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    浔之漫智控技术(上海)有限公司

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  • 公司认证: 营业执照已认证
  • 企业性质:私营企业
    成立时间:2017
  • 公司地址: 上海市 松江区 永丰街道 上海市松江区广富林路4855弄52号3楼
  • 姓名: 聂航
  • 认证: 手机已认证 身份证已认证 微信未绑定

    厦门西门子PLC代理商电源供应商

  • 所属行业:电气 工控电器 DCS/PLC系统
  • 发布日期:2024-12-05
  • 阅读量:43
  • 价格:666.00 元/台 起
  • 产品规格:模块式
  • 产品数量:1000.00 台
  • 包装说明:全新
  • 发货地址:上海松江永丰  
  • 关键词:西门子代理商,西门子一级代理商

    厦门西门子PLC代理商电源供应商详细内容

    厦门西门子PLC代理商电源供应商


    一、前言

    锅炉节能降耗主要的控制指标在於煤耗及用电效率,传统方法多用风门档板、阀门和机械调速来控制鼓(引)风机、给水泵、循环泵的流量及炉排的运行速度,其设计上并未考虑节能目的,同时,工艺及生产任务的不同,蒸汽需求量变化时,需改变给煤(喷降)量,以达到率燃烧,传统的控制方式采用人工操作、耗电高、控制精度低,且易因操作不当而产生环境污染(烟囱冒黑烟)。

    二、锅炉供水控制系统的改造

    水泵的工作原理
    由水泵的工作原理可知流量Q与转速N成正比,扬程H与转速N的平方成正比,轴功率P与转速N三次方成正比,电机的转速N与电源频率F成正比,因此改变电源频率,可改变电动机即给水泵的转速,从而达到调节给水流量的目的。
    原设备工况
    现锅炉给水泵是连续恒速运行的,且流量的控制是通过调节管路中调节阀和支路回流实现的,采用调节阀调节时,由于阀门的开度的减小,水泵出口的压力上升,阀门两边的压差将增大,造成能量的浪费同时还易损害阀门和轴承的磨损;采用支路回流调节时,大量水的回流也同样造成能量的消耗。
    给改造方案
    原系统加装伟创AC32水泵、风机变频器,并保留原系统工频设备做备份,变频器故障输出继电器常开触点连延时继电器再连原工频主回路接触器,确保变频器故障情况下锅炉给水系统正常运行,同时控制室声、光报警,提示操作人员及时排除问题;变频器设下限频率,保证锅炉给水量在值以上运行;
    变频器工作状态
    操作人员在控制室可根据汽包水位的变化实时对变频器进行频率调整,满足蒸发量和给水量的同时力求变频器运行在经济状态。
    现场实测:给水泵相对原调节筏控制节电率达24%,并且水泵磨损大大减少,延长设备使用寿命。

    三、锅炉鼓(引)风控制系统的改造

    原现场工况
    锅炉的鼓(引)风机的风量随汽量变化而经常产生变化的,原现场采用阀门调节,锅炉的控制室到阀门的距离较远,操作不便还不易控制准确,风量调节过大,空气含氧量标,浪费了热能;风量调节过小,煤渣残留碳份标燃烧不尽又增加了煤耗;高速运行的风机产生的噪音对环境也产生大的污染;由于长时间高速运行,风机轴承和电机温升都很高,设备的使用寿命降低。
    变频器工作状况
    安装伟创AC32系列变频器后,操作人员在控制室根据用汽量的变化,随时调整鼓(引)风机的转速,减少了噪音对环境的污染(电机均运行于额定转速以下,风的噪音随之下降),由于鼓引风机长期额定转速的状态之下运行电机及风机的轴承不易损坏,延长了使用寿命,电机的发热量也减少了,维修量下降。停机时间减少,节约了大量的维修费用。
    节能效果
    一般设计机、水泵设备额定的风量、通常都过实际需要的风量、流量,且运行量、都是实时变化的,而目前,采用档板或阀门来调节风量和流量的调节方式较为普遍,虽然方法简单,但实际上是通过人为增加阻力的办法达到调节的目的,这种节流调节方法浪费大量电能,回收这部分电能损耗会收到很大的节能效果。
    从流体力学原理知道,风机风量与转速及电机功率的关系,用下述关系式表示:
    式中,Q-风量(流量)H-风压(扬程)P-轴功率n-转速
    当风量减少风机转速下降时,其电动机输入功率降低,例如风量下降到80%,转速(n)也下降到80%时其轴功率则下降到额定功率的51%;若风量下降到50%,轴功率将下降到额定功率的13%,其节电潜力非常大,因此对风量、流量调节范围较大的风机水泵,采用变频调速控制来代替风门或阀门调节,是实现节能的有效途径。
    变频调速的特点是,没有因调速带来的附加转差损耗,调速的范围大,精度高、无级调速。容易实现协调控制和闭环控制,由于可以利用原鼠笼式电动机,所以特别适合于对旧设备的技术改造,它既保持了原电动机结构简单、、维护方便的优点,又能达到节电的显著效果,是风机水泵节能的理想的方法。

    四、炉排电机的变频改造

    原现场工况
    炉排电机因为比较小,许多厂家都忽略了对其的改造。炉排电机是控制煤在炉内的停留时间,其速度的快慢和煤的燃烧率息息相关。传统的调速方式是机械换档,精度低,煤燃烧后留碳份标严重。
    现场其炉排三级调速档已锈死,只有高速档可以运行,煤渣出来呈黑灰色且脚踩有硬感,明显没有燃烧。
    变频改造效果
    采用变频调速后情况大为改观,由于可实时调整,煤块燃烧充分,热效提高,煤渣出炉后呈灰白色,同时烟囱冒黑烟的现象也基本没有,煤耗降低10%左右。

    综上:使用伟创变频调速器取代风门、档板、阀门控制流量,并控制炉排后,其整体改造效果如下:
    1、综合节电约35%,约9个月回收投资。
    2、提高燃烧效率,节省用煤10%左右。
    3、降低排烟浓度,避免冒黑烟的环境污染。
    4、提高设备自动化程度,控制、方便、及时。
    5、实现电机软起动,减小冲击电流
    6、降低设备运行损耗,延长设备使用寿命。


    由于运行设备、仪器仪表复杂多样,给自控系统的正常运行和稳定控制提出了很多题目,在解决这些问题的过程中,我们有收获、有教训。在此,对九水厂现已稳定运行的自控系统作较完整的介绍,经便**对此有新的了解。

    1 供水工艺及运行方式

    北京九水厂包括一座净配水厂(位于清河)、一座污泥处理厂(位于清河)、两座取水厂( 怀柔取水厂、密云取水厂)。水源取自密云水库和怀柔水库,经3条DN2 200的管线输送到净配水厂。

    (1)密云取水厂工艺:密云水库调流阀调节流量加氯送水至清河净配水厂。其中主要设备为DN1 600调流阀和电动蝶阀各2台,加氯机3套等。

    (2)怀柔取水厂工艺:怀柔水库隔网隔栅拦污加氯取水泵送水至清河净配水厂。其中主要设备为两种调速取水机组共3套,取水机组3套,液压球阀6台,两种加氯机共6套。

    (3)一期净水主要工艺:配水井加药反应、沉演(机械加速澄清池)砂滤(虹吸)炭滤( 虹吸)加氯清水池出水泵房。其中主要设备为排泥阀60个,气动隔膜阀192个,(一、二期共用一个加药加氯间和一个配水泵房)。

    (4)二期净水主要工艺:配水井加药反应、沉演煤滤炭滤加氯清水池出水泵房。其中主要设备为炭电动调节进水堰14台,刮泥机4台,搅拌机8台,煤、炭滤池各24个( 采用电动执行装置),反冲风机3套,反冲泵3套;一、二期共用一个加药加氯间和一个配尿泵房,采用加氯机13台,两种加药泵共14套,调速配水机组4套,定速配水机组2套,液压转芯阀5台,加氨机6套等。

    (5)三期净水主要工艺:配水井加药反应、沉演煤滤炭滤加氯清水池出水泵房。其中主要设备为电动调节堰8台,电动进水堰8台,吸泥机8魇,搅拌机10台,煤、炭滤池各24个(采用气动执行装置),反冲风机3套,反冲泵3套,加药泵6套,加氯机7套,调速配水机组2套。定速配水机组3套,液压转心阀5台,加氨机5套等。

    九水厂运行人员根据供水集团公司调度室下发的调度指令,通过设置在各控制室的自控装置,控制有关设备,进行取水、配水、净水等一系列的自动控制、调节、监视操作。

    2 自控系统构成及控制原则

    北京九水厂自动控制系统采用日本横河cenrum、μ XL和CS3000系统;二、三期滤池控制部分采用modicon PLC控制。整个自动控制系统的监控量为:DI4 300点、DO1 500点、AI1 2 12点、AO210点、PI30点。本着九水厂是一个整体的原则,一、二、三期只有一个调度室,集中管理、控制全厂的生产运行。

    所有运行设备的控制层次分为两级:现场电器控制盘操作(现场级)、远方计算机监控(级)。控制原则为:现场级、电器设备的继电保护由现场电器盘自行完成。

    2.1密云取水厂

    密云取水厂采用日本横河μ XL系统,由一个操作站和两个控制单元构成,监控数据通过通讯管理机、电台与净配水厂控制室进行双向传输。

    运行人员根据净配水厂控制室的水量要求,通过调节2台调流阀控制取水量。夏季进行加氯,以防输水管道内的藻类滋生。同时监测原水水质,并与密云水局进行。


    图1 净配水厂监控系统结构示意

    2.2怀柔取水厂

    怀柔取水厂采用日本横河CS3000系统,由一个工程师操作站、一个现场控制站和4个RI/O 组成,监控数据通过通讯管理机、电台与净配水厂控制室进行双向传输。

    运行人员根据净配水厂控制室的水量要求,通过启/停取水泵(3调3定)控制取水量。夏季进行加氯,以防输水管道内的藻类滋生。同时监测原水水质,并与怀柔水利局进行。

    2.3净配水厂

    整个净配水厂有操作监视站21个、控制站18个、远程I/O(RI/O)10个,通过HF总线、V net 、 E net网连接在一起,各监控站均可互相监视、互相控制(由于运行的要求,采用分组方式进行监控限制)。净配水厂监控系统结构见图1。


    节堰、进水堰、搅拌机、刮泥机等进行调控,同时监视原水水质参数和设备运行状态。

    2.3.2加氯和加药

    加氯控制采用按水量比例投加,人工设定加氯率,计算机控制加氯机自动调节,随时监视各处余氯值,以判定加氯量是否合适。

    根据加药池状态自动进行输、配控制,加药量采用比例投加方式,通过调整加药计量泵的转速、冲程实现。监视有关浊度参数,以确定加药量是否合适。

    2.3.3滤池

    二、三期滤池为均质滤料微膨胀气水反冲滤池,采用modicon PLC控制,通过modbus总线接口与横河空制系统相连,进行。

    二、三期滤池各有24个煤滤池、24个炭滤池,个煤滤池有6个闸、阀(进水闸、出水阀、进气阀、排气阀、反冲进水阀、排水闸),每个炭滤池有4个闸、阀(进水闸、出水阀、反冲进水阀、排水闸);二期滤池闸阀使用linitoq电动执行装置,三期滤池闸阀使用keystone气动执行装置;煤滤池、炭滤池均为恒水位运行,煤滤池滤程为48小时,炭滤池滤程为6天。

    滤池控制系统所控设备有闸阀的电动(气动)执行装置、反冲风机、反冲泵及相关仪表(液位、水头损失、浊度、余氯、水量等),二期、三期滤池监控点数各1600点左右;滤池控制方式采用现场手动和自动控制。

    Modicon PLC模块安装于现场控制柜中,柜面上装有现场显示控制器;每个现场控制柜负责2个滤池的控制;PLC模块采用Modicon120系列。

    滤池控制室内设有2套Modicon800系列PLC,以双机热备方式工作,800系列RI/O负责滤池运行公共设施(风机、水泵)的控制及单个滤池么冲排队、、运行参数的调整等。

    二期滤池PLC编程软件使用美国taylor,三期滤池PLC编程软件使用modsoft,人机接口软件使用FIX。

    2.3.4回流设备

    回流设备运行采用CRT手动控制方式,根据均匀回流的原则,监视回流池液位,人工控速、调速回流泵的运行。

    2.3.5配水泵

    配水泵的控制听从调度室的命令。调度室根据集团公司中调的水量要求,下达定速、调速配水泵的组合指令,以调速泵运行为主。配水泵的启/停一步化过程由自控系统完成,也右用CRT手动操作。

    2.4污泥处理厂

    污泥处理厂采用日本横河μ XL系统,由一个操作站和三个控制单元构成,通过门电路单元与横河HF总线连接。

    板框压滤机采用PLC控制,自成系统,其运行状态通过上位处理机送μ XL系统。排泥池、提升泵房、浓缩池、脱水机房设备、仪表状态均由操作站CRT手动操作、监视。

    3 自控系统运行维护的一些体会

    十几年来,北京九水厂的自控系统在建设、运行、改造、管理的过程中,有收获、有教训,体会很多。

    (1)在招投标过程中,要有自控系统人员参与,着重注意招标的设备要求和投标的设备提交是否能满足工艺对自控功能的要求,及时修正那些不能提供控制功能的设备及电器盘柜,避免造成与自控系统衔接不上的问题。在九厂工程中,我们曾在这方面进行了大量的工作,包括修改远方/现场无扰动切换、控制保持等等。

    (2)在自控系统建立的过程中,要有自控维护人员参与,着重注意系统的构成及软、硬件配置,在配合承包商按设计要求进行软件编程的同时,深入了解控制系统,以便进行投运后的维护管理。事实证明,再完备的系统调试也有遗漏的地方,甚至在运行了几年以后不会发现系统程序中的错误之处,别提由于合同规定的现场工作时间的限制,一些外商根本来不及将程序一一测试。为了自控系统的及时、正常运行,很多调试工作就由我们来完成。

    (3)不能盲目追求系统的、设备控制上的万一,而应根据工艺运行的特点进行自控系统构建。从供水集团公司对九水厂一、二、三期工程自控系统构建要求的变化,就可看到这个弃繁从简的过程。一期控制系统的控制层次有:现场设备、现场电器控制盘、综合盘、自控系统控制柜,运行人员在设备处、现场电器盘、综合盘、计算机等处均可操作,实际运行中有些地方的操作基本不用,而无形中却增加了许多故障点,造成许多不必要的问题。二期控制系统就减少了控制层次,只有二级:现场设备(或现场电器盘)、计算机,系统明显简化,维护量明显减少。三期控制系统吸收了二期的优点,进一步提出简单、实用、、的指导思想,减少了费用,满足了运行要求,利于系统的维护和善。以前为了一个万一,要从工艺管道、系统软件等各方面做大量的设置改,造成工艺控制系统的繁杂;现在我们对于这样的情况均退到计算机手动状态,由运行人员进处理,待正常后再投入自动运行,一切清晰明了,反而提高了运行效率。

    (4)不能盲目追求仪表的精度、产地和种类。要根据本厂所处理原水的特点,定出所需仪表类型和精度。对于关键性的监控设备和仪表,采用稳定的监控设备,例如进、出水流量计等,而对一般监测仪表则不必强求精度或进口。二期工程中,我厂也购置了美国Chem trac公司的流动电流仪,准备用于加药控制,但实际应用效果却不理想。经过分析测试发现,我厂水源属于低温低浊,且一年中温度、浊度变化不大。经过加药处理后,繁花形成不大,游动电荷的形成也很小,因此使得流动电流仪。的监测误差较大,不易据此对加药量进行稳定控制调节,而采用流量比例投加即可由到预期的效果。如果将流动电流仪用于高温高浊,且水质变化较大的水处理厂,可能会理想的效果。另外,在一、二期工程时,我厂均采用德国E+H的流量计,三期工程时,通过调研发现开封仪表厂的E-mag流量计性能已有很大改进,质量也很稳定,就全部采用了开封流量计,经过两年来的运行,效果不错。

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    (5)建设部颁布的《城市供水行业2000年技术进步发展规划》主要指导思想就是:促进供水事业,缩短与国内外的差距,确保供水,努力降。但技术进步绝不是以购置了多少技术设备、仪表为标准的,应主要看其是否发挥了的作用,是否促进了供水运行,是否降低了成本,是否提高了经济效益。为此加强对进口设备、仪表的消化吸收工作,重视进口设备关键部件的国产化问题,完善文档资料,规范维修过程,以减少故障时间,保证运行。

    (6)加强对运行人员和系统维护人员的培训,这是保证系统运行的关键。九厂的设备来自各个国家,设备、仪表种类繁多,各有特点。对于自控系统维护人员来讲,决不能只关心软件,各种设备的状态直接影响自控系统的运行。在运行中,软件程序一般是稳定的,而造成不可控的原因多数据是受控设备的问题,例如状态信号没反馈回来、设备控制回路故障等。所以我们要求自控系统的维护人员掌握所控设备的原理、性能、与控制系统的连接关系,以便及时、准确地判断故障点。而加强对运行人员的培训,既提高运行水平和巡视观察的准确性,也提高了处理意外事故的能力。

    (7)不断注意对软件的后期维护工作。由于初的软件制作只是对自控设计的基本满足,在运行中肯定会有工艺行方式的改动,自控维护人员按新的需求作相应的修改,以保运行。尤其在贯彻建设部《城市供水行业2000年技术进步发展规划》提出的二提高三降低 (即提高供水水质、提高供水性,降低能耗、降低漏耗、降低药耗),优化运行的过程中,会遇到净水工艺的调整、运行设备的改造、运行程序的修改。


    应用需求

    现代城市的发展,随着城市车辆的增加,人、车、路三者关系的协调,已成为交通管理部门所面临的重要问题。城市交通控制系统是面向全市的交通数据监测、交通信号灯控制与交通诱导的计算机控制系统,它是现代城市交通监控系统中重要的组成部份,主要用于城市道路交通控制与管理,对提高城市道路的通行能力、缓和城市交通拥挤起着重要作用。

    城市道路的畅通采用有效的控制措施,大限度地提高道路的使用效率是城市道路交通控制的重要内容。 城市道路交通控制主要是对交通信号的控制,道路交通信号灯是城市道路网中的主要控制设施。交通信号灯存在,它们就会或多或少地影响交通网络的运行效率,因此信号灯以优控制策略存在,以减小道路网络中所有车辆的行程的时间,要有一个智能交通系统来达到城市道路的大畅通。智能交通信号控制系统的管理模式就是集中管理,分级控制,充分利用现有通信和控制技术,按实际交通现状行单个交叉路口的自适应协调,然后是主干线的协调控制,实现分布式协调的分级控制,终达到区域控制的系统优。

    二、Zigbee技术简介
    通信

    系统采用了CSMA-CA的碰撞避免机制,避免了发送数据时的竞争和冲突;采用确认的机制,保信息传输的性;

    网络的自组织、自愈能力强

    zigbee的自组织功能:人工干预,网络节点能感知其他节点的存在,并确定连接关系,组成结构化的网络;

    zigbee自愈功能:增加、删除或移动节点,节点发生故障等等,网络都能够自我修复人工干预,保证整个系统仍然能正常工作。



    设备的复杂程度低,且Zigbee协议是的,这些可以有效地降低设备成本;Zigbee的工作频段灵活,为免执照频段的2.4GHz,就是没有使用费的无线通信。

    网络容量大

    一个ZigBee网络可以容纳多254个从设备和一个主设备,一个区域内可以同时存在200多个ZigBee网络。

    三、基于ZigBee技术的智能交通控制系统解决方案

    3.1 ZigBee无线太阳能交通信号控制系统

    新型的太阳能无线交通控制系统集结了交通管理、交通控制、能源等全新的理念与技术,采用太阳能代替传统的电能供电,通过交通灯柱端的太阳能电池板来进行聚集和储存太阳能,然后通过zigbee主控制器向同一交通岗的各组交通灯发射控制信号,达到无线同步控制运行的效果。





    现有的红绿灯控制系统在铺设时其控制线路专门挖道布线,给整个交通调度带来很大的不便。费用相应较高,日后的维护保养也十分不便。而传统的有线方式面临着布线困难,维护不易,成本较高等问题。

    采用ZIGBEE和太阳能结合的无线控制系统,无须挖路布设控制线路,各设备之间实现无线自动组网连接,既降低了系统安装成本,重要的是避免了传统安装方式对交通干扰所带来的经济损失。随时可以施工。而且,也避免了由于城市快速发展,道路拓展等变化对原有预埋管线的干扰。由于系统没有控制线路,避免了破坏,大大减少了维护成本。





    3.2 ZigBee无线交通信号远程控制系统

    智能交通信号控制系统的管理模式就是集中管理,分级控制,充分利用现有设施,按实际交通现状行单个交叉路口的自适应协调,然后是主干线的协调控制,实现分布式协调的分级控制,终达到区域控制的系统优。交警指挥调度系统可与交通信号自动控制系统集成,实时采集路口的车辆的流量;在GIS地图显示各路口的交通状况、红绿灯状态等相关交通信息;根据实际需要修改、配置道口机的参数,对信号自动控制系统道口机实现远程控制。




    基于ZIGBEE无线网络平台的智能红绿灯控制系统,系统具有以下几个特点:

    * 无须挖路布设控制线路,各设备之间实现无线自动组网连接,既降低了系统安装成本,重要的是避免了传统安装方式对交通干扰所带来的经济损失。随时可以施工。而且,也避免了由于城市快速发展,道路拓展等变化对原有预埋管线的干扰。由于系统没有地面控制箱和控制线路,避免了破坏,大大减少了维护成本;

    * 由于系统没有地面控制箱和控制线路,避免了破坏;而且,整个控制系统的各个模块具有高集成度,高性和低功耗,,体积小等优点,维护保养十分方便,只需换相应节点即可,避免了传统控制线路本身带来许多麻烦,从而大大减少了设备购置成本,建设安装成本和系统维护成本;

    * 的物理性能,整个网络所使用的无线频率是通用的频段(2.4-2.48Ghz ISM), 传输的方式是抗干扰能力强的直序扩频方式(DSSS),特别适合在干扰较大的环境中使用;

    * 网络的自组织、自愈能力强,zigbee的自组织功能:人工干预,网络节点能够感知其他节点的存在,并确定连接关系,组成结构化的网络;zigbee自愈功能:增加或者删除一个节点,节点位置发生变动,节点发生故障等等,网络都能够自我,并对网络拓扑结构进行相应地调整,人工干预,保证整个系统仍然能正常工作。

    四、顺舟科技ZIGBEE模块
    SZ02-ZIGBEE无线通信模块是加强型的ZIGBEE模块,具有通讯距离远、抗干扰能力强、组网灵活等优点和特性;可实现一点对多点及多点对多点之间的设备间数据的透明传输;可组MESH型的网状网络结构。


    工艺设备选型对稳定生产,提率和降低能耗和电耗十分关键,如北京水泥厂在生料输送上原采用气力输送,后改为提升机输送,从原来约5kwh/t电耗降到约1kwh/t,另水泥磨或原料磨用立磨替代球磨,电耗将从约35kwh/t降到约17kwh/t;另外窑尾预热器中每级旋风筒和分解炉设计和制造的好坏,直接影响压力损失和传热效果,也就直接系统的热耗和电耗。水泥熟料生产线规模越大,工艺设备的单机容量大,同比热耗和电耗就越低,“十一五”期间要求有实力的大集团兼并小厂,水泥企业户数将减少到3500家左右。

    我国水泥行业大集团粗略统计已有十几家,如海螺、华新、冀东、三狮、亚泰等,其属下有许多水泥熟料厂和粉磨站,如海螺集团今年水泥产量预计达九千万吨,它的水泥熟料厂主要分布在离资源近的安徽等地,并扩展到两广、浙江、江西;而根据水泥市场的需求,粉磨站分布在离市场近的上海、宁波、温州、南通、张家港等城市附近。“十一五”期间位的集团生产规模都将达到3000万吨,为此这些集团必需综合调度其生产订单、物流、生产运行、设备管理、实验室信息和销售等,采用MES制造执行系统,促使生产的稳定、协调,并优化生产过程,保整个生产的运转,在提高产品的质量和数量的前提下,将过程信息和整个公司的管理集成在一个信息管理系统中,将能耗降到,只有这样,才能获得的经济效益和的劳动生产率,并成为、、产品质量优良的企业.。海螺、华新等集团有的已建成PMIS,有的正在积筹划MES和ERP系统。

    三.采用全集成自动化TIA,实现水泥熟料生产线监控一体化

    一个大中型水泥厂的工艺线通常以一窑和三磨为主体组成不同的工艺区域,同时还有相应的原料、中间物料储存库及输送设备。对于不同规模的水泥工艺线,电机和用电设备的数量相差不多,但其容量却不相同,规模大,设备容量越大,保护的措施越多;辅助生产流程包括电站系统及公用工程系统,如供水供热系统和污水处理等,使其构成为一个庞大的综合系统。干法水泥的工艺过程实际上是物料流、燃料流和气流综合的煅烧和控制过程,在气流中又包括冷风、热风、一次风、二次风、三次风,物料流包括原料流和半成品及成品流等,为此在工艺过程要监控温度、压力、气体成分和浓度、还有储存库的物位、流量、重量、阀门开度等,如包括设备本身需监控的参数,一个典型的5000~5500t/d的单条水泥生产需检测的物理参数约为500~600个, 另外需报警的点约为1000个,它包括模拟量和开关量。水泥生产工艺通过计算机控制系统及时地监视,并实时调整工艺参数的扰动;特别是对物料流、气流以及原料和燃料流的实时工况和协调关系,协调关系处理好坏将直接影响节能的效果。同时新型水泥干法生产线的工艺设备的单机容量大,如生料立磨的主机电机功率大可到5MW,与之配套的附属设备较多,它也通过计算机控制系统及时地的运行状况,使其运行在状态,以促使电能消耗。一个大型水泥企业所谓全集成自动化,在横向即包括主流程和所有辅助流程全由自动化系统实现监控,如广州越堡水泥公司,它从石灰石原料破碎,长皮带输送直至水泥包装发运系统的主生产流程线及辅助生产流程包括电站系统及公用工程系统,构成为一个功能庞大的计算机控制网络系统;纵向集成理念是从智能监控仪表、电动执行器、电动机的控制回路开始一直到管理系统,通过工业以太网将管理和控制系统集成为一个整体,并优化生产过程,使过程的电耗和热耗。目前华新集团已应用TIA理念控制全集团的生产和管理走出了可喜的一步。

    四.全集成能源管理,采用智能监控仪表和优化控制软件

    笔者认为水泥行业节能,除设备因素外,还应从以下几点着手:一是实现熟料的煅烧,同时要减少热辐射和系统的漏风;二是实现磨系统的负荷控制;三是交流调速系统的普遍应用:由于干法生产线风机的耗电量约占整个厂用电量30%,另增压水泵和循环水泵的装机容量也不小。如将其换成交流调速系统,把消耗在档板和阀门上的能量节省下来,节能效果是很可观的,据统计平均节能在20%左右;四是综合利用废气,实现低温余热发电等;五要逐渐采用替代燃料如废弃轮胎等;六是实现全集成能源管理如电站综合自动化和燃料流的MIS管理等。

    熟料的煅烧是在生产过程稳定前提下,确保熟料质量的一致性,并实现生产率和的热耗。我国的大多数的干法水泥生产线基本实现了生产过程稳定,在保证熟料合格前提下,也有较高的生产率,但是否实现了的热耗呢?从自动化角度上,笔者认为多数水泥厂工厂自动化功能已实现了 SA功能,但还没有到MES一级,优化控制及系统等基本没有。设置的智能监控仪表基本能满足工艺要求,但要满足煅烧还不够完善。如反映窑煅烧时辐射的红外筒体扫瞄仪已广泛应用,但大多数水泥厂仅用于窑筒体温度测定,由于软件的局限,红外筒体扫瞄仪还没有和煅烧连在一起,它应能反映烧成带的窑皮情况、结圈大小,耐火砖的烧蚀程度等,由这些信息又间接反映了窑筒体辐射热的大小和节能的潜力,故还没有充分发挥其在节能的功效。

    窑尾的气体分析是很重要的参数,它测定窑尾烟室气体中含的O2,CO,NOX , 这些参数可间接反映窑煅烧情况,系统漏风情况以及所煅烧的熟料质量,也可作为优化或控制的重要参数,目前在国内除少数几个水泥厂外,大多数水泥厂没有设置此装置,主要原因是成套设备较复杂且价格较贵,在操作和分析数据方面也有一定难度,但从节能战略角度来看,应该予以重视,而且已有新推出的便于操作的新型探头和取样分析装置,如西门子公司新研制的CEMAT分析装置等。建议大水泥集团在吸取国内外厂使用经验逐步加以推广。

    优化或控制对窑的煅烧工艺是锦上添花,要用好的确不易,但用好了也能节能。国内水泥厂还没有成功的实例,却有失败的经历。现今IT的技术不断发展,智能监控仪表也越来越完善,笔者认为走在水泥行业的大集团,可做试点,借鉴如Optimize IT优化系统,使工厂运行在生产率。在优化或控制实施前,也应把有限的PI控制回路投入,如:窑头罩负压控制回路,分解炉出口温度控制回路,增湿塔出口温度控制回路,冷却机蓖床速度控制回路,高温风机出口压力控制回路等。

    水泥厂的电耗集中在三磨,它约占全部电耗的70~80%,降低磨运行的电耗又是节能的,其关键是磨运行在的负荷状态,负荷控制回路若能投入运行,即能降低磨运行的电耗。对球磨而言,被控过程变量是磨机和提升机的功率,磨音的频率等;在立磨被控过程变量则是进出口的压差,调节参量是定量给料机的喂料量。 目前国内用PID回路投入的几乎没有,因为它是多变量、非线性、纯滞后的回路,可通过组态为PI的串级回路或开发系统、模糊系统、神经单元或建模预估的方法来实现磨机的负荷控制,国外已有较成熟的软件,如CEMAT等。

    五.综合利用废气,实现低温余热发电

    前述干法水泥的工艺过程气流活跃在整个生产过程中,其中热风有一次风、二次风、三次风, 还有冷却机形成的大量热风,在循环过程中带有一定温度的气体被排放在大气中,实现低温余热综合利用,用于发电和热力管网,是国家扶植的项目,“十一五”期间实现低温余热水泥生产线将达40%。目前在能源紧缺的浙江等省已有不少的案例。在北方地区一个典型的CDM项目是北京水泥厂的清洁发展机制,北京水泥厂是环保型企业,现有二条干法水泥生产线,规模分别为2000t/d和3200t/d,它还是中国水泥行业个兼有垃圾焚烧的企业。它正在实施的CDM项目是利用二台窑的预热,实现7.5MW汽机的预热发电。 在窑尾一级筒出口至排风机的管道抽出温度约300度的废气,同时在冷却机上打洞,抽出温度约150度的热空气,二套窑系统四个出口点,有四台锅炉,分别装在工艺点附近,锅炉出口蒸汽汇总进入汽机。根据标定温度设计锅炉,汽机发出的电能并入工厂中压电网。另外在北方地区用低温余热供热力管网,实现取暖和供热,这方面有专门介绍,本文就不再叙述。

    六.结论

    1.在当前国内外能源供需矛盾的情况下,党提出建设资源节约型社会,是基于我国要长期发展的战略构想, 水泥行业是耗能大户, 它面临着如何降低能耗,发展综合利用,大限度减少污染的艰巨任务。

    2.降低能耗有多种措施,但离不开自动化。它起监控、协调、优化、管理的重要作用,通过TIA,MES可以使水泥大集团生产有序,使工厂运行在生产率,优的能耗指标。

    3.综合利用废气,实现低温余热发电,有其深远的社会影响,也有大的经济效益。
    我们相信在不久的将来,我国不仅是水泥产量世界,单位能耗是世界的,综合利用也是世界的



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