产品描述
珠海西门子授权一级代理商通讯电缆供应商
一、电控系统:
(1)进口触摸屏
(2)PLC可编程数字运动逻辑控制器;
(3)细分伺服步进驱动器;
(4)大扭矩步进电机。
二、产品优点︰
1、车头传动由PLC可编程序控制器、触摸屏、步进伺服细分驱动器、级升电机等单纯的工业控制自动化元件取代所有传统繁杂的机械式传动机件。锭数在188锭以上时采用精密传动器件和线性直线运动单元实现组合,使导纱板升降运动过程。而目前市场上个别同类产品使用粗制滥造的自制减速箱实现步进电机功负运转不可同日而语。
2、通过液晶显示屏和触摸式菜单电脑操作面板的人性化人机界面实现人机对话和调控,可获得备纱位置、备纱形状、备纱长度(人工换梭织机可实现零保险纱的设定)、级升起点、卷绕螺距、级升频率、导纱动程、卷绕高度、卷绕直径、尾纱长度等数据的无级变化。
3、输入输出人机界面加友好,直观动态显示工作进程。自动化程度高,大大减轻操作人员负担,充分体现了人性化设计。
4、锭速实时测量计速并实时显示,卷绕螺距可计算并显示。可加装主轴变频调速装置,换任何机件即可改变锭速。
5、结构简单、体积小、外形美观大方,达水平。
6、G203(原SG193)及GA293型等机械型老机型改造方便、快捷,效果相同,其它电脑型设备在电控系统方面升级改造十分方便。
三、新增功能:
1、改用液晶显示和全塑壳封装。
原先系统及其它厂家电脑控制器采用的是简易PC机(即单片机)控制技术,并不是采用触摸屏和PLC可编程控制器,其主线路板及控制面板制作相当粗糙和落后,没有经过“三防”处理,所以防尘、防湿、防静电能力根本不具备,在卷绕化纤纱时纱架产生的静电会时而冲击线路,从而造成使用过程中莫名其妙停机、死机时有发生,而使用的也是已经非常落后的数码管作为显示器,人机对话界面十分落后,不利于操作工和管理人员的直观控制。
而HMG3000型电脑控制器不仅外表制作十分精致,而且还很结实、稳定、。电脑控制器本身采用全塑壳封装,外形与可编程序控制器(即PLC)相,打开塑壳后会发现其主电路板所使用的电气元器件及做工与家用电脑主板不相上下,经过的“三防”(防尘、防湿、防静电)处理,在使用过程中避免了外界电磁、静电等各种干扰,在卷绕除纯棉纱以外的各种化纤长丝、短丝、涂棉及各种混纺纱线时不会产生本地干扰。而控制器采用的是LCD液晶显示器和菜单键盘,人机对话界面十分友好,操作十分直观、易懂。
2、新增中途停车继续开车功能。
即卷纬机在卷绕工作过程中,由于人为或非人为因素需要半途停车时,比如发现卷绕过程中有断头时需要停车接头时,待解决问题后,需要继续绕纱时直接按电脑控制器面板上的“运行”键可继续实现卷绕,从而避免了以前系统和其它厂家电脑控制系统不具备此功能时只能造成纡管纱的大量浪费的情况的发生。
3、级升电机的共振和噪音。
以前系统和其它厂家推出的电脑卷纬机在工作时由于受系统软件和硬件的限制,级升电机(步进电机)在工作时噪音奇大无比,车台共振甚至抖动的现象也十分明显。我公司对系统软件和硬件进行若干次升级后,由于采用了的工业自动化控制系统硬件,级升电机(步进电机)在工作时不产生任何声音和震动,是上的电脑立式卷纬机,有效地改善了工作环境和提高了系统的性能,降低了设备的故障率。
4、增加班产量统计与显示功能。
以前系统及其它厂家电脑系统不能有效记录和显示班产量,对车间生产管理不能提供准确数据。我公司卷纬机电脑控制系统新增了当班产量实现动态记忆,随时查阅当班产量,以便车间定额管理和按件记酬,提高工效。
5、增加了数据记忆和查询功能。
以前系统及其它厂家同类产品的电脑控制系统由于采用的是简单的PC单片机控制线路和程序(并不是像某些自认为是发明家的狂徒到处宣扬的采用的PLC可编程控制器),不能够实现数据记忆功能,每次变换纱支品种时或者纱支品种或系统故障造成系统程序丢失或者紊乱时,都要从头到位重新设定相关参数,即使同种纱支在重新上台卷绕时,也不得不将事先记录在纸张上的参数依次重新设定,电脑智能化程度其低下。而我公司电脑控制系统由于采用的是数字运动逻辑控制器(一种较为复杂的可编程序运动控制器),其系统智能化程度大大提高,不但实现了液晶显示功能,而且实现了所有参数随时存储、记忆、查询、调用的功能,是贵公司现有系统根本所不具备的。
6、导纱板行程限位功能。
先前2000型及其它单位车型在用户错误设置级升(动程)次数而导致钢令板(导纱板)级升高度出纡管满管高度和大设计行程时,会造成纡管“冒头纱”的情况的发生,严重时会导致设备机件损坏。本机型相应增加了系统硬件传感器从而检测钢令板(导纱板是否在设计行程范围内工作),若任何情况下导纱板达到限位高度时,钢令板会自动下降至自由落车位置。
7、细分驱动和停车自我保护功能。
本机型采用伺服驱动的带细分功能的步进电机驱动器,可实现步距角细分调节功能,同时可根据车台长短适时调节驱动电流,系统可随时自检设备运行状态,达到过流、过压、欠压自我保护功能。设备每次落纱(纡管成形钢令板复位)后,系统自动拾取步进电机和驱动器的低压恒流自锁功能,一改以往机型动程结束后电机满负荷通电以致电机及驱动器等相关电气元件异常发热的情况,即节约了电能,从根本上电机等异常发热,大大降低了设备故障率和延长了电器部件的使用寿命。
8、新增用户密码和权限管理功能。
以往系统和其它厂家目前仍在采用的电脑控制系统是开放的,任何人只要在电脑控制面板上有意或者无意捣鼓几下,就有可能造成系统数据的改、丢失、紊乱从而造成设备不能正常工作、损坏甚至于停台待修,产生了不必要的麻烦。我公司现在所有出厂电脑控制系统均采用新型电脑控制器,普通操作工只能对设备进行基本的操作,程序的调试和参数的设置要有掌握管理密码的管理人员到现场输入正确的密码后才能进行,从而有效地防止了系统受外界不确定因素而造成的设备停台。
产品描述
HMG4000型电脑智能立式卷纬机是在HMG3000型电脑智能立式卷纬机技术基础之上加以改进的新型卷纬设备,该设备织造行业准备工程中,将筒子纱卷绕成纬管纱,供给织造的之卷纬设备之一。
本机适应各种纯棉、涤棉、苎麻、低弹长丝、中长纤维等纱(丝)线的卷绕。 本设备引用新数码程控技术,应用的自动化设备代替传统的机械传动,其关键技术科技含量高,是卷纬机制造技术上的一次性的突破,了传统纺机生产企业所谓“设计师”和“工程师”的守旧思想,了前织准备设备自动化改造的浪潮。
该型设备自动化控制系统是针对目前市场上2000型及同类设备存在的诸多硬件配置和软件编程方面缺陷改进而成的,主要是改进了电脑控制器、人机界面、步进驱动器的性能和软件综合功能和性能
胜利油田纯化水厂地处黄河下游入海口的山东省东营市, 水源为黄河水。进入90年代以来,由于黄河中下游地区不断加快黄河水资源的开发利用步伐,水量明显减少,断流天数加长;黄河中、上游工业污水及生活污水污染日趋严重,原水水质中物、重金属离子等时有标、水体异臭、异味的产生给水处理带来一定的难度。随着社会的发展、人民生活水平的不断提高,对供水水质的要求也越来越高, 要求新建纯化水厂出厂水质达到“城市供水行业2000年技术进步发展规划”对出水浊度小于1NTU的指标。该水厂投运至今出水浊度小于0.4NTU,达到了设计的技术指标及参数,是胜利油田目前自动化程度、出厂水质的现代化水厂。
1. 工程概况
纯化水厂始建于2000年3月,2001年6月竣工。纯化水厂的投产缓解了胜利油田东营西部地区供水紧张的局面,并使胜利油田黄河南岸的供水系统布局趋合理。纯化水厂设计规模为10×104m3/d,采用微涡混合、小格网絮凝、平流沉淀池及V型滤池、自控系统及设备。本工程还包括10.53kM预应力钢筋混凝土输水管道及站外配套电力、通信系统,工程总投资9752万元。
2. 工艺流程
纯化水厂工艺流程及监测仪表安装位置见图1。
1流量计 2液位计 3pH计 4温度计 5浊度计 6余氯分析仪 7反冲洗流量计 8阻塞显示器 9液位传感器
图1 工艺流程及监测仪表安装位置
3 工程设计
3.1 水源
纯化水厂水源取自纯化水库。纯化水库由引黄打渔张灌区的二干渠引水,二干渠由打渔张东沉砂池出口洛车李分水闸引出,设计流量80m3/s,大通水能力95m3/s。纯化水库引水口距洛车李分水闸约1780m。水库总库容3341×104m3,水深10m。
黄河水经沉砂池沉砂后进入水库,水库出水浊度一般小于30度。在黄河断流缺水期,原水浊度约在100度左右。原水色度一般小于20度,7~8月份库底水色度达到26度。化学需氧量为3.62~40.2mg/L。CL-含量为115~586mg/L。总矿化度为590.18~1456.63mg/L。原水水温随季节变化为0 ~27°C。pH为8~8.6。春、夏季藻类含量较高时约为(6~70)×104 个/ml。以上数据显示原水有富营养化污染。原水微量重金属元素总、总镉时有标,基本属于饮用水水源三级水水质标准。
3. 2 吸水井、原水泵房
3.2.1 吸水井(钢筋混凝土结构)
吸水井设计流量为Q计=14×104m3/d。设有1.5m×13.25m(B×H)格栅清污机二台,皮带运输机一台。进水段尺寸为3.6m×6.0m×11.0m,吸水井部分为半地下承压钢筋混凝土结构,尺寸为17.0m×4.5m×5.0m, 吸水井至絮凝沉淀池管线上设DN1200电动调节阀1个。
3.2.2 原水泵房
水库高、中水位时原水可自流进入平流沉淀池,当水库水位为中下、低水位时由泵提升至平流沉淀池。水泵扬程为1~6m。由于水泵扬程低、变幅较大,目前常规的水泵达不到要求。为此经与水泵厂协商,由厂方将泵转速降低(由n=985降至585、485rp /min)以达到设计要求。选用RDL600-540B型离心泵三台,Q=2020m3/h, N=55kW,D=585mm,当H=6.5m时η=82%;RDL500-510B离心泵一台,Q=1130m3/h, H=6.5m,N=45kW,D=502mm,η=83%;SZ-2真空泵二台,DX5-5.0-20(5t)电动单梁悬挂起重机一台。
泵房为砖混结构地上泵房,平面尺寸为24.0m×7.8m,H=6.3m。值班、控制、配电、变压器室为砖混结构,平面尺寸为15.9m×7.8m,H=4.5m。
3.3 混合、絮凝、沉淀
3.3.1 混合
设立管式微涡混合装置二座,每座通过流量5.5×104m3/d,水头损失为0.7m。该装置由9组DN300×4200串联圆管混合器组成,混合时间为68秒。立管式微涡混合装置安装在3.2×2.85、H=5.0的钢筋混凝土水池中、即絮凝池进口端。
3.3.2 絮凝
采用絮凝时间短、絮凝效果好、抗冲击力强的小孔眼格网絮凝池。设小孔眼格网絮凝池二座 每座Q规模=5.5×104m3/d, 可负荷20%运行。每座平面尺寸为16.55m×10.945m,H=4.80m,平均有效水深3.8m。絮凝池中设有聚丙烯小孔眼格网,为变速流,絮凝停留时间707秒,絮凝池水头损失为0.3 m。过渡段采用网箱形式布设格网。每座絮凝池底部设穿孔排泥管、12个 DN150气动蝶阀,由PLC程序自动控制向池两侧自动排泥。设9.94m× 2.5m,H=3.70m 排泥阀组间二座。每座絮凝沉淀池来水管线上设DN900手动蝶阀一个。每座絮凝池进口设SONO3110(变送器SONO3000)型声波流量变送器一台。
3.3.3 沉淀池
设平流沉淀池二座,每座Q规模=5.5×104m3/d,可负荷20%运行。每座沉淀池平面尺寸为16.55m×64.675m,H=4.4m,停留时间为1.5小时。
每座沉淀池沉淀区设SX-I-16虹吸式自动吸泥机一台。每座沉淀池集水区上部设集水槽 8条, 集水槽上用螺栓固定不锈钢三角堰。沉淀池出水采用钢筋混凝土渠道输送至V型滤池,每座沉淀池出水渠设闸板控制。
3.4 V型滤池
3.4.1 V型滤池
滤池为半地下钢筋混凝土水池,平面尺寸为25.59m×37.2m(包括管廊),内设六组滤池 (双格),滤池高4.09m。采用法国得利满公司的V型滤池和自控系统及设备。
每组滤池设200mm×200mm、400mm×520mm气动交叉扫洗减流闸板阀各一台, DN400 气动反冲洗进水蝶阀、DN600气动反冲洗排水蝶阀、DN250气动气洗蝶阀、DN400气动滤后出水液位调节阀、DN150排空蝶阀、DN40气动排气阀各一台。每组滤池安装D20滤头4914 个。设CI90阻塞显示器、LT90液位探测器、A11FEB26GD低液位探测器各一台,滤池运行全自动控制。管廊仪表盘安装了pH计、浊度仪。操作间仪表盘安装了浊度仪、余氯分析仪,还安装了反冲洗流量计和总滤后水流量计二次仪表。滤池采用均质石英海砂滤料,滤料层厚度为1.15m,滤料有效粒径0.90~1.0mm,d10/ d60<1.35,垫层砾均粒径为4~8mm,厚0.05m。
3.4.2 操作间
反冲洗泵房内安装三台ETAR200-250M1离心水泵,每台流量Q=680 m3/h, H=7m, N=22kW;设有三台50DLX-12×3投氯水用增压泵,每台流量Q=17 m3/h, H=33m, N=4kW。泵房平面尺寸为9.3m×7.3m, H=3.9m。鼓风机房内设有三台GM50L罗茨鼓风机,每台风量Q=2500 m3/h, H=400 mbar, N=45kW;设有二套10T3NEL 1无油式压缩机,每台流量Q=72.6 m3/h,大压力 0.86MPa, N=7.5kW。机房平面尺寸为9.3m×11.24m, H=5.3 m。
3.4.3 工艺设计主要参数:
每组滤池过滤面积为90.965 m2 (2×3.5m×12.995m ),总过滤面积为545.79 m2。恒速恒水位过滤,正常滤速7.79m3/m2•h,当一座滤池反冲洗时滤速为7.94 m3/m2•h,强制滤速9.5 m3/m2•h。气冲洗强度q气洗=15.3I/m2•s,冲洗历时2~4min,水反冲洗强度q水洗=4.0 I/m2•s,气水混冲历时4~6min, 水漂洗4min,水表面扫洗强度q水表洗=2.0 I/m2•s.冲洗全过程辅以表面扫洗。
3.4.4 过滤及反冲洗控制:
V型滤池由一台公共反冲洗PLC及六个滤池单元PLC控制滤池正常运行。各单元V 型滤池的监控和自动化是通过各自PLC、仪表、气动阀等组成的自动控制系统来自动完成恒位、恒载运行。当滤池水位稍有变化时,滤池液位传感器发出信号给PLC,PLC接收信号后,与滤池设定的基准水位相比较。如果信号与基准水位偏差过2cm时、PLC立即启动控制单元,开启电磁阀,打开气动阀来调节滤池出水蝶阀的开启度,使滤池水位基本维持恒定。
安装在滤板下的阻塞显示器,可将滤床阻塞程度的信号传送给滤池单元PLC,PLC接收信号后,与设定的水头损失值相比较、显示出来,用以决定滤池是否要冲洗(或设定冲洗周期),并传送至公共PLC。
每一滤池均配有1台PLC,用作单元滤池恒位、恒载运行控制和测示滤池水头损失,确定传送信号;公共冲洗PLC负责冲洗水泵、鼓风机等设备的监控;各单元滤池PLC通过网络与公共冲洗PLC相连,公共冲洗PLC通过网络与计算机相连。计算机负责管理,即数据显示、打印、储存。公共冲洗PLC又与水厂中控室PLC和微机联网,故能在中控室内对滤池运行实施监控。当公共冲洗PLC失灵时,仍能维持正常运行。
当一个滤池进行冲洗时,如另一滤池也达到需要冲洗而发出信号时,则此信号被存入公共冲洗PLC存储器中,然后按存储先后,顺序进行冲洗。滤池运行反冲洗,由PLC系统自动运行,也可由现场控制。
本工程设置了滤池反冲洗废水回收系统,反冲洗水自流进入废水池,经泵提升至调储池后连续均匀的将水再回送至沉淀池进行处理。
3.5 清水池
清水池为半地下钢筋混凝土结构,有效容积10000 m3,平面尺寸为32.25m× 56.25m, H=3.3m分二格。有效水深3.0m。每格清水池设DN1200进水、出水阀、DN1200溢流管各一个,DN200通气管12个。
3.6 清水泵房、吸水井
3.6.1 吸水井
吸水井为半地下钢筋混凝土结构,平面尺寸为4m×26m,H=5.4m。
3.6.2 清水泵房
清水泵房为半地下钢筋混凝土砖混结构,平面尺寸为9m×43.2m,地下部分H=2m,地上部分H=6.0m。配电室为地上砖混结构,平面尺寸为9.0m×23.0m, H=4.5m, 设6kV配电室和低压配电室、变压器室、控制室、值班室。
清水泵房内设离心水泵六台,其中RDL400-540B离心高压(6000v)水泵四台,Q=2020 m3/h、H=55m、N=450kW、η=85%、D=475mm;Omega250-480A离心低压(380V)水泵二台, Q=1080 m3/h、H=55m、N=220kW、η=85%、D=438mm,大时运行三大一小。设220kW 变频调速器二台,SZ-2真空泵二台。设DX3-6.5-20电动单梁悬挂起重机一台。设QSD2-20- 0.55潜水泵一台。
清水泵可采用自动或手动控制运行,自动控制由设置的变频器按照管网的压力自动调整低压水泵的转速,PLC控制六台泵的启动/停止,整个系统采用变频调速,PID自适应调节,PLC逻辑控制方式。
在外输总管线上设有EC310pH变送器、314-610余氯分析仪、1720D浊度仪。DN1000、 DN500、DN500三条外输出线别设DN700、DN350、DN350、IFM4100电磁流量计。
主要设计参数:
时变化系数K时=1.4, 平均时流量Q平均=4167 m3/h,大时流量 Q计=5833 m3/h,负荷20%大时流量Q校核=6999 m3/h。 3.7库、加药间
药库为地面砖混结构,平面尺寸为7.2m×11.7m,加药间平面尺寸为7.2m×15.6m,值班室平面尺寸7.2m×3.9m,H=5.4m。内设Φ1.6m混凝剂溶罐一座,3.5m×3.0m×1.3m混凝剂溶液池二座,每座有效容积10.5 m3;设Φ1.6m助凝剂溶罐一座,3.5 m×1.4m×1.3m助凝剂溶液池二座,每座有效容积5.0 m3;设3.5 m×1.4m×1.3m粉末活性炭溶液池二座,每座有效容积5.0m3。加药间内设RB96K7P5/7 MAXROYB混凝剂投加隔膜泵三台,Q=650l/h、 H=1.0Mpa、N=1.1kW,配套变频器三台。溶药罐搅拌器一台、溶液池搅拌器二台。助凝剂(加酸)RA96H5P5/E 7 L TS MAXROYA隔膜泵三台,Q=215L/h、H=1.0Mpa、 N=0.55kW;助凝剂溶罐搅拌器一台、助凝剂溶液池搅拌器二台。粉末活性炭RA144H5H5/7L KS MAXROYA隔膜泵二台Q=330L/h、H=1.0Mpa、 N=0.55kW,配套变频器二台;粉末活性炭溶液池搅拌器二台。室外设ф1400×15000玻璃钢卧式酸储罐一台。
设计参数:
混凝剂平均投加量q1平=20mg/L,混凝剂大投加量q1大=40mg/L,
助凝剂大投加量q2大=2mg/L,粉末活性炭大投加量q3大=5mg/L。酸的投加量需根据原水pH值的大小,经试验后确定。
混凝剂、助凝剂、粉末活性炭投加由加药泵变频器频率设定,采用进水流量比例控制方式调节加药量。
3.8 氯库、加氯间
3.8.1 氯库
氯库为地面砖混结构,氯库平面尺寸为7.2m×23.4m,H=5.4m ;氯库可存放1t氯瓶18个,设 DX2-5.0-20电动单梁悬挂起重机一台。设2t弹簧天平一台,设泄漏探测器一台及氯瓶切换设备。
3.8.2 加氯间
加氯间平面尺寸为7.2m×7.8m, H=5.4m。成套引进ALLDOS生产的GS143-040 M01V01 20 kg/h加氯机三台,二运一备,预氯比例投加,滤后为复合环控制自动投加,一台备用自动加氯机预氯和公共备用。当“泄氯报警”仪检测到泄氯时,PLC发出报警,并连锁关闭管线电磁阀。
预加氯点有两处,当原水中藻类大量繁殖时在立管微涡混合器前加氯;当原水中氨氮标, 为减少水中三卤甲烷的产生量,在V型滤池进水口设有中间加氯点。设4mX4m泄氯事故池,以备不时之需。
3.9 废水池、调储池
设废水池两座、总容积900m3,接收V型滤池反冲洗废水及絮凝沉淀池排泥废水。废水池内设有两台潜水泵,在半小时内将废水池水抽送至调储池。设两台小型潜水泵,将部分带活性污泥的废水回送至沉淀池回用。
调储池容积为10000m3, 调储池内设两台潜水泵连续将经沉淀后的水送至沉淀池进行再处理。
3.10 管材的选择及连接方式
3.10.1 管材选择
纯化水厂站内管线规格较多,DN15~DN1200,总长度约为3kM。由于纯化水厂所在地的地下水具有中腐蚀性,主体工艺流程管线除V型滤池管廊内管线采用钢管(外壁采用醇酸瓷漆防腐,内壁采用H8701饮用水涂料衬里)外,其余管线全部采用夹砂玻璃钢管和玻璃钢管; 加药、加氯管线及饮用水管线采用PVC塑料管;排水管采用铸铁管;至石化总厂输水管线采用钢筋混凝土管。
3.10.2 连接方式
钢管采用焊接和法兰连接; 夹砂玻璃钢管和玻璃钢管采用承插、法兰连接和粘接;PVC 管采用粘接和法兰连接;排水铸铁管采用水泥砂浆连接;承压钢筋混凝土管采用承插口橡胶圈连接。 考虑到夹砂玻璃钢管和玻璃钢管刚性较差,为防止管线断裂,在主流程构筑物工艺管线之间均设防震膨胀节。
4.检测仪表
为了即时控制和检测水厂生产过程中的参数,在工艺流程中不同的部位安装了各种检测仪表,分别安装了pH分析仪、浊度计、流量计、液位计、液位传感器、阻塞显示器、余氯泄漏探测器、余氯分析仪等检测仪表。检测仪表均为进口设备。
5.自控系统
纯化水厂自控PLC部分包括:原水泵房控制盘CP100、絮凝沉淀池控制盘CP200、V型滤池控制盘CP300、清水泵房控制盘CP400、加氯加药间控制盘CP500等。自控系统采用分散控制,集中管理,该系统的监控操作站设置在中控室,由一台监控PC机,一台管理PC 机,打印机等设备组成。监控操作站下辖五台PLC控制盘:原水控制盘负责对原水泵房参数测控;沉淀池控制盘用于控制和检测絮凝沉淀池有关设备;清水泵房控制盘用于控制和检测清水泵房的有关设备;加药加氯控制盘用于控制和检测加药加氯的有关设备;滤池控制盘设置于滤池电气室,与其下辖的六个控制台一起实现滤池自动反冲洗。各控制台与滤池控制盘间采用现场总线进行通讯。所有完成测控任务的控制盘(内含PLC)都互联,并通过ETHW (以太网)网络于中控室的监控操作站的两台PC机连接。
由于采用了带有PLC控制盘,PLC可对监控参数进行数据采集和自动控制,各台PLC 内的软件根据运行参数的变化(流量、压力、浊度或操作员设的改变)而变化或自动操作各台设备,通过各台配有的人-机界面,可以对设备进行手动控制。
现场网络可使这一网络连接的PLC进行直接通讯,来自水厂各处的信息都可以用于各台PLC。
在中控室,操作员可通过计算机对水厂进行监测管理,所有信息都及时显示在屏幕上,可以实时显示工艺流程画面,设备状态及运行情况,便于观察。中控室内设置的数据服务器通过油田综息网可向信息等需数据的单位提供数据服务。 监控操作站主要功能:
(1)通过网络与各控制盘进行数据通讯管理;
(2)实时显示水厂工艺流程画面、设备状态;
(3)可在画面中进行以下操作:活动清单,非取消报警清单,运行电机清单,
模拟值和设清单,模拟值直方图,按操作员要求打印上述清单和直方图,自动打印班、日、月报表,实时打印主要活动(报警)、记录模拟值、打印一千个近的活动。
为满足生产要求,我们对污泥脱水系统实施了一系列技术改造。
1 污泥脱水系统工艺流程
来自污水处理系统的剩余活性污泥和预处理初沉池污泥,进入污泥浓缩池,经浓缩后重力排至污泥贮槽,由污泥泵提升,依次经过混合罐、阳离子絮凝反应罐、阴离子絮凝反应罐进行絮凝反应,絮凝后的污泥进入带式压滤机;污泥经脱水形成滤饼,滤饼由移动式胶带输送机送到污泥棚库贮存,待定期焚烧。
2 技术改造和改进
2.1 水机滤布换型
1995年以前,脱水机滤布为有端接头平织网式,依赖进口价格昂贵。在滤布国产化换型攻关中,我们着眼于选择编织结构与进口滤布相似的产品试用,但因该种滤布端部接头在经过脱水机刮泥板处时常发生卡阻现象,易造成滤布撕裂,使用该种滤布费用支出与使用进口滤布费用支出基本持平。于是,我们又对国内滤布生产厂家进行了广泛的调研,选择了无端接头螺旋网式滤布,该种滤布具有使用寿命长、局部破损易修补的显著优点,实际生产验证,使用效果与进口平织网滤布没有差异。
2.2 滤液排放管线改造
滤液经排水线排放到事故池吸水池,该段管线总长度为420m,坡度仅为0.003;且因脱水装置排放的滤液中含有部分悬浮物和絮凝剂,易造成管线堵塞,每8h便需人工对全线各检查井进行清理1次,否则将出现污水和污泥从检查井中外溢,造成环境污染。在管线堵塞严重时,因滤液无法排放,将导致脱水机被迫停车。为此,我们经过多次试验和认证,在该段管线的上游增设一容积40m3的沉淀池,沉淀污泥就近经泥泵打到污泥贮槽,确保了污水排水线下游畅通。
2.3 搅拌方式的改造
污泥贮槽、絮凝剂配制槽原搅拌方式均为机械搅拌,但因设备运行周期较长、环境腐蚀性大。等原因,搅拌设备故障频发,影口向了生产的平稳运行。利用管网中充足的压缩空气供应,将污泥贮槽、阴阳离子配制槽都改为空气搅拌,保证了搅拌效果。
2.4 脱水机真空系统的改造
原2台脱水机各自配有1套真空系统,滤液在负压作用下进入滤液罐,再经滤液泵下水管道;实际生产试验验证,真空系统不仅对提高脱水效果没有太大作用,反而经常出现因滤液罐真空风机、滤液泵故障和滤液管线堵塞导致脱水机被迫停车的现象,故将脱水机真空系统拆除,降低了生产能耗和设备检修费用。
2.5 脱水机及其控制系统的改进
为提高脱水处理能力,脱水系统需增加1台脱水机。鉴于原有脱水机为上世纪80年代的产品,虽然脱水性能能够满足实际生产要求,但控制系统等各方面技术已经比较落后,不符合现代化生产的要求,经调研比较选择了技术含量高、控制手段的进口带式压滤机。
该机主体框架及附件为耐酸碱不锈钢材料,配有具有权的泥耙装置,提高了重力区的滤水效率;滤布防偏纠偏为液压跟踪装置,传感片安装在滤布侧缘位置,使得纠偏系统加灵活有效;滤布冲洗水系统配有清洗喷嘴的钢刷装置,脱水机运行状态下便可进行清洗工作;另外,该机压榨辊布局合理,没有采用复杂的高压皮带系统,结构简化。
该机控制系统为PLC,可实现对污泥量和聚合铝、阳离子絮凝剂、阴离子絮凝剂投加量的控制,操作人员在控制室内便可随时调整剂投加比例,确保理想的污泥絮凝效果。
2.6 絮凝剂混合手段的改进
本次改造选用技术含量较高的混合阀,取代了常规的反应罐式污泥絮凝反应设施。混合阀如普通管件,通过法兰水平安装在DNl00的脱水机进泥管上,絮凝剂通过混合阀进泥端的剂环均匀地流人污泥中,絮凝剂与污泥在混合阀内充分反应后带压流出;在混合阀侧部,配有重力平衡杆,通过手动调整重力平衡杆的角度,实现对污泥絮凝效果的调整,在工况稳定的情况下,则将重力平衡固定杆固定在合适的角度,勿需频繁调整。
实际生产验,混合阀代替反应罐十分成功,脱水机进料口处污泥絮凝效果能够满足生产要求。
2.7 污泥泵的改进
原污、泥泵为离心泵,实际生产经常出现泵堵塞、流量不稳的现象,故需人工频繁调整。我们通过现场试验,发现使用单螺杆泵可上述缺陷,于是对污泥泵进行了改进,3台污泥泵全部选用了单螺杆泵。实际生产验证,单螺杆泵运行平稳,污泥流量稳定,保证了脱水系统的平稳运行。
2.8 加药泵的改进
原加药泵为柱塞式计量泵,实际生产中经常出现调量机构卡阻现象,影响了加药系统的平稳运行。选用了无级调速隔膜式计量泵作加药泵后,运行平稳,满足了生产要求。
2.9 增设钢带输送机
脱水间至,污泥棚库之间距离较远,原需3-4台移动式皮带输送机串联才能满足输送泥饼的需要;皮带输送机输送滤饼时易粘带,经常出现因粘带严重而泥饼满地散落的现象,严重影响了岗位环境;皮带输送机还有易跑偏、撕裂等缺陷,且串联在一起的皮带输送机中任意1台出现故障,生产便被迫中断。
通过现场勘测、论证,在脱水厂房至污泥棚库间架设了1台水平输送距离25 m的钢带输送机。该机外型美观,且不存在易粘带、跑偏、撕裂等缺陷;改善了岗位环境,确保了脱水装置的稳定运行。
3 改造效果
上述技术改造和改进措施的实施,收到了明显的效果,工作环境,脱水系统生产运行平稳。2002年脱水系统全年产滤饼13458t(以干固体计),远远过措施实施前1991年的3 600t,1992年的2462t,1993年的3 345t。
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