石家庄西门子授权一级代理商DP电缆供应商
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产品描述

产品规格模块式包装说明全新

石家庄西门子授权一级代理商DP电缆供应商

一、概述



热流道是一种广泛应用于塑料模具行业的温度控制装备,是塑料注塑模浇注流道系统的一种技术装备,是塑料注塑成型工艺发展的一个热点方向。北京凯迪恩公司与某聚脂模具厂利用凯迪恩公司的KDN-K3系列PLC和可控硅调压模块,共同开发了一种热流道控制系统,其中包括4路温度控制和12路电压调节。


二、实现功能


根据工艺要求,控制系统实现如下功能:


1. 对4路温度可进行分别设定和PID控制,精度±1℃ 。


2. 对12路(多路)电压可进行分别设定和控制。


3. 4路温度脱离规定范围报警。


4. 12路(多路)电压脱离规定范围报警。


5. 输出元件(可控硅)短路和断路报警。


6. 可显示所有实际温度值,与所有实际输出电压值。


三、可控硅模块介绍


可控硅(SCR)是在工业自动化领域使用广泛的电压控制功率器件。控制可控硅(SCR)的导通角使可控硅输出电压连续可调,因此大量应用于温度控制、灯光调节、电机调速等领域。凯迪恩公司开发的于可控硅控制的可控硅调压模块(FM351),该模块是KDN-K3系列PLC的扩展功能模块,连接在CPU的扩展总线上。FM351具有以下特点:


1. 每个可控硅扩展模块可控制四只可控硅(SCR);


2. 控制方式由程序向可控硅模块写入输出电压值,调节过程由该模块自身完成,能够实现:


· 开环控制


可控硅输出的电压随外部电网电压的变化而变化。


· 闭环反馈控制


可控硅输出电压会稳定在用户设定的电压值附近。它会随外部电网电压的变化自动调整可控硅的触发时间,从而使实际输出的电压始终都稳定在设定的电压值附近。


3. 报警检测


l 开环控制:“可控硅断开”报警、“可控硅短路”报警;


l 闭环控制:“可控硅断开”报警、“可控硅短路”报警、实际输出电压出设定值±10V报警、可控硅模块和CPU模块之间通信出错报警;


四、控制系统实现


控制PLC选用KDN-K3系列的PLC。


KDN-K306-24AR,主机一台,它带有14个输入/10个继电器输出。


KDN-K331-04TC,热电偶温度测量扩展模块一个。


KDN-K351, 多功能可控硅调压扩展模块4个。


BTA40 双向可控硅16只。


触摸屏作为人机界面。


1.温度反馈控制


模具中有四路温度控制,采用KDN-K331-04TC热电偶温度测量模块测量出模具温度值,与给定值一起通过PLC中的PID运算,由FM351 多功能可控硅调压扩展模块调节可控硅的导通角使输出电压变化,从而控制加热器功率使模具温度保持在规定值。


2.电压调节


流道中有12路加热电压的控制,在程序中向KDN-K351可控硅调压模块传送设定电压值,由可控硅调压模块调节可控硅的导通角使输出电压变化,即可对流道中的温度进行调节。可控硅调压扩展模块自动完成电压检测与反馈功能,使输出电压稳定.


3.报警


当可控硅短路、开路、电压差以及可控硅调压模块故障时,可控硅调压模块可自动向CPU模块传送故障信息,在触摸屏上显示报警画面,通知故障类型以便维修。(包括温度差报警)。


4.其他


根据需要可在触摸屏上显示温度曲线。


由于模具中的四路温度控制有软启动功能,从而使模具在开机时温度缓慢上升,避免了对模具的热冲击,延长模具寿命。


所有操作均在触摸屏上完成,实现各参数设定与显示,以及各路输出的启停。面板设有急停按钮。


五、总结


实际运行表明,该系统满足工艺要求。以的PLC控制系统取代传统的仪表系统后,不仅大大提高了设备运行性和控制精度,简化了系统接线,而且以液晶显示屏提升了人机界面的美观度,重要的是帮助设备厂家提高了产品的技术档次,增加了产品的附加值


在木工机械中,例如木工带锯机,往往通过PLC或单片机来控制送料部分进行自动运行。由于单片机控制系统的抗干扰能力差,容易产生误动作和误数据,使操作人员判断错误,从而误操作。而PLC具备良好的抗干扰性和通用性,从而解决了这一问题。
     
     1、木工带锯机的工作原理
     
     用来锯切原木或成材的木工机床分为木工带锯机﹑木工圆锯机和木工框锯机等。所谓木工带锯机是环状带锯条张紧在两个锯轮上,环状带锯条由电动机通过锯轮带动,作连续切削运动。木料的进给可以采用手动,也可以采用跑车或滚筒进行自动进给。按照用途分类,带锯机可以分为锯切原木的跑车带锯机和剖分板材或方材的再剖带锯机。
     本项目所使用的带锯机为跑车带锯机。所谓跑车,是指夹持原木向带锯条作进给运动的送材车。PLC需要完成的动作是对跑车进行定位控制。跑车的动力设备是装配在底盘上的电动机,经过齿轮传动,带动跑车的主轴进行往复运动。跑车前进为工作行程,跑车后退为返回行程。其工作过程是,跑车工作台以一定的速度运行一段距离,当系统再次收到前进指令时,又以同样的速度运行同样的距离,并且此距离可以被修改。当系统收到后退指令时,进行返回行程,直到此指令被取消。电动机的正转和反转控制跑车工作台的前进和后退。通过PLC控制系统实现对电动机方向的控制。


     2、PLC选型与I/O点分配
     
     为了保证系统的控制精度,跑车带锯机控制系统采用闭环控制。根据旋转编码器反馈回来的脉冲信号计算跑车工作台的实际距离。当跑车工作台到达设定距离后,PLC输出制动信号,停止跑车的运行,实现跑车的定位。PLC控制系统需要配置1路高速脉冲信号输入。跑车工作台还需要1个位置来进行进尺和余尺的计算,可以利用安装在跑车支架上的接近开关确定跑车经过的位置,因此系统还需要配置1个接近开关输入点。后,系统还需要配置启动、停止、进车、退车、点动等按钮。因此,系统的开关量输入点为8个。系统的开关量输出点只有制动接触器和后退继电器等2个点,分别控制跑车的停止和跑车运动的方向


     综上所述,根据输入和输出的要求,我们选用和利时公司具有自主知识产权的HOLLiAS-LEC G3小型一体化PLC。考虑到此系统需要一定的备用I/O点,CPU模块选择带有24点开关量的LM3107,其中开关量输入14点,开关量输出10点。CPU模块LM3107自带3路立的高速脉冲输入,其继电器输出的电流容量大为2A,可以直接控制制动接触器,不需要中间继电器。这些配置能够满足系统的要求。

     3、PLC控制系统软件设计

     跑车工作台运行的启动、停止开关SB1、SB2分别接到PLC的输入端口%IX0.1和%IX0.2。当启动开关SB1接通时,跑车工作台启动运行。当停止开关SB2闭合时,跑车工作台停止运行。旋转编码器产生的脉冲信号接到内部计数器HD_CTUD_T4的输入端口%IX0.4和%IX0.5。利用PLC计数器HD_CTUD_T4的脉冲计数功能,控制系统可以定位跑车工作台当前的运行距离,将当前距离与设定距离进行比较,从而控制工作台的进给位置。PLC的输出端口%QX0.0接制动接触器,用来控制跑车工作台运行和停止。当%QX0.0=0时,电动机正转,带动工作台前进。当%QX0.0=1时,电动机反转,带动工作台后退。

     根据跑车工作台运行过程的要求,控制系统的流程图如图1所示。PLC根据HD_CTUD_T4的当前脉冲值和触摸屏的设定值进行比较。如果当前值小于设定值,跑车工作台继续运行。如果当前值大于设定值,系统立即输出制动信号,然后等待下一次前进信号的输入。当系统需要锯路补偿时,程序会根据用户选择的补偿量进行锯路补偿。


1、概述


    水轮机筒阀由法国NEYRPIC公司于1962年用于真机以来,通过一些中小水轮机的应用实践,逐步得到了完善。到1979年加拿大当时大的水电站LG-2,16台出力为338.5MW的大型混流式水轮机采用了圆筒阀之后,它的应用开始引起各国的注意,许多优点得到公认。因此,被越来越多的水电站采用。它的主要优点有:

    1)安装在固定导水叶与活动导水叶之间,同安装在蜗壳前的球阀、蝶阀相比,缩短了整个厂房的纵向长度,降低了工程造价;

    2)密封性好,能有效抑制了导叶漏水对导叶的磨损。

    3)开启、关闭时间短,能好地适应电力系统对水电厂快速开机的要求并能有效地防止事故情况下的机组过速。

    4)能机前阀门进出口处的收缩和扩散段伸缩节的附加水力损失。

    5)圆筒阀启闭为直线运动,关闭时可根据水压上升率调整关闭速度。而在圆筒阀的应用实践中如何保证多只接力器的同步成为筒阀控制的关键技术问题。下面就这一问题阐述应用PLC技术实现同步的原理和方法。

    2、筒阀的结构及同步机构原理

    传统的解决同步问题的主要方法采用接力器驱动链条同步,在筒阀圆周尽可能多地均匀布置多支液压接力器,每支接力器动杆(活塞)下端连接固定在阀体上,活塞上下运动可以驱动阀门启闭。各活塞的同步移动有由可逆传动的滚动螺旋副实现,它是在活塞上固定的一只滚动螺旋传动的螺母,螺母连接传动丝杆,当活塞上下移动时丝杆做正反旋转,丝杆上端连接齿轮将筒阀的垂直运动变为齿轮的旋转,齿轮带动链条一起连动其它接力器的齿轮同速旋转并反作用于其丝杆而实现多只接力器的同步。此同步方案的缺点在于:

    1)直径大的筒阀将布置数量较多的接力器,增加整个系统的投资。

    2)接力器油缸进油口无调节能力,均由调定的节流阀控制流量,接力器运行速度的调节控制没有按调节规律运动的随动性。

    3)链条同步对发生异步的的油缸矫正能力差,易发生链条张力矩过载甚至拉断,导致筒阀启闭失败。

    4)由于油缸进油量由节流阀调整固定,筒阀只能定速启闭,丧失了筒阀直线运动可按程序启闭速度进行启闭的优势。

    3、采用PLC输出控制比例阀液压随动系统实现同步

    此方案采用接力器直接驱动筒阀并控制其同步,滚动螺旋副和链传动的同步机构可以取消或作为辅助同步手段和保护措施。另外,接力器本身不需再设缓冲装置,缓冲功能由PLC控制程序实现。采用本方案与传统的同步控制系统相比有如下特点:

    1)可以灵活地改变(修改控制程序)阀门关闭开启的运动规律,使之符合机组运行之需要。例如:当事故紧急停机调速器主配拒动而需快速关闭筒阀是时,为了即快速又不致使蜗壳及压力钢管水压上升率过高可采用分段关闭的控制规律。

    2)可以取消机械同步机构,大大简化控制操作机构从而精简筒阀的整体结构,节省机坑内空间,改善运行维护条件。

    3)减少操作执行组件数量,降低工程造价。

    4)利用计算机通讯技术,为实现计算机远方监控提供坚实的现场控制和数据采集单元。


    3.1 控制系统基本原理

    该系统主要由硬件和控制软件两部分组成,其中硬件部分包含可编程控制器(本方案PLC选用三菱公司的FX2N-80MT)及其配套的A/D模块、通讯模块、接力器行程测量组件(选用磁感应、高速脉冲输出)、信号功率放大板、液压比例阀、电源、操作开关、按钮以及信号灯等组成;其系统硬件构成如图一所示。软件由三菱公司配套可在bbbbbbS下编程的FXGP-WIN-C开发而得。系统的基本控制策略如下:整个系统可视为以位移量偏差为负反馈的闭环电液随动系统,在多只接力器不同步的情况下,以其中一只为基准,在给定的启、闭规律基础上按经典PI控制算法,产生控制量作用到液压比例阀上,液压比例阀控制油流量大小校正发生的不同步的偏差以保证各油缸的同步运行,其基本控制原理框图如图2所示。


图2 基本控制原理图

    3.2 各部分工作元器件特性

    3.2.1 控制运算部件PLC及其各功能模块

    PLC(FX2N-80MT)是整个系统的控制部件,其丰富齐备的控制运算指令、优越的性能、现场编程调试的方便已成为实现各种控制的现场级设备。其主要性能指标有:运算速度: 0.08uS/步(基本指令), 1.52uS—数100uS(应用指令);用户程序内存容量:16K,系统程序内存容量:8K;应用指令:128种 298个;输入口:5组每组8个,其中高速记数口8个(X000—X007);响应速度:8个点合计小于等于20KHZ,自带电源容量:24V600mA;输入电源:AC/DC170V—250V。各功能模块:1)模数转换模块FX2N-4AD:用于接收压力传感器输出的4-20mA电流信号,将其变为PLC程序可用的0-1000的十进制数。其性能指标如下:功耗:DC5V30mA,模拟量输入范围:电压DC-10V--+10V大-15V--+15V(输入阻抗200K),电流DC-20mA--+20mA大-32mA—+32mA(输入阻抗250),;输出数字范围:-2047--+2047;分辨率:电压5mV,电流20uA;线性度:±1%F.S,采样速度:普通通道15mS,高速通道:6mS;3)数模转换模块FX2N-2DA:将PLC运算得到的控制量数值转化为电压信号输入到比例阀放大板控制液压比例阀。其性能指标如下:DC5V30mA,数值输入范围:-2047— +2047;模拟量电压输出: -10V— +10V,线性度:±1%F.S,分辨率:电压5mV(10V×1/2000),转化速度:普通通道18mS,高速通道:3.5mS;

    3.2.2 测量部件:位移传感器

    选用美国MTS Temposonics III(PB/PH)非接触式位移传感器

    原理:由询问信号的电流脉冲所产生的磁场(沿波导管运行)与位置磁铁产生的磁场相交产生一个应变脉冲信号,然后计算这个信号被探测所需的时间周期,便能换算出准确的位置。

    性能及指标:分辨率:2um;响应速度:比其他测量方式:快4到20倍;提供网络数字SSI  CANBUS  PROFIBUS  DEVICENET ;符合欧洲CE规格。

    3.2.3 执行部件:比例阀(包括放大板)

    此环节是电气控制信号与机械液压系统连接的关键部分,直接影响到控制系统性能的发挥,所以选用德国REXROTH的VT5005带阀芯位置反馈的自动式比例方向控制阀,其放大电路技据如下:电源电压DC24V,功率50VA,控制电压±9V,大输出电流:2.2A。

    3.2.4 操作显示终端

    本系统选用三菱的GOT940触摸操作显示终端,其画面可通过配套的GT-DESIGE软件制作并通过通讯电缆AC30R-9SS与PC机连接进行数据传送及调试。安装此显示终端可丰富人机界面,同时监视多个参数,对即时分析筒阀开启、关闭的运行状态提供方便。
  3.3 控制策略

    利用三菱PLC丰富的指令编制控制程序,对于现场调试及不断完善、优化控制程序具有重大意义。整个控制程序的流程框图如图三所示。

    3.3.1 具有启闭运动规律的调节给定量

    圆形筒阀在启闭过程中,根据其安装结构及位置可知:在运动到全行程的中间段时,各缸允许发生的偏差小,为了保证液压调节系统的调节品质,可将给定量降低,放慢筒阀运行速度。在动水关闭过程中,为了控制蜗壳水压上升率,筒阀关闭速度可分段进行设置。其他启闭规律可在筒阀的运行实践中总结得到,通过编制具有启闭运动规律的调节给定量实现。

    3.3.2 基准缸判断

    把每一次开关动作完成后的慢及行程小的一缸作为下一次筒阀启闭运行的基准缸,因为此缸响应调节量的能力弱,让它只接收固定的给定输出,调节其它缸的输出量以适应基准缸。

    3.3.3 油压参与调节

    当某缸油压上升速率过设定值,说明此油缸侧运动受卡阻,此时应降低基准缸的给定值,使系统调节变得加平缓,顺利完成启闭操作。

    3.3.4 保护及信号设置

    油缸油压或四油缸油压之间的差值过某一整定值油压保护动作;链条张力过载保护通过行程开关接点进行调整;全开、全关限位置也是在相应位置安装行程开关实现。为了防止油路系统的油垂效应,在临近全开、全关位置时减小比例阀开度,并延时返回开启和关闭中间继电器。现场控制柜装设有以下信号:全开、全关、中间位置、1#-6#链条张力过载。

    3.3.5 相关参数显示

    因为现场控制柜安装了操作显示终端,通过PLC算术指令的运算可以得到多个有关筒阀运行的参数并在一个画面内显示,如各缸的行程、各缸比例阀阀芯位置反馈电压、比例阀阀芯位置(占各阀全开的百分比)、油压、运行速度、筒阀下滑、每次开关经历时间以及各个故障信号、全开全关信号、中间位置信号、下滑信号以及各缸油压、控制量、比例阀开度与位移的关系曲线等。


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20世纪60年代末,为了改变由成千上万个继电器经硬线连接构成的传统装置,美国数字设备公司(DEC)于1969年研制成功一台可编程序控制器(以下简称PLC)。经过20多年的不断发展,现在已形成了完整的工业控制产品系列,其功能从初仅有计时、计数及逻辑运算等简单功能发展到目前的具有接近计算机的强有力的软硬件数据处理功能和联网通信功能,在I/O点数、内存容量、系列化、通信化、通用化方面都有了明显的进步,特别引人注目的是新推出的PLC产品都大大增强了通信功能,采用了网络技术,使多台PLC并网工作,提高了整体性能。
     
     从控制功能上看,PLC可替代继电器控制电路的一切功能,具有浮点运算、数据传送和比较、文件传送、诊断、逻辑判断、中断控制、通信、人机对话等功能,在使用方便性和系统性方面则具有继电器电路的优越性。目前,PLC产品已成为控制领域中常见、重要的装置之一。它代表了当前电子程控技术的发展潮流,其应用已渗透到国民经济的各个领域,发挥了日益明显的作用,因而受到越来越高的重视。据调查结果表明,约80%的工业单位可采用PLC作为控制装置,可见其在工业各个领域中的应用前景之广泛。
     
     金隆铜业有限公司是在国内铜冶炼企业采用可编程序控制器用于主体生产工艺过程控制的企业,其成果和经验随后也得到了国内其他冶铜企业的肯定和效,该项目也因此获得了当时的国家有色工业局授予的科技进步一等奖。金隆铜业有限公司采用的是在市场占有率较高,度也较高的美国Rockwell公司生产的PLC-5系列大型可编程序控制器。全套系统的成套和软件的编制调试则由上海自动化仪表研究所、南昌有色金属设计研究院、铜陵有色设计院和金隆铜业有限公司自动化室共同承担,这几家单位都有着雄厚的技术力量和多年从事自动化项目设计、成套的经验,因而系统自投用以来在生产和管理中都收到了显著的成效。


     一、系统概述
     
     1. 系统配置

     金隆的可编程序控制器系统主要包括:三台转炉、转炉公用设备及铸渣机PLC控制系统;两台阳精炼炉PLC控制系统以及电解车间及电解液净化部分的PLC控制系统。

     以上三个系统共分为九个PLC控制站,这九个PLC控制站全部选用PLC-5/40可编程序控制器作为主机。
     
     2. PLC-5/40介绍

     PLC-5/40是Rockwell公司PLC家族中应用广、功能、性能价格比理想的机种之一。它具有速度快、内存大、指令系统丰富等特点,并可配置成主机和网络冗余的控制系统。
     
     3. 软件介绍

      软件包括通信软件WinLinx、软件WinView和编程WinLogic5。

     ● WinLinx是以bbbbbbs为基础的、用于与PLC进行通信的软件。WinLinx既是一个驱动程序又是一个DDE服务程序。驱动程序是与PLC之间的通信接口,而DDE服务则提供了与bbbbbbs其他应用程序的数据交换手段。

     ● WinView是一个用于数据、监控和信息管理的工业软件包,是个人微机上的实时、多任务、多窗口的、功能强大的、模块化的、彩色图形组态软件。它可以根据现场数据的变化而形成动态画面。

     ● WinLogic5是用于对可编程序控制器进行编程和文本处理、功能强大的软件包。它提供了对ROCKWELL公司的PLC-5可编程序控制器进行在线和离线编程、I/O组态、报告、诊断、和监控、强制等功能。它具有非常友善的人机界面,全部功能均可以用鼠标进行简单的操作。

     二、具体应用
     
     1. 在阳精炼炉的应用

     金隆公司共有两台阳精炼炉,其操作控制水平的好坏直接关系到阳铜的质量乃至影响到电解铜的质量,阳精炼炉共用了四个PLC-5/40处理器,两主两从,互为热备,分别控制两台阳精炼炉的倾转系统、附属设备和所有的调节回路。另外,还担负着接受行车无线传输称重数据的任务。
     
     此外,两台行车上的行车秤的称重实时数据也是由阳精炼炉PLC进行接受并进行数据转换处理和显示的。大部分实时信号的累计值、历史趋势和报警画面也都由PLC完成。总之,由于在阳精炼炉使用了PLC,使得大量的继电器控制柜和二次仪表得以取消,不仅节省了空间,也使得故障率大为减少,提高了系统的性,并且回路修改为方便,减少了二次投资。
     
     2. 在转炉的应用

     转炉工段包括三台转炉本体、三套残加料系统、一套溶剂运输系统、环境集以及电收尘四大部分。有八个PLC组成四套热备控制系统进行控制,每台转炉本体和对应的残加料系统由一套PLC进行控制,溶剂运输、环境集以及电收尘由一套PLC进行控制。
     
     投产以后,根据生产情况和工艺要求,我们对转炉的事故倾转回路进行了改造,将事故倾转由直流倾转改为交流倾转,仅当交流失压时才由直流倾转,增加了系统的性。还增设了富氧调节回路和纯水槽自动调节回路。此外,由有色机械总厂生产的铸渣机也是用PLC进行控制的。由于采用了PLC进行控制,使转炉的劳动强度大为减轻,监控为方便,维护为简单。
     
     3. 在电解、净液的应用

     电解、净液共用了三台PLC,一台用于对电解工段的电器设备以及过程工艺参数进行检测和控制,一台用于对净液工段的电器设备以及过程工艺参数进行检测和控制,一台用作与上位一台以太网的网络通信接口。
     
     PLC主要对一些给液泵、循环泵、泥浆泵等一些泵的启、停进行联锁控制和监视,对风机的运行情况进行监控,对短路器进行监控。
     
     由于采用了PLC,取消了大量的二次仪表,所有的仪表指示值都可以在监控站的屏幕上显示,统计报表、历史趋势曲线都可以很方便地打印出来。参数的修改和设备的操作都可以用鼠标在屏幕上完成。

     三、网络化方案及其实现
     
     PLC-5处理器不仅具有非常强的控制功能,还具有非常强的通信能力。因此,它不但适用于各种控制应用环境中,特别适用于计算机集成生产系统(CIMS)的生产方式,与计算机等来形成一个高度化的分布式多级控制系统。生产的过程十分复杂,因此实现生产过程的高度自动化比较困难,同时,由于市场需求和技术发展的新速度日益加快,以往传统的、相对稳定的生产过程也变得越来越不适应要求,这就对自动化生产的方式提出了一个动态的开放要求。因此,管理和控制一体化成为现代化企业越来越迫切的需要,而在此过程中,网络化的实现又成为一个关键的环节。
     
     金隆公司的生产管理网络就是这样一个制和管理于一体的厂级分布式控制系统.
     1. PLC与管理网的联接

    全厂的PLC共构成两条数据高速通道(DH+)链,一条是电解、净液的PLC通过ROCKWELL公司的以太网接口模块5/20E与以太网相连,一条是阳精炼炉、转炉的PLC通过DCS与上位以太网相连。采用这种联结方案主要是受各PLC物理位置的限制。PLC的实时数据传到以太网后,由美国DEC公司的阿尔法小型计算机接受并转换成个人电脑可以识别的数据信号后,再发往各管理终端。这样,各管理终端通过相应的软件就可以随时调出工艺流程画面和实时工艺参数,管理者就可以随时了解到现场工艺情况和各类数据报表,从而为管理带来大的便利。 
    
     2.  DH+网

     DH+是一个公共总线形成的对等的工业局域网,其网上的每个节点无主次之分,网络的存取方式为令牌传递方式,传输介质为屏蔽双绞线,大传输距离为3044m,通信波特率为57.6K(57.6K位/s=1字节/0.14ms),大节点数为64个。
     
     屏蔽双绞线相对比较,并有比较好的抗噪性,能保证传输信号不失真,不失为一种理想的传输介质。令牌传递方式可以那些试图获得网络访问权的PLC站点之间的竞争,哪个站点得到令牌,它就成为主站,从而有权向其他站点发送信息,用完相应的时间片后,即将令牌传递到下一个站点,这样可以避免因某个站点故障而影响到整个网络。每个PLC-5/40处理器有四个通信口,可用软件设置成远程I/O通信链与输入输出机架相连或设置成DH+网络通信口。在转炉调试时,由于各站点之间需要传递的数据量太大,引起监控站屏幕频繁出现网络时报警信息,我们就用处理器空闲的通信口,专门设置了一条DH+通信链,专门用于处理器之间的数据传递,解决了网络拥挤的问题。
     
     由于DH+网络优越的网络能,使得数据在站点之间传递变得为便利,行车称重数据本来发往阳精炼炉,可是因为有了DH+网络,在转炉也可以看到这些数据。转炉的作业方式是交替作业,加上很多设备是三台转炉共用,因而需要相互传递的信息量非常大,因为有了DH+网络,一切问题迎刃而解。

     四、调试中遇到的难点及解决办法
     
     投产前,网络安装测试好之后,开始进行系统的总调试,发现由于三台转炉的很多辅助设备是共用的,因而各PLC之间需通过网络交换的数据量特别大,引起网络繁忙,网络时报警频频出现,影响调试和正常操作。起初试图通过增大监控站的内存、扩大缓冲区、精简操作画面等方法解决这个问题,但效果均不理想。后来想到利用处理器的其他空闲的通信口,专门开设一条网络转炉的四个PLC之间传递数据用,结果十分令人满意,很好地解决了这个问题。

     五、投产后的增设及改进项目
     
     由于工艺状况和设备状况的要求,投产后在转炉进行了一系列的改造和增设项目,主要包括以下几个方面。
     
     1. 转炉事故倾转的改造

     在原设计中,转炉的事故倾转是蓄电池带动直流电机驱动的,由于蓄电池只能供电10min,而充电时间需10多个小时,且有倾转速度慢、性能欠等缺点,容易引起堵风眼事故。针对这种情况,我们在软件上进行了,使得只有交流失压时,才由直流电机驱动转炉移动, 在其他条件下,均由交流电机带动炉子做事故倾转,大大减少了事故的发生,具有很好的效果。
     
     2. 增设富氧改造调节回路

     投产一段时间后,为了增加固破和冷铜的处理量,根据工艺要求,我们在转炉增加了富氧锤炼自动调节回路。回路投用后,操作人员只要在操作画面上设定所需的用氧浓度,调节回炉即可根据送风流量和设定氧浓自动调节氧气的流量,操作十分方便。至今,使用效果一直很好。
     
     3. 增加纯水槽自动回路

     纯水槽的水是用于转炉冷却水套的,一旦断水,就会对设备造成损坏。未改造之前转炉纯水槽需用电话与纯水站联系,这就要求操作人员经常监视纯水槽的水位,很不方便,改造之后,低水位自动,高水位自动停水,且有高、低水位报警,既方便又,得到操作人员的。
     
     4. 增加报警点和历史趋势记录

     转炉投产后,我们在转炉增加了PLC系统不间断电源(UPS)掉电报警、烟罩断流报警、纯水槽水位报警等,提高了生产的性。增加了排风机转速和输出给定值的历史趋势记录,给设备监护和故障判断分析提供了依据。
     
     总之,可编程序控制器因其的性能、的控制功能和强大的通信功能在金隆公司的生产和管理中发挥了很大的作用,创造了一定的经济效益。随着其性能价格比的提高,相信会在工业企业中得到加广泛的应用。



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