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石家庄西门子PLC代理商交换机供应商
1996年5月我厂扩建2号回转窑700t/d熟料生产线,生料均化库选用一座Φ15m×30m的混合室库,其充气控制的初步设计方案是:选用空气分配器。在建设过程中,通过实际考察,对PLC+电磁阀控制和空气分配器方案进行比较:
1)空气分配器控制充气的时间是固定的,生产中不能根据工况的具体条件进行改变,均化的效果很难保证。而采用电磁阀控制,电磁阀的动作时间能用PLC程序任意调节,并且根据不同的情况用程序可以实现多种控制方式,使生料均化的效果达到。
2)3台空气分配器的价格共计12.5万元,而20只电磁阀PLC的价格只有7.4万元。因此,1997年5月我厂决定采用PLC+电磁阀控制方案,并且修改设计、安装和调试全部由本厂自行承担。1997年12月生料均化控制系统投入运行一年多,控制设备运行正常,均化效果良好。
1 混合室库均化原理
混合室均化库主要包括:贮存库、混合室、库分配器、库内充气系统和库侧卸料装置。其中库内充气系统包括:环形区卸料充气槽、混合室搅拌充气槽和隧道区输送充气槽,生料送入库分配器,呈流态化均匀地分配到输送斜槽中,通过斜槽下料口进入贮存库形成料层。库底环形充气槽分成四个区,由一台罗茨风机供气,每个区包括三个充气单元。通过电磁阀控制单个充气单元的循环充气,分块切割料层,卸入混合室。混合室充气槽也分成四个区,由两台罗茨风机供气。通过电磁阀控制,以“一区强其余三区弱”的方式,轮换充气搅拌混合室内的生料,形成一定高度的流态化料层,后由隧道区上卸料口卸出。
2 PLC控制电气设计
2.1 硬件设计
为满足PLC控制与S7400PCS系统连接及设备控制要求,设置了S1自动/手动/机旁切换和S2中控/本控切换。当S1在自动位置时,S2可以选择中控计算机起/停操作或本控PLC控制柜起/停操作。当S1在手动位置时,可由PLC控制柜上的按钮来控制设备开、停。当S1在机旁位置时,可由机旁控制箱上的按钮来控制设备开、停。选用日本三菱公司的PLC:FX2-32MR扩展FX-16EYR,对4台罗茨风机和20只电磁阀进行控制。
2.2 软件设计
程序设计采用梯形图语言。根据控制原理,设计程序共分4个部分:1)外环区顺序控制部分。2)内环区“一强三弱”控制部分。3)罗茨风机电机控制部分。4)方式切换和报警检测部分。为适应生产工况的变化,程序中外环区和内环区的时间可随时调整并有记忆功能。均化周期为55min。
3 PLC系统安装调试
电气设计完毕后即可进行控制系统的安装、调试。在控制柜中安装PLC,连接电源及输入、输出控制线路,输入控制程序进行调试。采用模拟调试,即切断输出电源,模拟各种输入信号并对所有输出信号进行测试,看程序各个部分的功能是否符合控制过程的要求,用以考察PLC控制程序的完整性和性。然后接通PLC输出电源,进行空载联动试车,后进行带负荷联动试车。
4 使用效果
1)PLC控制系统投入运行后,出库生料CaCO3的指标全部合格,均化系数可达5.4,系统运行良好。
2)每个充气单元的时间参数可根据工艺的要求随时调整,且有记忆功能,不受停电等因素的影响,修改参数方便。对各区充气单元充气顺序的不同组合,可实现多种均化方式。还可控制环形区的卸料速度,使混合室内的生料充分搅拌保持一定的流态化料层高度,保证了均化效果,满足了工艺的要求。
3)控制功能软件化简化了控制设备,节省了设备投资,同时增加了设备运行的性,减少了维修工作量,降低了维修费用。系统切换灵活,操作简单方便,岗位工人容易掌握。
滤嘴棒成型机是的过滤嘴生产的主要设备,其生产所用的固化剂是甘油脂。目前,我国成型机只带有一个储油箱,储油箱的甘油脂是由人工进行注入,平均每个工班加注2~3次,工人劳动强度大,在加注过程中不可避免的造成浪费,不利于企业管理。在此,我们介绍PLC+PC甘油脂自动控制管理系统。
1、现场条件及设计思想
厂的滤嘴棒生产线一般由几台到十几台成型机组成,这对集中甘油脂自动供料控制和管理带来便利,各成型机组即是生产线的一部分,又相对立。因此,系统设计应具备:
①能对各机台的储油箱的液位、加注、机台的启、停状态等进行检测,并对油箱加注进行控制。当生产线上某台机组的启动、停止或发生故障时,不影响整个系统的正常工作。并在每个机台设有故障诊断用I/O口,便于维修。
②能对集中供油的甘油脂槽进行油料注入和输出的控制,液位和流量的数据采集存储,并通过人机界面显示。甘油脂槽的油脂注入使用两台泵,可同时工作,也可分别单工作,控制方式可手动,也可自动,系统对注入的油液具有累计储存和显示。同样,油脂的输出也用两台泵,采用一开一备工作方式,控制同样具有手动和自动,系统能对实际消耗总量进行累计储存和显示。油槽的加注控制信号由油槽液位传感器产生,输出信号由各机台储油箱液位传感器产生,当生产线无加注请求时,输出泵处于待机状态。系统具有报警功能。
③车间控制室的计算机系统能对整个甘油脂自动输送系统进行远程监控、数据统计管理,并通过网络与厂管理控制进行信息传送。监控时,计算机具有良好的人机界面,全中文显示,主画面为三维效果系统状况图,对系统的各种工作状态参数进行数据采集、整理、统计和显示,并可随时调用和打印。出故障时,能自动显示故障部位,并给予故障提示,自动记录故障内容和时间。
④成型机、甘油脂槽和车间控制室三者相互之间通信和控制距离可达70m。
2、系统硬件结构
根据现场条件和设计思想,整个系统分监控管理层和现场测控层,如图1系统结构框图所示。监控管理层由1台PC机承担,现场测控层由PLC主站和现场机台从站组成。各层通过PROFIBUS工业现场总线连接。
监控PC机:监控选用IBMPC机,配有CITECT V5软件和CP5611现场总线接口卡,通过PROFIBUS-FMS工业现场总线PLC等数据采集设备中的数据,这样工业PC与现场总线连接成能完成组态、运行、操作、存储和打印等功能的完整的控制网络系统。
PLC主站:PLC采用SIMATIC S7-300的模块系列,主站为CPU315-2D模块化中型PLC,它具有强大的处理能力,并集成了PROFIBUS-DP现场总线接口装置。PLC的编程控制在编程器PG 的STES7 V5.1中完成后写入CPU315-2D,CPU315-2D就可读取总线上的所有I/O模块的状态字,同时进行甘油脂槽油料注入和输出的控制、液位和流量的数据采集处理和从站ET200控制。为方便现场操作,PLC配有立的OP操作面板、数据处理显示和报警功能。PLC的主要控制和数采的输入输出信号见表1。
现场机台从站:从站以ET200S远程I/O模块为,用于机台的储油箱的液位、加注、机台的启停状态等检测,并对加料进行控制。从站装于机台内,通过模板IM151与PROFIBUS-DP现场总线连接,按主/从模式向现场设备提供输出数据并向CPU或上位机馈送输入数据。I/O模块带可编程口用于故障检测。
3、系统软件结构
系统软件主要包括PLC程序、OP操作面板程序、网络配置和上位机软件。
3.1 PLC程序
PLC程序的编制是在编程器PG中完成。采用SIEMENS公司的SIMATIC S7-300的配套编程工具STEP7 V5.1完成硬件组态、参数设置、编程、测试、调试和文档处理。PLC程序由组织块(0B)、功能(FC)、数据块(DB)构成。其中,OB是系统操作程序与用户程序之间的接口,用于控制程序的运行。主程序循环OB1采用CALL指令调用功能FC程序。
OB1如下:
CALL FC1
CALL FC2
CALL FC3
FC是用户子程序,为了方便编程和调试,用户程序采用模块结构,即按各功能要求分为甘油脂槽的液位及输入和输出流量数据(FC1),甘油脂输入和输出的控制(FC2),从站ET200测控(FC3)等。用户程序采用逻辑梯形图编写,如其FC3如下:
DB是用户定义的用于存取数据的存储区。另外,PLC程序还包含辅助程序,如循环中断OB35、时间错误OB80、电源故障OB81、诊断中断OB82、插入/移走模板中断OB83、CPU硬件错误OB84、级错误OB85、机架故障OB86、通讯错误OB87、编程错误OB121、访问错误OB122等
3.2 OP操作面板程序
为方便现场操作,在PLC主站控制柜上装有OP操作显示面板,其采用SIEMENS公司的SIMATIC Protool/Pro P5.0软件进行组态,其主要功能是系统启/停、自动/手动转换、急停等操作和现场工作状态及数据显示等。
3.3 网络配置
网络组态采用SIEMENS公司的SIMATIC NET,NCM S7 PROFIBUS组态软件完成PROFIBUS S7通讯网的网络组态。
在上微机设计安装CP5611网卡,在PLC主站安装CP342-5通讯模块,通过PROFIBUS S7通讯电缆完成上微机与PLC主站之间的通讯网络硬件组态。
3.4 软件设计
监控计算机用户软件是在bbbbbbs2000平台上,应用SIEMENS公司的CITECT V5软件开发的。监控计算机以三维效果系统状况图的形式输出系统各设备运转状态、甘油脂瞬态流量和累计流量、甘油槽液位,并可对系统启动和停止、输出泵的选择及控制、输入泵的选择及控制等进行操作,同时,还装有STES7 V5.1,可对PLC进行远程编程或修改。为防止非专职操作人员非法操作,系统设有专职人员登录窗口。由于用户软件运行于bbbbbbs2000操作系统平台之上,给用户将来建立工厂管理网带来方便。
4、其它应考虑的问题
4.1 由于工业现场的恶劣环境,干扰较大,我们对PLC 交流供电采用380/220V的隔离变压器(变压器级间屏蔽层接地),对其进行悬浮供电,以隔离由电网引入的干扰。线路敷设时,将PLC控制信号线与交流电源线分开布线,大限度的降低静电和电磁感应干扰。这样做的好处是把输入和输出、强电和弱电明显隔离分开,进一步减小干扰,同时也避免了接线错误。
4.2 在控制柜结构设计时,要充分注意到散热和防尘问题。因热量向上散发,发热元器件尽可能装于柜子的上部,并增设散热风扇,通风道的进出口要进行防尘处理。
4.3在现场系统调试时,PLC应对流量计、液位计、甘油槽等进行计数校验。
4.4如果监控计算机、PLC、ET20太远,则应考虑增设中继站。
5、综述
用PLC+PC实现的甘油脂自动输送系统控制已用于厂生产,几年来的实践证明,该系统抗干扰能力强,控制精度高,实现了系统数据采集处理、系统各环节状况检测控制、系统监控管理等、全数字化、全开放的控制过程自动化、系统网络化,为企业降低了生产成本。
1 引言
数控机床是典型的机电一体化系统。PLC工程现场界面涉及光、机、电、气、液等复杂的输入输出信令,加之PLC对于信号的逻辑处理具有的抽象运算特征,使得工业现场故障处理工作通常是相当的复杂困难,PLC机电系统现场故障往往使得缺少工程经验的设备管理者们束手无策,较长时间的故障处理处理可以大幅度降低产能,严重影响生产。本文以就事论事的方式平铺直叙具体的机电工程现场故障处理案例,保留住故障处理经验中珍贵的分析判断过程。
2 数控机床故障诊断案例
2.1 甄别PLC内外部故障实例
配备820数控系统的某加工,产生7035号报警,查阅报警信息为工作台分度盘不回落。在SINUMERIK 810/820S数控系统中,7字头报警为PLC操作信息或机床厂设定的报警,指示CNC系统外的机床侧状态不正常。处理方法是,针对故障的信息,调出PLC输入/输出状态与拷贝清单对照。
工作台分度盘的回落是由工作台下面的接近开关SQ25、SQ28来检测的,其中SQ28检测工作台分度盘旋转到位,对应PLC输入接口110.6,SQ25检测工作台分度盘回落到位,对应PLC输入接口110.0。工作台分度盘的回落是由输出接口Q4.7通过继电器KA32驱动电磁阀YV06动作来完成。
从PLC STATUS中观察,110.6为“1”,表明工作台分度盘旋转到位,I10.0为“0”,表明工作台分度盘未回落,再观察Q4.7为“0”,KA32继电器不得电,YV06电磁阀不动作,因而工作台分度盘不回落产生报警。
处理方法:手动YV06电磁阀,观察工作台分度盘是否回落,以区别故障在输出回路还是在PLC内部。
2.2 诊断接近开关故障实例
某立式加工自动换故障。
故障现象:换臂平移到位时,无拔动作。
ATC动作的起始状态是:(1)主轴保持要交换的旧。(2)换臂在B位置。(3)换臂在上部位置。(4)库已将要交换的新定位。
自动换的顺序为:换臂左移(B→A)→换臂下降(从库拔)→换臂右移(A→B)→换臂上升→换臂右移(B→C,抓住主轴中)→主轴液压缸下降(松)→换臂下降(从主轴拔)→换臂旋转180°(两交换位置)→换臂上升(装)→主轴液压缸上升(抓)→换臂左移(C→B)→库转动(找出旧位置)→换臂左移(B→A,返回旧给库)→换臂右移(A→B)→库转动(找下把)。换臂平移至C位置时,无拔动作,分析原因,有几种可能:
(1)SQ2无信号,使松电磁阀YV2未激磁,主轴仍处抓状态,换臂不能下移。
(2)松接近开关SQ4无信号,则换臂升降电磁阀YV1状态不变,换臂不下降。
(3)电磁阀有故障,给予信号也不能动作。
逐步检查,发现SQ4未发信号,进一步对SQ4检查,发现感应间隙过大,导致接近开关无信号输出,产生动作障碍。
2.3 诊断压力开关故障实例
配备FANUC 0T系统的某数控车床。
故障现象:当脚踏尾座开关使套筒紧工件时,系统产生报紧。
在系统诊断状态下,调出PLC输入信号,发现脚踏向前开关输入X04.2为“1”,尾座套筒转换开关输入X17.3为“l”,润滑油供给正常使液位开关输入X17.6为“1̶1;。调出PLC输出信号,当脚踏向前开关时,输出Y49.0为“1”,同时,电磁阀YV4.1也得电,这说明系统PLC输入/输出状态均正常,分析尾座套筒液压系统。
当电磁阀YV4.1通电后,液压油经溢流阀、流量控制阀和单向阀进入尾座套筒液压缸,使其向前紧工件。松开脚踏开关后,电磁换向阀处于中间位置,油路停止供油,由于单向阀的作用,尾座套筒向前时的油压得到保持,该油压使压力继电器常开触点接通,在系统PLC输入信号中X00.2为“l”。但检查系统PLC输入信号X00.2则为“0”,说明压力继电器有问题,其触点开关损坏。
故障原因:因压力继电器SP4.1触点开关损坏,油压信号无法接通,从而造成PLC输入信号为“0”,故系统认为尾座套筒未紧而产生报警。
解决方法:换新的压力继电器,调整触点压力,使其在向前脚踏开关动作后接通并保持到压力取消,故障排除。
2.4 诊断中间继电器故障实例
某数控机床出现防护门关不上,自动加工不能进行的故障,而且无故障显示。该防护门是由气缸来完成开关的,关闭防护门是由PLC输出Q2.0控制电磁阀YV2.0来实现。检查Q2.0的状态,其状态为“1”,但电磁阀YV2.0却没有得电,由于PLC输出Q2.0是通过中间继电器KA2.0来控制电磁阀YV2.0的,检查发现,中间继电器损坏引起故障,换继电器,故障被排除。
另外一种简单实用的方法,就是将数控机床的输入/输出状态列表,通过比较通常状态和故障状态,就能诊断出故障的部位。
2.5 根据梯形图逻辑诊断DI点故障实例
配备SINUMERIK 810数控系统的加工,出现分度工作台不分度的故障且无故障报警。根据工作原理,分度时将分度的齿条与齿轮啮合,这个动作是靠液压装置来完成的,由PLC输出Q1.4控制电磁阀YVl4来执行,PLC梯形图如下图所示。
通过数控系统的DIAGNOSIS能中的“STATUS PLC”软键,实时查看Q1.4的状态,发现其状态为“0”,由PLC梯形图查看F123.0也为“0”,按梯形图逐个检查,发现F105.2为“0”导致F123.0也为“0”,根据梯形图,查看STATUS PLC中的输入信号,发现I10.2为“0”,从而导致F105.2为“0”。I9.3、I9.4、I10.2和I10.3为四个接近开关的检测信号,以检测齿条和齿轮是否啮合。分度时,这四个接近开关都应有信号,即I9.3、I9.4、I10.2和I10.3应闭合,现I10.2未闭合,处理方法:(1)检查机械传动部分。(2)检查接近开关是否损坏。
2.6 根据梯形图逻辑诊断DO点故障实例
配备SINUMERIK 810数控系统的双工位、双主轴数控机床。
故障现象:机床在AUTOMATIC方式下运行,工件在一工位加工完,一工位主轴还没有退到位且旋转工作台正要旋转时,二工位主轴停转,自动循环中断,并出现报警且报警内容表示二工位主轴速度不正常。
两个主轴分别由B1、B2两个传感器来转速,通过对主轴传动系统的检查,没发现问题。用机外编程器观察梯形图的状态。
F112.0为二工位主轴起动标志位,F111.7为二工位主轴起动条件,Q32.0为二工位主轴起动输出,I21.1为二工位主轴卡紧检测输入,F115.1为二工位卡紧标志位。
在编程器上观察梯形图的状态,出现故障时,F112.0和Q32.0状态都为“0”,因此主轴停转,而F112.0为“0”是由于Bl、B2主轴速度不正常所致。动态观察Q32.0的变化,发现故障没有出现时,F112.0和F111.7都闭合,而当出现故障时,F111.7瞬间断开,之后又马上闭合,Q32.0随F111.7瞬间断开其状态变为“0”,在Flll.7闭合的同时,F112.0的状态也变成了“0”,这样Q32.0的状态保持为“0”,主轴停转。Bl、B2由于Q32.0随F111.7瞬间断开测得速度不正常而使F112.0状态变为“0”。主轴起动的条件F111.7受多方面因素的制约,从梯形图上观察,发现F111.6的瞬间变“0”引起Flll.7的变化,向下检查梯形图PB8.3,发现卡紧标志F115.1瞬间变“0”,促使Flll.6发生变化,继续跟踪梯形图PB13.7,观察发现,在出故障时,I21.1瞬间断开,使F115.1瞬间变“0”,后使主轴停转。I21.1是液压卡紧压力检测开关信号,它的断开指示卡紧力不够。由此诊断故障的根本原因是液压卡紧力波动,调整液压使之正常,故障排除。
3 结束语
通过典型实例与故障现象对数控系统、立式加工自动换故障、配备FANUC 0T系统的某数控车床、配备SINUMERIK 810数控系统的双工位、双主轴数控机床等运行中存在的问题加以分析,并作出相应的故障排除方法。
2 设计原则
1) 系统具有经济性及性
系统我们建议用一套PLC来统一控制,这样既能节约成本,同时有利于统一管理。同时,系统的PLC我们用在海内外名气比较大的AB 公司PLC,在世界各地很多企业中都有成功的应用经验以及长期的稳定运行记录。
2) 系统具有易维护性及可扩展性
所选用产品符合标准,可采用通用的工具进行维护。本系统不仅可以满足当前的工程需求,而且可以方便的实现日后的系统扩充。以后系统需要扩充其他控制功能,仅需增加I/O模块。
3) 系统具有简单性
本系统采用AB公司功能性强、经济型的中型可编程逻辑控制器SLC 500。该逻辑控制器具有便捷的内置通讯接口,易扩展的输入输出模块,简单方便的bbbbbbs平台编程软件,用户易学易懂。
3 系统分析
1) 输送系统:
上下料输送系统由链条输送、上下料输送带两部份组成,在整个系统中起到一个衔接的作用,其三条输送带在自动运行时保持同步。其中链条输送带为电磁调装置,上下料输送带同为一变频器控制,通过旋转编码器反馈信号采样运算后进行同步调节。
4 部1.1kw电机,带冷却风扇。要求电机能够实现变频控制,并且能够反馈回PLC。在触摸屏能够实现监控,能够实现速度的调整。
2) 前外理:
前处理主要是清洁铝型材表面的污渍,并在表面形成一层铬化膜,为喷粉作好前期工作。工艺流程:装筐→脱脂→水洗→(碱蚀)→水洗→表调(中和)→水洗→铬化→水洗→热(纯)水洗→滴干→烘干→送喷涂上架其中:脱脂、碱蚀、表调、铬化剂的浓度是根据供应厂家提供的浓度配槽液。水洗槽用一般的自来水。热水洗用纯水。(碱蚀可以不用)槽体结构: 脱脂槽:主要为清洁铝型材表面污渍,以防铝材表面的油污等对静电粉末的吸附。槽体防腐采用软PVC,槽液主要成分为,温度为常温即可。槽体大小依大型材的长度及产量而定。水洗槽:清洗上个工艺槽的化学残留物质。槽体防腐采用软PVC,槽液主要成分为自来水,温度为常温即可。槽体大小依大型材的长度及产量而定。表调槽(中和):中和因在脱脂槽残留的酸性物质。槽体防腐采用软PVC,槽液主要成分为,温度为10度~60度。槽体大小依大型材的长度及产量而定。铬化槽:即化学转化,以防被吸附的静电粉末脱落,有铬化和磷化两种,这两个方法已使用多年,性能相当稳定,生产上容易操作,可根据其处理后的颜色进行辨别转化效果,其中 铝化膜显黄色,磷铬化膜显,这两种工艺的操作温度和时间范围较宽,涂层厚度一般为0.3~0.8g/M2.铬化槽的防腐采用软PVC,槽液主要成分为氟锆酸盐或氟钛酸盐,温度为25度~55度。槽体大小依大型材的长度及产量而定。热水洗槽:铬化后的处理工艺,其防腐采用全不锈钢结构,槽液成分为纯水,槽温控制为60-80度.其温度控制可通过热水炉或蒸气加热。
前处理系统控制包括2.2kw电机5台,11kw电机5台,4kw电机1台。
其中电机要分开控制,能够实现每台电机的单控制,即每台电机都有单的开,停按钮来控制。但为了提率,在开机是也能够一次把电机全部开启。
3) 水分烘干炉:
对铬后的铬化膜进行烘干,使表面不残留水分,如果工件表面留有水分进入喷粉工序,则涂层会产生气泡缺陷。烘干温度不宜过高否则将使转化的膜过多失去结晶水而发生转型,导致膜疏松而使涂层附着力下降。烘干炉的加热可依据不同客户需用使用燃气燃烧机或柴油燃烧机。通过温度控制系统对其进行温度控制,可设定目标温度。炉体采用不锈钢结构。
烘干炉控制系统包括3kw风机5台;燃烧1把;温度2点。
4) 大粉房:
喷粉系统喷粉系统为整条生产线的部分:主要由两台上下止点可调、速度可调的往复机以及喷粉系统组成。往复机:其高度由客户所喷的大型材长度有关,喷按装在往复机的移动平台上,移动平台按直线导轨作上下往复运动。其上下止点调整由编码器反馈给PLC计算脉冲定位,调节精度为1mm,其上下止点位置可通过触摸屏或上位机设定。其运行速度由电位器调节输入至变频器,速度调整范围0HZ~50HZ(0m/s~8m/s),具体依客户所需的喷粉厚度现场实际调节。
粉房控制系统包括2.2kw电机1台,要求变频控制,能实现速度的灵活调整,能够在触摸屏设定速度,显示速度,显示反馈;0.37kw电机2台;45kw电机,变频启动;16个脉冲阀,每10秒钟吸合2个阀,吸合0.5秒,关闭2秒;两个气阀 气阀1开2秒,关1秒;气阀2开2秒,关1秒,如此循环。
5) 固化炉:
固化炉为后期处理,由两台燃烧机进行炉内温度加热,通过对四个温控点的采样来控制炉内温度,温控器均可与PLC通讯,温度设定在温控器上均可设定。在设定的温度下将喷好的材料进行固化、流平。
固化炉包括1.1kw电机5台;3kw电机5台 ;2.2kw电机1台;燃烧2把:分两段温度控制;温度检测三点。
其中每个电机能够单控制,也能够在启动时一次启动全部电机,以提率。每个燃烧分两段火焰控制,大火和小火,在温度某一数值1,大火关闭;当温度数值2(数值1<数值2)时,小火关闭。但温度小于数值2时大于数值1时,小火自动打开。当数值小于数值1时,大火自动打开。
4 电气系统主要配置
i. PLC选型
从度以及性、稳定性上,我们选用美国罗克韦尔公司SLC系列PLC作为主要控制设备。SLC具有如下特点:
A. 功能强大:完成任务多
B. 配置灵活:需要费用省
SLC有多款不同容量和内置通讯接口的处理器可选。提供大容量多可达64K字(128K字节)的数据/程序内存,精心设计的控制内核保证了同样功能程序对内存的占用率只有其它竞争产品的50%不到;SLC的模块化I/O系统提供了包括开关量、模拟量和模块在内的60多种I/O模块。
C. 稳定:无论是单机应用,还是分布式控制,在单一平台上,SLC就能实现高速离散控制和过程控制;功能的诊断功能让使用过程中的故障排查变得简单。
D. 贯通全厂直至信息层的通讯功能-----内置不同通讯接口的SLC系列处理器,提供多种控制器联网方式供用选择,以构成不同要求的工业监控网络。
E . 应用广泛的多种现场总线集成:SLC提供了与各类“智能”设备的现场总线接口,这类设备包括各种传感器、按钮、马达启动器、现场操作员站和传动设备等等,信息全部无缝通讯。
图2 SLC 500
ii. 变频器选型
本系统选用了罗克韦尔的PowerFlex4系列和PowerFlex400系列变频器。这两款系列变频器专门针对风机和水泵的应用,为满足OEM和终用户对于灵活性、节省空间和使用方便的要求而设计。
特点:
1 集成的PID控制器可自动调整输出频率,调节过程变量
2 三个可编程的跳变频率段防止了变频器在共振频率中连续运行,避免机械损坏
3 可选的风扇/泵类曲线针对离心风扇和泵类负载提供降电压模式
4 特的休眠功能在系统需求降低到预先设定标准时,自动关闭机器;当系统需求增加时,自动启动机器
5 针对某些无人看管运行环境,系统断电后恢复时,变频器将自动重起运行
6 Freeze/Fire和Purge等特定输入,可直接连接到消防紧急系统
7 集成到变频器中的RS485通讯
8 成套变频器满足UL标准,增强了安装灵活性,允许变频器直接安装在开关柜中
9 成套变频器断路器和接触器旁路设备只需简单的装配就可以通过组合操作员面板、控制器、通讯和预先装配的功率选件进行起动
10 成套变频器旁路接触器提供三对接触器结点,当变频器处于旁路模式时,可以测试变频器的功能和隔离变频器
iii. PLC电控柜
PLC电控柜是自动控制系统的部分,所有的逻辑控制功能及状态监控都在此进行实现。柜内元器件包括PLC、空气开关、直流电源、接线端子等。
电控柜体采用国产柜体,防护等级达到IP55,防锈。
柜内所有元件采用导轨安装。空气开关、接线端子采用国产产品,24VDC电源采用闽台明伟牌电源,24VDC继电器采用日本欧姆龙产品。
柜内走线全部走于线槽内,220V电源线与控制线走于不同的线槽内。电源线采用2..5平方电缆,火线、零线、地线按照国家规定采用不同颜色。柜内控制线采用1平方电缆,直流控制电缆为蓝色,交流控制电缆为红色。电控柜与外界线管用工业软管及锁紧。
总结,目前该立式铝型材喷涂系统控制系统运行良好,在华南地区很多铝型材厂都有应用,为客户创造了很好效益。
立体停车库生产在中国是个新兴行业,从立体车库要在中国建制造业基地的角度来说,是一种世界竞争态势。总的来说,立体停车库生产还处于起步阶段,汽车每年按20%到30%的速度增长,停车库在人多地少的国家和城市大有用武之地,立体停车库可缓解城市动静态交通问题,改善居住环境,有效利用土地。