产品描述
常州西门子授权代理商CPU供应商
系统硬件结构图如图1 所示,其各部分功能说明如下。
Q1——三相电源断路图
K1——电源控制接触器
K2——负载电机通断控制接触器
VS——变频器
BU——制动单元
RB——能耗制动电阻
M——主拖动曳引电机
2.1 主电路
主电路由三相交流输入、变频驱动、曳引机和制动单元几部分组成。由于采用交-直-交电压型变频器,在电梯位势负载作用下,制动时回馈的能量不能馈送回电网,为限制泵升电压,采用受控能耗制动方式。
2.2 PLC控制电路
选用OMRON公司C系列60P型PLC。PLC接收来自操纵盘和每层呼梯盒的召唤信号、轿厢和门系统的功能信号以及井道和变频器的状态信号,经程序判断与运算实现电梯的集选控制。PLC在输出显示和监控信号的同时,向变频器发出运行方向、启动、加/减速运行和制动停梯等信号。
2.3 电流、速度双闭环电路
采用YASAKWA公司的VS-616G5 CIMRG 4022变频器。变频器本身设有电流检测装置,由此构成电流闭环;通过和电机同轴联接的旋转编码器,产生a、b两相脉冲进入变频器,在确认方向的同时,利用脉冲计数构成速度闭环。
2.4 位移控制电路
电梯作为一种载人工具,在位势负载状态下,除要求外,还要求运行平稳,乘坐舒适,停靠准确。采用变频调速双环控制可基本满足要求,但和国外电梯相比还需进一步改进。本设计正是基于这一想法,利用现有旋转编码器构成速度环的同时,通过变频器的PG卡输出与电机速度及电梯位移成比例的脉冲数,将其引入PLC的高速计数输入端口0000,通过累计脉冲数,经世式(1)计算出脉冲当量,由此确定电梯位置。电梯位移
h=SI
式中 I——累计脉冲数
S——脉冲当量
S = lpD / (pr) (1)
本系统采用的减速机,其减速比l = 1/32,曳引轮直径D = 580mm,电机额定转速ned = 1450r/min,旋转编码器每转对应的脉冲数p = 1024,PG卡分频比r = 1/18,代入式(1)得
S = 1.0mm / 脉冲
3 程序设计
利用变频器PG卡输出端(TA2.1)将脉冲信号引入PLC的高速计数输入端0000,构成位置反馈。高速计数器(CNT47)累加的脉冲数反映电梯的位置。高速计数器的值不断地与各信号点对应的脉冲数进行比较,由此判断电梯的运行距离、换速点、平层电和制动停车点等信号。理论上这种控制方式其平层误差可在±1个脉冲当量范围。在考虑减速机齿轮啮合间隙等机械因素情况下,电梯的平层精度可达±5mm内,大大±15mm的标准,满足电梯起制动平滑,运行平稳,平层准确的要求。电梯在运行过程中,通过位置信号检测,软件实时计算以下位置信号:电梯所在楼层位置、快速换速点、中速换速点、门区信号和平层位置信号等。由此省去原来每层在井道中设置的上述信号检测装置,大大减少井道检测元件和信号连线,降。下面针对在实现集选控制基础上新增添的楼层计数、快速换速、中速换速、门区和平层信号5个子程序进行介绍。
3.1 楼层计数
本设计采用相对计数方式。运行前通过自学习方式,测出相应楼层高度脉冲数,对应17层电梯分别存入16个内存单元DM06 ~ DM21。
楼层计数器(CNT46)为一双向计数器,当到达各层的楼层计数点时,根据运行方向进行加1或减1计数。楼层计数程序流程图如图2 所示。
在计算机与PLC之间采用Controller bbbb网络,该网采用双绞通讯电缆,大通讯速率为2M,大距离达1km。
2.1 硬件配置
2.1.1 操作站
在控制室内设有2台工控机作为人机接口操作站,其中1台可做为系统程序管理员站。工控机主要配置为:PⅢ1.3CPU、256MB内存、40G硬盘, 在工控机插有一块Controller bbbb网卡——3G8F5-CLK21,用于和PLC通讯。打印机用于主要工艺参数报表的定时打印。
2.1.2 PLC模块配置
在PLC中配备的I/O单元为:
模拟量输入单元——C200H-AD003(8通道、4~20mA输入)
模拟量输出单元——C200H-DA004(8通道、4~20mA输入)
热电阻输入模块——C200H-TS102(4通道、热电阻信号输入)
热电偶输入模块——C200H-TS002(4通道、热电偶信号输入)
开关量输入单元——C200H-ID212(16点、直流输入)
开关量输出单元——C200H-OC225(16点、继电器输出)
2.1.3 变频器混炼机、喂料机、熔融泵和切粒机分
别由4台变频器控制,熔融泵为高压变频器。
2.2 软件构成
系统软件构成见图4。在bbbbbbNT操作系统下,装配有如下介绍的各个软件。
图4 系统软件的构成
2.2.1 操作系统
上位2台工控机内的操作系统均为bbbbbbsNT4.0中文版操作系统。bbbbbbs NT系统既具有bbbbbbs友好且易于使用的界面,又具有系统的性和数据的性。
2.2.2 软件
系统软件采用美国罗克韦尔软件公司开发的RSView 32(中文版)工业组态软件,是一种集成式的、组件化的人机接口软件,运行于bbbbbbs95/98/2000/NT等操作系统下,可实现监视和控制自动化设备和过程。可以完成工艺监控画面的形成、数据实时、趋势记录分析、报警报表打印等。该组态软件还具有很强的网络浏览器集成功能、嵌入标准的编程语言(VB)、在线帮助、支持实时视频图像和嵌入字处理、电子表格和ActiveX文本等功能。
系统软件主要完成对设备的主要工艺参数和运行状态分别以工艺画面和表格的形式进行监视、在画面设置并监视主要控制回路的调节参数及过程、对主要仪表数据进行趋势记录、报警记录及联锁值的设定。
2.2.3 OPC软件
OPC(用于过程控制的OLE)是一个工业标准,基于微软的OLE(现在的Active X)、COM(部件对象模型)和DCOM(分布式部件对象模型)技术。OPC包括一整套接口、属性和方法的标准集,用于过程控制和制造业自动化系统。Active X/COM技术定义各种不同的软件部件如何交互使用和分享数据。OPC为多种多样的过程控制设备之间进行通讯提供了公用的接口。
SYSMAC OPC Server是于OMRON系列PLC等设备的OPC软件,在该系统用于组态软件RSView32的数据接口,实现与PLC的数据交换。
2.2.4 通讯工具软件
FinsGateWay是OMRON系列PLC的通讯接口工具软件,主要用于计算机与PLC各种通讯网络之间的管理,并提供建立通讯的数据接口。在该系统中,其主要用于计算机和PLC Controllerbbbb网的之间的通讯控制和数据管理,在其软件中可以对Controllerbbbb网卡——3G8F5-CLK21进行设定务启停控制。
2.2.5 编程软件
CX-Programmer是OMRON公司PLC的软件编程、调试工具程序,其运行在bbbbbbs98\NT操作系统下,具有丰富、简捷的操作环境和强大的编程、调试功能。这些指令即可完成挤压机设备参数的数据采集和处理;顺序和逻辑联锁控制设备电机的启停;各个主要回路的PID调节控制等。
3 结束语
该系统运行稳定,且在达到设备产量时,也能够满足多种牌号产品的质量要求,大大提高了生产效率,得到了良好的效果。
聚乙烯塑料生产中,挤压造粒设备的控制系统是设备正常运行和产品质量的关键。各生产线的设备中大多是采用纯硬件搭接的控制系统或配套DCS控制系统。依据挤压造粒设备的控制特点,在近期新产挤压造粒设备中,采用PLC控制系统代替了原来由继电器搭接的陈旧古老的控制系统。改造后的PLC控制系统具有功能强劲、性能稳定、易于维护等优点。
改造前,由于进料的不稳定性及产号改变的经常性,手动操作很难使产品达到较理想的水平,且经常出现堵料、防爆膜由于压力过高损坏及其它机械故障等。采用PLC控制系统控制后,改善了设备运行的性及连续稳定性,使产品质量达到较高水平。
1 设备工艺特点及控制要求
1.1 设备工艺特点
塑料生产线设备工艺流程主要包括混炼机、喂料机、熔融泵和切粒机4个部分,过程见图1。
图1 设备工艺流程
混炼机功能是将不同原料成分进行混合,并塑炼成一种稠状流体—熔体塑料;喂料机用于吸纳从混炼机流出的熔体塑料,并将其均匀地传送到熔融泵入口进行地升压挤出。经过塑炼处理过的熔体塑料,在高压下被挤过模板成条丝状;在切粒机中被均匀地切割,后形成标准的颗粒产品,通过颗粒水冷却输送到后系统工序。挤压机的自动控制流程如图2所示。
图2 挤压机子自动控制流程
图中,FT-2425为混炼机入料流量,量程为0~15T/h;
PT-2426为喂料机出口压力,量程为0~10MPa;
PT-2427为熔融泵出口压力,量程为0~50MPa。
1.2 控制要求
1.2.1 主要回路控制
挤压机主要需要3个控制环节:喂料机控制回路、熔融泵控制回路和切粒机控制回路。
(1) 喂料机控制回路。在混炼机的入口设有一电子秤,可检测入料动态流量,其变化用于控制喂料机的吃料速度。
(2) 熔融泵控制回路。该回路采用串级控制,即熔融泵工作速度由喂料机的转速和喂料机的出口压力共同来控制。其中喂料机的转速作为辅助控制参数,喂料机出口压力的(+,输出作为主要控制参数,即通过对熔融泵转速的调节,控制喂料机出口压力稳定在5 MPa。
(3) 切粒机控制回路。该回路也采用串级控制,即切粒机的工作速度由熔融泵的转速和熔融泵的出口压力共同来控制。其中熔融泵的转速作为辅助控制参数,熔融泵出口压力的PID输出作为主要控制参数,即通过对切粒机转速的控制调节,以保证产品颗粒尺寸均匀,外观合格。
1.2.2 联锁控制
在设备控制中还需要12套报警联锁控制,主要报警联锁控制有7个。
(1) 喂料机润滑油压力报警联锁;
(2) 熔融泵润滑油压力报警联锁;
(3) 喂料机、熔融泵和切粒机电机轴承温度报警联锁;
(4) 熔融泵网前、后爆破膜状态联锁;
(5) 切粒机切粒室视窗开关联锁;
(6) 切粒机颗粒水流量低联锁;
(7) 喂料机、熔融泵及切粒机转速低联锁。
1.2.3 手/自动切换控制
设备启动时,运行状态及工作参数较复杂,一般需要操作人员进行手动控制,当运行较稳定后,才能切换到自动控制系统。所以在喂料机控制回路、熔融泵控制回路和切粒机控制回路的控制实现无扰动平稳切换。
2 系统构成
图5中,“全部输出禁止”部分的作用是在停止时禁止全部输出,使机械手停止在现行的工步上;重新起动时又能从停止前的工步继续动作。
在状态由HR010转移至HR000的条件中,增加了保持继电器的常闭触点,其作用是:当机械手工作在某一中间工步时,若PLC断电或停止运行,机械手停止在中间工步上。PLC复电或重新投入运行后,由于保持继电器HR具有状态断电保护的功能,因此在重新起动时,中有某一个是断开的,使得HR000不能置位,机械手只能从停止前被置位的保持继电器的后续工步继续动作。
4.2 程序运行
按下起动按钮SB1,输入点0000为ON,则作为互锁条件的辅助继电器1000为ON,互锁指令IL接通,IL与ILC之间的线圈正常工作,“全部输出禁止”解除。若(抓图1)常闭触点都为ON,保持继电器HR000接通,输出点0503使上升电磁阀得电,手臂上升。当手臂上升到位时,上升限位开关使输入点0005闭合,保持继电器HR001 接通,HR000复位,输出点0501使左转电磁阀得电,手臂左转。......以后每当一步动作到位,限位条件满足时,状态转移,进行下一工步动作。当状态转移到HR008为ON时,输出点0506使放松电磁阀得电,机械手放松,同时定时器TIM00计时。当计时2,状态又转移到HR000,程序又重新从工步开始循环。
停止时,按下停止按钮SB2,0001断开,辅助继电器1000为OFF,互锁指令断开,全部输出被禁止,但各保持继电器的状态是断电保护的,机械手停在现行的工步上。当重新按起动按钮时,互锁指令接通,停止前的输出被恢复,机械手继续在停止前某保持继电器为ON的工步动作。
5 结束语
本文介绍了日本OMRON公司生产的C系列P型小型多功能PLC在机械手步进控制中的设计应用。说明了机械手的动作原理,设计要求,程序设计方法。本文介绍的程序已在实际生产中获得了成功的应用。
1 引言机械手是工业自动控制领域中经常遇到的一种控制对象。机械手可以完成许多工作,如搬物、装配、切割、喷染等等,应用非常广泛。应用PLC控制机械手实现各种规定的工序动作,可以简化控制线路,节省成本,提高劳动生产率。图1 是机械手搬运物品示意图。
图1 机械手搬物示意图
图中机械手的任务是将传送带A上的物品搬运到传送带B。为使机械手动作准确,在机械手的限位置安装了限位开关SQ1、SQ2、SQ3、SQ4、SQ5,对机械手分别进行抓紧、左转、右转、上升、下降动作的限位,并发出动作到位的输入信号。传送带A上装有光电开关SP,用于检测传送带A上物品是否到位。机械手的起、停由图中的起动按钮SB1、停止按钮SB2控制。
传送带A、B由电动机拖动。机械手的上、下、左、右、抓紧、放松等动作由液压驱动,并分别由六个电磁阀来控制。
2 机械手的动作流程
传送带B处于连续运行状态,故不需要用PLC控制。
机械手及传送带C 顺序动作的要求是:
1) 按下起动按钮SB1时,机械手系统工作。上升电磁阀通电,手臂上升,至上升限位开关动作;
2) 左转电磁阀通电,手臂左转,至左转限位开关动作;
3) 下降电磁阀通电,手臂下降,至下降限位开关动作;
4) 启动传送带A运行,由光电开关SP检测传送带A上有无物品送来,若检测到物品,则抓紧电磁阀通电,机械手抓紧,至抓紧限位开关动作;
5) 手臂再次上升,至上升限位开关再次动作;
6) 右转电磁阀通电,手臂右转,至右转限位开关动作;
7) 手臂再次下降,至下降限位开关再次动作;
8) 放松电磁阀通电,机械手松开手爪,经延时2秒后,完成一次搬运任务,然后重复循环以上过程。
9) 按下停止按钮SB2或断电时,机械手停止在现行工步上,重新起动时,机械手按停止前的动作继续工作。
根据对机械手的顺序动作要求,可以画出时序图如图2所示。由时序图可作出图3所示的机械手动作流程图
1 引言城市生活垃圾、工业垃圾、医院卫生废弃物、淤泥和废橡胶轮胎等垃圾焚烧处理技术,利用垃圾焚烧的余热发电,变废为宝,将是今后环保技术的一个重要发展方向。这种垃圾焚烧日处理废物能力为1~350t,余热锅炉的热容量小,发电机组小,一般为20兆瓦以内。因此,垃圾焚烧发电厂的控制系统比大型电厂简单得多。一般来说,大型电厂的主机控制系统是无法采用PLC来控制的,只有一些辅机系统才能够使用PLC。但是,随着现场总线技术及微处理器性能的突飞猛进,PLC集散控制系统已经成功应用在中型及较复杂的控制领域中,例如,垃圾焚烧发电厂就可以使用PLC控制系统,这样可以大大降低控制系统的成本。
本文将介绍广东省南海市垃圾焚烧发电厂PLC控制系统,此控制系统由珠海市广东亚科技股份有限公司成功开发,并一次成功投入生产运行。
2 控制系统总体方案介绍
该集散控制系统采用Siemens S7-400系列PLC,Siemens公司的S7-400系列PLC是90年代推出的S7系列中的大型机型,具有完善的功能和强大的通讯能力,特别是总线标准之一的Profibus,得到很多厂家的支持,非常有利于分布式控制系统的使用,Profibus-DP总线的通讯速率可达12Mbps。S7-417H双机热备系统和ET200M分布式I/O组成的Profibus-DP总线网构成切换结构,实现故障时的无扰动自动切换,可用在性能要求高的控制系统中。但是S7-417H双机热备系统造价相对昂贵,为了减少硬件投资,可以选用软件双冗余(用416CPU进行双机热备),采用分布式I/O的Profibus-DP现场控制总线,上位机与PLC之间采用OSM/ESM环形100兆工业以太网光网进行通讯, 上位机采用Intouch7.1组态软件进行系统组态。该厂的垃圾焚烧工艺引进美国Basic公司的技术,采用四级脉冲炉排,各项指标均达到环保要求, 一期日焚烧处理垃圾200t。该工艺技术在我国具有实际推广的应用。
(1) 工作原理
垃圾经自动给料单元送入焚烧炉的干燥床干燥,然后送入炉排,炉排在脉冲空气动力装置的推动下抛动垃圾,垃圾与炉排片上的均匀气孔喷出的助燃空气混合燃烧,燃烧产生的热量由余热锅炉回收。余热锅炉产生的高温高压水蒸汽推动汽机发电,燃尽后进入灰渣坑,由自动除渣装置排出。由主燃烧室挥发和裂解出来的烟气进入二、三级燃烧室,进行进一步燃烧,使烟气的温度高达1000℃,烟气在此停留时间不少于2s, 使有毒的烟气分解,后经烟气处理设备及除尘设备(电除尘、布袋除尘)处理合格后排入大气。
1. 概述变频调速技术是一种新型的、成熟的交流电机无级调速驱动技术,它以其特优良的控制性被广泛应用在速度控制领域。特别是在供水行业中,由于生产和供水质量的特殊需要,对恒压供水压力有着严格要求,变频调速技术也得到了加深入的应用。
成都市自来水公司六厂日产水量60万吨,担负着成都市区及周边地区70%以上的供水任务。自1996年年底六厂的三期工程投产后开始向郫县供水,使得我厂的供水方式从单一的重力流供水变为重力流和压力流结合供水的方式。自向郫县供水以来,由于考虑到现阶段郫县的用水量较少,从节约能耗的角度出发,我厂使用一台泵同时向郫县供水和提供我厂的自用高压水。为了满足六厂自用水压力,保证厂内各个工艺环节设备(如环节中的水射器)能正常工作,我厂自用水压力须较恒定的控制在0.3 Mpa以上,采用变频调速控制是保压力恒定较为有效的方法。根据我们对郫县城区供水量的了解,发现郫县全天各时段用水量变化较大(见后图5),如果不对供水量进行调节,管网压力的波动也会很大,容易出现管网失压或爆管事故。采用变频恒压供水控制后,当郫县用水量较小时,这时相应管道和泵出口压力均较大,变频恒压控制方式将会降低泵的频率,减小泵出水量,从而降低管网压力;反之亦然。这样,小时用水量变化较大也不会造成管网压力有较大的波动。经过长期运行实践,明了变频调速手段实现恒压供水不仅保证厂内自用高压水压力足够且稳定,而且保证了郫县供水的性。
2. 控制系统构成
整个恒压供水系统有两组变频泵,每组均由一台变频器和一台水泵组成;系统以PLC为控制,由PLC采集压力信号和输出控制变频泵的运行。控制系统构成如图1所示。
图1 控制系统构成图
PLC处理器选用的是Allen-Bradley公司的PLC-5型处理器,变频泵选用的是ABB公司的SAMI STAR系列的315F 660/690型的变频器和水泵。系统由两只量程为0~1.0Mpa的压力变送器分别检测两台水泵后的输水管道的压力,压力变送器将到的压力信号转换为4~20mA的电流信号,送到PLC子站的模拟量输入模板(1771-IFE),通过PLC的PID运算,由模拟量输出模板(1771-OFE)输出4~20mA的电流控制变频泵的运行。
3. 控制原理及功能实现
3.1 PLC控制系统简介
我厂采用Allen-Bradley公司的PLC-5型处理器通过DH+通讯方式构建了全厂PLC工业控制网络,通过DH+网络上的RSView工作站实现人机对话。RSView工作站是指运行人机图形界面软件(RSView32)的计算机工作平台,该工作站建在控制室,是实现生产现场无人值守和运行集中管理的调度。利用RSView32可以有效地对控制过程进行监视和控制,可以实现图形化的人机对话界面,模拟生产运行的流程,在模拟流程上加直观地实现生产流程的全自动运行监视、远程人工直接干预操作(如PID指令运行参数远程设定)、控制环节报警监视等功能。控制界面如图2。
图2 变频恒压供水系统控制图形界面(RSView工作站)
3.2 恒压供水的控制原理
SAMI STAR变频器具有REMOTE和LOCAL两种操作方式。LOCAL操作方式下,通过LOCAL START/STOP开关启停变频器,通过f REF LOCAL bbbbb0 输入端口的电位开关人工调节变频器工作频率;通过LOCAL/REMOTE输入点可以将变频器切换到REMOTE操作方式下,在REMOTE方式下,通过REMOTE START/STOP输入点进行PLC远程启停变频器,通过f REF REMOTE bbbbb0端口输入频率控制信号(百分比)控制变频器工作频率。根据供水量情况,我们把变频器的工作频率上限设定为水泵基频,即频率变化范围控制在0~50Hz,在此范围内水泵运行频率和定子相压成正比(及与变频器输入频率成正比),这使得变频器输入、水泵运行频率和泵的输出压力成较好的线形关系,可得到较好的控制效果。SAMI STAR变频器对用户开放的I/0接口位于TERMINAL BLOCK CARD上,主要使用的有:X11-1(REMOTE START/STOP);X11-4(LOCAL/REMOTE);X11-13/14(f REF REMOTE bbbbb0、4~20mA信号输入);X11-15/16(输出4~20mA变频器运行频率信号);X11-17/18(输出4~20mA变频泵运行电流信号)。变频器由PLC远程控制时,启动是由PLC向X11-4输出信号,使变频器切换到外部设备控制方式(REMOTE方式),再向X11-1输出信号,启动变频器。在恒压调节时,PLC处理器把检测到的压力信号作为反馈值,与PID运算的压力设定值(由调度人员根据情况在REView上设定)进行比较,再经过PID运算得到调节后的修正值,通过模拟量输出模板(1771-OFE)输出到X11-13/14,作为REMOTE方式下变频器的频率控制信号,由于该信号是相对变频器工作频率上限的百分比,所以变频器将输入信号进行内部运算后转为真实工作频率。
为了使三期变频恒压供水自动控制系统与全厂自动控制网络地结合起来,实现对恒压供水系统的运行情况和设备运行进行监视和远程控制,加地实现恒压供水,我们使用PLC进行PID运算和监控。PID闭环反馈控制原理如图3:
图3 闭环控制原理图
图4 PID流程图
PLC的PID运算调节通过该型处理器PID指令完成,通过设置各参数即可由PLC完成PID运算调节。PID程序段流程如图4。PID指令以相同的时间间隔周期性地执行,可采用计时器,定时中断或实时采样的等方法,此处选用了定时方法;PV是PID指令采样的压力控制反馈值,SP是PID指令的压力控制设定值,KP为PID的比例增益,KI为PID的积分增益,KD为PID的微分增益,这五个控制参数作为主要的PID参数参与控制,确定PID参数时要兼顾系统灵敏性和稳定性,由于我们恒压控制要求和设备的性能条件,参数设定强调稳定性(及KI),由于微分环节有放大噪声的特点,我们将KD尽量设置得较小;SWM为PID指令转为手动直接调频的开关,SO设定为PID指令的在手动控制输出方式时的输出值,当变频器从PID自控调节转为手动直接调频时,SO替代PID运算作为转换时的输出值,将SO设定为控制值就可实现无缝转换,减小变频器运行频率的震荡。DB为PID指令的死区设定值,输出出死区时PID指令通过自动运算限制输出出限定范围。
3.3 相关控制功能实现
为了防止运行时由于压力变送器不可预见的故障造成PLC的PID运算调节失实,从而造成管网压力失恒引发失压或爆管的严重事故。我们分别在1#和2#变频泵后输水管上安装压力变送器,可以同时测到出厂输水管线上的压力;在PLC程序上对压力信号进行了相应的处理,在程序中设置选择软开关,调度人员可以在RSView上将其中一台压力变送器的值设定为“控制反馈值”,另一台压力变送器的值则设为“参考反馈值”(见图2:变频恒压供水系统控制图形界面(RSView工作站));对1#压力和2#压力值进行比较,相差0.1Mpa时,判断为,其中一只压力变送器出现故障,变频器控制转换为远程直接手动调频控制(通过RSView设置运行)。压力变送器正常工作时,“控制反馈值”经过平均滤波处理后,分别比较压力报警上限和下限值,如果出控制范围,变频器控制转换为远程直接手动调频控制,否则“控制反馈值”作为PID调节的参数PV。
同时为了在就地手动控制实现在控制现场对变频泵进行开停控制和运行数据监视。我们在变频泵工作现场安装了A-B公司的PanelView图形工作终端,该工作终端提供图形交互界面和触摸输入方式,以从站的方式与PLC进行通信,进行数据和控制命令的交换,提供就地监控操作的通道。
4. 运行效果分析
4.1 有效保证郫县供水和我厂自用水压力稳定,提高我厂供水性
图5为数据库采集的2001年某日我厂恒压变频泵出水压力、频率变化以及郫县供水和自用水流量、管网压力数据关系图。
图5 变频恒压控制频率、压力、供水量关系图
从图中数据可看出郫县小时供水量变化很大,如果采用定速泵进行供水必然会导致高峰供水时段内管网供水压力不足,夜间用水量较小时管网压力过高,造成爆管现象。采用变频恒压控制后,变频器的频率随郫县用水量的变化而变化,及时调节我厂对郫县供水量,从而使郫县城区管网压力在一个较小的范围内变化(0.23-0.27Mpa)。另一方面,虽然我厂自用水秒变化不大,但由于我厂自用水和郫县供水为同一水泵加压后,分作两条支流,郫县用水量的变化必然也会导致自用水压力不稳定,采用恒压变频控制方式,基本克服了这种变化因素。从上图曲线也可看出,我厂自用水压力基本恒定不变。这样保证了我厂加氯水射器等重要设备的正常工作,保证了正常的工艺流程,从而保我厂出厂水水质,提高我厂供水的性。
4.2 节能
通过采用变频调速恒压控制,可在不同季节、全天不同时段内有效即时地调控水量,这样在用水量较低时,大大节约供水量,减少电耗。
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