D数据采集模块:接受4~20mA电流信号转换成数字信号输送给PLC。 FX2N-4D/A模拟数据输出模块:将PLC发出的控制量数值转化为4~20mA电流信号输入到变频器控制旋转给料阀。

    2. 喷钙脱硫系统的启动和控制

    喷钙脱硫系统可采用三种方式进行启动。

    (1)方式一:自动启动

    将各就地设备的控制箱切换至“远方”位置,在显示器屏上点击“全自动启动”按钮,系统将按下列顺序启动设备。

    (a)启动罗茨风机延时12s,开始下一步,否则报警;

    (b)自动打开风机后电动蝶阀开到预定位置时,开始下一步,否则12s后报警;

    (c)此时空气母管压力下降至运行I值(调试确定)。启动缓冲罐下旋转给料阀缓慢升速至设定转速(调试确定)运行l 2s;

    (d)启动缓冲罐上粉仓旋转给料阀,并接通缓冲罐料位控制回路;

    (e)接通SO2监测控制系统回路,通过PLC控制缓冲罐下旋转给料阀转速,使SO2测量值达设定标准值(<1200mg/m3),此时空气母管的压力要上升至运行II值;

    (f)启动电加热器,并将温度调至设定值。

    (2)方式二:远方操作启动

    各就地设备控制箱的切换开关切至“远方”位置。设备启动顺序与方式与上述相同,只不过是由设备操作人员在主控室CRT前利用鼠标按程序提示框逐一进行启动操作。

    (3)方式三:就地操作启动

    各就地设备控制箱的切换开关切至“就地”位置,此时设备的启动顺序不受限制,由操作人员任意启动,但若不是特殊情况,不采用此工作方式,因为该方式即使启动设备也不会实现PLC联调,达不到系统的使用目的。

    3. 喷钙脱硫控制系统的运行

    (1)系统运行时显示的状态参数有:粉仓料位、罗茨风机运行状态、电动蝶阀状态、下旋转给料阀转速、上旋转给料阀运行状态(停止、运行交替显示)、缓冲罐料位、烟气SO2值、空气加热后温度、PLC运行状态指示、喷钙量。

    (2)系统运行时可将各设备的运行状态及SO2值实现采集、存储、通信打印、图形显示等功能,各项功能可在CRT人机界面上利用菜单命令来实现。

    (a)数据采集:通过画面中的按钮设定数据,通过PLC的A/D模块进行数据采集;

    (b)结果显示:将通过PLC的A/D模块采集到的数据显示到画面中;

    (c)状态显示:通过PLC与组态的通信将结果状态在画面中显示;

    (d)故障报警:当出现故障时,报警画面自动弹出,查看出现故障的地方;

    (e)数据存储:通过设定后,设定的数据将自动存储到系统中去;

    (f)生成报表:可用工具栏中的按钮查看报表;

    (g)图形显示:加上运行狗(watch-dog)之后,启动系统就可显示图形画画,从而从画面中监视整个系统;

    (h)打印:选择需要打印的内容点击工具栏上的打印按钮就可打印;

    (i)内部通信:通过SC09通信电缆完成PLC与电脑的组态通信。

    (3)系统运行时的联锁保护逻辑关系


    La当运行罗茨风机因故停运时,自动投入备用风机,否则3s后自动执行事故停机程序;

    Lb当某套送粉装置的下旋转给料阀停运时,自动解列联调方式变为单调方式,并停止该套送粉装置;

    Lc当送粉装置的下旋转给料阀转速设定值,但SO2的值不能满足排放标准时,报警;

    Ld当某套送粉装置的上旋给料阀停运时,直至下料位报警延时12s后停止下旋给料阀并自动解列联调方式变为单调方式;

    Le当风机电动蝶阀误关时,3s内应启动设备用罗茨风机并打开备用罗茨风机后的电动蝶阀,并停止本风机运行,否则进入事故停机程序;

    Lf空气电加热器的启动、停止,只需实现远方就地操作和温度显示以及故障停运报警即可,不必加入联锁;

    Lg当空气分支管压力值过高值(调试时定)报警并延时3s停下旋转给料阀,然后进入逻辑Lb程序;

    Lh当空气分支管压力值低压值(调试时定)时,执行逻辑La程序;

    Li当下旋转给料机转速升至二设定转速(调试时确定)时报警。

    4. 喷钙脱硫控制系统的停止

    (1)正常停止

    当锅炉机组按计划停机时要先将脱硫系统停止运行。若需#4、#5炉都停的话,后停的脱硫系统要将粉仓内的石灰粉用完,然后再停止运行,可采用微机自动停止和人工控制停止两种办法,其顺序是一致的。其步骤如下:

    (a)停止某台炉两套送粉装置缓冲罐的上旋转给料阀运行,不再向缓冲罐送料;

    (b)缓冲罐内料位降至低料位报警值后,让其依靠联锁自动动作停止下旋转给料阀的运行;

    (c)关闭运行罗茨风机出口管路的电动蝶阀;

    (d)切断运行罗茨风机与备用罗茨风机的联锁回路,将运行的罗茨风机停止运行;

    (e)就地关闭该炉系统装置的手动插板,手动检修隔断门。

    (2)事故停止

    当系统设备在运行当中出现 La、Le所提及的故障情况时,系统要转入事故停机程序,各台设备顺序停机之间需要延时,停机步骤如下:

    (a)停止该炉两套送粉装置的下旋转给料阀运行。

    (b)停止该炉两套送粉装置的上旋转给料阀运行。

    (c)解列运行及备用风机间的联锁,停止运行的罗茨风机。

    三 应用体会

    东方热电三厂脱硫PLC控制系统自投运以来,性能,运行平稳,经过2年多运行,出现过故障,基本不需要维护。 FX2N型PLC小型化、,适合此种环保控制系统的应用改造。随着对供热锅炉环保要求的不断提高,该系统将拥有良好的开发前景。

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    在棉纺织企业广泛使用喷气织机的情况下,空压站建设是一项重要的辅助工程。在天津纺织园区所有空压站配备的主要设备为离心式空气压缩机、冷冻式空气干燥器,通过储气罐、连接管道和阀门等组成压缩空气供气系统,并配套冷却系统、仪表空气系统,计算机检测系统,以实现空压站为生产保证不同压力、不同负荷的用气需求。在此前提下确保合格的供气品质,满足稳定的气源压力,自动调节供气等是空压站自动控制的基本任务。随着自动化水平的不断提高,关于建设无人值守空压站的讨论,是一个发展过程中的必然的课题。

    空气系统自动控制的必要性

    应用在天纺控股有限公司棉纺一工厂的空压站,安装有4台70M3/min 4台,53M3/min 4台,48M3/min 2台,43M3/min 4台离心式空压机和1台42.5M3/min螺杆式空压机,配有相应处理量的冷冻式干燥器。空压机设备自身带有的CMC控制器,能够自动控制和保护主机的运转,自动提示工作信息,具有故障报警和保护停机功能,能自动根据用气量的大小加载或卸载,并配有LCD显示屏供现场观察各工艺参数和设备状态,具有RS422/485通讯接口,可以实现与现场控制室计算机监控系统的完整连接。

    目前,空压站的自控系统通过西门子S7-300可编程控制器,将部分空压机的实时运行数据通过RS422/485通讯接口采集进PLC控制系统,并将数据传送到现场控制室计算机上进行显示,以代替传统仪表。但是没有对空压机进行控制。

    空压机设备自带的CMC控制器已经能很好的控制单台空压机,但是不具备对空压系统的整体调控能力。在空压系统中,相对单台空压机的调整,空压系统的整体自动调控具有重要的意义:

    ■ 单台空压机无法保证空压系统整体供气压力的稳定,而空压系统的整体自控可以有效保持系统内空气压力稳定。

    ■ 整体的负载平衡,减少排气放空,可以节约多的能源,节省人力成本。

    ■ 可以实现无人操作,根据实际需要自动开机或加载空压机以保持系统压力。

    ■ 可以定时间断地记录空压机运行数据和报警,如跳车、喘振、通讯故障、压力等。

    在已有的PLC系统中,没有实现空压系统的整体调控功能。由于空压机自带的CMC控制器提供了RS422/485通讯接口,所有的数据采集和控制功能都通过通讯接口来实现,对比原有的控制系统,不需要增加硬件设备的投资,只需要改进和增加控制软件即可实现空压系统的整体控制。

    除空压机设备外,还可以将与空压机配套的冷冻式干燥器集成到RS422/485网络中来,实现空压供气设备的自控。

    空压站其他系统的自动控制

    除空压供气系统外,空压站的其他系统也需要进行自动控制,如水循环冷却系统等。这些系统的控制方法与空压供气系统不同,主要是采用传统控制模式。使用仪表采集需要的运行参数,进行数据处理和分析运算后,输出控制信号给执行机构就可以实现系统的自动控制。

    自动控制具有以下优点:

    ■ 操作简单,可以实现无人值守;

    ■ 良好的实时调节,防止了人为因素滞后;

    ■ 具有高性;

    ■ 减轻工作人员负担;

    ■ 节省人力成本。

    需要控制的参数和可能的控制方式

    空压站需要的控制需求;⑴高、低压供气压力控制(机组自动开停控制); ⑵系统自动排水控制; ⑶循环水液位控制和自动加药控制; ⑷所需压缩空气温度、循环水温度等参数控制等等。

    空压系统的整体自动调控一般可以使用以下2种方法之一来实现:

    ⑴采用PLC系统进行通讯和控制。

    ⑵可以采用英格索兰公司或自己编制的控制软件。

    种方法性高,适用于工业控制系统。当监控计算机出现故障时,PLC还可以按照设定的程序进行自动控制。

    二种方法是通过控制系统的计算机进行单的分析运算进行控制,它具有较好的灵活性,但缺点是如果出现如计算机死机等故障时,有可能影响系统的正常运行。好在计算机的一般恢复往往不需要太多的时间。

    除空压供气系统自控外,空压站可与制冷站、热力站系统一起建立设备控制网络,实现集中控制,或与工厂控制联网,由控制的控制器实时远程监控,实现真正的无人值守。

    系统构成

    对于以上讨论,如果需要实现空压站的整体自控,又许多成熟PLC自控系统可以选用,现以ZH公司的PLC自控系统为例。

    该自控系统选用西门子S7-300系列可编程控制器,带有RS422/485网络接口,支持MODBUS等相关网络通讯协议。该系统可以采用工业通讯网络技术实施远程联网。空压站自控设备可根据生产实际情况和各设备的特点,以及可能存在的问题,综合各方面因素后确立分级控制网络的实施方案,如图1所示。

    ■ 硬件配置

    现场仪表,受控设备、执行器、带有串行通讯接口的设备(如空压机,冷干机等),PLC和监控计算机。

    ■ 软件功能

    选用的工业组态软件(如WINCC或iFIX)用来监视和操作整个生产过程,为控制系统提供通讯、显示及报表管理等功能,各设备控制器自成一子系统,其应用程序功能包括:信息,设备控制,故障报警,连锁保护,以及数据处理和通信传输。

    在系统实施过程中,还可引入故障检测和故障诊断的处理程序,能够提高系统的智能化程度,有利于进一步改善自控系统的有效性和性,通过优化调度策略,软件连锁保护等自动控制功能模式的应用,有望将自动化水平提升到高层次,可以为确定空压机设备状态检修点提供依据,并由此获得大的效益。

    结论

    总之通过自动化控制可以克服由于人为因素造成的调节滞后等不利因素,减少运行参数的波动,达到减少用工和节约能源的目的。对于提升天纺控股有限公司的整体技术水平是相当重要的。

    片梭织机的换纬是通过控制挑纬器动作来实现的。新型片梭织机由电脑控制电磁铁,进而由电磁铁驱动挑纬器工作,可实现任意比例混纬。PU130型片梭织机通过机械带动两个祧纬器工作,只能织制1:1比例混纬产品。为适应市场对多比例混纬产品的需求,针对PU130片梭织机特点,我们经过精心设计,积攻关,研制出适合PU130进口片梭织机特点的自动混纬系统。系统以气源为动力,由电磁阀控制气缸、再由气缸活塞带动挑纬器按工艺要求动作,而电磁阀由PLC可编程控制器按程序来控制,改变程序很容易实现多比例自动混纬。该系统简单、实用、性能稳定,投资少。

    1问题提出

    由瑞士生产的PU130型片梭织机,属于二十世纪八十年代的产品。该设备九十年代初引进时性能较为,主要生产 7*6、7*7等厚重常规品种牛仔布,产品质量稳定均能达到客户的满意,在生产中发挥着重要作用。也给企业带来了新的产品市场,创造了良好的经济效益。但是,随着社会经济的不断发展,社会需求越来越高,牛仔布品种越来越多样化。老产品已不适应人们的需求,取而代之的是不同支数、不同颜色、不同比例的多比例混纬牛仔布新产品。而且需求量越来越大,占据了市场的主流。PU130型片梭织机只能单一比例混纬,产品品种单一,严重制约了新产品开发。虽然PU130型片梭织机已经新换代,但是,新设备的自动换纬系统复杂昂贵,再次引进换新设备已不现实。
    PU130片梭织机是二棉分公司的设备之一,在织造车间所占比重较大,对企业生产经营产生着举足轻重的影响,随着新型进口设备自动化程度的不断提高,该设备的不足也愈显。另外,该设备在经过十多年使用后,元器件老化,故障率增加,再加上该型号进口设备已经新换代,配件价格昂贵而且难以买到,致使维修难度增大、维修费用增高,常常因此而影响生产和产品质量。品种调整时改机时间长,投入资金愈来愈多。因此,在PU130片梭织机上实现多比例混纬,继续充分发挥该设备的作用就成了摆在我们面前的重大课题。

    2研制方案的确定

    PU130型片梭织机有两个挑纬器,每个挑纬器带动一根纬纱,由机械带动依次轮流工作,达到1 :1混纬。若要实现n :1混纬,则使其中一个挑纬器连续工作n次后,另一个再工作,从而实现多比例混纬的目的。通过调研和反复研究、论证,形成设计思路如下:

    一、采用气源为动力,带动挑纬器工作。气源由电磁阀控制,而电磁阀由可编程控制器按程序来控制,从而控制挑纬器动作,实现多比例自动混纬。

    二、通过一定程序完成停车、断纬、或其他原因造成的停车补纬工作。

    三、可编程控制器控制的电磁阀动作要与织机的运动协调一致(同步)。

    四、由于挑纬器每分钟要完成300个动作,要求选用的所有元件质量稳定且能满足高频率、长期工作的要求。

    3系统组成及工作原理

    3.1系统组成

    空气压缩机:作为动力源输源驱动汽缸进而带动挑纬器工作,气压0.7—0.85MPa。(企业已有且正在用于生产,不需单购置)

    可编程控制器:选用日本三菱FX1n—MR24型,其具有性能稳定,动作、价格低等特点。传感器选用频率在50HZ以上NPN型,其工作电压与所选用可编程控制器提供电压一致(24V)。

    电磁阀:电磁阀的选用要满足动作频率高、响应速度快的要求,由DC12V或24V电源供电。经过多次试验,后选用闽台产型号为T180—4E1—PSL的电磁阀。

    汽 缸:气缸要求具有动作频率高、润滑好、耐摩擦、温升低等特点,由生产厂特殊加工。自行设计制造了连杆接头、支架接头等系列部件。

    挑纬器:采用原机上带的。

    3.2工作原理:以气源为动力,驱动挑纬器按工艺要求工作,通过PLC控制而实现多比例自动混纬。系统工作过程:由电磁阀控制进入气缸的两个阀门,进入汽缸的空气驱动气缸活塞运动,气缸活塞通过连杆接头带动挑纬器动作,通过PLC可编程控制器按程序来控制电磁阀,进而控制挑纬器按要求动作,达到不同比例混纬的目的。

    4系统调试及运行参数的确定

    4.1 把可编程控制器开关打到运行状态,然后短接一下X2---- COM,启动布机,此时,应按2 :1工艺运行。依此类推,短接一下X3---COM, 然后启动织机,应按3 :1工艺运行。依次有:X4对应4 :1比例混纬;X5对应5 :1比例混纬;X6对应6 :1比例混纬。4.2使布机运行在6 :1状态,在运行到单纬位时停机,由值车工抽出后一纬,然后开车,或者在运行到单纬时,挑断纬纱(不须抽纬纱),然后开车,布匹上该单元纬纱应不缺失。

    4.3使布机运行在6 :1状态,且在织多纬时停机或挑断纬纱,由值车工抽掉后一纬,然后再开机,多纬数应该是6根。在织多纬情况下,不论何原因停车,可编程控制器输出Y0应闭合,此时,电磁阀吸合(工作状态)带动气缸工作。

    4.4工艺参数设定:D128值为工艺要求值,在运行前由常数K设定初始值。因为K值小于20n毫秒时,织多纬时容易少纬;而K值大于1秒时,又容易造成多纬。所以,定时器T201的K值设定应大于20n毫秒的2—3倍,而小于1秒。例如:表1中是2 :1比例混纬程序,T201设置为320毫秒(大于20*n=20*2=40毫秒,小于1秒)。
    表1
    LD X2 LD X0 ANI X1
    MOV K2 OUT C16 D128 OUT Y10
    D128 LD C16 LD Y10
    LD X3 OR Y0 ANI X1
    MOV K3 ANI Y1 OUT T201 K320
    D128 OUT Y0 LDP T201
    LD X14 LD X1 DECP C16
    MOV K4 OUT C17 K1 END
    D128 RST C16
    LD X5 LD C17
    MOV K5 OUT Y1
    D128 LD Y1
    LD X6 RST C17
    MOV K6 LD X0
    D128 OR Y10

    5结语

    基于PLC的PU130进口片梭织机多比例自动混纬系统功能完善,结构合理,性能,使用方便,达到了设计要求。我们的体会是:
    1、对设备、操作、工艺进行详细的了解和摸底,特别是对设备的控制系统存在的问题及其对生产造成的影响和混纬牛仔布生产工艺的特点等进行深入的分析和市场调研是研制成功的基础。熟悉设备的工作原理、机构和性能,在充分利用原有设备特点的基础上,控制挑纬器的动作是实现多比例混纬的关键。
    2、自动混纬机构动作单一,频率较高。所以,可编程控制器、动力源、电磁阀、汽缸等器件的频率特性、运行稳定性和寿命是多比例混纬系统稳定运行的保证。试生产初期,由于气缸选型不当,缸体生热,不利长期工作,易损坏。火塞杆受力不平衡,易折断。经过多种型号气缸的比较试用,同时,研究改进与气缸相联的连杆接头的结构,使运行保持平稳,满足了工艺的要求。
    3、新型织机的混纬系统由电脑控制,功能、性能稳定、效果好,但系统复杂价格高。根据PU130进口片梭织机的特点,采用可编程控制器控制电磁阀,电磁阀控制气缸进而驱动挑纬器工作,实现多比例自动混纬的设计思想清晰明确,系统简单、实用、针对性强,且投资少,具有良好的推广应用前景。




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