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重庆西门子中国代理商电源供应商
1、引言
水处理是长期以来倍受关注的领域之一,它是改善居民生活环境、提高人民健康水平的重要手段。旋转流管式膜微滤水处理装置是一种新的水处理工艺,它采用OMRONPLC对整个工艺流程进行控制,采用Inbbtion公司的FIX6.1组态软件对整个工艺流程进行动态实时显示,实现了对流量和压力瞬时值的数据采集、显示及曲线记录,以及各种事故的报警控制等功能。
2、系统工艺流程及控制要求
(1)工艺流程
旋转流管式膜微滤水处理工艺流程如图1所示,被控系统有两套净化装置,这两套净化装置不允许同时工作,当一套处于净化状态时,另一套应处于反冲状态或备用状态。净化时,进水加压泵M1工作;反冲时,反冲加压泵M2工作。不论是在净化状态还是在反冲状态,均有相应的仪表对流量和压力信号进行检测和记录。
(2)系统的控制要求
根据工艺流程,对所设计的控制系统提出以下要求:
①将开关SA打到微机控制状态,在微机控制界面上起动Ⅰ套净化装置,由接触器KM1控制进水加压泵M1(由变频器控制)工作,同时电磁阀YVX11及YV112、YV113、YV114(后三个阀由KM1通过中间继电器KA1控制)打开,控制Ⅰ套的净化工作。
②Ⅰ套进行净化工作时,通过压力表PIT1、PIT2,流量计FIT1、FIT2、FIT5对其管道中的压力与流量进行监测。当流量计FIT5所检测到的流量值小于某一给定的流量值时,说明Ⅰ套的净化装置由于杂质堵塞而效率过低,此时应使Ⅰ套停止净化,加压泵M1停止工作,电磁阀YVX11、YV112、YV113、YV114关闭;进行Ⅰ套反冲洗,由KM2控制的反冲泵M2工作,电磁阀YVX21、YV122和YV123打开(反冲工作一段时间后自动停止);Ⅰ套反冲洗的同时,起动Ⅱ套净化装置进行净化。
③Ⅱ套装置净化时,由接触器KM1控制的进水加压泵M1(由变频器控制)工作,同时电磁阀YVX11及YV212、YV213、YV214(后三个阀由KM1通过中间继电器KA3控制)打开,同时通过压力表PIT3、PIT4,流量计FIT3、FIT4、FIT5对其管道中的压力和流量进行监测,当流量计FIT5所检测到的流量值小于某一给定的流量值时,说明Ⅱ套的净化装置由于杂质堵塞而效率过低,此时应使Ⅱ套停止净化,加压泵M1停止工作,电磁阀YVX11及YV212、YV213、YV214关闭;进行Ⅱ套反冲,由KM2控制的反冲泵M2工作,电磁阀YVX21、YV222和YV223打开(反冲工作一段时间后自动停止);Ⅱ套反冲洗的同时,起动Ⅰ套净化装置进行净化,如此反复循环。
④Ⅰ套和Ⅱ套装置在工作的过程中可通过微机界面上的停止按钮随时可以停止工作,Ⅰ套和Ⅱ套装置也可以单地进行反冲。
⑤进水加压泵M1通过模拟量输出模块对变频器进行变频调速。
⑥当M1、M2过载或变频器故障时,进行声、光报警,以提示操作人员进行处理。
⑦变频器故障时可给PLC提供相应的控制信号。
⑧必要时,可将电磁阀YVX15打开,使净化装置断水。
⑨考虑到电动机的惯性,系统停止工作时,先停止水泵,短暂延时后再关闭阀门。
长期以来,PLC始终活跃于工业自动化控制领域的主战场,为各种各样的自动化控制设备提供了非常的控制应用。其主要原因在于,它能够为自动化控制应用提供和比较完善的解决方案,适合于当前工业企业对自动化应用的需求。随着PC及因特网时代的到来,工业PC或PC-based控制器由于可以融入到网络时代的信息系统中,具有网络系统的基本特性,即具有、格、系统开放、丰富的人才基础等优势,因此PC-based控制器一经出现就具有很强的生命力,发展为迅猛。有观点说,PC-based控制器将取代传统PLC,当然解决性及编程问题。近几年来,这些问题已基本得到解决,PC-based控制器从外观到性也都开始可以与PLC相近。在编程方面,由于IEC61131-3编程语言标准的推出和广泛采用,为PC-based控制器的高速发展铺平了道路。这样,PC-based控制器不仅具有PC的优势,也具有传统PLC的优势。它可无缝地融合到网络时代的信息系统中。
在自动控制领域,PLC技术和PC-based技术是当前比较具有代表性的控制技术,两者的技术起源和发展有较大的差异。
PLC(ProgrammableLogicController)产生于上世纪70年代初。早的PLC是以替换继电器系统的角色出现,其主要实现的功能仅仅是逻辑简单的顺序控制功能。PLC一经出现,就以其高性、小体积和直观的编程模式而显示出强大的生命力,成为自动控制领域的“”。
PC-based是一种基于PC技术的控制系统。早的PC-based控制系统是以工控机为,通过扩展带PCI接口的板卡组成。PC-based借助于IT技术的发展,在运算、存储、组网和软件开放性方面具有优势。
PLC和PC-based两者在技术特点上存在明显区别。PLC具有体积小、功耗低、抗干扰能力强;具有很高的性,其平均无故障率时间间隔(MTBF)可达50万、甚至100万个小时;具有简单直观的编程模式(如梯形图);具有内部实时时钟。而PC-based具有大运算能力;具有开放标准的系统平台和PCI接口;精美且的显示技术;丰富的组网能力。但系统的性略差,如性能较好的IPC的平均无故障时间间隔约5万小时。此外,PC-based虽然具有很强的CPU,但其多任务操作系统是非实时的,所以程序的循环周期反而没有的PLC快。
PLC适合于设备控制,而PC-based多地用于设备运行状态的监视。相对于PC-based而言,PLC具有配置灵活、体积小、适应恶劣环境、抗干扰性强、性高等优点,但在软件功能及系统开放性等方面比PC-based稍差。当然,随着计算机技术和控制技术的不断发展,PLC和PC-based都在吸收对方的优点,以适应多的应用现场。例如,PLC在包装设备中的应用远远多于PC-based在包装设备中的应用。
随着PC-BASED的工业计算机(简称工业PC,与普通的计算机相比,它具有防尘、防振、抗电磁、耐高低温等优点)的发展,以工业PC、I/O及监控装置、控制网络组成的PC-BASED的自动化系统逐渐成为工业自动化的另一种实现方式。PC-BASED自动化系统源于PC,可融入到网络时代的信息系统中,具有、格、系统开放、丰富的人才和应用基础等优势。
1 引言
随着国内外基建行业技术水平的迅猛发展,市场对金刚石粉末锯片、砂轮、磨料等人造金刚石制品的需求量越来越大。随之而来的是生产人造金刚石的设备走俏市场,其中,六面金刚石压机以其操作简便、生产成本相对较低等优点占据了的较大份额。
人造金刚石是利用石墨可在高温、高压的环境中,在触媒的催化作用下,其原子结构发生改变,合成人造金刚石这一机理来实现的。六面金刚石压机可以利用机械、液压装置从六个方向向主机加压,在主机硬质合金锤的作用下使生产原料形成一个密封的正方体高压容腔,同时通过的电加热装置对该腔体加热,该腔体就可以产生合成人造金刚石所需的高温、高压条件。整个设备的工作过程需要由电控系统与机械、液压系统相配合完成一系列工作。其中,电控系统主要通过对由大、小柱塞泵和二十余个电磁阀组成的液压系统以及电加热装置等的控制来完成自动、分段、调整等不同模式下的工作。整个设备可以说是一种典型的机、电、液一体化集成产品。
2 压机电控系统的硬件设计
传统的金刚石压机电控系统由近三十个中间继电器、时间继电器、接触器等不同型号规格的低压电器组成逻辑控制线路,不仅故障率高且维修不便。当生产工艺进行调整,需要改变控制逻辑时改变硬件接线,变动起来十分麻烦。目前,整个压机的机械、液压系统从原材料到零部件都已经有了很大的改进,相比之下落后的电控系统已成为阻碍生产发展的“瓶颈”问题。
七十年代初,美国汽车工业为了适应生产的进一步发展,将可编程序控制器应用于生产线的自动控制中并获得了成功。到八十年代,微处理器被应用到PLC中,使其功能变的完善、优越,且做到了小型化甚至小型化。现在,PLC己被广泛应用于各个行业。综合各项指标,系统选用了日立公司E系列的E-64HR型PLC作为主控单元设计了压机新的电控模式。E-64HR共有64个I/O口,其中40个开关量输入口,24个输出口,内置式电擦除EEPROM可以保证用户方便的完成程序和参数的修改和储存。PLC根据各输入口所接按钮、行程开关、电接点压力表、接触器等电器的信号的状态以及用户编制的软件程序自动控制各泵、电磁阀以及加热装置的动作完成整个生产过程。
E-64HR各输入口的内部线路图如图1所示,采用光电耦合方式有效的防止了外部干扰的窜入。输入电压DC21.6~26.4V、输入电流l0mA,在七年来数百台压机的跟踪服务统计中,没有发现由于输入单元自身故障出现误报,其线路工作还是的。其输出口内部线路图如图2所示,选用继电器接点输出方式时继电器线圈电压DC21V~27V、耗电10mA、触点容量2A、平均寿命20万次以上,可直接驱动接触器线圈、电磁阀线圈及指示灯等低功耗元件。
为了输出继电器的工作,设计中在所有线圈负载上均并联了阻容吸收装置。在对用户送回来的故障PLC的检修中,我们发现70%以上的故障仍出现在输出单元,一类是机内压敏电阻烧穿,另一类是输出继电器触点烧毁。经现场考察及分析发现,部分乡镇企业电源质量较差,原设计中输出口所需AC220V直接采用电网任意一相供电,电源波动大,直接导致了上述硬件故障。后改为采用加热装置中的交流稳压电源兼向输出口驱动电源供电,有效的减少了该类故障的发生。总结不同地区、类型用户的使用情况,一些经验和教训是共性的PLC优越的性能、良好的抗干扰性已被大家所认同,发挥这一优势的前提条件是对其供电电源和屏蔽接地点的合理设计。PLC采用AC220V直接供电,其内部电源部分的稳、压、整流、滤波电路设置是比较完善的。但设计中仍需采用隔离变压器对其供电电源进行隔离,以保证工况恶劣的场合下干扰不由电源窜入,提高系统性,一般可采用BKC-220/220V(60-100VA)的隔离变压器。其次,应引起注意的是所有厂家的PLC均有一个接地端子(GND),该端子是整机的屏蔽接地点,用户为其单设立接地(接地电阻<100Ω,接地线长度<20m),并注意合理选择接地的位置。有些用户将其接在电器设备的外壳上甚至接在零线上,这是十分错误的,不仅起不到屏蔽作用反而成为事故引入点。河北新河某厂错误的将该接地端子接于避雷系统接地上,雷雨时造成高压引入,造成整个车间数台PLC被烧毁。以上问题,尽管用户手册己强调,但仍有许多用户未引起注意,造成不必要的损失。目前流行的六面压机均有大(11KW)、小(1.5KW)两个柱塞泵,小泵主要是为了完成“保压”阶段的压力维持,避免大泵冲击过大,造成压力波动过大,影响金刚石的生长质量。经实验将大泵由变频器实现变频调速,取消小泵,从系统的“保压”效果、金刚石的生长情况以及整个设备的电能消耗等几个方面来看,结果都是令人满意的。虽由市场原因,该方案没能得以推广,但是将PLC、变频器、压力传感器、温度传感器以及低频电源技术结合起来,对电控系统进行较大的改进是下一步技术发展的必然。
2、PLC的软件设计
整个程序需按照液压动作图和工艺要求完成以下动作:启动工作按钮后,三个活塞缸在油压驱动下前进,至预定位置后由限位开关给出信号,三个缸依次停止;暂停一定时间后六缸同时加压,形成叶腊石密封仓;稍后,由增压器加压,到达一定压力时开始对密封仓通电加热并开始加热计时,同时继续升压至保压压力,开始保压并保压计时:其间如有压力泄露由小泵自动补压。加热和保压时间到后,系统泄压,六缸回位完成一个工作循环。
在编制程序的过程中,较多的使用了E系列的“FUN03”指令,如所示梯形图,其中6、215、T00等为外部输入信号、PLC内软中间继电器及PLC内时间继电器的代号,将它们按所需的与、或关系接在“FUN03”的置位端(S端),当S端输入信号为l时,如5+6·11=l时相应输出中间继电器200置1,此后即使S端为0,200仍为1,只有当215·23·l8=l时,即“FUN03”的R端置1时200才置零,故该项功能可以用R-S触发器来表述。
编程时把下一个动作的内部输出点(如201)接在上一个内部输出点(如200)的复位端(R),这样在每接入一个新动作的同时把上一个输出。再由200、201等上述的“FUN03”的输出单元进行逻辑组合去控制50、51等PLC输出继电器,进而完成对电磁阀、交流接触器等外围低压电器的控制。这样的设计不仅防止了在不同阶段输出继电器的误动作、相互干扰以及出现PLC软件编制中常犯的“双线圈”错误。并且,在由于需要修改工艺而调整动作顺序时,只需调整相应“FUN03”的控制方式即可,给修改工艺带来了大的方便。尽管有些型号的PLC不具有类似的“FUN03”功能,我们也可以的依据上述思路进行开发,对此将由另文进行详细介绍。依据我们多年来在不同工况下对不同厂家、型号的PLC使用经验看,这一思路是比较成功的。而且,我们将这一方法介绍给一些现场的技术人员,也得到了他们的认可和肯定。
3 结束语:
PLC替代原有继电器控制模式后显示出了的优势,被生产厂家和用户所接受。93~96年间该压机成为石家庄煤械厂的主导产品之一,为该厂创造了的经济效益。由压机用户进行的统计表明:使用继电器进行控制的压机,由于电气故障造成的停产周平均4小时,由此造成每台压机年均经济损失八千元左右。采用PLC控制的压机,其工作性能稳定且各I/O指示简单、明了,大大缩短了维修时间,电气故障造成的停产降至周平均20分钟,特别是修改工艺时仅需进行程序的调整,省时、方便为用户创造了可观的经济效益。许多老式压机的用户要求帮助他们用PLC改造老压机,体现了在金刚石压机上使用PLC的成功。



1 引言
随着工业自动化的发展,PLC、变频器在工厂设备改造中得到了广泛应用。桥式起重机由于工作环境比较恶劣,而且重载下频繁起动、制动、反转、变速等操作,还要求有一定的调速范围,所以传统的继电控制和串电阻调速已呈现出许多的缺点,对这一类生产机械的改造已十分必要。
2 原设备的基本情况
某石油化工炼油厂焦化车间的抓斗式桥式吊车用于石油焦堆放场,将石油焦从地面抓放到停放在附近的列车上。桥式吊车电气传动共有大车电机2台,小车电机1台,抓斗电机1台,抓斗提升电机1台,均为绕线式交流电动机,采用转子串电阻的方法启动和调速。由于工作环境恶劣,粉尘和有害气体对电机滑环、碳刷及21个接触器腐蚀较大,加上任务重,操作程序难以保证,冲击电流大,触头消蚀严重,碳刷冒火,电机及转子绕组所串电阻烧损、断裂故障时有发生,平均每月发生较大的故障2.5次,对生产影响较大.转子串电阻调速,机械特性软,负载变化时,转速也变化,调果差,所串电阻长期发热,电能浪费大,效率低,因此要从根本上解决桥式吊车故障率高的问题,只有利用PLC作为控制装置以及改变绕线式电机串电阻调速方式。
3 改造后系统的基本情况
3.1系统的组成
在现代工业控制中,PLC由于具有性高,抗干扰能力强,适应性强,应用灵活,编程方便,易于使用,控制系统设计、安装、调试、维修方便,维修工作量少等一系列的优点而得到了广泛的应用,由于本系统主要是一些逻辑控制,所以以PLC作为控制,整个系统的输入26点,输出点27点,可选用三菱FX2N-64MR,该型号是PX系列中功能速度快的PLC,它有32个输入点,32个输出点,内置用户存储器为8K步,系统的组成原理图。
对于桥式吊车抓斗的开合、提升、大车、小车电机分别用四台FRNIC5000G7型变频器拖动;对抓斗的开合电机、提升电机由原来45KW的绕线式电机改为30KW鼠笼型电机,大车小车的配用电机不变,但将转达子绕组引出线短路,去掉碳刷和滑环;为使工作和,防止因停电、变频器跳闸或制动单元失灵而导致起吊物下砸出现危险,原械抱闸制动装置仍保留。
3.2调速系统的工作情况
桥吊中电机所带负载都为恒转矩负载,抓斗开合、大车、小车电机都运行在1、3象限,均为电动状态,抓斗提升电机可运行在1、3、4象限,采用变频调速,机械特变硬,当负载转矩变化时,电机转速基本不变。
桥式吊车的速度调节可利用变频器的多级频率选择功能,将FWD、CM接通则正转,REV、CM接通则反转,将X1、CM,X2、CM,X3、CM三对端子分别接通,或其中两对或三对同时接通,可得7种频率,从而可方便地得到桥吊所要求的正反两个方向各6种速度。
应现场工作人员的要求,为照顾操作习惯,桥吊的转速控制仍采用原来的主令控制器和凸轮控制器。利用主令控制器的五对触头,来得到变频器输出的6种转速。电机加减速的时间可以通过变频器的设定来进行改变。
3.3PLC控制接线及程序设计
整个系统有五台电动机、四台变频器,PLC的输入输出点数较多,各变频器与PLC的连接情况类似,为说明问题,在此仅以抓斗提升变频器与PLC的连接为例,说明其工作情况。系统中PLC的部分I/O分配。
由于系统中五台电机(其中M3、M4是并联运行,两者控制情况一样)的运行情况主要由输入直接控制,所以系统的梯形图程序的设计可以根据各输入和电机的运行关系采用经验法设计,利用起保停电路直接由输入信号得到各电机和制动电磁铁的得电和失电情况,程序设计比较简单,在此不作详细介绍。
4结束语
经过实际应用,改造后的系统性能得到了很大的改善,主要体现在以下几个方面:用结构简单、性高的鼠笼式电机取代绕线式电机,避免了因滑环、碳刷磨损或腐蚀引起接触器不良而造成电机损坏或不能起动的故障;交流接触器的数量由原来的21个减速少到5个,电机主电路实现了无触点化,避免了因频繁动作而烧损,以及由于触头烧损而引起的电器故障;采用变频调速,运行,节能;机械特性硬,负载变化时,各档速度基本不变,轻载时不会因操作不当而出现下降变为上升的失控现象;可根据现场情况,很方便地调整各档速度和加速时间,使吊车操作加灵活,反应。
1、系统概述
玻璃熔窑各参数的稳定运行非常重要,它直接影响到玻璃的产量和质量。在玻璃生产过程中对窑压和温度的稳定有严格的要求,同时窑压和温度的写急定又涉及到其它环节和参数,比如燃油的压力和温度,雾化介质的压力以及换向过程等等。要想实现这些参数的稳定,并且达到较好地配合有不同的方法可以实现。随着微电子技术的发展,PLC产品在其功能和性能指标上都大大地丰富和完善,因此,我们就应用PLC的一些特殊功能模块和一些普通的I/O模块对玻璃熔窑的各个参数进行自动控制,包括提到的各种参数、熔窑的换向控制以及通过PLC和变频器的通讯实现对变频器输出频率的控制。系统投入使用以来运行状况良好。
2、系统构成
本系统上位机部分选用一台上位机配以FIX软件包,PLC部分选用的PLC,它具有、运行、功能较强的特点。执行机构主要有变频器、电磁阀、薄膜调节阀、三相异步电动机等。
3、PLC实现的功能
本系统大致可以分为三个部分;1、PID调节部分,2、熔窑的换向系统,3、PLC和变频器的通讯部分。其中PID调节部分包括油压、油温、油流(1-6号)、雾化介质、窑压等参数的控制。
3.1PlD调节部分
PID控制主要通过PID控制单元,该单元主要有以下特性;1、l00ms高速采样周期,实现了高速PID控制。2、数字滤波器衰减输入噪音,控制输入意外干扰,使PID控制成为有效的快速响应系统。3、多种输出规格可供选择。4、八组数据设置,八个数值(如设(SP)和报警设置值)可以预置在八个数据组中。5、可以用数据设定器输入和显示当前值。6、PID控制,利用PID控制器及自动调谐的特性获得稳定的PID控制。7、可以用PLC程序输入和检索数据。同时我们通过PLC的程序实现双PID控制,从而实现了窑压和油流的稳定运行。
PID控制可以分为本地控制和远程控制两种模式,远程控制即通过PLC实现的控制,又有自动和手动两种方式,自动控制即由PLC进行全自动控制,不需要进行人工干预。手动控制即在上位机上给定一个阀位输出值,通过PLC对阀位进行控制。在正常情况下都是在远程控制模式下的自动状态进行,并且每个PID控制回路的SV值、PV值、OUT值都可以在上位机上用棒图显示出来,非常直观。
同时在上位机上可以很方便地修改油温、油压、油流、雾化介质、窑压等每个控制回路的PID参数,如设定值(SV)、“P”值、“I”值、“D”值,并且操作界面非常友好,操作方便。
3.2熔窑的换向部分
熔窑的换向分为手动、半自动、和自动三种方式,手动即在控制柜上进行操作;半自动和自动都是通过PLC进行控制的,正常情况下都是在全自动换向状态下运行,不需要进行人工干预,只要在上位机上设定换向时间,PLC就会按给定的时间进行自动换向。并且PLC能自动地识别方向,在上位机上显示。同时还能保证在于动/半自动/自动三种状态之间无扰动切换。 3.3PLC与变频器的通讯
(现场总线DeviceNet)
现场总线是近年来进入工业现场控制领域的一项的技术,在本项目中我们采用了DeviceNet开放式的现场总线来实现PLC与变频器之间的通讯。DeviceNet有很多特点;1、它为开放式现场总线网络,符合DeviceNet总线标准的国内外各生产厂商的机器均可连接。2、它支持广泛的数据处理操作,从通常的ON/OFF数据处理到条形码读入器的数据位操作。3、DeviceNet保证了波特率为125kbps,节点间大500m的距离,因而在较长的生产线上应用简单方便。当采用某种PLC机型时它可以使用多达2048个I/O点和63个从站。过去我们都是利用一个模拟量信号(4-2OmA或0-10v)来控制变频器的输出频率,从而实现节能或调速的要求。但是模拟量信号不管是4-20mA的电流信号或者是0-l0v的电压信号,即使采用数字化处理,但在传输过程中仍然是以模拟量信号进行传输,容易受到干扰,同时模拟量信号精度较低,只能用于精度要求不高的系统中,在精度要求较高的系统中,模拟量信号还易受干扰,造成系统的不稳定,而我们采用通讯的方式来控制变频器的输出频率,是一种纯数字化的控制,即数字的处理采用数字化处理,传输是纯数字化的传输,精度很高,这就能够使变频器的输出频率非常稳定。同时还可以把变频器的运行状态,故障信息在上位机上显示出来。
4、结束语
该系统应用于某玻璃生产线后运行稳定,也降低操作者的劳动强度,受到生产分厂的。由于该系统在改造前,油流量的控制一直不能技入自动,长期处于手动控制状态,需要很频繁地调节流量阀的开度大小,工作量很大。改造后能实现自动控制。而且该系统的操作也非常方便,凡是需要修改的参数都可以在上位机上直接输入,如变频器的起/停、基准频率、每个PID控制回路的参数值等。另外,该系统价格低,投资少,降低了产品成本,效益显著。
1.概述
变频调速技术是一种新型的、成熟的交流电机无级调速驱动技术,它以其特优良的控制性被广泛应用在速度控制领域。特别是在供水行业中,由于生产和供水质量的特殊需要,对恒压供水压力有着严格要求,变频调速技术也得到了加深入的应用。
成都市自来水公司六厂日产水量60万吨,担负着成都市区及周边地区70%以上的供水任务。自1996年年底六厂的三期工程投产后开始向郫县供水,使得我厂的供水方式从单一的重力流供水变为重力流和压力流结合供水的方式。自向郫县供水以来,由于考虑到现阶段郫县的用水量较少,从节约能耗的角度出发,我厂使用一台泵同时向郫县供水和提供我厂的自用高压水。为了满足六厂自用水压力,保证厂内各个工艺环节设备(如环节中的水射器)能正常工作,我厂自用水压力须较恒定的控制在0.3Mpa以上,采用变频调速控制是保压力恒定较为有效的方法。根据我们对郫县城区供水量的了解,发现郫县全天各时段用水量变化较大(见后图5),如果不对供水量进行调节,管网压力的波动也会很大,容易出现管网失压或爆管事故。采用变频恒压供水控制后,当郫县用水量较小时,这时相应管道和泵出口压力均较大,变频恒压控制方式将会降低泵的频率,减小泵出水量,从而降低管网压力;反之亦然。这样,小时用水量变化较大也不会造成管网压力有较大的波动。经过长期运行实践,明了变频调速手段实现恒压供水不仅保证厂内自用高压水压力足够且稳定,而且保证了郫县供水的性。
2.控制系统构成
整个恒压供水系统有两组变频泵,每组均由一台变频器和一台水泵组成;系统以PLC为控制,由PLC采集压力信号和输出控制变频泵的运行。控制系统构成如图1所示。
PLC处理器选用的是Allen-Bradley公司的PLC-5型处理器,变频泵选用的是ABB公司的SAMISTAR系列的315F660/690型的变频器和水泵。系统由两只量程为0~1.0Mpa的压力变送器分别检测两台水泵后的输水管道的压力,压力变送器将到的压力信号转换为4~20mA的电流信号,送到PLC子站的模拟量输入模板(1771-IFE),通过PLC的PID运算,由模拟量输出模板(1771-OFE)输出4~20mA的电流控制变频泵的运行。
3.控制原理及功能实现
3.1PLC控制系统简介
我厂采用Allen-Bradley公司的PLC-5型处理器通过DH+通讯方式构建了全厂PLC工业控制网络,通过DH+网络上的RSView工作站实现人机对话。RSView工作站是指运行人机图形界面软件(RSView32)的计算机工作平台,该工作站建在控制室,是实现生产现场无人值守和运行集中管理的调度。利用RSView32可以有效地对控制过程进行监视和控制,可以实现图形化的人机对话界面,模拟生产运行的流程,在模拟流程上加直观地实现生产流程的全自动运行监视、远程人工直接干预操作(如PID指令运行参数远程设定)、控制环节报警监视等功能。控制界面如图2。
3.2恒压供水的控制原理
SAMISTAR变频器具有REMOTE和LOCAL两种操作方式。LOCAL操作方式下,通过LOCALSTART/STOP开关启停变频器,通过fREFLOCALbbbbb0输入端口的电位开关人工调节变频器工作频率;通过LOCAL/REMOTE输入点可以将变频器切换到REMOTE操作方式下,在REMOTE方式下,通过REMOTESTART/STOP输入点进行PLC远程启停变频器,通过fREFREMOTEbbbbb0端口输入频率控制信号(百分比)控制变频器工作频率。根据供水量情况,我们把变频器的工作频率上限设定为水泵基频,即频率变化范围控制在0~50Hz,在此范围内水泵运行频率和定子相压成正比(及与变频器输入频率成正比),这使得变频器输入、水泵运行频率和泵的输出压力成较好的线形关系,可得到较好的控制效果。SAMISTAR变频器对用户开放的I/0接口位于TERMINALBLOCKCARD上,主要使用的有:X11-1(REMOTESTART/STOP);X11-4(LOCAL/REMOTE);X11-13/14(fREFREMOTEbbbbb0、4~20mA信号输入);X11-15/16(输出4~20mA变频器运行频率信号);X11-17/18(输出4~20mA变频泵运行电流信号)。变频器由PLC远程控制时,启动是由PLC向X11-4输出信号,使变频器切换到外部设备控制方式(REMOTE方式),再向X11-1输出信号,启动变频器。在恒压调节时,PLC处理器把检测到的压力信号作为反馈值,与PID运算的压力设定值(由调度人员根据情况在REView上设定)进行比较,再经过PID运算得到调节后的修正值,通过模拟量输出模板(1771-OFE)输出到X11-13/14,作为REMOTE方式下变频器的频率控制信号,由于该信号是相对变频器工作频率上限的百分比,所以变频器将输入信号进行内部运算后转为真实工作频率。为了使三期变频恒压供水自动控制系统与全厂自动控制网络地结合起来,实现对恒压供水系统的运行情况和设备运行进行监视和远程控制,加地实现恒压供水,我们使用PLC进行PID运算和监控。PID闭环反馈控制原理如图3:
PLC的PID运算调节通过该型处理器PID指令完成,通过设置各参数即可由PLC完成PID运算调节。PID程序段流程如图4。PID指令以相同的时间间隔周期性地执行,可采用计时器,定时中断或实时采样的等方法,此处选用了定时方法;PV是PID指令采样的压力控制反馈值,SP是PID指令的压力控制设定值,KP为PID的比例增益,KI为PID的积分增益,KD为PID的微分增益,这五个控制参数作为主要的PID参数参与控制,确定PID参数时要兼顾系统灵敏性和稳定性,由于我们恒压控制要求和设备的性能条件,参数设定强调稳定性(及KI),由于微分环节有放大噪声的特点,我们将KD尽量设置得较小;SWM为PID指令转为手动直接调频的开关,SO设定为PID指令的在手动控制输出方式时的输出值,当变频器从PID自控调节转为手动直接调频时,SO替代PID运算作为转换时的输出值,将SO设定为控制值就可实现无缝转换,减小变频器运行频率的震荡。DB为PID指令的死区设定值,输出出死区时PID指令通过自动运算限制输出出限定范围。
3.3相关控制功能实现
为了防止运行时由于压力变送器不可预见的故障造成PLC的PID运算调节失实,从而造成管网压力失恒引发失压或爆管的严重事故。我们分别在1#和2#变频泵后输水管上安装压力变送器,可以同时测到出厂输水管线上的压力;在PLC程序上对压力信号进行了相应的处理,在程序中设置选择软开关,调度人员可以在RSView上将其中一台压力变送器的值设定为“控制反馈值”,另一台压力变送器的值则设为“参考反馈值”(见图2:变频恒压供水系统控制图形界面(RSView工作站));对1#压力和2#压力值进行比较,相差0.1Mpa时,判断为,其中一只压力变送器出现故障,变频器控制转换为远程直接手动调频控制(通过RSView设置运行)。压力变送器正常工作时,“控制反馈值”经过平均滤波处理后,分别比较压力报警上限和下限值,如果出控制范围,变频器控制转换为远程直接手动调频控制,否则“控制反馈值”作为PID调节的参数PV。
同时为了在就地手动控制实现在控制现场对变频泵进行开停控制和运行数据监视。我们在变频泵工作现场安装了A-B公司的PanelView图形工作终端,该工作终端提供图形交互界面和触摸输入方式,以从站的方式与PLC进行通信,进行数据和控制命令的交换,提供就地监控操作的通道。
4.运行效果分析
4.1有效保证郫县供水和我厂自用水压力稳定,提高我厂供水性
数据库采集的2001年某日我厂恒压变频泵出水压力、频率变化以及郫县供水和自用水流量、管网压力数据关系图。
从数据可看出郫县小时供水量变化很大,如果采用定速泵进行供水必然会导致高峰供水时段内管网供水压力不足,夜间用水量较小时管网压力过高,造成爆管现象。采用变频恒压控制后,变频器的频率随郫县用水量的变化而变化,及时调节我厂对郫县供水量,从而使郫县城区管网压力在一个较小的范围内变化(0.23-0.27Mpa)。另一方面,虽然我厂自用水秒变化不大,但由于我厂自用水和郫县供水为同一水泵加压后,分作两条支流,郫县用水量的变化必然也会导致自用水压力不稳定,采用恒压变频控制方式,基本克服了这种变化因素。从上图曲线也可看出,我厂自用水压力基本恒定不变。这样保证了我厂加氯水射器等重要设备的正常工作,保证了正常的工艺流程,从而保我厂出厂水水质,提高我厂供水的性。
4.2节能
通过采用变频调速恒压控制,可在不同季节、全天不同时段内有效即时地调控水量,这样在用水量较低时,大大节约供水量,减少电耗。在设定压力内跟随用水量供水,避免了传统供水方式的损耗,降低吨水消耗。
4.3提高自动化水平
根据我厂建立自动控制系统的原则“分散控制、集中管理、现场无人值守”,变频恒压供水技术的应用提高了我厂自控系统的整体水平,真正作到了操作简便,现场无人职守,运行。