西门子PLC代理商|通讯电缆供应商
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产品描述

产品规格模块式包装说明全新


2 改造的可行性分析
现在的大多plc都具有高速计数器功能,不需增加特殊功能单元就可以处理频率高达几十或上百khz的脉冲信号。切纸机对进给系统的精度和响应速度要求不是很高,可以通过对切纸机进给系统相关参数的计算,合理的选用编码器,让脉冲频率即能在plc处理的范围内又可以满足进给的精度要求。在进给过程中,plc对所接收的脉冲数与设定数值进行比较,根据比较驱动相应的输出点对变频器进行输出频率的控制,实现接近设定值时进给速度变慢,从而减小系统惯性,达到定位的目的。另外当今变频器技术了长足的发展,使电机在低速时的转矩大幅度提升,从而也保证了进给定位时低速推进的可行性。

3 主要控制部件的选取
3.1 plc的选取
设备需要的输入输出信号如表1所示。


表1 plc输入输出分配表

针对这些必需的输入点数,选用了fx1s-30mr的plc,因为选用了人机界面,其它一些手动动作,如前进、后退、换等都通过人机界面实现,不需占用plc输入点,从而为选用位的fx1s系列plc成为可能,因为fx1s系列plc输入点多只有16点。另外此系列plc的高速计数器具有处理频率高达60千赫的脉冲的能力,足可以满足切纸机对精度的要求。
3.2 编码器的选取
编码器的选取要符合两个方面,一是plc接收的脉冲频率,二是进给的精度。我们选用的是编码器分辨率是500p/r(每转每相输出500个脉冲)的。通过验正可以知道此分辨率可以满足上面两个条件。验证所需的参数:电机转速是1500转/分(25转/秒)、进给丝杆的导程是10mm/转。验如下:


本系统脉冲频率=25转/秒×500个/转×2(a/b两相)=25khz

理论进给分辨率=10mm/500=0.02mm

同时由上面的数据知道进给系统每走1mm编码器发出50(此数据很重要,在plc程序的数据处理中要用到)个脉冲信号。由于此工程中对编码器的a/b相脉冲进行了分别计数,使用了两个高速计数器,且在程序中应用了高速定位指令,则此plc可处理的脉冲频率为30千赫,因此满足了个条件;我们的切纸机的载切精度要求是0.2mm,可知理论精度满足此要求。
3.3 变频器和hmi的选取
这两个部件我们都选用了三菱公司的产品,分别是fr-e540-0.75k-ch和f920got-bbd-k-c。f920got是带按键型的hmi,它的使用和编程非常简单方便。它具有以下特点:(1)可以方便的实现和plc的数据交换;(2)通过本身自带的6个功能按键开关,可以控制plc内部的软继电器,从而可以减少plc输入点的使用;(3)具有两个通讯口,一个rs232c(用于和个人电脑通讯)和一个rs422(用于和plc通讯),利用电脑和f920got相连后不仅可以对hmi进行程序的读取和上传,还可以直接对plc的程序进行上传下载、调整和监控。

4 plc和hmi程序的设计
此工程中程序的难点主要在于数据的处理上。在切纸机工作过程中除手动让进给定位机构前进后退外,还要实现等分裁切功能和具体位置定位功能,并且hmi上还要即时显示定位机构的当前位置。我们为了简化程序中的计算,采用了两个高速计数器c235和c236。c236通过计算前进后退的脉冲数,再进行换算后用于显示进给机构的当前位置;c235用于进行定位。定位过程是这样的,每次进给机构需要定位工作时,通过计算把需要的脉冲数送到c235,不论进给机构前进还是后退c235进行减计数,同时对c235中的数值进行比较,根据比较驱动相应的输出点对变频器进行输出频率的控制,实现接近设定值时进给速度变慢,从而达到定位。因为任何系统都有惯性和时间上的迟滞,所以变频器停止输出的时间并不是c235中的计数值减小到0时,而是让c235和一个数据寄存器d130比较,当c235中的值减小到d130中的设定值时plc控制变频器停止输出。d130的值可通过人机界面进行修改和设定,在调试时通过修改这个值,以达到定位准确的目的。

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6台PLC工作站完成底层的控制动作,包括:开关信号的采集,模拟信号的采集,以及由PLC给发出控制信号。选用一台S7-300是为了实现上位机冗余、底层PLC CPU时钟校正、自动开关数据存储和所有采集的数据的快速集中处理。

2台上位机通过工业以太网(TIP/IP),完成互相冗余;同时,通过总线将6台PLC的数据全部采集上来,在画面上显示。冗余的上位机增强了整个系统的性。

由于发射台有着强磁场干扰和的模拟量信号不在PLC标准范围之内,在工作站PLC与之间使用了信号调理电路联接;信号调理电路的作用是将的模拟量信号转化为标准的4-20mA模拟信号作为PLC的输入,并且从电磁兼容的角度考虑,也保证了采集信号的准确。


三、 系统软件

整个软件系统分为PLC工作站应用软件和上位机人机界面组态软件两大部分。本系统中采用西门子公司的STEP7和MicroWin_3.2编程软件进行了PLC工作站的应用软件编程,同时还采用了西门子公司的WinCC组态软件进行了上位机人机界面的组态编程。



四、 系统功能

本系统主要实现了下述功能:

1. 自动监测系统运行状态,实时监测、记录各参数量值(包括模拟量和开关量值);对异常情况和参数越限进行记录报警;自动记录各机器开关机的时间及累计运行时间。

2. 按各频率每周播出时间表,定时(或随时)开机、关机、倒机;

3. 报警功能:有故障,即时显示报警。本地采用语音声、光报警方式,并可根据故障程度自动开启备用;

4. 根据不同用户的权限实时控制各种操作。

5. 自动生成报表功能:可根据用户的要求,生成各类报表(如日报表、季报表、故障记录、维修记录、检修记录、指标记录、交接班记录等)。报表可根据需要进行定时或随机打印;

6. 键盘功能

1) 可通过小键盘对机进行人工干预或修改某些参数;
2) 可修关机时间、当前时间、倒机时间;
3) 可通过键盘操作实现开机、关机、倒机等操作;
4) 为了避免频繁倒机,可屏蔽某一部的使用。

7. 遥控操作主要是对的工作参数进行设置或直接控制,主要的命令有:开机(包括高开、低开)、关机(包括高关、低关)、倒机、复位等。值班员通过这些功能,控制设备的工作状态。

为了保证系统的有效运行,系统提供口令管理机制来限定值班员的操作权限和操作范围。值班员的权限由系统管理员设定。

系统运行过程中的操作情况都被自动记录,包括值班员的编号、时间、命令等。系统可以对进行查询、检索,以便了解值班员对系统的操作

8. 数据查询

1) 历史曲线:查询设备的模拟量,每五分钟取一点数据,画出昨天和今天的两条曲线。
2) 事件查询列出设备发生故障或越限这两种事件,并显示故障代码及含义,发生故障设备的数据、状态。

9. 数据存储:

1) 一类是五分钟数据,它只包含模拟量,因为数据量较大,只需保存三个月,五分钟数据以曲线的方式显示;
2) 一类是例行数据(整点数据),包括模拟量、开关量,整点数据是各类报表的依据。
3) 另一类是故障数据,包含故障前后十秒内的所有数据。
4) 所有历史数据亦可存入光盘长期保存。

10. 数据库的通用性和性

1) 历史数据存放在主服务器数据库中,在从服务器中建立该数据库的镜像备份,两者通过定时校验,发现问题及时自动恢复。

2) 对数据库的查阅、修改、删除设置不同级别的权限,以防数据库中的信息被破坏。

11. MIS系统(管理信息系统)是监控系统中的一部分,是一个小型的数据库,主要是对机房内的器材、图纸资料、技术进行统一的、规范的、科学的管理。MIS系统具备一般数据库所具有的各种功能,包括对器材、图纸资料、指标记录、维修记录、交接班记录进行显示、查询、检索、统计、打印报表等功能。

12. 远程访问采用网络操作系统、内置Web Server软件,利用Web 信息发布技术,通过局办公网,为上级和相关职能部门提供有关的信息。

为了保证系统的,减少系统入侵或人为破坏的可能性,应设置实时数据网关,使监控网能共享办公网资源,办公网不能直接访问监控网,只能按权限约定的实时信息。



五、 结束语

西门子公司的S7-200系列和S7-300系列PLC具有强大的指令,丰富的CPU类型和扩展模块,尤其是CPU模块内部集成了实时时钟,使其适合于广播的自动控制应用。西门子公司提供的编程软件包和WinCC组态软件,功能强大,使系统开发变的容易


1.概述

变频调速技术是一种新型的、成熟的交流电机无级调速驱动技术,它以其特优良的控制性被广泛应用在速度控制领域。特别是在供水行业中,由于生产和供水质量的特殊需要,对恒压供水压力有着严格要求,变频调速技术也得到了加深入的应用。

成都市自来水公司六厂日产水量60万吨,担负着成都市区及周边地区70%以上的供水任务。自1996年年底六厂的三期工程投产后开始向郫县供水,使得我厂的供水方式从单一的重力流供水变为重力流和压力流结合供水的方式。自向郫县供水以来,由于考虑到现阶段郫县的用水量较少,从节约能耗的角度出发,我厂使用一台泵同时向郫县供水和提供我厂的自用高压水。为了满足六厂自用水压力,保证厂内各个工艺环节设备(如环节中的水射器)能正常工作,我厂自用水压力须较恒定的控制在0.3Mpa以上,采用变频调速控制是保压力恒定较为有效的方法。根据我们对郫县城区供水量的了解,发现郫县全天各时段用水量变化较大(见后图5),如果不对供水量进行调节,管网压力的波动也会很大,容易出现管网失压或爆管事故。采用变频恒压供水控制后,当郫县用水量较小时,这时相应管道和泵出口压力均较大,变频恒压控制方式将会降低泵的频率,减小泵出水量,从而降低管网压力;反之亦然。这样,小时用水量变化较大也不会造成管网压力有较大的波动。经过长期运行实践,明了变频调速手段实现恒压供水不仅保证厂内自用高压水压力足够且稳定,而且保证了郫县供水的性。

2.控制系统构成

整个恒压供水系统有两组变频泵,每组均由一台变频器和一台水泵组成;系统以PLC为控制,由PLC采集压力信号和输出控制变频泵的运行。控制系统构成如图1所示。

PLC处理器选用的是Allen-Bradley公司的PLC-5型处理器,变频泵选用的是ABB公司的SAMISTAR系列的315F660/690型的变频器和水泵。系统由两只量程为0~1.0Mpa的压力变送器分别检测两台水泵后的输水管道的压力,压力变送器将到的压力信号转换为4~20mA的电流信号,送到PLC子站的模拟量输入模板(1771-IFE),通过PLC的PID运算,由模拟量输出模板(1771-OFE)输出4~20mA的电流控制变频泵的运行。

3.控制原理及功能实现

3.1PLC控制系统简介

我厂采用Allen-Bradley公司的PLC-5型处理器通过DH+通讯方式构建了全厂PLC工业控制网络,通过DH+网络上的RSView工作站实现人机对话。RSView工作站是指运行人机图形界面软件(RSView32)的计算机工作平台,该工作站建在控制室,是实现生产现场无人值守和运行集中管理的调度。利用RSView32可以有效地对控制过程进行监视和控制,可以实现图形化的人机对话界面,模拟生产运行的流程,在模拟流程上加直观地实现生产流程的全自动运行监视、远程人工直接干预操作(如PID指令运行参数远程设定)、控制环节报警监视等功能。控制界面如图2。

3.2恒压供水的控制原理

SAMISTAR变频器具有REMOTE和LOCAL两种操作方式


本文介绍了可编程控制器在换热站自控系统中的应用。可编程控制器除了用于对现场仪表的数据采集和处理以外,还用来完成对现场的自动化设备的控制。此外,工控组态软件作为一种标准的人机界面被用于监控工业生产的动态过程。本系统中基于软件和硬件的执行情况将在文中作进一步的详细阐述。
1 引言


集中供热因具有节约能源和改善城市环境等方面的积作用,而日益成为城市公用事业的一个重要组成部分。着眼于青岛市向现代化大都市的发展,华电青岛发电有限公司在市委、市及集团公司的支持下,积开展热电联产项目,满足了青岛市集中供热布局的大调整、大发展,及2008年会青岛赛区的要求。同时,也使整个青岛市区大气环境质量和市民生活品质得到了大幅度的提高。

作为集中供热系统的主要组成部分——换热站,是热源输出的重要关口。2004年10月在华电青岛发电有限公司建成了青岛市市内大的无人值守换热站,供热面积达70万平方米,成为了青岛市自动化程度及投入率的换热站之一。

2 换热站自控系统的设计要求 字串7



该换热站主要由三台汽水换热器组成的换热系统、四台循环水泵组成的循环水系统及两台泵组成的系统来构成。根据生产工艺设计要求,换热站的自控系统采用典型的两级监控方式。上位机以标准的工业控制计算机(IPC)作为主要的人机界面(HMI),为生产管理级,完成对下位机的监控、生产操作管理等,主要面向操作人员;下位机由可编程控制器(PLC)构成,为基础测控级,完成生产现场的数据采集及过程控制等,面向生产过程。

(1)在生产过程中,存在大量的物理量,如压力、温度、流量等模拟量参数。需要通过PLC对这些参数进行实时采集和处理。

(2)换热站的自动控制,即实现整个进汽和供水过程的全自动控制,进行故障诊断,并在监控画面上显示各工况参数并控制设备运行状态。

(3)根据本地的气候条件以及供热对象的特性,给出一条室外温度与二次供水温度之间的对应曲线。控制器可以通过这条曲线根据室外温度传感器测量的室外温度对一次供汽流量进行控制,已达到对二次供水温度的控制。此设计的特点在于能够通过室外温度对二次供水的温度进行控制,以达到节省能源,提高供热质量的目的。另外在控制器中增加晚间节能的设置,根据需要设置晚间供热温度。 字串8

(4)自控系统通过加入时间日程表的控制,实现当中不同时刻对应不同的温度。

(5)通过采用西门子的压力传感器、控制器以及变频器来实现对二次供水压力的控制,由于控制器可编程的灵活性,可以实现变频器的低频限制,以避免变频器、水泵长时间在低频运行,从而保护电机及变频器。当一台泵无法通过变频达到所要求的压力时,控制器可使另一台备用泵以工频的方式进行。终实现加智能化的恒压控制。

(6)对调节系统可采用手操器控制,确保进汽和供水的温度、压力准确稳定,使换热温度达到用户的要求,并对其故障实现实时报警和连锁启停切换控制。以1#换热器为例,具体调节控制单元如下:

①1#换热器二次供水温度调节控制回路
主要功能:通过控制1#换热器一次蒸汽管网入口蒸汽调节阀CV-101A实现1#换热器二次侧热水出口温度的自动控制。
控制回路名称 : TIC-101A
过程变量 : TI-202A(1#换热器二次供水温度)
控制输出 : CV-101A(1#换热器一次蒸汽调节阀调节信号)

②1#换热器冷凝水水位调节控制回路 字串5
主要功能:通过控制1#换热器冷凝水排水调节阀CV-301A实现1#换热器冷凝水水位的自动控制。
控制回路名称 : LIC-301A
过程变量 : LI-301A(,1#换热器冷凝水水位)
控制输出 : CV-301A(1#换热器冷凝水排水调节阀调节信号)

③流量调节控制回路
主要功能:通过控制流量调节阀CV-302实现二次回水压力的定压自动控制。
控制回路名称 : FIC-302
过程变量 : PI-204(次回水压力/泵入口)
控制输出 : CV-302(二次回水流量调节阀调节信号)

④二次供水压力调节控制回路
主要功能:通过控制循环水泵变频器转速实现二次供水压力的定压自动控制。
控制特性:
变频器小转速为额定转速的20%(10Hz)。
控制偏差为±0.625%(±0.01MPa)
待系统运行稳定后将1#/2#泵调节回路设为自动控制。
控制回路名称 : BPQ2
过程变量 : PI-203(二次供水压力/换热器出口总管)
控制输出 : 2BPQ-F(1#/2#循环水泵变频器转速调节信号)

⑤二次回水压力自动控制回路
主要功能:通过控制疏水水泵变频器转速实现二次回水压力自动定压控制。
控制特性:
当二次回水压力0.46MPa时自动启动变频器对系统进行,当压力达到额定值时变频器稳定在某转速恒定运行,系统稳定后可手动停止变频器运行。
为避免变频器在达到额定压力时出现转速波动的情况,控制死区宽度设置为1.6×±0.625%=±0.01MPa,即当测量压力与设定压力出现±0.01MPa误差时,变频器转速恒定不变。
变频器小转速为额定转速的20%(10Hz)。
待系统运行稳定后将1#/2#泵调节回路设为自动控制。
控制回路名称 : BPQ1
过程变量 : PI-204(二次回水压力/滤污器出口)

控制输出 : 1BPQ-F(1#/2#疏水泵变频器转速调节信号)

(7)该换热站监控系统共需处理72个数字量输入点、64个数字量输出点、48个模拟量输入点和10个模拟量输出点。

(8)可使运行操作人员通过上位机中的视频窗口实时监控现场设备运行状况。
按照上述设计要求,整个换热站自控系统可具有良好的自适应能力,可以实现无人值守、节能的设计目标。

3 系统选型及特点

为了满足上面提到的换热站自控系统的设计要求,我们选用西门子公司SIMATIC S7-300可编程控制器(PLC)和研华公司IPC-610工控机(IPC)构成的自控系统,再配以的WinCC软件,来实现换热站自控系统的各项功能。

当前可编程控制器(PLC)是专为工业环境下应用而设计的工业控制计算机,已经成为电气控制系统中应用为广泛的位置,它不仅能实现复杂的逻辑控制,还能完成各种顺序或定时的闭环控制功能,并且抗干扰能力强、性高、稳定性好、体积小,能在恶劣环境下长时间、不间断运行,且编程简单,维护方便,并配有各类通讯接口与模块处理,可方便各级连接。 字串2

S7-300采用模块化结构、适合密集安装,模块化结构设计使得各种单的模块之间可进行广泛组合以用于扩展。在一块机架底板上可安装电源、CPU、I/O模板、通信处理器CP等模块,并且可以通过接口模块实现多个机架的扩展工作方式。根据要求本系统所选用的硬件产品,如下所示:

(1)工业控制计算机(IPC)
ADVANTECH IPC-610,Pentium Ⅳ 2.8GHz处理器,512M内存,80G硬盘;

(2)处理单元 (CPU)
CPU 314,24V供电,48KB工作内存,DI/DO大1024点,AI/AO大256点;

(3)信号模块 (SM)
SM 321,数字量输入模块3块;
SM 322,数字量输出模块2块;
SM 331,模拟量输入模块6块;
SM 332,模拟量输出模块2块;

(4)通讯处理器 (CP)
RS485 中继器2块;

(5)负载电源模块 (PS)
PS 370,电源模块1块。

(6)接口模块 (IM)
IM 365,接口模块2块。


4 软件组态过程与效果

工控组态软件WinCC( Control Center)是一个集成的人机界面(HMI)和监控管理系统,它是西门子公司在过程自动化领域中的技术和微软公司强大软件功能相结合的产物,是世界上个集成的人机界面(HMI)软件系统。它真实的将工厂控制软件集成到自动化过程中。HMI人机界面系统作为基础自动化系统重要组成部分,用于控制系统的各种数据的设定、显示、故障报警,以及相应操作和设备的在线调试及维护,发挥越来越重要的作用。换热站HMI系统信息以友好方式与用户交互。通过自动化控制系统接收过程计算机(PCS)和操作人员通过HMI输入的数据进行处理,处理后再将过程数据信息、机组状态信息和各种测量值以符号、数值、曲线、图表及历史记录的形式在HMI画面上显示。终实现了在HMI操作站(上位机)上以少的设备数量提供大可能的信息,帮助操作人员和设备维护人员快速准确的了解系统当前状态及其相关信息的设计目标。

在上位机上用WinCC软件设计了标准的人机界面,主要包括以下几个方面的内容:

(1)工艺流程图:在画面中通过编程实现模拟显示整个换热站现场进汽供水的全过程,并且在换热器本体上实时显示了各路汽、水的温度与压力,以便于操作者能及时准确的掌握本体内的换热情况,能够对现场设备的故障进行实时诊断。


(2)手操器的操作与对现场仪表的监控:手操器有手动和自动两种工作方式,在设备安装调试阶段一般用手动操作方式,进入正常运作时常用自动方式,以实现对一些重要的模拟量数据的控制,自动调节程序由PID闭环控制回路完成。

(3)报警记录:对于如进汽流量、供水压力等一些重要的模拟量输入参数进行实时报警,当处于监控下的任何一个变量出预先设定的值时,报就会立即闪烁,同时通过报警一览表对话框可以检查报警出的范围以及错误的出处,并对此采取相应的措施。

(4)历史趋势:在此画面中除了实时显示变量的变化趋势,操作员还可以检查过去的过程数据记录,通过对过去历史趋势的比较进而可以对变量未来的发展趋势做进一步的预测。另外,还具有报警或变量记录档案库数据的运行报表。

(5)摄像监控:通过摄像及图像采集设备对图像的处理,使操作人员通过视频窗口实时监控现场设备运行状况。

5 结论

本文讨论了基于可编程控制器的换热站自控系统的设计与实现,充分发挥了可编程控制器配置灵活、控制、编程方便和可现场调试的优点,使整个系统的稳定性有了。该控制系统已在近的采暖期中得到实际应用,为企业带来了可观的经济效益和良好的社会效益。

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汽车转向泵是一种中汽车的零部件,它由多种零件组成,需要借助不同的设备,按照一定的工序把它们组装起来。在整个过程中,不仅要完成基本的装配,还要对过程中诸如压力、位移、时间等参数进行实时监控,以满足工艺所提出的严格要求,保证装配质量。汽车转向泵自动装配线就是完成上述功能的一组设备,它是由多个工位组成的一条流水生产线,每个工位分别由1台可编程控制器控制,以实现不同的功能。

1 设备及工艺要求

整个装配线共有12个工位,其工艺流程如图1所示。


图1 汽车转向泵自动装配线工艺流程图

WS1.1工位用于把轴承压入端盖孔内。其工作过程如下:先把端盖放在压台上,再把轴承放入压头槽内,然后同时揿下双手按钮,如果轴承方向正确,则夹具锁紧,压机下压,否则,红灯闪烁报警,压机不工作,同时OP3操作面板上显示有关错误信息。当压机下压时,系统启动CoMoⅡ-S智能测量仪表,对压力和位移进行检测,如果结果合格,则绿灯亮,压机退回,夹具松开,可以将零件转入下道工序;如果结果不合格,则红灯亮,按下复位按钮后,夹具松开,取出零件,并让它通过废品确认检测点,再放入废品盒内,延迟数秒钟以后,方能重复下次循环,每次装配的结果都能以文本方式即时在OP3操作面板上显示出来。

根据工艺要求,不仅终压力应控制在一定的范围,压入深度即位移量达到一定值,而且要求过程中的压力和位移也应满足一定的对应关系,不同的位移,对应的压力应控制在一定的范围,否则,加工出的零件不合格。为了能实时检测压力和位移,得出两者间的在线关系曲线,并据此对过程作出评估,采用了Kistler的CoMoⅡ-S智能测量仪表。这种新型监测仪表,内置电荷和电压放大器,可以同时采集压力及位移传感器两路模拟输入信号,自动选择量程和不同的坐标及刻度,得出测量曲线,具有阀值、容差带、方框和终位等多种分析功能,可以根据需要选择不同的组合对各种过程进行分析和监测,并能方便地与PLC接口。压机及其它机构的动作全部由气压驱动,为使压力平稳,选用了TOX气液增力缸作为压力元件,由电磁阀控制其升降。

2 系统设计

2.1 硬件组成

根据该工位输入输出信号的点数及控制要求,选用了性价比很高的SIEMENS S7-214 PLC作为控制,同时还扩展了一块EM223数字量模块,此外,系统还包括直流电源模块,双手操作按钮控制模块以及PLC编程用的与PC连接的PC/PPI电缆等


1 原控制系统的不足

我厂2号机立窑和粘土烘干机分别于1992年、1993年选用了LFEF型玻纤袋除尘器。该除尘器采用了分室反吹、定时定阻清灰、温度检测显示等技术,可不停机分室换袋,除尘效果明显,是较理想的除尘设备。除尘器控制系统应用Z—80单板机进行控制。经过一段时间使用后,发现该控制系统存在以下不适应我厂运行条件和环境的问题。

(1)系统中的转换开关、中间继电器过多(转换开关7个、中间继电器达20~30个)。由于触点开关受运行环境影响大,因而故障率高,据统计两台除尘器因控制系统故障停机占整个除尘器停机时间的2/3左右。

(2)系统设计中程序控制可调性差,停电后记忆功能易消失,送电后,需重新修改参数值,给岗位操作工带来不便。

鉴于上述原因,1994年在对3号机立窑、矿渣烘干机采用LFEF型玻纤袋除尘器进行除尘改造的同时,在该除尘器控制系统应用了日本立石(OMRON)公司生产的可编程序控制器(即PC)代替原设计中的单板机。经过近三年的使用,了满意效果。

2 PC机控制系统设计

2.1 控制过程分析

除尘器的控制,是一种延时控制过程。PC机上电10s,卸灰螺旋输送机开;5s后卸灰阀动作开始卸灰,每室卸灰时间为5s,室间卸灰间隔2min,后一室卸灰后20s,卸灰螺旋输送机停。10s后,反吹风机开;5s后清灰阀动作开始清灰,每室清灰时间为5s,室间清灰间隔为3min,后一室清灰后10s,反吹风机停,除尘器一个工作周期结束。20min后二个工作周期开始。当废气温度过上限,为防止烧毁滤袋,冷风阀打开;当废气温度下限,为防止糊袋,PC机发出音响报警信号,通过调节烘干燃烧室加煤量或减少被烘物料下料量来提高废气温度;当废气温度恢复正常后,冷风阀自动关闭,燃烧室加煤量或被烘物料下料量即可恢复正常。

2.2 系统功能设计

现以矿渣烘干机用8室袋除尘器为例说明。为满足生产要求,设计了手动/自动控制方式。当开关K1处在“手动”位置,可在控制屏中用手动完成除尘器清卸灰动作;当K1处在“自动”位置,系统进入自动工作状态。选用C28P—CRD—A+C16P—DR—A型PC机即可满足系统功能要求。系统中有4个输入信号,23个输出信号,内部信号采用TIM计时器和CNT计数器。


2.3 程序设计

程序设计采用梯形图语言。该设计共分三个部分:一是机器系统及检测报警系统;二是卸灰控制部分;三是清灰控制部分。为适应生产工况变化,设计中为所有参数可随时调整并有记忆功能。

为提高系统性,对反吹风机、冷风阀等控制输出,增加了阻容保护回路。电气控制原理见附图。

3 控制系统调试

本系统先采用模拟调试,即模拟各种输入信号并对所有输出信号进行测试,看其是否符合控制过程要求,用以考察PC机的控制程序的完整性和性。然后,再现场进行空载联动试车,后进行带负荷联动试车。

4 使用效果

(1)简化了控制系统,节省了大量有触点控制元件,工作性能,降低了控制系统的故障率。除尘器的运转率比改造前提高二十六个百分点。

(2)时间参数可根据工艺要求随时调整,且不受停电等因素的影响。修改参数简单易行,还可灵活进行各室清灰顺序的组合,对含尘气体通过量较大的室和粉尘滞留过多的室可有地进行清理,保证了过滤效果,满足了工艺变化的要求。

(3)减少了维修工作量,降低了维修费用,系统操作简单,岗位工人容易掌握、调整。


监控系统的硬件配置为:上位机选用高性的微型计算机,扩展了Controller bbbb 支持卡3G8F7 CLK211-E, 配置有8套中型PLC OMRON C200HG,1套OMRON CS1H,8套小型PLC OMRON CQM1,8套CPM2A ,全部中型PLC和上位机通过Controller bbbb线缆通信单元CLK21和操作站上扩展的通信单元3G8F7-CLK21-E组成Omron Controller bbbb网络,小型PLC通过OMRON Protocol与相关功能间的中型PLC相联。OMRON公司的Controller bbbb网络是OMRON主要的FA(工厂自动化)级别的网络,是一种使用令牌总线通信的网络,网络中的每个节点都可作为主站进行数据的发送和接收。
通过设置数据链接,节点间可以自动交换预置区域内数据。该网络中控制通信的节点称为发牌单元,它控制令牌,检查网络和执行相关的任务。这种总线型拓扑结构具有大的灵活性,易于扩充和维护,满足了系统可扩展性要求。由于采用了分布式控制技术,可确保Controller bbbb网络不会因某个站点故障而崩溃,提高了系统的稳定性。本系统中采用屏蔽双绞线作为Controller bbbb网络的通信介质,整个网络由网桥分成两段,主要是为了满足其对通讯距离的要求,同时可适应以后扩展的需要。由于各节点距离较大,传输速率设为500kbps,可满足系统实时性要求。本控制方案全部选用中小型PLC,对主要的生产设备分散控制,同时利用网络将它们紧密联结,实现集中管理,降低了故障风险,提高了性,是一种经济可行的方案。
在取水及送水工艺段上,主要设备都为多台大型离心水泵和10kV高压直流电机,因此每一高压配电柜选用一台Sepam2000 (施耐德生产,于配电柜控制的小型PLC) 进行数据采集和控制,通过RS485接口连成网络,由控制室的OMRON C200HG中型 PLC利用OMRON Protocol协议与它们通讯,对其读写数据和进行统一调度,这样可以节省大量的数据采集电缆,而且当某台PLC发生故障时可以方便断开而不影响其他设备的正常生产。对于沉淀池排泥车的控制,由于排泥车在长达近百米的沉淀池上前后移动,因此其控制所用小型PLC利用电台与控制室间的C200HG通过RS232接口进行1:N通讯,电台型号为MDS-SA-24810,为直接数字调制解调电台,工作频率范围在2.4G~2.4835GHz,支持标准的异步通讯协议,工作稳定,协议同样采用OMRON Protocol,软件用OMRON-CX-Protocol编制。二期滤池选用多个小型PLC(OMRON CQM1H)分散控制,可以较好地解决因控制设备故障而造成全部滤池停产的问题。


程序结构
本系统全部设备的控制都由PLC来完成,PLC程序利用OMRON-CX-Programmer软件编制。在各工艺段及单体设备其控制程序亦相对立,部分相同的工艺采用子程序模式,因此程序结构比较简单,调试和维修方便。

人机界面
该系统人机界面以组态软件iFix3.0为平台开发,由若干个画面组成:总画面(水厂水处理工艺)、各系统工艺图、报警窗口等。为增加画面的可读性和可观赏性,主要画面均采用立体图形式(用3ds、flash等软件绘制),在画面的相关位置显示该设备的所有主要运行参数。设备的控制通过点击该设备进入,shift+鼠标左键可打开该设备的帮助文件,包括设备档案、运行规程等。iFix与OMRON PLC的通讯由OMRON的FinsGateway和Inbbtion 的驱动程序OMF或OMR完成,这是整个系统正常运行的关键。
■ 总画面:表现的是整个水厂的水处理工艺(立体图形式),从取水、投药、投氯、絮凝沉淀、过滤到供水。在相关位置显示水处理的各主要控制参数以及重要设备的主要控制参数,可以点击进入各分站。
■ 各系统工艺图:主要有取水工艺图、投矾工艺图、投氯工艺图、絮凝池、排泥车、滤池、送水工艺图、高低压配电图等。除配电图外,均采用立体图形式,画面直观醒目,而且能够表达比平面图丰富的信息。
■ 报警窗口:所有报警显示的同时,喇叭会一直响到确认为至。也可以按需要分类显示。
■ 设备控制参数设定:参数设定时会检查输入参数是否正确(错误参数不能输入)、参数有无正确下载至PLC,如果出错会操作人员。
■ 生产报表:分生产情况(设备运行参数)、生产统计两种报表。老系统没有生产情况报表,生产统计报表也不能正确生成。针对这种情况,我们修改了PLC程序,并且为节省存储空间和查询方便起见,将平时的生产数据都存放在历史数据库里,在需要时可即时生成报表。
■ 历史曲线:可查询全厂所有主要运行参数的历史情况。为便于设备运行情况分析,可以在同一画面下同时显示设备的历史运行情况与当前的运行情况以作对比。
■ 为防止设备控制出错,所有设备分别有中控(中控室上位机控制)、现控(现场车间上位机控制)、自动、就地(设备不受PLC控制)4种控制方式,可以随需要随时转换。
■全厂的所有工作站都可看到全厂的运行情况。

结束语
本项目是由工业计算机和中小型PLC组成的集散型控制系统,在计算机上能实现对全厂生产设备的控制和工艺参数的设置、调整与监测,满足大型自来水厂自动控制的要求。整个方案经济实用,易于编程、操作及维修,在广东南海二水厂得到良好的应用。



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