产品描述
西门子V90电机1FL6092-1AC61-2AA1
PLC发生故障时,通过查看诊断缓冲区里面信息如下(程序重新下载后还是这样):
1. 有参数分配错误或不允许的预设组态和实际组态的不同而引起的STOP模式:禁运启动
无用户相关信息(SDB编号)1005
无用户相关信息(Z2)0000 (Z3)0000
先前的工作模式:启动 (暖重启)
要求的工作模式:STOP (内部)
外部错误,进入的事件。
电房24小时空调都在运行,前几个月都好好的。
答:任何电子元件(电阻、电容、运算放大器等),其性能随着温湿度变化而下降,而新设定有冗余保护,但对已经使用较长时间设备而言,较好的办法对西门子S7-300CPU系统保持长期通电,即是晚上或放期间,这样对CPU、各种模块、外部输入/输出设备保持始终通电状态以保持内部恒定的温湿度(空调只能保持周围环境温湿度恒定,但电子元器件内部温湿度你是无法控制的(如果老是经常关断主电源);
对新型西门子S7-300CPU而言(带MMC卡,无电池)另外一种可能是CPU本身或MMC卡问题,因为由于新型CPU没有内置的装载存储器,必须使用MMC卡作为装载存储器保存用户数据。在CPU掉电时,会自动将工作存储器中的数据拷贝到MMC中,保存DB快数据,这样下次通电时,MMC卡会把上次断电时保存的数据再复制到CPU的工作存储器中,而不会发生像你的诊断结果“ 有参数分配错误或不允许的预设组态和实际组态的不同而引起的STOP模式:禁运启动”。诊断区的意思是当前的参数分配与实际参数不一致,可能原因是在上次CPU掉电时,没有自动将工作存储器中的数据拷贝到MMC中或者再次通电时,MMC卡没有把上次断电时保存的数据再复制到CPU的工作存储器中,造成CPU系统冲突而无法启动。根据我的分析较大的可能应该是CPU本身问题,其工作存储器性能下降
新的CPU与旧版相比新增了以下特性和功能:西门子6RA80直流调速器简要调试步骤
一、送电前检查装置和电机
1、 辅助电源系统送电检查
2、 接地线和辅助电源零线检查
3、 电机绝缘检查和编码器安装检查
4、 电机电枢绕组和励磁绕组对地绝缘和电阻检查
5、 检查装置风机和柜**风机电源和转向
6、 检查电机风机电源和转向
7、 装置电源和控制电源检查
8、 编码器电源和信号线检查
二、西门子6RA80直流调速器基本参数设定(计算机或PMU 单元完成)
1、系统回复出厂设置:
合上装置控制电源和操作控制电源,用PMU 执行功能P051= 21
2、负载周期参数设定:
P067=1-5 选择负载过负荷周期,见手册,通常默认也可
3、进线电压设定
P078.01= 630V 主回路进线交流电压, 作为判断电压故障的基准值
P078.02= 380V,励磁进线电压
作为欠压或过压的判断门槛电压,相关参数见P351,P352,P361-P364. (根据实际情况)。
4、 电机基本参数参数设定 :
P100(F)= 额定电动机电枢电流(A)
P101(F)=额定电动机电枢电压(V)
P102(F)= 额定电动机励磁电流(A)
P103(F)=zui小电机励磁电流(A),必须 小于P102 的50%.在弱磁调速场合, 一
般设定到防止失磁的数值(根据实际情况)
5、 实际速度参数设定
P083(F)=实际速度反馈选择当
P083=2 (脉冲编码器) 时,*速度为P143 参数值
P083=3 (EMF反馈) 时,*速度为P115 参数值所对应的速度
P140=0 或1, 脉冲编码器类型选择。电枢反馈P083=3 时,令其为零;编
码器反馈时P083=2,令其为“1”。
P141=1024 ,脉冲编码器每转脉冲数
P142=1,编码器15V 电源供电
P143(F)= 编码器反馈时zui高的运行速度(转/分钟)
P148(F)=1,使能编码器监视有效(F048 故障有效)
6 、 励磁功能参数设定
P081=0 恒磁运行方式 (弱磁优化前设置值)
P081=1 弱磁运行方式(进行弱磁优化时设置,优化后设置为1)
P082=2 励磁运行模式,达到运行状态>07 后,经过P258 的延时,输出
经济励磁电流P257. P257(F)= 0 (%P102) 停机励磁(详见参数表)
7 、 斜坡函数发生器相关参数设定(可以在优化后设定)
P303.01(F)= 10 S(加速时间), 根据实际情况
P304.01(F)= 10S(减速时间),根据实际情况
P305.01(F)= 0.5S(上升圆弧时间),根据实际情况
P306.01(F) = 0.5S(下降圆弧时间),根据实际情况
三、西门子6RA80直流调速器检查主电机
令P082=2,合励磁进线电源,改变P257=5%,30%,50%,*,观察励磁表指示情况。 励磁表显示正常后恢复P257=0。如果没有励磁表可以通过万用表测量。
四、 检查只读参数
R010:开关量输入,0-6 位对应36-42 端子状态,12 位对应ESTOP 信号
R011:开关量输出状态,*0 位代表46 端子重故障,*7 位代表109/110 端子和闸信号 R015:实际电枢进线电压630V ,应在允许值范围内
R016:实际励磁进线电压,应在允许值范围内
R017:实际进线频率,应在允许值范围内
R038:实际电枢直流电压,装置未解封状态其值应接近为0。
R039:EMF 给定值,等于P101-P100*P110
电流环优化前设定P159=0.01,P160=0(缺省值) ,优化结束后,重新定义P159,
P160 为如下数值,保证SCR 正反桥可靠换向。以后电流环优化前需将两个参
数恢复工厂缺省值。
P159=0.2 电枢自动翻转的转换阈值%
P160=0.02 附加的无转矩时间间隔S
2、 速度环优化
将励磁, 控制, 风机电源投入
在EMF 反馈方式下(P083=3)启动电机即,检查观察R024 参数, 保正向速度给定与实际轧制方向 一致。RO24 参数应和P402 给定值一致。编码器脉冲信号正常的情况下,停车后修改,P083=2,P140=1, P143=电机基速,启动电机, 旋转正常,不报编码器故障,证明编码器正常可以速度环优化
装置内控状态下在PMU 上选择P051=26通过端子(34、37、38)给合闸运行命令
装置状态<01.0 时, 执行优化运行开始, 优化运行结束时, 驱动装置回到07.2 状态
整个过程大约6S 。电机以45%的额定电枢电流加速, 达到20%的zui大
电机速度,速调优化得到P225,P226,P228。
这种优化在带上机械负载后必须重新做(因为zui高转速值有大的变化)
电机在基速情况下运行R038电压反馈值和转速几乎成正比。记录调试结果
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