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产品描述

产品规格模块式包装说明全新

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1引言
随着计算机和通讯技术的发展,在工业测量和控制中广泛需要远程通讯。远端PLC等下位机做生产控制,本地计算机需要实时监测或参与控制生产现场的参数。实现以上要求的一个简便的途径是利用覆盖面广泛的公用电话网,使PLC等下位机利用调制解调器(MODEM)和计算机的调制解调器连接通讯,即可完成硬件上的连接。如图1所示。在软件方面,由远端下位机软件控制和远程监控站软件两部分组成。考虑到本地监控站软件只做数据监测或少许控制且编程相对简单,所以本地监控站的编程软件可以直接用语言。
2系统概述
本文以一个实际的小水电站的泻水闸门程控工程为例,着重叙述永宏PLC和PC做远程通讯的实现细节。系统的下位机控制采用永宏公司的FBs系列PLC对水库泻水闸门进行开度检测和开度控制,监控站的界面编程采用VB6.0编写。 
硬件配置:远端FBs-CB25+ FB0MAU+ECOM外置MODEM+PWS1711
          本地PC(含普通内置MODEM)
该系统主要控制要求,通过FB0MA外接一个旋转编码器闸门所在位置,然后跟据现场人机界面或者PC端(下游5Km处)的设定位置来控制牵引闸门的马达正反转,从而使闸门上升或下降到的位置。FBs-CB25所扩展得到的通讯口2(RS485)用于PWS1711的通讯,通讯口1(RS232)用于连接MODEM,另外,主机上的可USB口用于连接调试用的笔记本电脑。

 

图1系统组成
 
3调制解调器工作方式和设定
3.1 调制解调器工作原理
调制解调器分成两种模式,命令模式和联机模式。当调制解调器没有和其它设备连接时,其处于命令模式,这时下达给调制解调器的指令时作调制解调器本身设定或者动作用的。当调制解调器已经和其它的设备连接上时,此时调制解调就是处于联机模式,所有在此时由计算机送到调制解调器的讯息都将由经电话线传送到其它设备上。
用于控制调制解调器的特定指令集被称为“AT指令集”,通过该指令集,从基本的音量控制到内建参数设置的改变,都可以由VB经过串行端口而对调制解调器下达控制指令。AT命令集是调制解调器通讯接口的工业标准。所有的AT命令都以字符AT开始,作为前缀。前缀AT用以引起调制解调器的注意(Attention)检测计算机串行通讯口发送信号的速率,识别字符格式,包括字符长度和奇偶设定等。
调制解调器拨号之后,等待对方调制解调器送来的载波信号。如果在一给定时间内没有检测到载波, 调制解调器自动释放线路并送回结果码NOCARRIER,如果检测到载波信号, 调制解调器即送结果码CONNECT + 波特率,就进入联机状态,即可与远方系统进行通讯。
3.2 PLC连接调制解调器原理及其设置
在该系统中, PC做为主站,控制调制解调器主动拨号,另外,在确认调制解调器和PLC的调制解调器联机成功后控制它进入联机模式,开始存取PLC数据。主站控制调制解调器拨号连接细节见下节,这里详述PLC端对调制解调器的设置方法。
PLC端PLC上电后初始化调制解调器,设置成自动应答来电状态。在这里把PLC初始化调制解调器的AT指令组合称为“MODEM驱动程序”。永宏PLC通过Port1来控制调制解调器,并把这种软件界面称为调制解调器界面。如图2设定或者设定特殊暂存器R4149的高八位为55H就可以把Port1设置为调制解调器界面,在该界面下PLC会启用“MODEM驱动程序”,此时,虽CPU仍然使用永宏〝标准通讯驱动程序〞来管理Port1的通讯,但通过调制解调器来联机,在通讯进行前,Por t1主控权是交由〝MODEM驱动程序〞管理,此时无法对PLC作任何存取动作。“MODEM驱动程序”即将调制解调器设为接收模式,并等待远方调制解调器拨号进来,一旦收发双方调制解调器联机成功,则PLC立即脱离接收模式,而进入联机状态,Port1控制权交由永宏〝标准通讯驱动程序〞管理。此时远方调制解调器便可任意存取或控制此PLC主机了。
 
图2 本地调制解调器设置
   调制解调器设置如图2所示,在PLC联机状态下,选取菜单中的“PLC”→“设定”→“Port1设定”来到图2,选择单选框的二项“透过MODEM作远程CPU_bbbb”,该PLC一上电就通过自带的“MODEM驱动程序”把Port1设置为调制解调器界面。另外,通讯格式设置为同调制解调器相同的N,8,1,为提高通讯效率可以把通讯速率设置为38400bps,或者高(为115200bps)。
4 PC端程序设计
4.1 拨号程序设计
PC端将以VB6.0所带的通信控件MSCOMM进行通信软件的开发,利用该控件控制串口实现对MODEM的控制。控制步骤如下:
一.通信参数设置
设置串口端口号,波特率,数据位,停止位,奇偶校验位及设置硬件握手协议,然后向MODEM发出DTR(已准备好)信号一便接管MODEM,程序如下:
If MSComm1.PortOpen Then
MSComm1.DTREnable = True
Else
MSComm1.DTREnable = False
End If 
二.对MODEM初始化
发出一些命令来设置参数,其中S0=n(n>=1)自动应答.n为响铃次数;E0/E1关闭/打开命令字符回应;Q0/Q1设置MODEM返回/不返回结果码;M0/M1关闭/打开MODEM扬声器;Ln(n>=0)设置MODEM扬声器音量;P/T设置MODEM脉冲/音频拨号;程序如下: 
If MSComm1.PortOpen Then
Do While Not MSComm1.CTSHolding: Loop
TXD= "ATS0=1E1Q0M1L2T" + Chr(13)
MSComm1.Output = TXD
End If
三.进行拨号
向MODEM发出ATD命令,程序如下: 
MSComm1.Output="ATD" & "05925998499"+Chr(13) 
当发送“ATD”+ 电话号码 + Chr(13)时,MODEM就开始拨号,拨号需要一定的时间,在拨号的过程中可以不断读取MODEM的CD指示灯的状态,当电话拨通后CD指示灯会点亮。并返回“CONNECT + 波特率”的信息。如果MODEM向PC的回应字符串中含有"Connect"或CDHolding属性值变为True(出载波),则表示已与远方MODEM连机了,此时可以传输数据。 
当电话拨通后,MODEM不再接收AT指令,要使其回到命令状态,则发送“+++”信息,使MODEM回到命令状态,然后发送“ATH”+ Chr(13)则可以挂断电话,程序如下: 
MSComm1.Output="ATH" +Chr(13) 
4.2 通讯程序设计
    一.永宏PLC通讯协议
永宏PLC 通讯讯息格式可概分为6个数据域位, 如下图3所示,具体解释如下:
 
图 3 永宏PLC通讯协议讯息格式
⑴.开头字符(STX):ASCI I码之开始字符STX。
⑵.从站号码:为两位数之16进制数值。
⑶.命令号码:为两位数之16 进制数值,为由主系统要求从系统所执行之动作类别。
⑷.本文资料:本文数据可为0(无本文数据)~500个ASCII字符。
⑸.侦误值(CHECKSUM): 侦误值系将前述~将各ASCII字符之16进制数码值(8位长度)从头至尾依序相加,但不考虑进位,因此终结果为侦误值。
⑹.结尾字符(ETX):ASCI I码之结尾字符ETX之16进制数码为03H。。
二.读数写数
本系统操作PLC的关键数据主要是水位的设定值PV=R0和当前值CV=R1,即要对暂存器R0进行写操作,R1进行读操作;
依照协议VB设计的通讯程序一个命令码,向PLC请求数据读取,查的该命令码为“46”,解释为:连续多个缓存器之数据读取。读取R1的PC命令的ASCII码写法为:
“STX+ 01(站号)+46(命令码)+01(连续数据个数)+R00001(数据开始地址)+LRC(侦误值)+ETX”
依照协议VB设计的通讯程序一个命令码,对PLC缓存器数据写入,查的该命令码为“47”,解释为:连续多个缓存器之数据写入。写入R0的PC命令的ASCII码写法为:
“STX+ 01(站号)+47(命令码)+01(连续数据个数)+R00000(数据开始地址)+XXXX(写入的数据资料,16进制)+LRC(侦误值)+ETX”
    读取当前值CV=R1,程序如下
Private Sub Timer1_Timer()
MSComm1.Output= Chr(2)+ “014601R00001”+ Lrc(“014601R00001”)+Chr(3)
Delay (10)                                    '延时
  CV = Val("&H" + Mid(MSComm1.bbbbb, 7, 4))  '数据处理,R0放于CV
  CV.Text = CV
End Sub
    写入设定值PV=R0,程序如下
Private Sub Command1_Click()
   If Len(Hex(PV.Text)) = 4 Then PV = Hex(PV.Text)
   If Len(Hex(PV.Text)) = 3 Then PV = "0" + Hex(PV.Text
   If Len(Hex(PV.Text)) = 2 Then PV = "00" + Hex(PV.Text)
   If Len(Hex(PV.Text)) = 1 Then PV = "000" + Hex(PV.Text)   '10进制转换16进制
MSComm1.Output=Chr(2)+ “014701R00000”+ PV + +Lrc(“014701R00000” & PV)+Chr(3)
End Sub
三.侦误值(CHECKSUM)计算
为VB的编程方便,把该计算做成单一个子程序,依所有数据累加,舍弃进位的规则VB的LRC编程如下:
Private Function Lrc(Dats) As bbbbbb
  Dim i
  Dim Sum
  Sum =2
    For i = 1 To Len(Dats)
        Sum = Sum + Asc(Mid(Dats, i, 1))
    Next i
    Lrc = Right("0" + Hex(Sum + 2), 2)
End Function
5结束语
采用基于MODEM通讯的设计方便地实现该小电站生厂调度,在这种只需短时间连接控制的系统应用上可以大幅度地减小通讯成本,具有一定的推广。另外,通过MODEM的连接,利用永宏编程软件可以实现该设备的远程程序调试修改,通过两个MODEM还可以实现两台远程PLC的CPU连接通讯等。


本文介绍了台达小型PLCEH型应用于剑杆织机的主控电气控制系统,提出了国产化剑杆织机主控电气的一种解决方案,说明了PLC在织机设备上应用的广阔前景。 
1、设计背景 
从近几年的纺织机械展览会上可以看到:国外的织机制造商,如日本津田驹工业株式会社和丰田公司、意大利的SOMET公司、比利时的PICANOL公司、瑞土的SULZERTEXTIL公司和STAUBLI公司等,机电一体化技术经过几十年的发展,各自形成了具有很高自动化水平的电气控制系统,普遍采用新型高速的微机群或计算机系统和人机界面,具有自诊断和数据采集管理功能,实现电子选纬、电子多臂等控制。而国内的无梭织机其技术水平与国外差距较大,国产剑杆织机的产量很大,但使用的技术普遍是从国外八十年代的机型改进而来,大多采用商用微机,并且档次不一。近两年,中纺机、经纬纺机、聊城纺机、龙力机械和杭州精工等厂家都把PLC应用于剑杆织机的电气控制。本文就使用台达EHPLC为而构成的剑杆织机主控电气系统作一介绍。 
2、剑杆织机自动化系统分析 
通常剑杆织机电控部分分为电子送经、收卷和主控三部分。可见主控部分主要实现织布的功能,其控制对象主要包括主电机、多臂电机、寻纬电机、离合器等。 
2.1 点动 
(1) 点动的作用 
调整滚轮梳位置 
断经后重新开车准备 
(2) 点动流程
2.2 盘车 

(1) 盘车的作用:手动装布 

(2) 盘车流程:
2.3 正反寻纬 

(1) 正反寻纬作用 

手动调整综框位置 
手动调整行程开关位置 
(2) 正反寻纬流程
2.4 开车 

(1) 开车作用:织布 

(2) 开车流程。


以上过程即完成一个单程焊接。为加固两带焊接,通常需来回焊接两次,即再增加一次后退焊接。当需后退焊接时,先将两钢带重合部向前移动一段(但不得偏离下部电),再按以上次序将焊机各装置重复动作一次,所不同的是小车此次为后退运行,并后退到“原位置”停止。此时启动作业线又可循环运行。
 
   2 系统硬件配置
     根据生产工艺,采用典型的两级监控方式。上位机为生产管理级,完成对下位机的监控、生产操作管理等,主要面向操作人员;下位机为基础测控级,完成生产现场的数据采集及过程控制等,面向生产过程。
     上位机选用国内广泛应用的研华IPC-610工控机,配有PIII处理器、64MB内存,具有较高性价比。因现场通信距离较远,配置一块RS422/485通信卡,用双绞线将其串口与PLC通信模块(AJ71UC24)RS422端口相连,以串行通信方式完成二级间通信,实现监控焊接过程。上位机RS232口经适配器(SC-09)转换与PLC CPU模块连接,用于对PLC控制软件的编程。
     钢带生产现场噪声干扰及环境污染严重。我们选作主控单元的三菱公司A2A系列PLC,采用模块式结构,性高,配置灵活,且具有良好的环境适应性和抗干扰能力;使用简单,只需相应外设或编程软件包(如MEDOC),即可完成控制程序的编写。它负责焊接工艺的电气逻辑控制,包括各焊接设备的状态检测、钢带检测;执行逻辑、算术运算;输出执行指令,完成小车前后运行、焊接启停、各电磁阀及状态过程等的控制。PLC控制系统硬件配置如图2所示。
 
   3 系统优化及功能实现
     系统设有自动/手动2种控制方式,由选择开关转换。由于钢带搭接定位时的不确定性,故以手动操作为主要控制方式。自动方式仅在手动操作将钢带搭接定位、压紧后,才自动按预定逻辑顺序运行。当系统发生紧急故障时,按急停按钮可终止当前所有设备运行;当设备出现故障或工艺参数不正常时,由PLC启动灯光及蜂鸣器报警,且仅当故障排除后,才能有效通过按钮使报警复位。焊机设备工作时,PLC控制主电控柜上的对应状态指示灯亮,上位机模拟显示现场各机电设备的动作,方便了中控室操作员对整个工艺流程的监视。
     调节焊接电流和小车速度,可有效焊接不同板厚(0.28~0.9mm)钢带。小车驱动装置由变频调速器、控制电机、皮带及进给丝杆构成。工作时,变频调速器启动电机,经皮带传动进给丝杆,驱动小车前后移动,移动到前后限点即停。通过设定变频调速器输出频率的上下限及调整速度调节器,可实现小车速度在要求范围内(6~12m/min)连续调节。
     焊接电流与焊缝质量直接相关。焊接电流回路主要由晶闸管、电流监视器及焊接变压器3部分组成。在焊接变压器前串联了一套交流调压装置,控制晶闸管门导通角,调节焊接电压值,即可控制焊接电流。由于晶闸管工作时电流较大(瞬间可达800A),易发热致损,为此设有循环冷却水路。对系统的气路、水路、焊接电流主回路中的电流平衡、晶闸管异常等都设有检测保护开关。各检测信号串联,作为PLC启动焊接的联锁条件,保证系统在正常条件下工作。
   为提高系统的性,还作了如下优化设计:
     (1)控制电机选用具有抱闸技术的进口日立电机,它动态性能好,启动平稳,转矩大,停止反应、准确,有效克服了原电机因反应滞后而产生的误动作。
     (2)钢带检测由接近开关改为光电开关。由于钢带在运行中经常产生颤动而摩擦到接近开关,使其致损失灵。改用可远距离检测的光电开关后,隐患。
     (3)对电、压板、挡板、导辊及剥离器等动作的检测由限位开关改为接近开关。由于接近开关的非接触性检测,有效克服了气缸因气压不稳等因素对检测开关的冲撞。
     (4)为抑制电源及变频调速器对PLC控制系统的噪声干扰,采用线路滤波器、隔离变压器及分离开关单供电。线路滤波器安装时尽量靠近PLC电源,用短的双绞线连接,且将其输入、输出线的配线分开;变频调速器及其配置的滤波器尽量置于柜体底部,缩短柜内线段,滤波器的外壳接地。
     (5)对检测开关、PLC的I/O信号采用的24V净化电源,提高信号线路的抗干扰能力及整套设备的电磁兼容性。
     (6)采取合理的配线方式。控制线路、电源线路和信号线路分别立配线,而且相互间保持一定距离,设法避免长距离平行配线,采取垂直交叉走线方式,以及输入、输出信号线分槽布置。对速度调节、时间设定等模拟信号采用双绞屏蔽电缆传送,并将信号线屏蔽层一端接地。
 
   4 系统软件设计
   4.1 PLC软件设计
     采用状态设计法编制控制程序梯形图。状态设计法就是根据具体对象的运动状态分配中间变量作标记,然后针对各个状态给予实际控制的设计方法。其关键是确定系统在工艺流程中的状态及状态转化的条件,分析系统的状态充分考虑各种情况。在本系统软件设计中,按工艺流程对焊机各运行状态(如挡板下降、导辊上升、小车前进、焊接开始等)分配中间变量;然后确定各状态的先后次序及联锁关系;明确系统所要涉及到的输入、输出量,画出PLC各输出信号与输入信号的逻辑关系;再由逻辑关系转化为梯形图。该程序分别由钢带定位、小车控制、过程监控、故障诊断等控制程序组成,采用状态设计法编制后,梯形图程序流程有序、逻辑清晰。钢带焊接过程时间虽短,但条件多,动作复杂,为此,将系统的运行和故障联锁等全部由PLC控制,以提高系统的性;在软件设计中适当添加联锁条件,使各动作间严格确保相互约束或定时关系;建立合适的状态标志位,如对焊机的“焊接完了”、“小车前后条件”、“故障停机”等建立标志位,并准确应用于各控制状态的设计中;设置识别及处理故障的能力,对系统中的冷却水、空压及变频器等异常采用延时确认方式。
 
   4.2 上位机软件设计
     上位机软件以中文bbbbbbs98作操作系统,选用Inbbtion公司的Fix6.1编程,该组态软件具有较高的稳定性和兼容性,直观的图形界面便于操作人员学习和使用。软件与PLC的通信采用三菱PLC的Multibbbb协议,波特率为19.2Kb/s,8位数据位,端口设为COM3。采用模块化结构方式编制,用以完成计算机通信硬件参数的初始化和PLC通信数据的格式定义,实现两间的通信管理:包括PLC发送数据的接收、校验和译码;对PLC内存单元数据的实时采集、处理,在屏幕上以抽象图形模拟显示现场各机电设备的运行状态,反映系统各电气信号的数据变化;根据实际控制需要,向PLC内存写入新的数据,下发命令给CPU。当焊机出现故障时,除声音报警外,还动态显示故障点,并提供故障原因及解决措施的查询画面。若需要进一步查明设备的工作状态,软件的管理部分给出了PLC程序实时运行时的梯形图,通过在线监视映象PLC I/O点的位软元件的开/断状态,来确认对应外部设备的动作是否到位、PLC输入输出点与程序内部各点是否一致,从而给操作人员了直接的故障探查手段,以确定故障点。在进入管理画面前设有口令管理,使合法操作员才可进入对PLC的监视。通过访问管理,可抛开PLC编程软件的监控,有效防止运行MEDOC对PLC可能产生的误操作。具体监控程序框图见图3。



 1. 微机基本子系统 

     它是整个系统的,对整个系统起监督、管理、控制作用,例如进行复杂的信号处理、控制决策、产生特殊的测试信号,控制整个检测过程等等。同时,利用微机强大的信息处理能力和高速运算能力,实现命令识别、逻辑判断、图像处理、系统动态特性的自校正、系统自适应等功能。 

 2. 数据采集子系统 

     用于和传感器、检测元件联接,实现图像数据的采集、整理并经接口传送到微机子系统处理。 

 3. 数据分配子系统 

 实现对被测工件、测试信号发生器以及检测操作过程的自动控制。 

 4. 基本I/O子系统 

 用于实现人机对话、输入或改变系统参数、改变系统工作状态、输出、动态显示测控过程、发出报警信号等。 

 三、系统软件设计 

     软件设计采用模块化和结构化的程序设计方法,即自向下、逐步求精的设计方法,并且适当划分模块以提高设计与调试的效率。该系统不但要接受来自传感器、待测工件的信号,还要接受和处理来自于控制面板的按钮信号,以及由图像采集卡传来的数字信号,而且要求系统具有实时处理能力。因此,系统软件对实时性有一定的要求,同时还要对系统资源进行管理和调度。 

 1. 上位机软件设计 

     上位机软件主要由数据采集程序、检测与控制算法程序、中断服务程序、故障自诊断与处理程序等组成。系统模块划分如下: 

 (1) 初始化模块 

 硬件初始化 对系统中各硬件资源设定明确的初始化状态,包括对可编程器件初始化,各I/O口初始状态设定,为系统硬件资源分配任务等。 

 软件初始化 包括堆栈初始化、状态变量初始化、各软件标志初始化、各变量存储单元初始化、系统参数初始化等。 

 (2) 数据采集模块 

 控制摄像头摄取图像,通过图像采集卡完成A/D转换,并生成待处理的数据文件。 

 (3) 检测/控制模块 

 对得到的图像数据文件进行分析、计算、比较、检测,判别工件是否合格,并实现对键盘的管理。 

 (4) 中断管理模块 

 针对系统中的各种中断源和所选用的微处理机的中断结构,设计相应的中断处理程序模块,包括中断管理模块和中断服务模块。 

 (5) 显示管理模块 

 用于实时新显示图像和数据,并对报警指示灯进行管理。 

 (6) 时钟管理模块 

 包括数据采样周期定时、控制周期定时、动态刷新周期定时、及故障监视电路的定时信号等。 

 (7) 故障自诊断与处理模块 

 它是提高系统的性和可维护性的重要手段,主要采取开机自检的形式,每当电源接通或复位后,系统自动执行一次自检程序,对硬件电路进行一次检测。上位机软件主要程序流程,如图6所示。
 
 2. PLC软件设计 

     PLC的程序采用了模块化设计方法,由主程序、手动控制程序、故障处理程序等模块构成。根据系统要求,PLC的I/O分配,如表1示。 

 (1) 输入输出信号
 
 (2) 梯形图编制 

     根据控制过程及输入输出信号编制出梯形图。PLC采用循环扫描方式,按梯形图从上而下,从左而右的先后顺序予以执行。同时,前后两个工件位置都进行互锁。部分梯形图,如图7示。
 
     R001是内部继电器,表示选择“自动”,当PLC得到信号X010时,即传感器检测到定位工位有工件时,延时并输出允许摄像信号Y000,然后再延时2s(等待计算机作出判断)并且当翻转汽缸不在原位和翻转工位无工件时,输出工件可以离开定位工位信号。如果PLC接到计算机发出的“工件不合格”信号,即X014后,报警,直到按复位键停止报警。 

 四、计算机与PLC的通信 

     在计算机与PLC的集成控制系统中,一个关键的技术问题是计算机与PLC的通信问题。在本课题中,对于计算机与PLC之间的通信,我们考虑了两种实现方法:一种是利用串口通信,另外可通过I/O卡来实现。由于串口通信在实时性、性、抗干扰性等方面都没有I/O卡好,又根据厂里具体情况,后还是选用了后一种方法。I/O卡即开关量输入输出卡,在此项目中,我们选择了PCL—724,24位数字I/O卡,传输速率为300KB/s。该I/O卡具有2个八位端口(A,B),端口地址范围为200H~3FFH,两端口都可以进行输入输出操作,在进行输入输出操作时,进行握手,因为数据可以直接写或读到设定的端口。由PLC输入输出信号表可以看到,PLC需要接收计算机3个信号,计算机需要接收PLC一个信号。它们的通信协议定义与地址设定,如表2示。
 
 五、结束语 

     本系统是PLC与工控机集成控制的很好应用,投入运行后,为企业带来了可观的经济效益和社会效益。该系统在工业现场控制方面,尤其在PLC控制方面,以其的控制功能和良好的性能价格比,赢得了用户的广泛赞誉

本文主要介绍对卡车公司车身涂装线悬链电气控制系统的升级改造,目的使老设备发挥大的作用、降低故障率和提高可操作性。
 
   一. 引言
   卡车公司涂装线建于80年代初期,由德国工控公司设计施工,电气控制采用继电器控制系统,复杂系数相当高,可谓继电器控制系统,随着时代的发展,原控制原理已经落后,而且接线复杂,其维护和改进都比较困难,由于使用时间过长,电气元件不断老化,故障增多,而且故障点不易查找,以不能满足生产要求,因此,我们对悬链系统进行技术升级,采用PLC控制系统,其性能稳定且造价低廉,增加了故障显示功能,大大改善了设备运行的性,使生产效率提高,设备维修方便。 
    
   二. 设备改造前存在的问题,改造工作原理及方案
   1.改造前存在的问题
    ① 经常出现事故和制约生产
   原系统采用继电器控制,其控制原理落后、接线复杂,措施不够,经常出现室体大门误动作挤坏驾驶室的事故,严重的会导致驾驶室报废,从而给企业带来不必要的损失,也严重制约着生产节拍。
    ② 维修困难和维修费用过高
   由于使用时间过长,电气元件不断老化,故障增多,而且故障点不易查找,从而导致维修时间过长,维修费用过高,由于系统误动作或其他原因导致主控接触器和保险频繁损坏,平均每月至少要换4台接触器,大大提高了维修成本。
   ③ 可操作性太差 
   由于本系统控制原理复杂、连锁较多,使用了相当多的中间继电器,在操作中经常需要操作人员用手去按继电器辅助系统工作,一是操作人员的人身难以,二是由于操作失误或操作不熟练造成的故障较多,从而使电气维修人员排查起来相当困难。
 
   2.系统工作原理
    我们在流水生产过程中工件一直悬挂在挂具上面,由悬链实现移动、摆动及工位循环,依次经过的工序有预处理----电泳----水洗----烘干,然后下线,也就是说如果悬链出现问题,标志着整条生产线无发正常运行,这也是我们选择对其进行技术升级的原因,由于其控制原理复杂,在此我们只做简单讲述:系统上电运行后,悬链无动作,当电泳升降机发送给本系统一个摆动信号时,悬链以0.5米为单位的行程低速循环摆动,同时,发送给预处理系统一个喷淋信号,此时预处理系统为本工位工件进行前处理工作,(为电泳做准备),当预处理系统对本工位工件处理完毕后再将信号反馈给本系统,此时悬链摆动一个循环后返回原点,(停止摆动),同时,将摆动完成信号发送给电泳升降机系统,当电泳完成后再把此信号反馈给本系统,此时本系统发送一个开门信号分别去预处理和电泳系统,电泳和预处理大门打开,当开门信号反馈给本系统后,悬链以高速运行使工件移动一个工位,当移动完成后,本系统再发送关门信号去预处理和电泳系统,电泳和预处理大门关闭,并将信号反馈给本系统,本系统再发送一个正常运行信号去电泳升降机,此时可以推进升降机进行电泳,同时悬链以0.5米为单位低速循环摆动,至此,工件完成了一个工位的循环。
 
   3.改造方案
    本着降低改造成本的原则,我们选用三菱FX系列PLC做主控,为了提要系统性,外部我们选用OMRON小型密封继电器、新华空气开关和接触器、施耐德按钮及信号指示灯,保留其原有远程控制线路及行程开关,控制柜内部重新布线。
 
    硬件部分:
    三菱FX1N做主控,输入信号本着从内到外的的原则布线即X000—X010为本操作面板按钮信号,X011—X037为连锁和外部行程开关信号,部分输入信号采用继电器过度。输出信号全部使用OMRON小型密封继电器过度,以提高PLC的使用寿命和系统性。外部连锁信号本着先预处理后电泳的原则布线,使检查维修加有条序性,部分按钮使用双功能,即在自动和手动两种状态下,同一个按钮发挥两种不同的功能。部分信号指示灯使用双显功能,即同一个信号灯以一秒时钟脉冲闪烁为一种信号状态或一个故障信号,常亮为一种信号状态或一个故障信号,这样可以显示多的故障信号和运行信号,为维修和操作带来方便,同时节约成本。




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