产品描述
西门子中国授权代理商CPU供应商
1.2 控制要求
热电站燃料准备系统,是一个大型的皮带运输系统,工作任务重,带锅炉多,用煤量大,上燃料的性、性、准确性、及时性,直接关系和影响着全厂的供电质量和生产效益,所以这套系统在运作过程中的性。
要求皮带运输系统从后一条皮带按四、三、二、一逆序启动,加的互锁环节。条皮带都是气垫式皮带运输机,在皮带启动前要求启动它们各自的鼓风机,把皮带吹起,以减小皮带运行时的摩擦,如果鼓风机没有开动,不允许皮带开动,皮带和鼓风机之间要加互锁。四号配仓皮带给锅炉下料,用电动推杆犁式卸料器进行手动和自动下料控制。
用煤流传感器、行程开关控制皮带运行时间。为了提高了系统运行的性,正常运行时进行集中自动控制,在故障或特殊情况时可以现场手动控制。
在每级皮带上都装有除铁器,由于煤中混有杂物,如铁器、易燃易爆的金属物质,特别是,若随煤混进锅炉,将会引起爆炸等危险事故的发生。外面是铁皮裹着,除铁器可以对其起作用,阻止等进入锅炉,引起事故,造成不必要的损失。所以除铁器不开动,皮带不允许开动。
皮带运输机没有开动,不允许开振动给煤机,若给煤机先开,会压死皮带,使其无法正常启动。同样,振动给煤机没有开动,不能启动抓斗起重机往给煤机中送煤,否则会压死给煤机,使其无法启动。
两台振动给煤机,一台正常使用一台备用,相互立不可同时开,要求加互锁。
所有的皮带运输机设备都运作起来后,系统正常工作,使用自动下料,电动推杆犁式卸料器动作抬起放下,要靠锅炉的位置开关控制,自动抬起放下。出现故障,使用手动下料,加一个手动电葫芦使电动推杆犁式卸料器动作抬起放下。
系统要求皮带按一、二、三、四顺序停车,在皮带上装有煤流传感器,要求煤流传感器精度要高,当煤流走完后,通过煤流传感器把皮带停下来。先停给煤机,再停一号皮带,按煤流走完的顺序停皮带,上一级皮带煤流未走完,下一级皮带不允许停下,不能误动作,加必要的互锁保护。
在考虑集中控制的同时,也要考虑现场控制,以免现场发生故障,不能停车,要设现场故障停车开关。设有故障检测及报警系统,对皮带运输机运行状况进行监控,若系统某一部分发生故障,要有报警信号,传入控制室,运行设备在室设指示灯,正常运行工作,指示灯亮;故障时指示灯闪烁,电铃响;停止状态指示灯灭。
2 系统硬件设计
2.1 气垫带式输送机
采用气垫带式输送机,既将通用带式输送机的支承托辊去掉,改用设有气室的盘槽。
由于气垫带式输送机没有滚筒和承载托辊及其阻力,由盘槽上的气孔喷出的气流在盘槽和输送带之间形成非接触支承气膜,在通过盘槽时不出现挠曲和摩擦,从而显著地减小了摩擦损耗,气垫输送带的磨损和撕裂现象比槽形托辊输送带少得多,有效地克服了通用带式输送机的接触支承缺点,因此摩擦力小。功率消耗比普通带式输送机低,也不需要换和修理托辊费用。不发生盘槽与输送机接触而损坏胶带的现象,鼓风机的维修费仅为槽形托辊修费的一小部分,控制设备也较为简单。
2.2 PLC选型
用PLC进行控制,外围设备少,占地空间小,是实现的良好设备,三菱可编程控制器(PLC)功能强,控制精度高,运行速率快,控制功能性好,可以较好地实现集中控制和就地分散控制。
现场的输入信号有起动、停止、煤流传感、南北线选择、锅炉位置、自动卸料、卸料器抬起和放下位置、给煤机选择等20个;输出信号有振动给煤机、皮带鼓风机、皮带除铁器、皮带运输机、棒条筛、破碎机、刮板输送机、卸煤器抬起和放下、故障报警、起动/停车预告等42个,为了减少成本并留有充分的余量,选基本单元FX2N-48MR和扩展单元FX2N-48ER。
3 系统软件设计
PLC常用的编程语言有梯形图语言(LD)、顺序功能图语言(SFC)和功能块语言(FBD),四级皮带输送机控制系统属于典型的顺序控制,所以主要采用顺序功能图(SFC)编程。图2为系统程序流程图。
顺序功能图主要采用步进梯形指令编程方式,为了编程方便,程序中采用了许多中间继电器进行程序的记忆、转换,同时程序中还使用许多内部定时器完成延时功能。
3.1 起动程序
,在准备工作时,把就地集中转开关闭合,北线开关闭合,给煤机选择开关闭合,要自动卸料,把自动卸料开关闭合,做好启动前准备工作。准备工作完备后,按下开车按钮,皮带运输机按编写好的程序在PLC的控制下一步步的启动。图3为起动程序流程图。
3.2 工作程序
当所有的设备启动后,皮带运输机就开始正常的运煤工作,自动卸料的电动推杆式卸料器在锅炉位置开关的控制下自动工作。
3.3 停止程序
工作完毕之后,锅炉注满了,按下停止按钮,然后皮带运输机按程序逐步停止。后所有设备全部停下,等待下一次的工作开始。
3.4 故障程序
在该四级皮带运输机的故障回路中用了下降沿微分输出指令,在设备正常工作时它遇到上升沿不起作用,当故障时设备停止运行,它就接通故障继电器线圈,使故障输出,故障报警,设备停止运行。在正常的停车情况下,它被停车预告输出断开无效,使其不误报故障。
若运行中出现故障,使某一设备不能正常运行,只要该设备因故障而停车,一个下降沿到了,就会接通PLC中的故障中间继电器,故障线圈闭合,把运行电路断开全部停车,发出故障报警声。等到故障解除然后恢复正常。
4 结语
综上所述,本系统方案不仅选择了成熟、的软/硬件,并充分考虑了系统的扩展性,符合控制管理一体化潮流,对今后控制功能和管理功能的扩充提供了很好的基础。本系统自投入运行以来,运行状态良好,自动化水平达到国内**业的水平,了良好的经济效益和社会效益。此项目的经济效益约20万元。
本系统的点主要有:改用气垫带式输送机,没有滚筒和承载托辊,减小了摩擦损耗和功率消耗;电气控制采用PLC与接触器结合,解决了传统的继电器接触器控制的诸多问题,提高了系统的抗干扰能力,降低了故障率,使运行。
1 引言
某厂的B2025龙门刨是七十年代初由武汉重型机床厂生产,其控制系统是传统的继电器-接触器控制系统,工作台前进、后退、升速、减速及程保护等重要位置采用的是有触点的行程开关,它们动作频繁,触点经常出现粘连,或闭合不好,导致工作台工作故障,维修工作量大,影响生产;同时,机床的主拖动系统采用直流发电机-直流电动机拖动系统,调速系统采用半导体分离元件,以及接插件结构,不仅噪声大,浪费能源,而且在经过近三十年的使用后,整个系统已经严重老化,在低速段已严重不能达到加工要求,有时候甚至会出现爬行现象,调速性能不稳定。为了充分利用机床仍然良好的机械精度以及完好的大功率直流电机,有必要利用现代控制技术和电力电子技术对机床的控制系统和驱动系统进行技术改造。
2 系统需求分析
进行机床改造的总体设计时,需要考虑到控制系统和驱动系统的协调。本机床的动作控制绝大部分属于逻辑控制,因此选择可编程序控制器来完成机床的动作控制。由于原机床的直流电机功率为60KW,成本较高,而且仍然完好,所以工作台仍然采用原直流电机驱动;而直流驱动部分涉及到调速需要,一方面在正常加工时工作台的正、反向运行速度需要根据工作台的位置自动调整,另一方面工作台的切削运动速度又要根据切削用量进行调整。结合工厂的实际情况,本机床只用于粗加工,因此,不同的速度需求主要是工作台往返工作造成的,而对具体的速度值的精度要求并不高,因此驱动系统选择欧陆590系列全数字直流驱动器594。
3 硬件组成
3.1 硬件系统方案
根据系统需求分析,确定出整个控制、调速系统的硬件方案如图1所示。
悬挂操作站主要提供工作台前进起动、工作台后退起动、工作台步进前进、工作步进后退、横梁上升、横梁下降、垂直架快进、左侧架快进、右侧架快进和停等信号。
控制柜按钮主要提供工作模式选择、工作架选择、594使能、594使能停止、程序停车、停车和急停等信号。
各种行程开关包括工作台前进、后退中减速和换向接近开关、各架抬落行程开关、各架进行程开关和横梁放松行程开关。
各类保护信号包括各架抬落电机的热保护、各进给电机热保护、横梁松紧电机的过流保护、通风电机的热保护、左右垂直架的位置保护横梁上下位置的保护、左右侧架的位置保护等信号。
速度给定电路由电位器调节输出电压,由PLC选择速度给定电路的输出电压,将此电压信号传送给594,从而控制工作台直流电机的转速和转向,实现工作台的调速和换向要求。
3.2 硬件设计
本系统的输入输出全部是数字量,其中,数字量输入点总计66个,数字量输出点总计37个,因此选择西门子PLC CPU224(AC/DC/继电器)为主机,并扩展5个数字量扩展模块,它们分别是一个EM223(16DI/16DO,继电器输出)、一个EM223(16DI/16DO 晶体管输出)、三个EM221(8DI)。
速度控制电路如图2所示。直流驱动器594的B3为+10V参考电压端子,B4为-10V参考电压端子,A1为0V参考电压端子,A4为速度给定电压端子,R1~R8为可调电位器。B3与0V参考电压端子之间可以有四条回路:从B3端分别经R5、R6、R7、R8,然后到A1,这四条回路中每接通一条回路,速度给定电压端子A4就从相应的电位器上相应的电压,从而实现给定一定的速度,A4从这四条回路的电压为正电压,此时电动机正转,驱动工作台前进。同理A4从B4与A1之间所形成的回路四种负电压,从而实现电动机的反转,驱动工作台后退。
4 软件设计
按照机床的工作要求,同时考虑到尽量符合改造前操作人员的操作习惯,设置了自动工作模式和手动工作模式。
手动工作模式下能够完成垂直架快速进给、左侧架快速进给、右侧架快速进给、横梁升降控制、工作台步进前进和工作台步进后退等动作。
4.1 横梁升降控制
横梁升、降的前提是横梁处于松开状态;横梁下降到位置后,一方面要保证横梁保持水平,另一方面要尽快制动横梁的下降运动,设计中使横梁有短暂的上升动作来达到要求;横梁上升或下降完毕后还需要让横梁夹紧。图3给出了横梁升降控制PLC梯形图。
图3中Network 4程序段完成横梁的下降控制,当按住横梁下降按钮(I0.1),横梁开始放松(Q0.2),放松完毕,放松限位开关(I0.2、I0.3)接通下降回路,横梁开始下降(Q0.1);横梁下降到位,松开下降按钮(I0.1),其常闭触点接通,取其上升沿接通横梁上升(Q0.0)回路并自保持,同时计时器T37开始计时,计时时间到,横梁上升结束。其它输入输出有横梁上升按钮I0.0、横梁夹紧电流继电器I0.4、横梁上升限位开关I0.5、左侧架与横梁互碰限位开关I0.6、右侧架与横梁互碰限位开关I0.7、横梁夹紧接触器Q0.3。
4.2 架进给、制动控制
在自动工作模式下,需要进行架的进给、制动控制。为了进给电机的转数,将进给电机的转动信号通过凸轮机构传递给行程开关。通过控制进给电机的转数达到控制进给量的目的;进给电机每转代表的进给量是通过调整进给箱的传动比实现。图5所示为自动工作模式下右侧架的自动进给控制梯形图。
右侧架被选中(I3.4)工作的情况下,若进给电机过载保护继电器(I3.5)没有动作且自动进选择开关(I3.2)接通,同时右侧架处于正常位置,即右侧架与横梁互碰限位开关(I3.1)右侧架下限位开关(I3.0)未受压,则进行进给动作(Q2.4);进给电机转动时,右侧架进给检测行程开关(I3.3)从接通到断开到再接通,利用其上升沿通过计数器(C3)进行计数;当计数器计数到预置值,进给完成,停止进给电机。另一方面,利用计数器的上升沿启动电容制动回路(Q2.5)并开始计时器(T44),计时时间到,断开电磁制动回路,从而完成进给过程。左侧架、垂直架的进给、制动与此类似。
通过拨码开关可以设定每次进给时进给电机的转数(限制在1~4的范围内),并将设定值存储在VW4中,从而达到调整进量的目的。
5 结束语
本机床经改造后一年多的运行情况证明,采用PLC和欧陆594对机床进行改造后,既没有改变操作人员的操作习惯,又增强了进给控制功能,同时提高了控制系统和驱动系统的性和稳定性。本项目实施后产生的经济效益150万元。
本文作者点:利用PLC设计了方便、实用的速度给定电路,与采用操作员面板设定速度、利用通讯功能设定速度相比,廉,适用于对速度精度要求不高的普通机床。
1、系统概述
玻璃熔窑各参数的稳定运行非常重要,它直接影响到玻璃的产量和质量。在玻璃生产过程中对窑压和温度的稳定有严格的要求,同时窑压和温度的写急定又涉及到其它环节和参数,比如燃油的压力和温度,雾化介质的压力以及换向过程等等。要想实现这些参数的稳定,并且达到较好地配合有不同的方法可以实现。随着微电子技术的发展,PLC产品在其功能和性能指标上都大大地丰富和完善,因此,我们就应用PLC的一些特殊功能模块和一些普通的I/O模块对玻璃熔窑的各个参数进行自动控制,包括提到的各种参数、熔窑的换向控制以及通过PLC和变频器的通讯实现对变频器输出频率的控制。系统投入使用以来运行状况良好。
2、系统构成
本系统上位机部分选用一台上位机配以FIX软件包,PLC部分选用的PLC,它具有、运行、功能较强的特点。执行机构主要有变频器、电磁阀、薄膜调节阀、三相异步电动机等。
3、PLC实现的功能
本系统大致可以分为三个部分;1、PID调节部分,2、熔窑的换向系统,3、PLC和变频器的通讯部分。其中PID调节部分包括油压、油温、油流(1-6号)、雾化介质、窑压等参数的控制。
3.1 PlD调节部分
PID控制主要通过PID控制单元,该单元主要有以下特性;1、l00ms高速采样周期,实现了高速PID控制。2、数字滤波器衰减输入噪音,控制输入意外干扰,使PID控制成为有效的快速响应系统。3、多种输出规格可供选择。4、八组数据设置,八个数值(如设(SP)和报警设置值)可以预置在八个数据组中。5、可以用数据设定器输入和显示当前值。6、PID控制,利用PID控制器及自动调谐的特性获得稳定的PID控制。7、可以用PLC程序输入和检索数据。同时我们通过PLC的程序实现双PID控制,从而实现了窑压和油流的稳定运行。
PID控制可以分为本地控制和远程控制两种模式,远程控制即通过PLC实现的控制,又有自动和手动两种方式,自动控制即由PLC进行全自动控制,不需要进行人工干预。手动控制即在上位机上给定一个阀位输出值,通过PLC对阀位进行控制。在正常情况下都是在远程控制模式下的自动状态进行,并且每个PID控制回路的SV值、PV值、OUT值都可以在上位机上用棒图显示出来,非常直观。
同时在上位机上可以很方便地修改油温、油压、油流、雾化介质、窑压等每个控制回路的PID参数,如设定值(SV)、“P”值、“I”值、“D”值,并且操作界面非常友好,操作方便。
3.2 熔窑的换向部分
熔窑的换向分为手动、半自动、和自动三种方式,手动即在控制柜上进行操作;半自动和自动都是通过PLC进行控制的,正常情况下都是在全自动换向状态下运行,不需要进行人工干预,只要在上位机上设定换向时间,PLC就会按给定的时间进行自动换向。并且PLC能自动地识别方向,在上位机上显示。同时还能保证在于动/半自动/自动三种状态之间无扰动切换。
3.3 PLC与变频器的通讯(现场总线Device Net )
现场总线是近年来进入工业现场控制领域的一项的技术,在本项目中我们采用了Device Net开放式的现场总线来实现PLC与变频器之间的通讯。Device Net有很多特点;1、它为开放式现场总线网络,符合Device Net总线标准的国内外各生产厂商的机器均可连接。2、它支持广泛的数据处理操作,从通常的ON/OFF数据处理到条形码读入器的数据位操作。3、Device Net保证了波特率为125kbps,节点间大500m的距离,因而在较长的生产线上应用简单方便。当采用某种PLC机型时它可以使用多达2048个I/O点和63个从站。过去我们都是利用一个模拟量信号(4-2OmA或0-10v)来控制变频器的输出频率,从而实现节能或调速的要求。但是模拟量信号不管是4-20mA的电流信号或者是0-l0v的电压信号,即使采用数字化处理,但在传输过程中仍然是以模拟量信号进行传输,容易受到干扰,同时模拟量信号精度较低,只能用于精度要求不高的系统中,在精度要求较高的系统中,模拟量信号还易受干扰,造成系统的不稳定,而我们采用通讯的方式来控制变频器的输出频率,是一种纯数字化的控制,即数字的处理采用数字化处理,传输是纯数字化的传输,精度很高,这就能够使变频器的输出频率非常稳定。同时还可以把变频器的运行状态,故障信息在上位机上显示出来。
4、结束语
该系统应用于某玻璃生产线后运行稳定,也降低操作者的劳动强度,受到生产分厂的。由于该系统在改造前,油流量的控制一直不能技入自动,长期处于手动控制状态,需要很频繁地调节流量阀的开度大小,工作量很大。改造后能实现自动控制。而且该系统的操作也非常方便,凡是需要修改的参数都可以在上位机上直接输入,如变频器的起/停、基准频率、每个PID控制回路的参数值等。另外,该系统价格低,投资少,降低了产品成本,效益显著。
1.1系统组成
热电站装机容量13000KVA,全部采用煤发电,安装了四台大型锅炉,小的75吨,大的165吨,燃煤量大,运输皮带长,级数多,运输控制保护闭锁多。
热电站燃料准备系统主要有桥式抓斗起重机、给煤机、皮带输送机、皮带鼓风机、除铁器、刮板输送机、棒条筛、环锤式破碎机、煤位传感器、锅炉位置开关等组成。图1为四级皮带运输系统框图。
1.2控制要求
热电站燃料准备系统,是一个大型的皮带运输系统,工作任务重,带锅炉多,用煤量大,上燃料的性、性、准确性、及时性,直接关系和影响着全厂的供电质量和生产效益,所以这套系统在运作过程中的性。
要求皮带运输系统从后一条皮带按四、三、二、一逆序启动,加的互锁环节。条皮带都是气垫式皮带运输机,在皮带启动前要求启动它们各自的鼓风机,把皮带吹起,以减小皮带运行时的摩擦,如果鼓风机没有开动,不允许皮带开动,皮带和鼓风机之间要加互锁。四号配仓皮带给锅炉下料,用电动推杆犁式卸料器进行手动和自动下料控制。
用煤流传感器、行程开关控制皮带运行时间。为了提高了系统运行的性,正常运行时进行集中自动控制,在故障或特殊情况时可以现场手动控制。
在每级皮带上都装有除铁器,由于煤中混有杂物,如铁器、易燃易爆的金属物质,特别是,若随煤混进锅炉,将会引起爆炸等危险事故的发生。外面是铁皮裹着,除铁器可以对其起作用,阻止等进入锅炉,引起事故,造成不必要的损失。所以除铁器不开动,皮带不允许开动。
皮带运输机没有开动,不允许开振动给煤机,若给煤机先开,会压死皮带,使其无法正常启动。同样,振动给煤机没有开动,不能启动抓斗起重机往给煤机中送煤,否则会压死给煤机,使其无法启动。
两台振动给煤机,一台正常使用一台备用,相互立不可同时开,要求加互锁。
所有的皮带运输机设备都运作起来后,系统正常工作,使用自动下料,电动推杆犁式卸料器动作抬起放下,要靠锅炉的位置开关控制,自动抬起放下。出现故障,使用手动下料,加一个手动电葫芦使电动推杆犁式卸料器动作抬起放下。
系统要求皮带按一、二、三、四顺序停车,在皮带上装有煤流传感器,要求煤流传感器精度要高,当煤流走完后,通过煤流传感器把皮带停下来。先停给煤机,再停一号皮带,按煤流走完的顺序停皮带,上一级皮带煤流未走完,下一级皮带不允许停下,不能误动作,加必要的互锁保护。
在考虑集中控制的同时,也要考虑现场控制,以免现场发生故障,不能停车,要设现场故障停车开关。设有故障检测及报警系统,对皮带运输机运行状况进行监控,若系统某一部分发生故障,要有报警信号,传入控制室,运行设备在室设指示灯,正常运行工作,指示灯亮;故障时指示灯闪烁,电铃响;停止状态指示灯灭。
2 系统硬件设计
2.1气垫带式输送机
采用气垫带式输送机,既将通用带式输送机的支承托辊去掉,改用设有气室的盘槽。
由于气垫带式输送机没有滚筒和承载托辊及其阻力,由盘槽上的气孔喷出的气流在盘槽和输送带之间形成非接触支承气膜,在通过盘槽时不出现挠曲和摩擦,从而显著地减小了摩擦损耗,气垫输送带的磨损和撕裂现象比槽形托辊输送带少得多,有效地克服了通用带式输送机的接触支承缺点,因此摩擦力小。功率消耗比普通带式输送机低,也不需要换和修理托辊费用。不发生盘槽与输送机接触而损坏胶带的现象,鼓风机的维修费仅为槽形托辊修费的一小部分,控制设备也较为简单。
2.2PLC选型
用PLC进行控制,外围设备少,占地空间小,是实现的良好设备,三菱可编程控制器(PLC)功能强,控制精度高,运行速率快,控制功能性好,可以较好地实现集中控制和就地分散控制。
现场的输入信号有起动、停止、煤流传感、南北线选择、锅炉位置、自动卸料、卸料器抬起和放下位置、给煤机选择等20个;输出信号有振动给煤机、皮带鼓风机、皮带除铁器、皮带运输机、棒条筛、破碎机、刮板输送机、卸煤器抬起和放下、故障报警、起动/停车预告等42个,为了减少成本并留有充分的余量,选基本单元FX2N-48MR和扩展单元FX2N-48ER。
3 系统软件设计
PLC常用的编程语言有梯形图语言(LD)、顺序功能图语言(SFC)和功能块语言(FBD),四级皮带输送机控制系统属于典型的顺序控制,所以主要采用顺序功能图(SFC)编程。
顺序功能图主要采用步进梯形指令编程方式,为了编程方便,程序中采用了许多中间继电器进行程序的记忆、转换,同时程序中还使用许多内部定时器完成延时功能。
3.1起动程序
,在准备工作时,把就地集中转开关闭合,北线开关闭合,给煤机选择开关闭合,要自动卸料,把自动卸料开关闭合,做好启动前准备工作。准备工作完备后,按下开车按钮,皮带运输机按编写好的程序在PLC的控制下一步步的启动。
3.2工作程序
当所有的设备启动后,皮带运输机就开始正常的运煤工作,自动卸料的电动推杆式卸料器在锅炉位置开关的控制下自动工作。
3.3停止程序
工作完毕之后,锅炉注满了,按下停止按钮,然后皮带运输机按程序逐步停止。后所有设备全部停下,等待下一次的工作开始。
3.4故障程序
在该四级皮带运输机的故障回路中用了下降沿微分输出指令,在设备正常工作时它遇到上升沿不起作用,当故障时设备停止运行,它就接通故障继电器线圈,使故障输出,故障报警,设备停止运行。在正常的停车情况下,它被停车预告输出断开无效,使其不误报故障。
若运行中出现故障,使某一设备不能正常运行,只要该设备因故障而停车,一个下降沿到了,就会接通PLC中的故障中间继电器,故障线圈闭合,把运行电路断开全部停车,发出故障报警声。等到故障解除然后恢复正常。
4结语
综上所述,本系统方案不仅选择了成熟、的软/硬件,并充分考虑了系统的扩展性,符合控制管理一体化潮流,对今后控制功能和管理功能的扩充提供了很好的基础。本系统自投入运行以来,运行状态良好,自动化水平达到国内**业的水平,了良好的经济效益和社会效益。此项目的经济效益约20万元。
本系统的点主要有:改用气垫带式输送机,没有滚筒和承载托辊,减小了摩擦损耗和功率消耗;电气控制采用PLC与接触器结合,解决了传统的继电器接触器控制的诸多问题,提高了系统的抗干扰能力,降低了故障率,使运行
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