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西门子模块6ES7322-1BH01-0AA0千万库存
1 引言
凌钢1#高炉热风炉系统由3座内燃改造式热风炉组成,其煤气系统、助燃风系统、冷风、热风混风系统的切断阀采用电动和液压传动阀门,设计送风温度为1100℃,采用分离式热管余热回收数量。
热风炉控制系统是高炉自动化系统工程中基础自动化子系统,它采用美国A-B公司的PLC-5可编程控制器,Ethernet高速数据工业局域网和OS监控系统。热风炉自动控制系统由仪控和电控两部分组成。仪控主要完成工艺生产过程参数控制和调节阀的自动调节及控制。电控主要完成换炉自动控制。
2 自动化系统组成
PLC-5系列可编程序控制器是美国A-B公司在20世纪80年代后期开始推出的产品,是一种既可进行顺序控制和程序控制,又可进行闭环过程控制的的半型可编程控制器。它不仅具有一个功能强且完善的指令系统,而且易于扩展、具有模板插件型结构。适用于各种被控对象与生产过程。
多平台开发软件,在高层编程软件支持下,可方便对其梯形图编程,顺序功能流程图编程,实现模块化编程,工作站采用多用“20”彩色图形工件站,通过Ethernet的工业局域网,实现对生产自动化过程监控和管理,见图1。
图1 系统框图
3 主要控测项目和控制
热风炉主要是为高炉提供稳定高温的热风,主要检测项目有拱温度、废气温度、换热器助燃风出/入口温度、换热器废气入/出口温度、煤气和助燃风压力、流量、冷却水压力、流量等。控测信号进入PLC后进行线性化计算,气体流量温度与压力补正,并在上位工作站OS上显示所有数据。
(1) 热风炉送风自动控制
热风炉是蓄热式的,它交替工作,有“燃烧”、“送风”和“闷炉”(过渡状态)三种状态。状态的变换是根据工艺、设备和的要求。热风炉控制系统为两烧送的送风制度,送风温度由送风炉出口的不同风温混合而成。当送风温度设定值,调节冷风调节阀开度。当送风温度设定值时,还渗入一定的冷风。
4 换炉控制系统
热风炉换炉可以有“全自动”(定时换炉,三个热风炉顺序转换)、“单炉自动”(只该热风炉自动转换状态,但要操作台主按相应按钮起动)、“遥控手动”(操作台上单个阀控制,此时仍保持阀间联锁)、“机旁手动”(只控修时使用,各阀除联锁)等四种操作方式。
(1) 全自动操作方式
在3座热风炉同时工作时,可选择两烧一关变风量,操作人员在OS工作站上设定换炉时间,周期地进修全自动操作。例如,由“燃烧”转为“送风”的顺序为:关闭煤气、空气切断阀和燃烧阀→延时若干秒后关闭烟道阀(至此各阀关闭而转入“阀炉状态”)→开启冷风旁通阀(进入灌入冷风)→延时若干秒后开启热风阀→打开冷风阀→关闭冷风旁通阀;而“送风”转入“燃烧”的顺序为:关冷风阀→关热风阀→开废气阀(放去炉内延留废气)→延时若干秒均压后开烟道阀→关废气阀→开煤气切断阀、燃烧阀(煤气调节阀微开若干秒,点火后全开)→开空气燃烧阀。各阀顺序动作,具有一定联锁,特别须防止有关燃烧各阀未关时开启送风有关各阀或其相反动作;
(2) 单炉自动操作
操作人员在OS工作站上调出各热风炉单炉自动操作通;根据热风炉初始工作状态选的工作状态。例如:焖炉→燃烧、燃烧→焖炉,焖炉→送风,送风→焖炉、送风→隔离、燃烧→隔离等多种转换状态,各阀门按规定的程序动作;
(3) 遥控手动
操作人员在OS上位工作站通过功能键选择联锁手动操作方式,根据热风炉初始工作状态选择要转换目的工作状态。在热风炉值班室OS上位工作站上对各阀门进行单个开、关遥控操作。为确保人身和设备,所有阀门的开、关都是在满足必要联锁条件下执行;
(4) 机旁手动
使用现场控制箱上的按钮,可单操作所有阀门设备,各阀门间的联锁关系全部解除,只是在发生故障和阀试检修时使用。
上述操作均在热风炉值班室OS上位工作站上,操作十分方便,画面清晰。上位机监视操作画面,方便于值班人员检查、操作热风炉生产工况、事故报警、诊断等。
监视画面根据工艺生产工况,包括有:热风炉工艺流程总貌;热风炉单体工作状态画面;热风炉换炉顺控画面;热风炉工艺参数:温度、压力、流量等数据显示画面;工艺参数趋势记录画面;事故报警记录画面等。
目前,实现对机动车排放污染进行有效控制已成为我国环境保护一项刻不容缓的任务,需要在生产中对汽车尾气污染物进行检测。本文就一种符合EU-2标准,基于嵌入式bbbbbbs CE操作系统和组态王6.0组态软件的集工况模拟、样气采集、样气分析于一体的汽车尾气污染物智能检测系统进行介绍。
一、系统综述
整个系统由控制单元、底盘测功机、尾气取样单元、分析仪器单元以及相关辅助设备组成。底盘测功机模拟汽车的工况,然后尾气取样系统对样气进行的定量采集,后由分析仪器单元对样气中的污染物浓度加以定量检测,控制单元实现对整个系统的自动控制。其中控制单元采用嵌入式系统作为控制单元,系统操作站为运行bbbbbbs CE嵌入式操作系统和组态王6.0嵌入版组态软件的工控机,负责发布命令给作为现场控制及命令执行元件的PLC。同时工控机与远程上位PC之间采用TCP/IP协议进行通讯。
精简的bbbbbbs CE嵌入式操作系统使运行于该操作系统上的嵌入版组态王6.0组态软件的执行效率很高,可以满足设备现场运行的需要。
1. 工作原理
系统总体示意图如图1所示。打开引擎的汽车在底盘测功机上模拟各种行驶工况,其尾放的污染物在鼓风机作用下经环境空气滤清器后进入尾气取样系统采样器,进行定容稀释取样(CVS)。分析仪器分别从背景气袋中、稀释排气气袋取样气进行分析,测量得出污染物的体积浓度。汽车尾气中污染物的排放值由以下公式进行计算:
mi=1/S*V*di*ci/106 (i for HC、NOx、CO)
式中:mi一排出的污染物的质量;S一行使距离;V一温度为273K,大气压力为101.33KPa的基准条件下稀释排气总容积,单位:m3;di—各种污染物在温度273K,大气压力101.33 KPa时的密度;dCO=1.25kg/m3;dHC=0.619kg/m3;dNO2=2.05kg/m3(排气中NOx的浓度用NO2当量表示);ci —稀释排气中污染物的容积浓度,10-6。
2. 控制系统的工作过程
工控机通过CVS系统和分析单元的传感器测量数据,通过数据采集模块转换为符合RS-485规范的数字信号,传送给触摸屏,触摸屏将测量数据通过TCP/IP协议传送给PC机(上位机),完成数据处理工作。同时,触摸屏根据采集信号的数值判断目前的工作状态,将控制指令发送给分析单元和CVS系统的PLC。分析单元的PLC主要完成对分析仪器进行一系列气路切换、量程转换的操作,CVS系统PLC主要对CVS进行流程控制,实现自动清洗、采样等一系列功能。控制指令经PLC处理后,转换为直接的继电器开闭信号,实现打开和关闭CVS系统电磁阀、取样泵的任务。另外,配电箱还为风机提供了380V动力电的开关,可手动控制风机的启动与停止。控制系统结构框图如图2所示。
二、系统硬件组成
为了确保系统的准确性和性,本文选用了工控领域中稳定的bbbbbbs CE嵌入式操作系统作为工控机的控制。数据采集模块、PLC、继电器等元件性能稳定,采集和控制精度高,响应速度快。
1. 工控机
作为操作站的工控机基于嵌入式操作系统bbbbbbs CE和嵌入式组态软件组态王6.0(128点)开发的客户端应用程序。bbbbbbs CE嵌入式系统的优越性在于其设备管理简单,支持不同类别的设备,支持即插即用的管理模式和设备节能控制;处理系统的输入输出具有实时响应能力。
组态王嵌入版6.0提供了基于嵌入式操作系统的开发平台,由于组态王嵌入版6.0的稳定性较高,占用系统资源较小,组态软件本身提供大量通用设备的驱动程序,开发,故选用组态王嵌入版6.0作为开发工具。
硬件选用的是ADVANTECH-研华TPC064触摸屏(嵌入式一体化工控机),其主要系统参数如下:
液晶显示器尺寸:5.7"TFT;CPU主频:ARM9266MHz;内存:64M;CF卡:64M。
触摸屏对外接口主要有四个RS232接口、两个RS485接口、一个USB接口,1个10/100M网络接口。2. PLC
本文选用SIMATIC S7-200系列PLC,主模块与工控机通过RS-232串口通讯,用step7-Microwin实现软件编程。PLC作为一种专门用于工业生产过程控制的现场设备,具有性高、适应性强、通讯和编程方便、结构模块化的特点。
PLC执行操作站发出的指令并进行报警处理等简单的运算。整个系统中PLC控制的硬件开关量共有24个,其中分析仪器单元有5个三通电磁阀和一个取样泵,CVS单元有7个两通电磁阀、8个三通电磁阀和三个泵。
3. 传感器与数据采集模块
系统中分析仪器单元测量浓度值经后面板的输出端子以模拟量输出,CVS单元的流量计量单元测量数据由传感器以模拟量输出,具体的传感器包括:
标准长径喷嘴流量计:BYW-S-80,4 m3/min~8 m3/min,喷管直径80mm,用于主流道恒定流量测量;
数字压力变送器:BYD-8,标准长径喷嘴流量计压力测量,输出信号4 mA~20mA DC,24V;
电容式压差变送器:1151DP3E22M183,标准长径喷嘴流量计、后端压力差测量,输出信号4-20mA DC,24V;
防爆型数字温度变送器:BWD-8,标准长径喷嘴流量计后端温度测量,输出信号4 mA ~20mA DC,24V,量程0~50℃;
压力变送器:CS20FUCIIIERC3Lm(3)A,用于控制样气取样袋压力并保护之,输出信号4 mA ~20mA DC,供电范围15 V ~28VDC。
数据采集模块:研华16通道A/D PCL-818数据采集卡。
4. 通讯模块
系统通讯方式分为两种:串口通讯和TCP/IP协议通讯。PLC和数据采集模块与工控机之间为串口通讯;工控机与PC机之间采用TCP/IP协议进行通讯。硬件参数如下:工控机网卡:1个10/100M网络接口;PC机网卡-TP-bbbb,100M。
三、系统软件设计
本嵌入式控制系统的编程分为两部分,一是PLC软件编程,实现对工作单元的现场控制;二是操作站触摸屏的编程,触摸屏根据传感器的测量数据判断目前的工作状态,然后将控制指令发送给各单元的PLC,同时生成交互式的人机对话界面。
1. PLC编程
(1) 控制流程描述
分析仪器单元的PLC负责气路和量程切换的操作,CVS单元的PLC主要对CVS系统进行流程控制,实现自动清洗、自动采样等一系列功能控制。以CVS系统为例,PLC控制CVS单元排气过程,将气囊中的废空;然后控制清洗过程,进行管路清洗;后控制自动采样,将背景气体和稀释气体分别抽到两个气囊,为分析仪器的气体分析做好准备。上述过程主要包含对泵、阀开关和定时延时的控制。
1、引言
在国产高压变频器的设计中,为了提高高压变频器内部控制的灵活性以及在现场应用的可扩展性,通常在高压变频器中内置PLC。自从20世纪70年代台PLC诞生以来,PLC的应用越来越广泛、功能越来越完善,除了具有强大的逻辑控制功能外还具其他扩展功能:A/D和D/A转换、PID闭环回路控制、高速记数、通信联网、中断控制及特殊功能函数运算等功能,并可以通过上位机进行显示、报警、记录、人机对话,使其控制水平大大提高。
本文以广州智光电机有限公司为攀钢集团成都钢铁有限公司污水处理厂设计生产的国产高压变频器ZINVERT-H800/B10为例,介绍了三菱PLC在高压变频器控制系统中的运用。
2、广州智光电机高压变频器简介
广州智光电机有限公司推出的新一代ZINVERT系列智能高压变频调速系统为直接高-高型变频调速系统,通过直接调节接入高压电机定子绕组的电源频率和电压来实现电动机转速的调节从而达到节能的目的。它是集大功率电力电子控制技术、微电子技术、高速光纤通信技术、自动化控制技术和高电压技术等多学科为一体的产品。该产品采用主流双DSP控制系统和大规模集成电路设计,通过的数字移相技术和波形控制技术实现了高压电机的灵活调节和能耗控制。
3、PLC在国产高压变频器中的设计使用
3.1 PLC主要逻辑控制
(1)用户要求高压变频器在出现故障停机时能快速自动切换到工频旁路运行,笔者给高压变频器专门配置了可以实现自动旁路功能的旁路柜,如图1所示,K1~K4为手动操作闸,J1~J3为高压真空接触器。在变频器发生故障时,旁路柜可以在几秒内完成从变频到工频的转换;而变频器在工频运行时,通过1个按钮就可以实现变频器从工频到变频的转换。这样的控制要求增加了变频器整机控制逻辑的复杂性。
图1 自动旁路柜
自动旁路柜控制逻辑简要介绍如下:
变频调速系统退出变频转工频运行有两种方式,一种是自动方式,一种是手动方式,选择自动方式时,当变频器发生停机故障时变频器自动从变频转工频;选择手动方式时则需人工操作。
变频调速系统退出工频转变频运行也有两种方式,一种是自动方式,一种是手动方式,选择自动方式时,只需在控制柜上按一个按钮,变频器就自动完成从工频转变频;选择手动方式时则需人工操作.
(2)PLC控制系统原理图
PLC主机选用输入输出点数48点,型号为FX2N-48MR,PLC作为系统逻辑量控制的控制,在自动旁路柜的逻辑关系控制中起着至关重要的作用。PLC控制系统原理图如图2所示。
图2 PLC控制系统原理图
旁路柜的逻辑控制要求比较复杂,采用PLC控制,接线简单,提高了性;旁路柜的逻辑改也变得很简单,只需修改PLC梯形图程序就可以了,很方便满足用户现场的控制要求。
(3)PLC功能指令实现高压变频器PID闭环控制
用户现场对变频器闭环控制提出的要求是:变频器能够根据用户系统用水量的变化,自动调整变频泵的转速,实现管网恒压供水;同时还可以在液晶屏上设定压力目标值。
针对用户的要求,PLC另外配置了模拟特殊模块FX2N-4AD和FX2N-2DA。FX2N-4AD为模拟输入模块,有四个输入通道,大分辨力12位,模拟值输入范围为-10V~10V或者4~20mA;FX2N-2DA为模拟输出模块,有2个输出通道,大分辨力12位,模拟值输出值范围为-10V到10V或者4到20 mA。这样通过读取指令(FROM)和写入指令(TO),以及PLC带有的PID闭环控制功能指令(如图3所示),就可以实现对用户现场的管网水压进行PID闭环控制。
图3 带有的PID闭环控制功能指令的PLC 程序
其具体编程过程是这样:PLC读取指令(FROM)读取用户水压反馈值,把反馈值用移动指令(MOV)存入PID指令中的D12数据地址里; 把用户的水压设定值用移动指令(MOV)存入PID指令中的D10数据地址里;D200~D222保存PID的运行参数;D14为PID指令的运算值输出,通过PLC的写入指令(TO)把PID闭环运算结果D14写入模拟输出模块,再通过模拟输出模块转换成-10V~10V或者4~20mA的模拟信号送入高压变频器控制器进行频率设定。
在进行PID运行参数设置时,P、I、D的参数设定尤其重要,其设定的好坏直接关系到管网水压控制的好坏。P表示比例增益,设定范围为0~99(%),比例调节设定大,系统出现偏差时,可以加快调节,减少误差,但是过大的比例增益,会造成系统不稳定;I表示积分时间,设定范围为0~32767(*100ms),积分时间越小,积分作用就越强,反之I越大则积分作用弱;D表示微分时间,设定范围为0~32767(*10ms),微分调节有前的控制作用,合适的微分时间能改善系统的动态性能。
攀钢污水处理厂供水管网比较庞大,管网水压对水泵转速的变化响应比较缓慢, 因此PID的计算速度不能过快,即比例调节不能过快,否则如果管网水压突然变化大时,变频器的调节容易形成较长时间的振荡。根据这一情况,如图3所示,可以在PLC控制程序中加入PID间隔计算时间 (T0)以及PID运算死区(M0),这样就可以把PID的计算速度调节至与管网水压变化速度相一致,避免管网水压震荡。
(4)PLC功能指令实现PLC与变频器上位机通信
为了使变频器上位机能对PLC进行显示、报警及记录,PLC还配置了通信模块FX2N-232BD,实现与变频器上位机的串口通信,通信编程指令如图4所示。
图4 通信编程指令
PLC RS232串口通信可使用无协议(RS指令)或协议与上位机进行通信,本例中使用无协议与上位机进行通信,如图四所示:D8120用于设定PLC通信格式,D50表示发送起始地址,K60表示发送字节数量,D150表示接收起始地址,K20表示接收字节数量。
4、结束语
高压变频器自动旁路柜采用PLC进行旁路逻辑控制,通过在攀钢污水处理厂运行的智光高压变频器模拟故障说明,高压变频器自动旁路柜在从变频转工频,工频转变频的相互切换非常方便,能在10s以内完成,大大提高了水泵运行的性。现场PID闭环控制效果非常理想,水压波动非常小,波动在过0.1kg时,变频器能调节转速,把水压控制在设定范围内,调节转速时不会产生任何振荡。同时通过PLC与高压变频器控制器的串口RS-232通信,在高压变频器液晶屏上能监视系统管网水压及PLC各种状态量。
1.概述
1)袋式收尘设备简介
袋式收尘设备在适用于建材,煤炭,电力,冶金,制药,机械,化工,轻工,粮食等行业的非纤维性废气除尘。
2)袋式收尘原理
当含尘烟气由进风口进入灰斗以后,一部分较粗尘粒在这里由于惯性碰撞、自然沉降等原因落入灰斗,大部分尘粒随气流上升进入袋室,经滤袋过滤后,尘粒被阻留在滤袋外侧,净化的烟气由滤袋内部进入箱体,再由阀板孔、出风口排入大气,达到收尘的目的,随着过滤过程的不断进行,滤袋外侧的积尘也逐渐增多,从而使收尘器的运行阻力也逐渐增高,当阻力增到预先设定值(1200~1500Pa)时,清灰控制器发生信号,控制提升阀板孔关闭,以切断过滤烟气流,停止过滤过程,然后电磁脉冲阀打开,以短的时间(0.1~0.15秒)向箱体内喷入压力为0.5~0.7MPa的压缩空气,压缩空气在箱体内膨胀,涌入滤袋内部,使滤袋产生变形、震动,加上逆气流的作用,滤袋外部的粉尘便被下来掉入灰斗,清灰完毕之后,提升阀再次打开,收尘器又进入过滤状态。
上述的工作原理所表示的仅是一个室的情况,实际上气箱脉冲式袋收尘是由多个室组成的,清灰时,各室分别顺序进行,这就是分室离线清灰,其优点是清灰的室和正在过滤的室不干扰,实现了长期连续作用,提高了清灰效果。
3)袋式收尘的控制系统
袋式收尘设备依据实际工况的需要,控制系统的配置情况较多,客户设备的控制系统由某的PLC换为施耐德电气的Twido系列PLC后,利用了施耐德电气PLC所特有的优点,使客户不同配置设备之间的PLC控制程序其相似,不同设备间程序只做很小的改动,就可在不同硬件配置的设备上使用。在这里以某客户的一个具体机型进行说明,控制系统需要18个开关量输入/56个开关量输出,使用Twido作出以下配置:TWDLCAA24DRF+TWDDMM24DRF+TWDDRA16RT(x2),另配一个TSX08H02M两行文本显示器,用来显示设备的运行状态以及设置设备的一些运行参数。
2.系统描述
袋式收尘的控制系统要求比较简单,但实现起来PLC的程序部分比较繁琐。其基本控制功能有设备状态指示、电机启停及故障报警,这一部分功能的实现比较容易,它的清灰动作输出部分在实现上有比较特别之处,在本文中会把放在这一部分。
清灰部分动作有1#~16#脉冲阀、1#~16#提升阀及1#~4#卸灰阀36个输出点的输出控制。具体控制要求如下:
1)脉冲阀、提升阀、卸灰阀进入循环状态:
1#提升阀通(T1时间后)→1#脉冲阀通(T2)→1#脉冲阀断(T3)→1#提升阀断(T4)→2#提升阀通(T1)→2#脉冲阀通(T2)→2#脉冲阀断(T3)→
2#提升阀断(T4)......→16#提升阀通(T1)→16#脉冲阀通(T2)→16#脉冲阀断(T3)→16#提升阀断(T0)→1#提升阀通(TI)→1#脉冲阀通(T2)→1#脉冲阀断(T3)→1#提升阀断(T4)......
每当2,4,6,8,10,12,14,16号提升阀关断后,也即小循环完成后,开始一个卸灰循环:1#卸灰阀通(T11)→1#卸灰阀断(T12)→2#卸灰阀通(T11)→2#卸灰阀断(T12)→3#卸灰阀通(T11)→3#卸灰阀断(T12)→4#卸灰阀通(T11)→4#卸灰阀断。
2)按一下脉冲阀测试按钮,1#脉冲阀通0.25秒后关断,再按一下脉冲阀测试按钮,2#脉冲阀通0.25秒后关断,再按一下脉冲阀测试按钮,3#脉冲阀通0.25秒后关断....按十六下脉冲阀测试按钮,16#脉冲阀通0.25秒后关断,再按又回到1#脉冲阀......
3)按一下提升阀测试按钮,1#提升阀通,再按一下1#提升阀关, 再按一下提升阀测试按钮,2#提升阀通,再按一下2#提升阀关...... 按一下提升阀测试按钮,16#提升阀通,再按一下16#提升阀关,再按又回到1#提升阀......
4)卸灰阀测试原理和提升阀相同,4#卸灰阀通、断后又回到1#卸灰阀。
分析上述控制要求,在PLC程序中实现这些功能比较麻烦,如果设备的收尘室数目增加时,这一部分的程序将会加冗长。客户反映,以前用某的PLC时,程序的编制、调试及维护都有很多不便之处。根据客户的实际情况,结合施耐德电气PLC本身的特点,对设备的控制思路做了优化,以的实现设备的要求。
在对客户的控制要求进行深入分析的基础上,发现控制要求中是有一定的规律:每个循环中脉冲阀、提升阀和缷灰阀的每个小循环动作是相同的,只是具体的阀的输出不同。脉冲阀和提升阀有16个小循环,缷灰阀有4个小循环,每个小循环中只有1个同类的阀在输出(脉冲阀、提升阀或缷灰阀)。
基于以析,在Twido的程序中将做以下处理:
1) 需要对清灰动作所涉及的36个输出点合理规划,使其具有特定的规律,理由可由下面的描述中得到。4个缷灰阀分配到个扩展模块TWDDMM24DRF,在PLC中地址为%Q1.0~%Q1.3,16个脉冲阀分配到二个扩展模块TWDDRA16RT,在PLC中地址为%Q2.0~%Q2.15,16个提升阀分配到三个扩展模块TWDDRA16RT,在PLC中地址为%Q3.0~%Q。
2) 不采用位变量作为脉冲阀、提升阀或缷灰阀的中间变量,否则会涉及大量的位变量操作。将这些阀的输出状态填写到Twido的常量字中,如图1所示,
利用施耐德电气PLC的位变量的结构化功能,将常量字内容赋值给输出点的组合对象经过如此处理,不仅大量减少中间位变量的使用,而且可以将本地操作/远程操作及阀门测试时对输出点的操作共用起来,带来的好处不言而喻。
3) 用1个设置计数值为16的计数器(%C1)对脉冲阀和提升阀进行记录,以得到脉冲阀和清灰阀小循环的位置;用1个设置计数值为4的计数器(%C2)对缷灰阀记录,以得到缷灰阀大循环的位置。
4) 用Twido的索引对象(相对寻址)结合小循环计数器%C1与大循环计数器%C2的计数值,得到循环某一位置时的输出状态。见图2。
的计数值,得到循环某一位置时的输出状态。见图2。
5) 用相同的原理编写脉冲阀、提升阀与缷灰阀的程序。得到相应的输出的状态字。
6) 将各种状态得到的输出字做或运算,产生终的输出,将输出状态字的值赋给输出点的结构化对象。如图3所示。
使用以上思路设计Twido的程序后,程序的整体长度只有客户原来使用的某的
PLC的程序长度的1/4,程序结构简洁明了,修改及调试的工作量非常小。在客户的不同输出点配置的袋式除尘设备中,使用本文的设计思路后,不同设备间的程序非常类似,有良好的通用性,得到了客户的认可。
3.结束语
由于Twido系列PLC本身所特有的强大功能,使得设备的终的控制程序的长度相比于其它的PLC非常短,而且程序在不同清灰室配置的设备中有通用性,在该客户陆续使用的100多套设备中,设备的运行情况良好,客户的程序设计及维护的工作量大大减少,客户对施耐德电气的解决方案给予高的评价。